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    選煤廠浮選精煤脫水系統(tǒng)的改造探析

    2021-01-21 16:48:23史鑫磊
    山西化工 2021年2期
    關(guān)鍵詞:重介浮選機(jī)過(guò)濾機(jī)

    史鑫磊

    (山西高河能源有限公司洗煤廠,山西 長(zhǎng)治 046000)

    引 言

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,對(duì)于煤炭能源的需要也越來(lái)越大。因此大大刺激了煤炭的生產(chǎn),煤炭企業(yè)為了能夠高效的開采煤炭資源,不斷投入新的設(shè)備、變革新的工藝,從而可以保證我國(guó)對(duì)煤炭資源的需求。可是隨著石油、天然氣等資源的開采,給煤炭行業(yè)帶來(lái)了非常大的沖擊。因此導(dǎo)致選煤廠開始朝著低成本的方向進(jìn)行轉(zhuǎn)化,通常重介選煤技術(shù)具有便于操作、選煤精準(zhǔn)、便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化等特點(diǎn)。因此得到選煤廠的廣泛認(rèn)可。

    1 某選煤廠概況及洗選工藝及流程

    1.1 某選煤廠概況

    在2010年9月,該選煤廠開始籌建300萬(wàn)t車間,該選煤工藝包括如下幾個(gè)方面:第一,重介旋流器分選;第二,煤泥重介旋流器分選;第三,浮選的聯(lián)合工藝。并且在2011年10月開始運(yùn)行,同時(shí)將200萬(wàn)t車間與300萬(wàn)t車間進(jìn)行銜接處理,在進(jìn)行浮選時(shí),可以借助加壓過(guò)濾機(jī)脫水的形式進(jìn)行回收。這樣該廠具有500萬(wàn)t的選煤能力。

    產(chǎn)品屬中灰、高硫焦精煤,質(zhì)量指標(biāo)為:Ad≤10%,Std≤2.5%,Vdaf 20%~24%,Gr≥80,Y值16 mm~20 mm。洗混煤發(fā)熱量為17.6 kJ/g。

    1.2 洗選工藝及流程

    一車間系統(tǒng):對(duì)于原煤而言,首先對(duì)其進(jìn)行脫泥,以及重介旋流器進(jìn)行清洗,接著由TBS對(duì)粗煤泥進(jìn)行分選,即為煤泥浮選聯(lián)合工藝。通常原煤經(jīng)歷0.75 mm脫泥篩脫泥后,這時(shí)篩上的物質(zhì)可由旋流器進(jìn)行分選,從而可以選出精煤,再次可以洗出煤和矸石。對(duì)于精煤而言,經(jīng)過(guò)離心機(jī)進(jìn)行脫水處理后,既可以成為精煤產(chǎn)品,而中煤在離心機(jī)的處理下成為中煤產(chǎn)品,對(duì)于矸石而言,借助脫介篩經(jīng)過(guò)脫介再由矸石皮帶運(yùn)出廠。

    二車間系統(tǒng):主要運(yùn)用不脫泥、不分級(jí)、無(wú)壓的重介旋流器進(jìn)行選煤,其中重介系統(tǒng)能夠回收大于0.25 mm的煤泥,而小于0.25 mm的煤泥則可以通過(guò)浮選工藝選擇。通常將經(jīng)過(guò)濕潤(rùn)的原煤進(jìn)入旋流器后,可以選擇出三種類型的產(chǎn)品:精、中、矸。一般重介精煤可以在四臺(tái)脫介篩中進(jìn)行處理后,再次進(jìn)入離心機(jī)脫水處理,最終可以形成精煤。中煤以及矸石可以經(jīng)過(guò)一臺(tái)脫介篩處理,再次經(jīng)過(guò)離心脫水,最后將其運(yùn)輸?shù)街忻号c矸石倉(cāng)庫(kù)。

    2 生產(chǎn)中存在問(wèn)題及分析

    2.1 浮精和浮尾灰分偏低

    在選煤的過(guò)程中,浮選精煤灰度一般占據(jù)8%的分量,浮選尾煤灰分約所占的比重占到60%,比較發(fā)現(xiàn)都低于浮選小試驗(yàn)指標(biāo),從而導(dǎo)致濃縮池表面出現(xiàn)了相對(duì)較多的浮泡,尤其當(dāng)在井下透水造成煤表面氧化后,最終給浮選帶來(lái)嚴(yán)重的影響。經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)研發(fā)現(xiàn),浮選精礦桶往往處于高液位,與此同時(shí)出現(xiàn)了冒桶現(xiàn)象,從而導(dǎo)致浮選機(jī)不能進(jìn)行有效地刮泡。當(dāng)前由于刮泡數(shù)量相對(duì)較少,最終使得浮精和浮尾灰分含量相對(duì)較低[1]。

    經(jīng)過(guò)分析發(fā)現(xiàn),要想有效地解決浮精和浮尾灰分含量相對(duì)較低的問(wèn)題,可以增加浮精刮出量,因此在2019年11月13日測(cè)試浮選機(jī)的處理能力,在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中,可以允許浮選精礦桶冒桶的現(xiàn)象,從而可以保證浮選機(jī)產(chǎn)生較好地浮選性能。與此同時(shí)能夠最大限度的提高刮出精煤。與此同時(shí),在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,對(duì)如下三種進(jìn)行采樣化驗(yàn):第一,浮選入料;第二,浮選精礦;第三,浮選尾煤,經(jīng)過(guò)化驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在精煤灰分可以達(dá)到9.95%,而在浮選尾煤中,灰分可以達(dá)到70%左右。由此可以看出,浮選機(jī)在進(jìn)行選煤時(shí)表現(xiàn)得并不理想,可是其不是引起浮精與浮尾灰分偏低的誘發(fā)因子,假如能夠及時(shí)處理浮選精煤,那么該浮選工藝可以達(dá)到生產(chǎn)的需要。由此可以看出,要想能夠有效地提高生產(chǎn)問(wèn)題,必須優(yōu)化浮選精礦的能力。在選煤廠浮選精煤環(huán)節(jié)設(shè)置4臺(tái)120 m2的加壓過(guò)濾機(jī)進(jìn)行脫水處理,當(dāng)前由于加壓過(guò)濾機(jī)往往出現(xiàn)較為嚴(yán)重的故障問(wèn)題,從而大大降低了本身的處理能力,從而大大降低了浮選機(jī)的處理能力。

    2.2 浮選機(jī)第三室、第四室跑煤現(xiàn)象

    在作業(yè)時(shí),設(shè)置在第三室與第四室中得選煤機(jī)出現(xiàn)了跑煤現(xiàn)象,通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)負(fù)壓管直徑僅為40 mm,導(dǎo)致空氣進(jìn)氣量不能滿足需要。因此將其直徑改為50 mm,經(jīng)過(guò)實(shí)踐發(fā)現(xiàn)浮選機(jī)不再出現(xiàn)跑煤現(xiàn)象[2]。

    2.3 加壓過(guò)濾機(jī)濾液水干擾浮選入浮濃度

    該廠加壓過(guò)濾水主要經(jīng)過(guò)如下兩個(gè)環(huán)節(jié):第一,精煤快開;第二,返回浮選入池,經(jīng)過(guò)化驗(yàn)發(fā)現(xiàn),浮選入料池里面的濾液水含有較多的煤,其顆粒直徑為0.25 mm,從而嚴(yán)重影響二次浮選效果。將原廠煤尾壓縮機(jī)改造成為精煤壓縮機(jī),從而可以有效地提高加壓過(guò)濾的能力。

    經(jīng)過(guò)對(duì)煤泥灰分進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),在七月份含量達(dá)到最大值,同比增長(zhǎng)2.92%。而相應(yīng)的浮精灰分占到10%,同比下降了0.3%,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的分析發(fā)現(xiàn),0.125 mm以上煤粒浮來(lái),從而致使浮精灰分呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),因此使得加壓周期大大減少,同時(shí)在濾餅中顆粒相對(duì)粗大的成分逐漸增多。此外,尾礦灰分所占比例達(dá)到70.90%,經(jīng)過(guò)分析發(fā)現(xiàn)存在如下幾個(gè)方面的原因:第一,在濃縮池中低灰細(xì)泥的含量相對(duì)較高,從而導(dǎo)致產(chǎn)生大連的泡沫。第二,浮選機(jī)在刮泡時(shí),往往不理想,從而引起低灰泡沫含量逐漸增多。第三,過(guò)多的藥量進(jìn)入到尾煤處理環(huán)節(jié),經(jīng)過(guò)積累在濃縮池中逐漸增多,從而出現(xiàn)泡沫聚集的現(xiàn)象。

    2.4 加壓過(guò)濾機(jī)處理能力低

    經(jīng)過(guò)分析發(fā)現(xiàn)加壓過(guò)濾效率低下主要原因是:第一,在毛煤顆粒合成的過(guò)程中,大顆粒的煤泥不斷增加,約占18%以上。第二,經(jīng)過(guò)精洗后的精煤中,-0.25 mm顆粒所占的比例可以達(dá)到80%以上。第三,在進(jìn)行浮選精煤的過(guò)程中,由于在精煤桶中存在大量的微泡,進(jìn)而導(dǎo)致進(jìn)入泵體中,從而導(dǎo)致出現(xiàn)汽蝕現(xiàn)象,最終導(dǎo)致泵的性能下降,與此同時(shí)微泡進(jìn)入壓縮機(jī)后,影響產(chǎn)生濾餅的效率,以及質(zhì)量,最終降低了壓縮機(jī)的工作效率。

    鑒于上述原因,對(duì)浮選精煤脫水系統(tǒng)進(jìn)行改造,從而可以有效地調(diào)浮精灰分,以及浮精回收率與浮尾灰分。因此需要對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)進(jìn)行二次加藥,這樣可以有效地調(diào)節(jié)濾液閥門的工作情況,經(jīng)過(guò)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),雖然有所改進(jìn),可是效果并不理想。

    2.5 改造方案

    經(jīng)過(guò)上面的探究可以發(fā)現(xiàn),在進(jìn)行改造的過(guò)程中,通??梢栽O(shè)置兩臺(tái)精煤板框壓濾機(jī),主要原因有:第一,快開壓縮機(jī)相對(duì)簡(jiǎn)單,便于管理;第二,增設(shè)新壓濾機(jī)時(shí),并不需要大量改變?cè)瓘S的設(shè)備位置,僅僅需要拆除塊狀精煤出廠皮帶輸送機(jī)后,在原廠皮帶機(jī)位置設(shè)置壓濾機(jī),從而不僅可以優(yōu)化浮現(xiàn)精煤的效果,而且不需要增加大量的工作量,進(jìn)而能夠有效地優(yōu)化系統(tǒng)的功能[3]。

    為了能夠有效地優(yōu)化加壓過(guò)濾機(jī)的性能,可以使得壓濾機(jī)與加壓過(guò)濾及同步工作,從而能夠有效地處理浮選精煤的效率,與此同時(shí)壓濾機(jī)能夠分擔(dān)一部分加壓過(guò)濾機(jī)所產(chǎn)生的濾液,大大降低了浮選入料量,以及能夠有效地增加機(jī)器的入料濃稠度。

    3 結(jié)語(yǔ)

    經(jīng)過(guò)對(duì)選煤廠浮選精煤工藝進(jìn)行全面的調(diào)研發(fā)現(xiàn),要想優(yōu)化浮選精煤工藝,必須對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)進(jìn)行改造,由于加壓過(guò)濾機(jī)處理能力相對(duì)較小,那么將嚴(yán)重影響浮選機(jī)刮泡量,以及導(dǎo)致浮精與浮尾灰分低。此外,導(dǎo)致在濃縮機(jī)內(nèi)部因進(jìn)入大量的浮選藥劑,從而導(dǎo)致出現(xiàn)大量的泡沫。因此可以在首先設(shè)置一臺(tái)板框壓縮機(jī),從而可以有效地提高浮精脫水處理能力。經(jīng)過(guò)改造,在工程實(shí)踐的過(guò)程中發(fā)現(xiàn),可以有效地提高當(dāng)前浮選機(jī)的性能,大大改善濃縮池中低灰煤泥的含量。為今后系統(tǒng)改造提供借鑒。

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