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      旋殼泵軸承損壞原因分析及處理

      2021-01-08 12:55:54李楠
      流程工業(yè) 2020年11期
      關(guān)鍵詞:機(jī)泵游隙同軸

      文/李楠

      軸承故障問題的分析與處理——錦西石化分公司加氫精制裝置旋殼泵在運(yùn)行過程中軸承損壞,結(jié)合旋殼泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn),對可能造成軸承損壞的原因進(jìn)行分析。針對故障原因,采取合理修復(fù)方案,檢修取得良好效果。

      旋殼泵,又稱旋轉(zhuǎn)噴射泵、皮托管泵,是一種結(jié)構(gòu)和工作原理都很獨(dú)特的小流量高壓泵,屬極低比轉(zhuǎn)數(shù)泵。旋殼泵的主要特點(diǎn)有:適合于小流量、高揚(yáng)程輸送;結(jié)構(gòu)簡單體積小,維修量小,使用壽命長;密封可靠性強(qiáng);適應(yīng)性強(qiáng),在石油、化工、冶金以及造紙等行業(yè)均有廣泛應(yīng)用。

      加氫精制旋殼泵型號HXK400-S1。其性能參數(shù)見表1。

      故障現(xiàn)象

      加氫精制裝置除鹽水泵定位軸承型號FAG 7313-B-XL-TVPUA。運(yùn)行時(shí)測量軸承溫度72 ℃,泵體振動7.2 mm/s,并伴有異響。軸承累計(jì)運(yùn)行9 768 h。

      拆解檢查發(fā)現(xiàn)軸承的保持架以碳化變形(保持架尼龍材質(zhì)),軸承滾珠非均勻分布。軸承內(nèi)套與軸承外套表面有高溫摩擦印跡,如圖1。

      表1 加氫精制旋殼泵性能參數(shù)

      檢測與分析

      根據(jù)旋殼泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn),造成軸承損壞的原因可能有以下幾點(diǎn):

      軸承箱檢測

      1.測量計(jì)算法檢測軸承外徑與軸承箱內(nèi)徑配合公差;檢測方法:使用內(nèi)徑量表和外徑千分尺分別測量軸承箱內(nèi)徑和軸承外徑幾何尺寸。

      定位軸承7313側(cè)軸承箱內(nèi)徑尺寸:D1=140.07 mm

      定位軸承7313軸承外徑d1=140 mm

      圖1 損壞的軸承保持架

      定位側(cè)軸承箱內(nèi)徑與軸承外徑配合間隙:

      支撐軸承6217軸承箱內(nèi)徑尺寸D2=150.01 mm

      支撐軸承6217軸承外徑

      d2=150 mm

      定位側(cè)軸承箱內(nèi)徑與軸承外徑配合間隙:

      滾動軸承外徑與軸承箱內(nèi)徑 配 合 公 差Js7/h6。標(biāo) 準(zhǔn) 值:-0.0125~+0.0375 mm。

      由此定位軸承側(cè)軸承箱內(nèi)徑尺寸超差0.07-0.035=0.035 mm。

      2.軸承箱前后軸承里孔同心度檢測。檢測方法:借助鏜床檢測軸承箱前后里孔同軸度;打百分表測得支持軸承里孔與定位軸承里孔同軸度偏差0.18 mm,如圖2。

      定位軸承游隙檢測

      檢測方法:自制軸承游隙檢測工裝。軸頭位置打百分表。抬軸法測定軸承定位后軸承游隙0.03 mm,如圖3。

      圖2 軸承箱前后里孔同軸度檢測

      定位軸承軸向力分析

      根據(jù)旋噴泵結(jié)構(gòu)可以分析得出,其軸向力主要由以下兩部分組成:

      A.轉(zhuǎn)子腔內(nèi)產(chǎn)生軸向力P腔

      P腔=P1×π×P管2/2 (N)

      P1—集流管A—A斷面區(qū)域壓力平均值(Pa)

      d管—集流管A—A斷面直徑(m)

      B.進(jìn)口處產(chǎn)生的軸向力P進(jìn)

      P進(jìn)=P2×π×(D2-d管2)

      /4 (N)

      P2—葉輪進(jìn)口處壓力 (Pa)

      D—葉輪進(jìn)口直徑(m)

      圖3 自制軸承游隙檢測工裝

      現(xiàn)分析P腔、P進(jìn),由于轉(zhuǎn)子腔隨主軸高速旋轉(zhuǎn),其中心位置液體壓力很低,即P1很小,且d管不大,因此可以判定P腔很小。再來分析P進(jìn),由于葉輪進(jìn)口處壓力P2不大,實(shí)際值0.1 Mpa。加之(D2-d管2)/4值不大(旋殼泵屬于小流量泵,D較?。?所以P進(jìn)也不會大。通過以上分析得出,旋殼泵軸向力較小,對軸承運(yùn)行狀態(tài)影響很小。

      潤滑狀態(tài)

      故障發(fā)生時(shí)觀察軸承箱油位在軸承箱1/2~2/3之間,屬于正常工作油位。潤滑油油質(zhì)清澈無機(jī)雜和乳化現(xiàn)象。非潤滑不良導(dǎo)致軸承損壞。

      通過以上檢測發(fā)現(xiàn)軸承箱存在兩點(diǎn)問題。問題1:軸承外徑與軸承箱內(nèi)徑配合超差;問題2 :軸承箱里孔同軸度偏差。承外徑與軸承箱內(nèi)徑配合超差,造成軸承與軸承箱配合間隙增大,軸承外套與軸承箱內(nèi)壁發(fā)生滑動,增大機(jī)泵振動。軸承箱里孔同軸度偏差,使前后軸承不同心,軸承運(yùn)行時(shí)受額外摩擦力,造成軸承溫度高。這些問題最終導(dǎo)致軸承損壞。

      處理方法

      第一步,修正軸承箱里孔。借助鏜床對軸承箱前后里孔進(jìn)行擴(kuò)孔。修正后保證:1.軸承箱前后里孔圓柱度不大于0.01 mm;2.軸承箱前后里孔同軸度“零對零”。擴(kuò)孔后定位軸承側(cè)里孔值D1'=140.26 mm,支撐軸承側(cè)里孔D2'=150.15 mm,如圖4。

      第二步,對擴(kuò)孔后的軸承箱前后里孔刷鍍修復(fù)。軸承箱里孔尺寸需滿足軸承外套與軸承箱里孔配合公差Js7/h6。修復(fù)后軸承箱里孔與軸承外套配合預(yù)留配合值0.01 mm。刷鍍后推力軸承側(cè)里孔值D1'=140.01 mm。支撐軸承側(cè)里孔D2'=150.01 mm。如圖5。

      圖4 軸承箱擴(kuò)孔后效果

      圖5 軸承箱刷鍍修復(fù)后效果圖

      第三步,轉(zhuǎn)子回裝前做動平衡檢測。平衡精度等級G2.5,修正后不平衡量32.3 g·mm。

      運(yùn)行效果

      檢修后機(jī)泵振動值下降到2.1 mm/s,軸承運(yùn)行溫度42℃。機(jī)泵性能參數(shù)正常。檢修取得良好效果。

      結(jié)語

      本文對可能造成機(jī)泵軸承損壞的原因進(jìn)行分析,找出引起本次軸承損壞的根本原因。針對軸承箱存在的兩點(diǎn)故障問題,采用先機(jī)加工保證軸承箱里孔同軸度前提下,再刷鍍恢復(fù)軸承與軸承箱配合公差的修復(fù)方法。使機(jī)泵檢修取得良好效果。為今后軸承故障問題的分析與處理積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。 ●

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