付衛(wèi)芳 王虎
(重慶鐵馬變速箱有限公司 重慶 400050)
公司某款變速箱在整車試驗時出現(xiàn)手動模式5、6擋提不起車速現(xiàn)象,吊艙分解變速箱副箱,發(fā)現(xiàn)副箱高檔錐體外花鍵斷40齒,剩余23齒。
圖1 高檔錐體外花鍵斷齒圖
故障變速箱的結(jié)構(gòu)介紹:該變速箱包括變速箱本體和氣控自動AMT操縱系統(tǒng),其中變速箱本體結(jié)構(gòu)組成包括主箱總成、輸入軸總成、中間軸總成、主軸總成、高低擋副箱總成、取力器總成及換擋總成等。自動變速操縱系統(tǒng)包括:多功能手柄式選擋器、電腦換擋控制器總成、離合器控制執(zhí)行機構(gòu)總成、動力系統(tǒng)網(wǎng)關(guān)、電纜總成、自動變速操縱系統(tǒng)軟件和坡道起步輔助控制閥、穿墻插座等附件。
變速箱采用4×2擋位組成方式,主箱采用兩級齒輪傳動結(jié)構(gòu)、副箱采用行星排結(jié)構(gòu),傳動簡圖如圖2。
圖2 變速箱傳動簡圖
高低擋副箱總成結(jié)構(gòu)如圖3所示。高低擋副箱主要由行星機構(gòu)、高低擋同步器總成、高低擋氣缸總成、軸承及箱體等組成。
圖3 變速箱副箱結(jié)構(gòu)示意圖
同步器功能描述:高低擋副箱采用慣性式同步器換擋,同步器主要由滑套、同步環(huán)、錐體及定位銷組成,如圖4所示。
圖4 慣性式同步器結(jié)構(gòu)示意圖
副箱動力傳遞路線如圖5所示。
副變速器低速檔傳動路線
高低擋氣缸通過高低擋氣閥、活塞桿及撥叉作用在滑套上。當(dāng)滑套向左運動時,與低擋錐體結(jié)合,此時,行星排齒圈被固定,動力由太陽輪輸入、框架輸出,傳動比為3.43,系為低擋;當(dāng)滑套向右運動時,與高檔錐體結(jié)合。此時,框架和齒圈被固定在一起,兩者整體回轉(zhuǎn),傳動比為1,系為高檔。
高檔椎體斷齒故障主要從結(jié)構(gòu)設(shè)計,零部件質(zhì)量和換擋操作等幾個方面進行了分析。
首先從結(jié)構(gòu)設(shè)計方面分析,該變速箱的副箱總成結(jié)構(gòu)為公司成熟產(chǎn)品,在國內(nèi)多個重型車輛底盤上應(yīng)用驗證,因此可以排除該項故障原因。
熱處理工藝設(shè)計不合理會導(dǎo)致零件熱處理不到位,或者部分區(qū)域存在熱處理缺陷,進而對其強度造成影響。
故障發(fā)生后,對高檔同步器錐體熱處理工藝進行了復(fù)查。復(fù)查發(fā)現(xiàn):高檔同步器錐體按Q/LP1595-2000(企業(yè)標(biāo)準)進行熱處理和表面處理,該熱處理工藝為公司成熟工藝,因此可以排除該項故障原因。
材料選用不合理,其本身的強度達不到設(shè)計要求,將導(dǎo)致零件產(chǎn)生早期失效。
高檔同步器錐體采用16CrMnBAH,該材料具有強度大、硬度高、耐磨性能好的特點,在公司產(chǎn)品上廣泛使用,因此可以排除該項故障原因。
由于故障錐體外花鍵齒已全部脫落,部分尺寸不能進行檢測。復(fù)查零件實測記錄,并將同批次零件進行復(fù)檢。檢測結(jié)果表明主要尺寸符合設(shè)計要求,但鎖止面及齒根圓角偏小,實測值對比結(jié)果如表1。
表1 鎖止面根部圓角半徑實測結(jié)果
由實測結(jié)果可見,鎖止面圓角及齒根圓角未能達到設(shè)計要求。圓角過小,將導(dǎo)致應(yīng)力集中,在交變載荷作用下易產(chǎn)生疲勞裂紋。同時,重慶大學(xué)分析結(jié)論為應(yīng)力集中對錐體外齒疲勞斷齒有促進作用,疲勞源位于齒根與鎖止面交點位置,因此不能排除故障原因。
生產(chǎn)過程若未嚴格按照熱處理工藝文件執(zhí)行,會導(dǎo)致材料強度不能達到設(shè)計要求,進而對零部件強度造成影響。
復(fù)查故障零件熱處理操作記錄,過程符合工藝文件要求;對其進行金相分析及硬度檢測,分析及檢測結(jié)果見表2。
表2 同批次高擋錐熱處理檢測結(jié)果
由表可見,熱處理參數(shù)符合設(shè)計要求。
其中,高檔錐體外花鍵齒面和齒根存在內(nèi)氧化現(xiàn)象,內(nèi)氧化深度0.01 mm~0.02 mm,根據(jù)機械行業(yè)標(biāo)準JB/T10424-2004,齒輪內(nèi)氧化應(yīng)小于0.02 mm(在齒根處檢測),因此可以排除該項故障原因。
使用材料不滿足設(shè)計要求,會導(dǎo)致高檔同步器錐體強度不足,進而導(dǎo)致同步器錐體外齒早期失效。
設(shè)計要求高檔同步器錐體材料為16CrMnBAH,對同批次零件進行化學(xué)成分檢測,檢測結(jié)果表明同批次高檔同步器錐體材料化學(xué)成分滿足設(shè)計要求??梢耘懦擁椆收显?。
對同批次高檔同步器錐體進行探傷,結(jié)果表明其組織致密,不存在裂紋等缺陷??梢耘懦擁椆收显颉?/p>
高低擋換擋機構(gòu)示意圖如圖6所示,在整車氣源及高低擋換向氣閥的作用下,推動高低擋氣缸活塞運動,并通過高低擋撥叉作用在滑套上?;紫蛴疫\動與高檔同步器錐體結(jié)合,副箱掛高檔。如果換擋系統(tǒng)尺寸鏈設(shè)計不合理將造成滑套與錐體結(jié)合不到位,造成錐體外花鍵齒受力不均而導(dǎo)致斷裂。
圖6 高低擋換擋機構(gòu)示意圖
對高檔換擋機構(gòu)尺寸鏈進行校核,換擋機構(gòu)設(shè)計滿足要求,因此可以排除該項故障原因。
高檔同步器錐體裝配時需通過選配同步環(huán)與錐體保證二者貼合間隙,通過選配調(diào)整墊片保證同步環(huán)與錐體裝配間隙。
同步器貼合間隙過小,會造成同步器同步困難,滑套與錐體沖擊,使錐體結(jié)合齒早期損壞;同步器貼合間隙過大會導(dǎo)致脫擋。裝配間隙過小,會導(dǎo)致同步時間短,換擋沖擊大;裝配間隙過大,會導(dǎo)致結(jié)合齒部分接觸,從而導(dǎo)致結(jié)合齒局部受力過大產(chǎn)生失效。
復(fù)查裝配過程記錄,且對故障同步器進行測量,結(jié)果如表3。
初中生需要解決的動點問題不僅是初中數(shù)學(xué)中某一章節(jié)的內(nèi)容,也是初中學(xué)習(xí)期間所有數(shù)學(xué)知識的集成與結(jié)合,并在考試中占有較大的分數(shù)比重。也正是在其綜合特性影響下致使學(xué)生在解答“動點問題”期間經(jīng)常感到無從下手,在實際教學(xué)期間也缺少針對性教學(xué)方法與模式的教學(xué)內(nèi)容。所以,在對“動點問題”教學(xué)期間,應(yīng)對學(xué)生解答問題時具有的難點與其形成原因進行深入分析,結(jié)合學(xué)習(xí)需求制定完善的教學(xué)方法。在提高數(shù)學(xué)教師教學(xué)效率的同時,也可促進學(xué)生成績的提高,在一定程度上對提高學(xué)生問題解決與分析能力也有著極為重要的作用。
表3 同步器間隙測量結(jié)果
因此可以排除該項故障原因。
如果存在換擋機構(gòu)卡滯等異?,F(xiàn)象,將導(dǎo)致掛擋不到位或者掛擋遲緩。對換擋機構(gòu)進行檢查,并無異?,F(xiàn)象??梢耘懦擁椆收显?。
如果該變速箱換擋力過大,將造成同步器早期磨損。該變速箱為手自一體變速箱,高低擋通過ECU控制高低擋氣閥的通斷來實現(xiàn)高低擋切換,高低擋氣缸的氣缸直徑為80 mm,氣壓0.8 MPa,計算高、低擋換擋力分別為3,555 N,3,416 N,高擋換擋力比低擋換擋力小,高擋錐體承受的撞擊力比低擋錐體小,計算內(nèi)容如下:
(1)
(2)
η:載荷率,考慮氣缸工作時的背壓阻力,密封處摩擦力等,η取0.85[2]。
因此,可以排除故障原因。
通過對高檔同步器錐體外花鍵疲勞斷裂問題故障樹分析,問題定位于高檔錐體加工尺寸超差。具體為高檔同步器錐體外花鍵齒鎖止面根部圓角過小,導(dǎo)致該處應(yīng)力集中過大,在交變載荷作用下疲勞斷裂。
將高檔同步器錐體實物與理論設(shè)計建模進行有限元分析,分析結(jié)果如表4。
表4 有限元分析結(jié)果
(a) 設(shè)計狀態(tài)
由分析結(jié)果可見:
高檔錐體應(yīng)力最大處為圖7所示A(C)位置,即齒根與鎖止面根部結(jié)合處,與斷口分析結(jié)果一致;
鎖止面根部圓角過小,使高檔同步器錐體外齒根部應(yīng)力急劇增大。在交變載荷作用下,齒根處形成細微裂紋并逐漸擴大,最終發(fā)生斷裂。
本文中對變速箱高檔椎體斷齒故障進行了現(xiàn)象描述、原因分析,從而得出了高檔錐體斷齒的主要原因不是零件結(jié)構(gòu)設(shè)計或熱處理問題,是加工不到位引起的,為后續(xù)分析變速箱同步器問題提供依據(jù)。