韓 四 虎
(霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山縣店坪煤礦,山西 呂梁033100)
我國煤層地質(zhì)賦存條件復雜,多數(shù)礦井面臨瓦斯?jié)舛雀?、開采難度大等問題。瓦斯治理不當將引發(fā)瓦斯故障,直接威脅著人員生命和設備安全,甚至造成礦井停產(chǎn)等嚴重后果。尤其近年來隨著開采深度和規(guī)模的增大,工作面瓦斯治理是煤礦安全、高效生產(chǎn)的關鍵。同時,通過科學合理的瓦斯抽采,可實現(xiàn)煤層瓦斯資源的充分利用,減少資源浪費,增加企業(yè)收益[1-3]。
山西三元煤業(yè)股份有限公司下霍煤礦位于長子縣慈林鎮(zhèn)五里莊村,井田位于沁水煤田潞安礦區(qū),批準開采3#煤層,地質(zhì)儲量284.97Mt,煤種為貧瘦煤、貧煤。經(jīng)2019 年7 月礦井瓦斯涌出量測定,礦井絕對瓦斯涌出量為12.66m3/min,相對瓦斯涌出量為2.86 m3/t,因此屬于高瓦斯礦井,在回采過程中,需對工作面瓦斯進行綜合治理。本文將結合下霍礦綜采工作面實際情況,對工作面瓦斯綜合治理措施及效果進行研究。
下霍煤礦礦井采用單水平開拓(+505m),工業(yè)廣場內(nèi)布置有主立井、副立井和回風立井,井下有兩個采區(qū)(一、二采區(qū)),布置2303 工作面(回采)、1308 工作面(收尾)等三個綜采工作面,以及北翼皮帶大巷、1306 風巷、1306 風巷反掘、2307 運巷等四個綜掘工作面。
礦井采用中央并列式通風(主、副立井進風、回風立井回風),抽出式通風方法。礦井需風量為10346m3/min,實際供風量10647m3/min,回風量10860m3/min,主通風機負壓2770Pa,有效風量率93%;回風立井安設兩臺型號為FBCDZ-8-No26B 軸流式通風機,配備電機功率為2×355kW,一用一備?;夭晒ぷ髅娌捎萌L壓(U 形)通風方式,軌道巷進風,膠帶巷回風,掘進工作面所有風門實現(xiàn)氣動閉鎖,局部通風百米漏風率控制在1.5%以下。
經(jīng)分析,下霍煤礦2303 回采工作面的瓦斯來源主要包括三部分,即3#煤層本煤層瓦斯涌出、上鄰近層瓦斯涌出、采空區(qū)瓦斯涌出。其中,本煤層瓦斯涌出主要對工作面煤壁附近的瓦斯?jié)舛扔绊戄^大,當煤層瓦斯含量偏高時,應進行瓦斯預抽。3#煤層上鄰近層為1、2#煤層,瓦斯?jié)舛容^高,將對3#煤層回采工作面的瓦斯?jié)舛犬a(chǎn)生影響,因此也應進行抽采。采空區(qū)內(nèi)的瓦斯來自遺煤和頂、底板裂隙,與回采推進速度、頂板垮落步距等相關[4-6]。
針對下霍煤礦2303 回采工作面的瓦斯實際狀況,應分別從本煤層、鄰近層瓦斯抽采、采空區(qū)瓦斯抽采等方面,制定瓦斯綜合治理措施。
根據(jù)預測,2303 工作面本煤層瓦斯涌出量約占總涌出量的68%,因此本煤層瓦斯抽采是工作面瓦斯治理的重點,適宜采用順層鉆孔預抽措施,即在回采過程中,分別在膠帶巷、軌道巷的側壁上施工預抽孔,鉆孔方向平行于煤層,垂直于順槽巷幫,如圖1 所示。
圖1 工作面順層預抽鉆孔示意
鉆孔直徑110mm,單側孔間距5m,高度距底板2.5m,深度80~100m,兩順槽內(nèi)的抽采孔交叉布置。鉆孔成形后,應及時用壓力水清理孔內(nèi)煤渣,并用聚氨酯等進行封孔,封孔長度需大于20m。然后,分別將同側的孔連接抽放管路至主管路。為加強本煤層瓦斯抽放監(jiān)控,應將抽放管路10 個一組,設置1 個總閥門,并在合適位置安裝瓦斯監(jiān)測儀器,對抽放壓力、流量等進行監(jiān)測。實踐表明,通過設置順層鉆孔預抽孔,可實現(xiàn)煤層采前未卸壓瓦斯預抽,以及回采中煤壁卸壓瓦斯抽采,抽采率可達到60%~80%。
根據(jù)預測,3#煤層上鄰近層瓦斯涌出量約占總涌出量的15%,主要影響回風隅角和回風巷的瓦斯?jié)舛?,適宜采用高位鉆孔瓦斯抽采措施,即在膠帶巷內(nèi),按間距30m 施工若干瓦斯抽放鉆場,每個鉆場內(nèi)鉆8~12 個高位孔,孔間距0.3~0.4m,其中4-6 處孔傾角為68°,終孔位置在1#煤層內(nèi);另外4-6 處孔傾角為24°,終孔位置在2#煤層內(nèi),如圖2 所示,需確保終孔位置與煤層頂板的距離在10~15m 之間,孔深度100~120m。在進行封孔后,應在管路上設置閥門和測氣孔等,及時監(jiān)測抽采瓦斯?jié)舛群土髁俊?/p>
圖2 上鄰近層高位鉆孔瓦斯抽采示意
工作面回采后,采空區(qū)懸頂周期性垮落,采空區(qū)頂板圍巖內(nèi)生成大量裂隙,圍巖內(nèi)瓦斯通過裂隙通道進入采空區(qū),由此造成瓦斯積聚和濃度升高。為防止采空區(qū)內(nèi)高濃度瓦斯對工作面的影響,一方面,應采取施工煤袋墻、懸掛風障、減小內(nèi)外壓差等措施,防止采空區(qū)瓦斯進入工作面;另一方面,在回風隅角對應采空區(qū)內(nèi)埋設抽采管道,如圖3 所示,對瓦斯進行抽放。瓦斯抽放泵的電機功率為280kW,抽放管道深入采空區(qū)深度30~40m,采用直徑270mm 的螺旋焊管,與回風巷內(nèi)高位鉆孔抽放管路合并使用。
圖3 采空區(qū)瓦斯抽采示意
上述措施實施后,可有效降低工作面瓦斯?jié)舛龋咚钩椴陕蔬_到73%。為進一步研究工作面瓦斯治理效果,本節(jié)將對工作面的瓦斯?jié)舛确植记闆r進行研究。
檢測時間選擇在采煤機回采結束檢修期間,如圖4 所示,從軌道巷到膠帶巷依次等距選擇8 處測量斷面,每個斷面選取5 個測量點,使用便攜式瓦斯測量儀對每個點的瓦斯?jié)舛冗M行測量。
圖4 工作面瓦斯?jié)舛葯z測點選擇示意
4.2.1 沿工作面走向瓦斯?jié)舛确植?/p>
對每處斷面的5 個測量值進行平均,可得到沿工作面走向的瓦斯?jié)舛确植?,如圖5 所示,可見從軌道巷端頭到膠帶巷端頭,平均瓦斯?jié)舛戎饾u升高,且越靠近膠帶巷,瓦斯?jié)舛壬呲厔菰矫黠@,這主要與U型通風系統(tǒng)的通風特點有關。軌道巷進風,因此風流中的瓦斯?jié)舛容^低,Ⅰ號斷面的瓦斯?jié)舛葍H為0.11%,而在經(jīng)過工作面過程中,本煤層涌出的瓦斯和采空區(qū)漏出瓦斯不斷進入回風流中,由此導致瓦斯?jié)舛妊毓ぷ髅孀呦蛑饾u升高,在回風上隅角達到最大0.48%,但低于設備斷電臨界值0.8%,說明工作面的瓦斯治理效果明顯。另外,回風上隅角的瓦斯聚集也與局部渦流、采空區(qū)漏風等相關,但通過瓦斯綜合治理,可基本消除由上隅角瓦斯超限引發(fā)的停電故障。
圖5 沿工作面走向瓦斯?jié)舛确植紙D
4.2.2 沿工作面傾向瓦斯?jié)舛确植家?guī)律
分析各斷面上不同測量點的瓦斯?jié)舛瓤芍? 處測量點的數(shù)值總體上均呈現(xiàn)U 形分布,即巷道中部的數(shù)值偏低,而靠近煤壁和采空區(qū)位置的數(shù)值偏高,且采空區(qū)一側的數(shù)值略高于煤壁側。造成以上分布特點的原因如下:第一,煤壁和采空區(qū)均有瓦斯涌出,因此相對巷道中部的測量值偏高;第二,液壓支架布置在采空區(qū)一側,且布置密度較大,因此風阻大,通風受限。另外,回風隅角測量斷面中,靠近采空區(qū)上隅角的最大瓦斯?jié)舛冗_到5.9%,因此應注意上隅角瓦斯監(jiān)測點的選擇,并根據(jù)測量結果及時調(diào)整瓦斯治理措施。
1)下霍煤礦為高瓦斯礦井,因此在回采過程中需解決工作瓦斯涌出、回風隅角瓦斯超限等問題,分析表明,其瓦斯來源主要包括本煤層瓦斯涌出、上鄰近層瓦斯涌出和采空區(qū)瓦斯涌出;
2)針對下霍煤礦2303 回采工作面的瓦斯實際狀況,提出了本煤層順層鉆孔瓦斯抽采、上鄰近層高位鉆孔瓦斯抽采、采空區(qū)埋管瓦斯抽采等瓦斯綜合治理措施,上述措施實施后,可有效降低工作面的瓦斯?jié)舛?,瓦斯抽采率達到73%;
3)通過在工作面的進一步瓦斯?jié)舛确植紮z測,發(fā)現(xiàn)沿工作面走向順風流方向的瓦斯?jié)舛戎饾u升高,沿工作面傾向靠近煤壁和采空區(qū)的瓦斯?jié)舛认鄬ο锏乐胁科?,但?jīng)過瓦斯綜合治理,檢測到的最高瓦斯?jié)舛葷M足安全生產(chǎn)需求,不會發(fā)生設備斷電。
4)由于回風上隅角容易出現(xiàn)局部渦流、采空區(qū)漏風等不利情況,因此應加強該位置的瓦斯監(jiān)測和治理。