胡 文 浩
(長治三元中能煤業(yè)有限公司,山西 長治 046605)
隨著煤炭挖掘水平的不斷提高,礦井開采日益加深,往往出現(xiàn)低瓦斯礦井逐漸轉換為高瓦斯礦井的情況。由于瓦斯抽采能力的不足,導致井下瓦斯爆炸的可能性增加,嚴重影響了煤礦開采的安全生產。為解決這一問題,以三元下霍煤礦高瓦斯礦井作為研究對象,對高位鉆孔瓦斯抽采技術進行分析研究。
山西三元下霍煤礦位于長子縣慈林鎮(zhèn)五里莊村北300m,核定生產能力240 萬t/a。井田位于沁水煤田潞安礦區(qū),井田面積為40.8123km2,批準開采3 號煤層,地質儲量284.97Mt,可采儲量為173.82Mt,煤種為貧瘦煤、貧煤,礦井鑒定為高瓦斯礦井?,F(xiàn)階段對礦井瓦斯涌出量測定,礦井絕對瓦斯涌出量為12.66m3/min,相對瓦斯涌出量為2.86m3/t。
高位鉆孔通風的原理是在已有的通風區(qū)域內,人為的增加通風管路。通風管路主要分布于采空區(qū),將采空區(qū)與地面相連,利用采空區(qū)與地面產生的壓差,將巷道內高濃度瓦斯從采空區(qū)排出。這樣不但降低了工作區(qū)瓦斯?jié)舛?,還能夠緩解通風系統(tǒng)排放瓦斯的壓力。
高位鉆孔的位置對排放瓦斯效果的好壞影響很大,目前,鉆場位置一般布置在膠帶巷或者回風巷。
膠帶巷布置的鉆場面積一般為4m×4m×3m,鉆場位置在膠帶巷側壁一處傾向巷道末端,鉆孔將巷道與地面相連,地面處鉆孔位于發(fā)育裂隙帶內。鉆孔角度與巷道成扇形分布,數(shù)量一般為4 處。
在膠帶巷布置鉆孔的缺點在于,鉆場抽采瓦斯的壽命時間受工作面推進的限制,因為隨著掘進的深入,鉆孔會被破壞掉,抽取瓦斯的能力會逐漸降低直到徹底失效。為了延長鉆場抽取壽命,可以提高鉆孔的傾角,但這樣會導致鉆孔長期處于冒落帶,嚴重降低鉆孔的利用率。
施工方面,膠帶巷布置的鉆場鉆孔角度較小,鉆孔難度較大,容易造成埋孔現(xiàn)象。同時抽放瓦斯的管路需放置在膠帶巷內,減少了巷道有效斷面面積。
回風巷布置的鉆場面積一般為4m×4m×3m,鉆場位置在回風巷側壁,鉆孔將鉆場與地面相連。鉆孔角度朝切眼方向,數(shù)量一般為5 到8 處。
將回風巷鉆場與膠帶巷鉆場作比較發(fā)現(xiàn),在回風巷布置鉆場有受工作面掘進影響較小,鉆孔角度較大,鉆孔難度相對較低以及抽放管路布置合理等優(yōu)點。因此,應優(yōu)先選擇在回風巷布置鉆場。
下霍煤礦設計了一種用于高位鉆孔抗壓封孔裝置,將抗壓鋼管和PVC 管混合使用,通過推行該封孔方法,顯著提高了在應力集中區(qū)域高位瓦斯鉆孔的服務時間,增強了高位鉆孔對采空區(qū)裂隙帶的抽采效果。經對比,使用抗壓封孔裝置后高位鉆孔服務長度增加了20m 以上,瓦斯抽采量提高了1 倍以上,瓦斯抽采濃度由30%上升至70%。
通過上述分析可以得出,為保證鉆場瓦斯抽采效率,鉆孔終孔的最佳位置應處在發(fā)育裂隙帶內,如圖1 圖中所顯示的網(wǎng)格部分,從圖中可以看出鉆孔仰角的確定,取決于裂隙帶、冒落帶、彎曲下沉帶的具體高度,以及離層區(qū)實際寬度以及卸壓角a 的大小。
圖1 鉆孔終孔最佳區(qū)域
圖中B'到網(wǎng)格部分的垂直距離計算公式如下:
式中:l'為預留煤柱高度,取值45m;h2為裂隙帶高度,取值47m;m 為煤層厚度,取值4.2m;a 為卸壓角,a=80°。
通過現(xiàn)場實際勘測過公式計算得出該高瓦斯礦井中OB'值為52.54m。
將OB' 數(shù)值代入公式可得鉆孔最大仰角,γ=39°。
鉆孔的最小仰角β,由以下公式計算得出:
式中:OC'為C'到網(wǎng)格部分的垂直距離,m;h1為冒落帶高度,取值17m;d 為離層區(qū)寬度,通過大量研究發(fā)現(xiàn),離層區(qū)寬度d=0.8l,l 為初次來壓布距,數(shù)值為30m。
經計算得出,鉆孔的最小仰角β 為21°。
根據(jù)上述分析可知,在回風巷布置的鉆孔數(shù)量一般為5~8 處,該實驗鉆場選擇布置5 處鉆孔,其中1號鉆孔仰角取γ=39°最大值,2~5 號鉆孔仰角依次降低。
鉆孔方位角的確定可以保證鉆孔的終孔在離層區(qū)內,因此在鉆孔之前,需按下式計算各個鉆孔的方位角:
式中:OD'為圖1 中D 點水平方向投影到網(wǎng)格線的距離,通過計算OD'=50.5m;OA'為圖1 中A 點水平方向投影到網(wǎng)格線的距離,通過計算OA'=76.2m;L為鉆孔長度,L≈90m;為各鉆孔仰角,°;ω 為各鉆孔方位角,°。
實驗鉆場鉆孔采用ADR-250 型鉆機鉆進,鉆機鉆孔后直徑為320 mm,孔徑過大導致鉆桿相對較重,在實際鉆孔過程中,鉆孔長度會存在偏差,實驗鉆場方位角完孔如圖2 所示。因此,在計算出方位角時,適當?shù)恼{整了鉆孔仰角的數(shù)值;計算得出1~5 號鉆孔方位角分別為180°,193°、205°、214°,222°。具體施工參數(shù)如表1 所示。
圖2 實驗鉆場方位角完孔示意圖
表1 實驗鉆場鉆孔參數(shù)
為檢測高位鉆孔抽采的實用性,在實驗礦井內進行了抽采實驗,并在鉆場相距100m 處增加8 條傾向高位巷,用于對比判斷分析高位鉆孔抽采效果。8 條高位巷位置為回風巷側面,沿著煤層頂板以40°斜向,橫截面積為2.4m×2.4m。為保證抽采數(shù)據(jù)的準確真實,瓦斯檢定員會每天下井對高位鉆場和高位巷進行瓦斯抽采檢測,每天檢測4 次取均值進行記錄,記錄數(shù)據(jù)如圖3~圖6 所示。
圖3 高位鉆孔瓦斯抽采濃度
圖4 高位巷瓦斯抽采濃度
圖3~圖4 為隨著工作面施工掘進,不同抽采區(qū)域內瓦斯?jié)舛鹊淖兓€。從表上可以看出,高位鉆場的抽采濃度最高為79%,平均濃度為45%,高位巷抽采濃度最高為52%,平均濃度為32%,相比較而言,高位鉆場抽采的瓦斯?jié)舛让黠@高于高位巷。
從變化規(guī)律上看,高位鉆場抽采濃度隨著工作面掘進深度的加深,抽采濃度不斷降低。說明高位鉆場受工作面變化影響較大。高位巷的抽采濃度在距工作面40m~80m 之間相對穩(wěn)定;超過80m 后,抽采濃度變化劇烈,沒有規(guī)律性。說明高位巷受工作面變化影響較小。
圖5~圖6 為隨著工作面施工掘進,不同抽采區(qū)域內瓦斯純度的變化曲線。從表上可以看出,高位鉆場抽采純度距工作面距離37m 處突然升高,達到了17.59,隨后純度相對降低,但一直保持穩(wěn)定于13.23,有效抽采距離持續(xù)至距工作面距離70m 處;高位巷抽采純度在距工作面54m 后上升至9.3,并保持穩(wěn)定,有效抽采距離持續(xù)至距工作面87m。由此可以得出采用高位鉆場進行瓦斯抽采不但純度較高,有效抽采時間也相對較長。
圖5 高位鉆孔瓦斯抽采純量
圖6 高位巷瓦斯抽采純量
以山西三元下霍高瓦斯礦井作為對象,分析計算了高位鉆孔具體鉆角參數(shù),確定了鉆孔仰角最佳值為21°~39°,鉆孔方位角最佳值為180°~225°。在理論分析的基礎上,對高位鉆孔瓦斯抽采進行了現(xiàn)場測試,并與高位巷瓦斯抽采進行了實驗對比。實驗結果顯示,高位鉆孔瓦斯抽采雖然抽采濃度受到工作面掘進施工的影響。但不論從抽采純度還是有效抽采時間上均高于高位巷瓦斯抽采。可以有效滿足高瓦斯?jié)舛鹊V井的抽采工作。