宋志強
(山西汾西礦業(yè)南關煤業(yè)有限責任公司,山西靈石031304)
云蓋山煤礦礦井生產(chǎn)能力0.9Mt/a。礦井采用斜井開拓方式,本次研究對象為云蓋山煤礦所屬的1232 工作面,工作面地表標高+927m~+1054m 之間,井下標高在+442m~+504m 之間,平均埋深約為550m。2#煤層平均厚2.78m,煤層傾角最大5°,最小1°,平均傾角3°,可采性指數(shù)為1,為穩(wěn)定煤層,屬井田內(nèi)主要可采煤層,結(jié)構(gòu)簡單-較簡單,含夾矸0-3 層,夾矸巖性為炭質(zhì)泥巖。井下一采區(qū)三條準備巷道均沿2 號煤層頂板布置,采煤方法采用綜合機械化一次采全高采煤方法,頂板管理采用全部垮落法。
云蓋山煤礦CH4絕對涌出量為112.45m3/min,CH4相對涌出量為36.2m3/t,是煤與瓦斯突出礦井,1232 工作面共布置三條回采巷道,分別為進風巷、回風巷和高抽巷,進風巷和回風巷布置在2#煤層中,沿煤層頂板掘進,1228 進風巷掘進期間需要做水力造穴+氣相壓裂+井下瓦斯抽放等區(qū)域防突措施,施工卸壓孔時噴瓦斯現(xiàn)象時有發(fā)生,施工工期長,效率低下。為避免1232 回風巷掘進期間出現(xiàn)此類問題,需采用更為高效的區(qū)域防突措施,本文以1232 回風巷掘進為背景展開相關研究。
目前對于瓦斯含量高、地壓大、透氣性差的突出煤層,急需更為經(jīng)濟高效的區(qū)域防突措施,參考相關的研究成果可知[1~2],增大煤體內(nèi)的含水量可以增強煤體的塑性,緩解煤層內(nèi)的應力集中,有利于煤與瓦斯突出的防治。普通鉆孔周圍裂隙發(fā)育范圍較小,采用低壓注水時,水在鉆孔周圍煤體內(nèi)擴散范圍很小,導致注水效果不理想;采用高壓注水時,巷道掘進期間,煤層內(nèi)可能殘留高壓水,致使局部出現(xiàn)應力集中,可能誘發(fā)突出事故,針對于此類為題,為提高煤層注水效果,降低煤與瓦斯突出危險性,提出一種爆破增注防突新技術(shù),該技術(shù)可從減少應力集中、減小瓦斯壓力等多方面降低煤與瓦斯突出的危險,已在數(shù)個礦井進行了現(xiàn)場試驗,其原理如圖1 所示。
圖1 爆破增注防突技術(shù)原理
根據(jù)爆破增注技術(shù)原理可以看出,通過對鉆孔周圍煤體進行松動爆破,擴大鉆孔周圍煤體內(nèi)松動破碎的范圍,提高煤體的滲透率,并降低煤體內(nèi)的地應力,提高鉆孔的抽采范圍和效率,降低煤體內(nèi)瓦斯的壓力,降低發(fā)動煤與瓦斯突出的能力;之后通過煤層注水增強煤體的塑性,進一步緩解煤體內(nèi)的應力集中,降低巷道掘進期間煤與瓦斯突出的危險性。
根據(jù)在云蓋山煤礦1232 高抽巷底板鉆孔直接對2#煤層進行注水試驗發(fā)現(xiàn),鉆孔周圍裂隙很少,直接注水量很小,通過爆破可在鉆孔周圍煤巖體內(nèi)形成裂隙圈,裂隙圈內(nèi)的煤巖體能夠有效的進行注水,因此鉆孔的布置間距和爆破裂隙圈的大小密切相關,因此首先設計試驗測試爆破在煤體內(nèi)形成的裂隙圈的范圍,現(xiàn)場試驗測試方案如圖2 所示。
圖2 爆破孔和測試孔布置示意圖
在1232 高抽巷底板共施工9 個鉆孔,中間的1#鉆孔為爆破孔,其余9 個為考察孔,鉆孔俯角為-52°,鉆孔直徑為94mm,總長度22.5m,在煤層中長度為3m,2#~10# 考察孔與爆破孔的距離分別為2~10m,在1#孔用2.64kg 乳化炸藥進行爆破,在1#孔爆破前后測試周圍各個考察孔內(nèi)的瓦斯?jié)舛?,爆破后第一天瓦斯?jié)舛仍龇?5%以上,且第二天衰減較慢的鉆孔位于松動爆破范圍內(nèi)。
圖3 各個考察孔內(nèi)瓦斯?jié)舛鹊淖兓?/p>
各個考察孔內(nèi)瓦斯?jié)舛仍诒魄昂蟮淖兓鐖D3 所示,由圖可知,爆破前各個鉆孔內(nèi)瓦斯?jié)舛然揪?%左右,瓦斯?jié)舛葻o明顯差異,爆破后距離爆破孔7m 內(nèi)的考察孔內(nèi)瓦斯?jié)舛让黠@增大,爆破后第二天鉆孔內(nèi)瓦斯仍維持在較高的水平,距離爆破孔愈近的考察孔瓦斯?jié)舛仍龇?,距爆破?m 及以外考察孔內(nèi)瓦斯?jié)舛仍龇鄬^小,且爆破后第二天瓦斯?jié)舛然净謴偷奖魄埃C上可確定鉆孔松動爆破的有效半徑為7m,為保證對于煤層的爆破效果,確定現(xiàn)場應用實踐階段爆破孔間距為7m。
為驗證云蓋山煤礦1232 回風巷采用爆破增注技術(shù)進行區(qū)域防突的可行性,在1232 高抽巷開口附近的底板施工了5 個爆破注水孔和2 個直接注水孔,1’#和2’#鉆孔為直接注水孔,2#~6#鉆孔為爆破注水孔,2#鉆孔距#鉆孔12m,2#~6#鉆孔間距為7m,鉆孔由1232 高抽巷中部向1232 回風巷掘進巷道中部施工,所有鉆孔軌跡平行,鉆孔參數(shù)與上文的考察孔相同,爆破后注水,封孔長度15m,首先對1’#和2’#鉆孔進行注水,然后依次對1#~6#鉆孔進行爆破、注水,注水壓力在3.5~6.5MPa 之間,爆破鉆孔裝入2.64kg(5 卷)的乳化炸藥。
圖4 1232 高抽巷底板爆破鉆孔布置圖
4.2.1 注水量及煤層內(nèi)含水率的變化。
對各個鉆孔注水直至無法再次注入為止,統(tǒng)計各個鉆孔的注水量如表1 所示。由表1 可以看出,直接注水鉆孔的注水量在0.1m3左右,注水量非常小,而松動爆破后的2#~6# 注水孔注水量最低為4.325m3(5#注水孔),相對于爆破前注水量最大的2’#注水孔,其注水量也增大了34.9 倍,爆破后注水量顯著的增加,說明松動爆破可在鉆孔周圍煤體內(nèi)形成裂隙發(fā)育圈,增大了注水的范圍和注水量。
表1 各個鉆孔的注水量
云蓋山煤礦1232 回風巷掘進期間,需要在迎頭處施工探測孔來預測瓦斯突出的危險性,采集探測孔內(nèi)的鉆屑,測試鉆屑的含水率,得到表2 所示的結(jié)果。由表2 可以看出,注水前后煤層內(nèi)含水率存在明顯差異,注水后各處煤體內(nèi)含水率平均增長約67.4%,表明通過爆破后注水能夠有效的提高煤體內(nèi)的含水率,注水效果明顯。
表2 煤層內(nèi)含水率變化
4.2.2 突出危險性分析
1232 回風巷掘進期間,通過測定探測鉆孔內(nèi)瓦斯放散初速度(q 值)和每米鉆屑量(s 值)來判斷瓦斯突出的危險性[3~5],s 值愈大,表明煤層內(nèi)應力集中程度愈高,q 值愈大,表明煤層內(nèi)瓦斯壓力愈大,q 值和S 值越大,瓦斯突出危險性越大。探測鉆孔長度為10m,直徑42mm,鉆孔施工完畢后兩分鐘內(nèi)進行q 值的測試,測量室的長度為1.0m,單位:L/min。每個測試鉆孔測得5 組q 和s 值,取最大值進行統(tǒng)計,得到巷道掘進期間s 值和q 值的變化規(guī)律如圖5 所示。
根據(jù)圖5 所示結(jié)果可以看出,爆破注水區(qū)域q 值相對于未注水區(qū)域明顯的減小,未注水區(qū)域瓦斯放散初速度q 均值約為1.74L/min,爆破注水區(qū)域q 值均值為1.33L/min,減小23.6%。爆破注水區(qū)域s 值相對于未注水區(qū)域明顯的減小,未注水區(qū)域s 值均值為3.29kg,爆破注水區(qū)域s 值均值為3.03kg,降幅為8%,綜上可知,通過松動爆破鉆孔注水,可以掘進工作面瓦斯突出的可能性和危險性降低。
圖5 q 值和s 值的變化規(guī)律
云蓋山煤礦為煤與瓦斯突出礦井,通過分析爆破增注防突的原理,預計可采用該技術(shù)進行1232 進風巷掘進期間的區(qū)域瓦斯消突,通過在現(xiàn)場施工爆破孔和測試孔確定松動爆破的有效半徑為7m,設計現(xiàn)場應用試驗階段爆破注水鉆孔間距為7m,現(xiàn)場應用試驗結(jié)果表明,松動爆破后使鉆孔注水量顯著的增大,煤體內(nèi)含水率明顯的升高,1232 回風巷掘進期間,煤體內(nèi)的瓦斯放散初速度(q 值)和鉆屑量(s 值)明顯減小,證實了爆破增注技術(shù)對防治瓦斯突出事故有顯著效果,可在云蓋山煤礦采用煤層注水爆破增注技術(shù)進行區(qū)域瓦斯消突。