劉法欽,朱吉磊,劉長(zhǎng)林,史學(xué)斌,于長(zhǎng)澤
(1. 山東化工職業(yè)學(xué)院,山東 濰坊 256499;2. 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司,山東 淄博 255438)
某公司擁有中國(guó)最大正丁烷氧化法順酐生產(chǎn)裝置之一,有4條精制線,4個(gè)解析回流罐。在設(shè)計(jì)之初,將解析塔回流罐液位測(cè)量設(shè)計(jì)為外浮筒液位計(jì)加伴熱測(cè)量型式,回流罐液位會(huì)影響到順酐精制解析塔系的能耗和穩(wěn)定性。開車初期液位計(jì)測(cè)量相對(duì)穩(wěn)定,但是隨著裝置運(yùn)行周期加長(zhǎng),液位測(cè)量問題逐漸顯露。因回流罐含酐量高,如出現(xiàn)伴熱不好、保溫不良、物料內(nèi)有雜物等情況時(shí),浮筒液位計(jì)易出現(xiàn)卡澀,造成指示不準(zhǔn)或無(wú)法測(cè)量的情況,并且外浮筒液位計(jì)扭力管上的黃色黏性雜物極難清理,維護(hù)工作量大。
針對(duì)上述液位測(cè)量存在的問題,本文將系統(tǒng)介紹回流罐液位計(jì)改進(jìn)的過(guò)程、改進(jìn)后出現(xiàn)的問題及目前取得的成效。
順酐,又稱順丁烯二酸酐(MAH),白色片狀結(jié)晶,有強(qiáng)烈的刺激氣味、易升華、遇水易潮解生成馬來(lái)酸,相對(duì)密度1.480,熔點(diǎn)為52.8 ℃,沸點(diǎn)為202.2 ℃,在溫度為60~80 ℃時(shí)也能升華,能溶于醇、乙醚和丙酮[1]。該公司采用正丁烷氧化法生產(chǎn)順酐,正丁烷與空氣混合進(jìn)入立式殼型反應(yīng)器,在反應(yīng)器殼程中采用硝酸鹽混合物,通過(guò)熔鹽泵往復(fù)循環(huán)用作冷卻介質(zhì),反應(yīng)氣體下進(jìn)上出,在催化劑的作用下進(jìn)行氧化反應(yīng),反應(yīng)過(guò)程中加入助催化劑,反應(yīng)熱通過(guò)熔鹽移出,產(chǎn)生蒸汽,回收熱量。熱反應(yīng)氣體經(jīng)氣體冷卻器冷卻后送至吸收工序;在順酐后冷器中,大約50%的氣態(tài)順酐被冷卻下來(lái)形成粗酐,含有未冷凝順酐的氣體進(jìn)入順?biāo)嵯礈焖M(jìn)行水吸收,形成順?biāo)崛芤汉筮M(jìn)入脫水塔,脫水后的粗酐與二甲苯一起作為脫水塔塔釜液流入精制解析塔。解析塔蒸出的順酐進(jìn)入脫輕組分塔,再經(jīng)吸收塔后冷卻、結(jié)片成型,得到扁球狀順酐。在順酐精制解析塔中會(huì)產(chǎn)生較高的真空度對(duì)順酐精制至關(guān)重要,直接影響到產(chǎn)品的產(chǎn)量及合格率。
通過(guò)對(duì)工況分析可以看出回流罐液位測(cè)量存在如下難點(diǎn): 工藝介質(zhì)特殊,順酐屬于易凝固介質(zhì),溫度低于52.8 ℃就會(huì)凝結(jié)為固體;高真空工況;黏度大;順酐解析反應(yīng)復(fù)雜,容易產(chǎn)生黏性物質(zhì);因回流罐物流分散大小差異等原因,設(shè)備有一定的振動(dòng)。
外浮筒液位計(jì)因扭力管與工藝介質(zhì)氣相直接接觸,若黃色黏性副產(chǎn)物產(chǎn)生必會(huì)導(dǎo)致測(cè)量不準(zhǔn)確或直接無(wú)法測(cè)量。其次,因順酐低于52.8 ℃就會(huì)凝結(jié)為固體,若伴熱溫度過(guò)低或出現(xiàn)漏點(diǎn),尤其是停車后均會(huì)導(dǎo)致順酐凝固,再開車時(shí)雖投用伴熱,但無(wú)法完全融化固酐,導(dǎo)致浮筒卡滯,用水槍沖洗會(huì)產(chǎn)生大量的酸,不但腐蝕筒體及浮筒,而且危害人身健康。
根據(jù)該回流罐外浮筒液位計(jì)測(cè)量存在的問題剖析,改進(jìn)測(cè)量方案中,在不影響裝置正常運(yùn)行的情況下,需注意以下幾點(diǎn): 盡可能讓測(cè)量元件或傳感器與被測(cè)介質(zhì)不接觸,即選用非接觸式液位計(jì);因介質(zhì)黏度稍大,盡量不選用變浮力式液位計(jì);需選取對(duì)外殼振動(dòng)不敏感的測(cè)量方式或加固后能消除振動(dòng)影響的測(cè)量方式;因設(shè)備為壓力容器,無(wú)法再重新開口,需充分考慮目前設(shè)備預(yù)留口問題;需充分考慮高真空對(duì)所選液位計(jì)的影響。
依據(jù)該回流罐的工況特點(diǎn)及液位測(cè)量難點(diǎn)問題,結(jié)合各類型液位計(jì)測(cè)量原理的不同,提出液位儀表選型方案如下:
1)雙法蘭差壓式液位計(jì)。若選擇該類型液位計(jì),因裝置不能停車,只能采用非插入式,關(guān)斷根部閥后再安裝。該測(cè)量方式存在如下弊端:
a)因工況為高真空工況,需采用高真空填充液且對(duì)膜片的制作和硅油的填充均有較高的要求,否則膜片易鼓裂。
b)因設(shè)備至變送器短管處流體不流動(dòng),需要做好伴熱,若伴熱不好或產(chǎn)生黏性副產(chǎn)物易產(chǎn)生堵塞。
2)纜式導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)。經(jīng)查看設(shè)備藍(lán)圖發(fā)現(xiàn)回流罐頂部無(wú)備用口,且無(wú)法實(shí)現(xiàn)在線安裝,因此不能選用該類液位計(jì)。
3)聲吶式外測(cè)液位計(jì)。聲吶式外測(cè)液位計(jì)不與氣相、液相介質(zhì)接觸,是真正意義上的非接觸式物位測(cè)量?jī)x表,且聲吶式外測(cè)液位計(jì)可以消除振動(dòng)、溫度變化、組分變化等干擾的影響,測(cè)量精度高。
4)射線式儀表。該類儀表雖可以精確測(cè)量,但對(duì)人身危害較大、價(jià)格昂貴、后期回收及辦理手續(xù)繁瑣,故不選用。
通過(guò)對(duì)上述各類儀表的分析,最終確定在回流罐不做任何變動(dòng)的前提下,加裝一套聲吶式外測(cè)液位計(jì)。
聲吶回波測(cè)距技術(shù)(SONAR),利用水中聲波對(duì)水下目標(biāo)進(jìn)行探測(cè)、定位,是水聲學(xué)中應(yīng)用最可靠的一項(xiàng)技術(shù)[2]。
該次回流罐液位計(jì)改進(jìn)選用電子增強(qiáng)型聲吶式外測(cè)液位計(jì)。該液位計(jì)基于SONAR技術(shù),實(shí)現(xiàn)“隔離式”外測(cè)液位,從而達(dá)到罐內(nèi)液位罐外測(cè)量,聲吶測(cè)距原理是該液位計(jì)外測(cè)液位的重要依據(jù)。
該液位計(jì)是由吸附于儲(chǔ)罐底部的液位測(cè)量探頭發(fā)射一定頻率的聲波,穿透罐壁,在罐內(nèi)液體介質(zhì)內(nèi)傳播,到達(dá)液面后部分反射形成回波,回波信號(hào)到達(dá)罐底,再次穿透罐壁,由罐底同一液位測(cè)量探頭接收返回的回波信號(hào)并傳回主機(jī),主機(jī)分析從聲波發(fā)射到液面反射、形成回波,回波信號(hào)到罐底液位測(cè)量探頭的往返時(shí)間t,即可算出被測(cè)液位高度H,計(jì)算如式(1)所示:
H=υt/2
(1)
式中:υ——聲波在被測(cè)介質(zhì)中的傳播速度,m/s。
該液位計(jì)具有獨(dú)特的微振動(dòng)分析、小盲區(qū)技術(shù)、自校準(zhǔn)技術(shù)、變頻超聲波技術(shù),使之能夠可靠應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜工況、有效消除干擾和漂移,具有測(cè)量安全、安裝維護(hù)方便、可靠耐用、測(cè)量精度高等特點(diǎn)。
在改進(jìn)測(cè)量方案過(guò)程中需考慮如下因素:
1)介質(zhì)工藝參數(shù)及特性。當(dāng)介質(zhì)組分變化較大或介質(zhì)溫度變化較大時(shí)會(huì)影響測(cè)量精度。因此,在改進(jìn)過(guò)程中考慮到液體溫度變化大于5 ℃或液體組分變化較大,為使測(cè)量不受液體溫度和液體組分變化的影響,確保儀表的測(cè)量精度為±0.1%FS,在選型中增加了校準(zhǔn)探頭。由于校準(zhǔn)探頭和測(cè)量探頭的工作方式相同,因此可通過(guò)公式υ=2H/t得到聲波在液體中的傳播速度。選用修正后的聲波傳播速度進(jìn)行計(jì)算,這樣得出的液面高度不再受液體溫度、壓力和組分變化的影響。因順酐回流罐為立式等徑罐,校準(zhǔn)探頭可以裝在任何位置。
2)需了解罐內(nèi)部結(jié)構(gòu)及罐本體伴熱情況。罐內(nèi)若有內(nèi)件會(huì)影響聲波傳輸,但該改造項(xiàng)目中罐內(nèi)無(wú)任何內(nèi)件;同時(shí)需要考慮伴熱溫度及介質(zhì)溫度對(duì)測(cè)量探頭的影響,鑒于該項(xiàng)目伴熱蒸汽溫度較高,采用-60~160 ℃的高溫探頭。
3)探頭有效安裝空間。因探頭需有不小于φ80 mm的安裝表面,且回流罐布置了大量伴熱管道,因此需要確認(rèn)罐底部及側(cè)面均要有有效的安裝空間。
4)儀表信號(hào)的強(qiáng)度。因設(shè)備壁厚為12 mm,加之測(cè)量介質(zhì)黏度大,為加大信號(hào)強(qiáng)度選用直流24 V供電的四線制儀表。
5)有效處理干擾信號(hào)。由于介質(zhì)的物理特性差異,且進(jìn)、出料速度快,易造成強(qiáng)烈沖擊,罐內(nèi)液面劇烈波動(dòng);介質(zhì)揮發(fā)性強(qiáng),液面易形成汽、液混合。這些工況會(huì)造成接收到的回波信號(hào)不僅有液面信號(hào),還有其他干擾信號(hào)。該液位計(jì)“微振動(dòng)分析”技術(shù)可通過(guò)先進(jìn)的智能化處理方法,排除、過(guò)濾掉干擾信號(hào),分析判斷出正確液位信號(hào),并始終跟蹤該信號(hào),計(jì)算、顯示正確液位。
安裝過(guò)程重點(diǎn)在探頭的安裝,液位測(cè)量探頭安裝需規(guī)范。在確保容器壁上有不小于φ80 mm的安裝表面后,打開保溫層200 mm×300 mm區(qū)域,露出罐壁,用砂紙將設(shè)備表面平整、無(wú)焊渣、漆塊,因罐底正下方為出料管道,液位測(cè)量探頭通過(guò)磁吸固定安裝在罐底部出料口偏10 cm處,校準(zhǔn)探頭用同樣的方法安裝在回流罐中間某位置。然后將變送器與傳感器線路連接好,進(jìn)行調(diào)試并投入運(yùn)行。
1)該液位計(jì)投用后回流罐液位測(cè)量一直比較穩(wěn)定,但運(yùn)行1個(gè)月后陸續(xù)出現(xiàn)了以下問題:
a)液位計(jì)突然無(wú)指示。檢查線路、探頭、變送器均無(wú)問題,最后經(jīng)過(guò)與生產(chǎn)廠商技術(shù)人員共同查找發(fā)現(xiàn)為接地問題,改進(jìn)后液位計(jì)恢復(fù)正常。
b)液位計(jì)突然指示為零。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)為測(cè)量探頭脫落,經(jīng)檢查探頭脫落由3方面原因: 密封膠未采用高溫密封膠;罐體材質(zhì)為316L不銹鋼,磁力吸附無(wú)太大作用,主要吸附力靠密封膠完成;罐體振動(dòng)較大。選用高溫密封膠并做加固支撐措施后恢復(fù)正常。
c)當(dāng)罐體液位值在50%以下時(shí),偏差較大,約為10 cm。分析原因?yàn)楣に嚱橘|(zhì)組分變化且參比探頭在50%液位位置校準(zhǔn)原因所致。將校準(zhǔn)探頭降至最低液位后該問題解決,精度可以保證在±0.1%FS。
2)該液位計(jì)投用后應(yīng)用效果如下:
a)大幅降低了維護(hù)工作量,每年減少維護(hù)量約200 h。
b)加強(qiáng)了工藝監(jiān)視操作,避免了因液位計(jì)波動(dòng)或指示不準(zhǔn)造成的解析塔操作滯后或不穩(wěn)定而導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量不合格和產(chǎn)量波動(dòng)。
c)該測(cè)量方案的改進(jìn)為順酐裝置類似工況及后期儀表改進(jìn)提供了重要參考。
本文通過(guò)剖析順酐回流罐液位測(cè)量存在的問題,并對(duì)回流罐液位測(cè)量改進(jìn)的過(guò)程、改進(jìn)后出現(xiàn)的問題及取得的成效進(jìn)行了詳細(xì)的分析。該順酐回流罐液位測(cè)量選用了聲吶式外測(cè)液位計(jì),通過(guò)近1 a的實(shí)踐應(yīng)用,既保證了工藝監(jiān)測(cè)控制的精度要求,也保證了該裝置的安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行,達(dá)到了預(yù)期的效果。