張貴偉,李建新,王 蒙
(1.河南金大地化工有限責(zé)任公司, 河南漯河 462400; 2河南金山化工集團(tuán), 鄭州 450046)
河南金大地化工有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱金大地公司)是由河南金山化工集團(tuán)投資,創(chuàng)建于2005年的一家以生產(chǎn)氯化銨、純堿、三聚氰胺、尿素、工業(yè)鹽、甲醇為主的大型民營(yíng)鹽化工企業(yè)。2016年,金大地公司合成氨搬遷改造項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè),其中氣化爐選用清華大學(xué)日投煤量1 500 t、6.5 MPa晉華爐3.0(水煤漿水冷壁廢鍋氣化爐技術(shù)),2開(kāi)1備。2019年2月2日投料運(yùn)行,5月8日滿負(fù)荷運(yùn)行,9月平均日產(chǎn)合成氨1 809 t,達(dá)到了設(shè)計(jì)能力。
該氣化裝置主要包括煤漿制備、氣化、渣水處理工序。其中,煤漿制備選用3臺(tái)濟(jì)南重工股份有限公司MBS4060棒磨機(jī)、6臺(tái)低壓煤漿泵、2臺(tái)大煤漿槽、3臺(tái)菲魯瓦高壓煤漿泵?;?渣)水處理的閃蒸裝置與氣化爐一一對(duì)應(yīng),2臺(tái)澄清槽1開(kāi)1備。
該氣化裝置建設(shè)節(jié)點(diǎn)見(jiàn)表1。
表1 氣化裝置建設(shè)節(jié)點(diǎn)
該項(xiàng)目為企業(yè)搬遷改造新建項(xiàng)目,氣化裝置總投資約4.9億元,裝置內(nèi)的高壓煤漿泵和主要閥門(mén)(如煤漿閥和氧閥)等均采用進(jìn)口設(shè)備。其中,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)28 100萬(wàn)元,占總投資費(fèi)用的57.34%;主要材料費(fèi)7 500萬(wàn)元,占總投資費(fèi)用的15.31%;安裝費(fèi)4 400萬(wàn)元,占總投資費(fèi)用的8.98%;建筑工程費(fèi) 9 300萬(wàn)元,占總投資費(fèi)用的18.98%。
該氣化裝置以陜西神木榆家梁礦煤和山西晉城煤混煤作為設(shè)計(jì)煤種,混煤質(zhì)量比為陜西神木榆家梁礦煤∶山西晉城煤=1∶1,操作煤種為陜西神木榆家梁礦煤。目前氣化用煤煤種比較穩(wěn)定,一直使用陜西神木榆家梁礦煤。自2019年2月開(kāi)車(chē)平穩(wěn)運(yùn)行至今,經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐和統(tǒng)計(jì)測(cè)算,晉華爐3.0的關(guān)鍵運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 晉華爐3.0關(guān)鍵運(yùn)行數(shù)據(jù)
該氣化裝置的運(yùn)行特點(diǎn)為:
(1) 運(yùn)行成本低。系統(tǒng)內(nèi)關(guān)鍵機(jī)泵的規(guī)格遠(yuǎn)小于同等規(guī)模的傳統(tǒng)水煤漿氣化工藝,如激冷水泵額定體積流量為156 m3/h,高壓灰水泵額定體積流量為135 m3/h,經(jīng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和測(cè)算,1 000 m3有效氣(CO+H2)電耗比傳統(tǒng)水煤漿氣化工藝低約10 kW·h。
(2) 占地面積小。晉華爐3.0取消了傳統(tǒng)水煤漿氣化裝置的灰水框架,把灰水框架中的閃蒸設(shè)備布置在氣化框架中,整個(gè)氣化界區(qū)只有磨煤、氣化、細(xì)灰過(guò)濾3個(gè)混凝土框架,在占地面積大幅減小的同時(shí)降低了土建費(fèi)用,也方便了操作工巡檢。
(3) 經(jīng)濟(jì)性好。晉華爐3.0輻射廢鍋噸氨可副產(chǎn)高壓飽和蒸汽1.4~1.6 t,變換工段噸氨可副產(chǎn)飽和蒸汽1.6~1.8 t,比傳統(tǒng)水煤漿激冷流程噸氨多產(chǎn)蒸汽0.95 t,多產(chǎn)的飽和蒸汽可增加利潤(rùn)6 000萬(wàn)元以上。2020年8月、9月金大地公司消耗煤、電、蒸汽情況見(jiàn)表3~表5。合成氨成本見(jiàn)表6。
表3 2020年8月、9月金大地公司煤耗情況
表4 2020年8月、9月金大地公司電耗情況
表5 2020年8月、9月金大地公司蒸汽消耗情況
表6 2020年8月、9月金大地公司合成氨成本統(tǒng)計(jì)
(4) 自動(dòng)化程度高。晉華爐3.0采用組合式燒嘴,不需要更換預(yù)熱燒嘴,點(diǎn)火、烘爐、投料一體化全部通過(guò)程序控制完成,自動(dòng)化程度高。
(1) 運(yùn)行周期有待進(jìn)一步提高。該氣化裝置的運(yùn)行周期最長(zhǎng)為連續(xù)運(yùn)行61 d。
(2) 氣化爐內(nèi)出口管時(shí)有堵塞,造成合成氣偏流,影響廢鍋副產(chǎn)蒸汽量。 造成偏流的主要原因是氣化爐合成氣、黑水、灰渣三相同出,運(yùn)行中激冷室黑水中含固量逐漸升高,造成部分合成氣管口堵塞[1-2]。表7為2020年6月26日—7月2日氣化爐內(nèi)出口管堵塞前后噸氨副產(chǎn)蒸汽情況。由表7可以看出,氣化爐內(nèi)出口管堵塞后副產(chǎn)汽量減少。
表7 氣化爐內(nèi)出口管堵塞前后副產(chǎn)蒸汽對(duì)比表
將氣化爐其中一根激冷水管線變更為外排黑水(固含量較高)管線,直接排至洗氣塔下部,減少了激冷室內(nèi)黑水含固量[3-4]。
(3) 運(yùn)行煤種與設(shè)計(jì)煤種偏差較大?,F(xiàn)運(yùn)行煤種的灰熔點(diǎn)比設(shè)計(jì)煤種低約180 K,現(xiàn)運(yùn)行煤種出燃燒室粗煤氣溫度低,因此廢鍋設(shè)計(jì)換熱面積偏大,合成氣出口溫度低,變換爐還需補(bǔ)充少量蒸汽,特別是在氣化爐投料運(yùn)行的前20 d內(nèi)。
(4) 廢鍋爆管。運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)氣化B爐廢鍋補(bǔ)水、副產(chǎn)蒸汽存在較大流量差,停車(chē)檢查發(fā)現(xiàn)水冷屏有1根鍋爐水管泄漏。主要原因是鍋爐水系統(tǒng)原始開(kāi)車(chē)期間沖洗不徹底,雜質(zhì)在鍋爐水管中堆積,造成水動(dòng)力不暢,過(guò)燒導(dǎo)致?lián)p壞。
(5) 環(huán)腔超溫。3臺(tái)氣化爐均發(fā)生過(guò)環(huán)腔超溫現(xiàn)象,通過(guò)調(diào)整氣化爐運(yùn)行參數(shù),能恢復(fù)到正常指標(biāo)。分析原因是氣化爐負(fù)荷波動(dòng)較大時(shí),特別是氣化爐升壓過(guò)程中,廢鍋內(nèi)高溫粗煤氣通過(guò)廢鍋與渣口盤(pán)管的縫隙串氣至氣化爐環(huán)腔。
鍋爐管內(nèi)壁沉積的氧化鐵、氧化銅等雜物與管內(nèi)側(cè)金屬發(fā)生反應(yīng),反應(yīng)過(guò)程為:
(1)
(2)
當(dāng)水管內(nèi)壁因垢下腐蝕產(chǎn)生的氧化物造成蒸汽停滯或流速減小時(shí),管內(nèi)蒸汽與高溫鐵發(fā)生反應(yīng),并在金屬表面形成磁性氧化鐵膜。
(3)
當(dāng)產(chǎn)生的氫氣不能被氣流較快帶走,將與金屬管內(nèi)壁發(fā)生反應(yīng),使之脫碳。
檢修時(shí)把泄漏的鍋爐水管用堵頭堵死,重新打壓試漏;對(duì)廢鍋水系統(tǒng)重新沖洗吹掃。
經(jīng)過(guò)幾個(gè)月連續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行,證明晉華爐3.0具有自動(dòng)化程度高、投資少、運(yùn)行成本低、經(jīng)濟(jì)效益好等特點(diǎn)。在系統(tǒng)升壓和負(fù)荷調(diào)整過(guò)程中,要求操作人員嚴(yán)格控制系統(tǒng)升壓速率或負(fù)荷波動(dòng)范圍,盡量做到氣化爐壓力穩(wěn)定;同時(shí),采用新型密封型式,確保渣口盤(pán)管和廢鍋連接處無(wú)泄漏。