田竟超
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司黃金葉生產(chǎn)制造中心,河南鄭州 451100)
膨脹煙絲的生產(chǎn)是依靠高溫工藝氣體完成關(guān)鍵的膨脹定型任務(wù)。其中燃燒爐在工作時,為防止發(fā)生煙絲燃燒現(xiàn)象,需要按照一定的流量向燃燒爐的工藝氣體中加入蒸汽。一方面避免工藝氣體溫度降低,另一方面使工藝氣體含有一定量水分。蒸汽站是為燃燒爐提供符合工藝標(biāo)準蒸汽的供給系統(tǒng)。
蒸汽站蒸汽管路中冷凝水積存過多。一是開機前需提前30 min 打開疏水旁通閥進行排放。二是在設(shè)備正常運行后還需持續(xù)排放1~2 h,將含有過多冷凝水的蒸汽連同冷凝水一起排放。如蒸汽站冷凝水排放不及時,蒸汽攜帶冷凝水進入熱風(fēng)系統(tǒng),會造成燃燒爐爐溫降低,導(dǎo)致燃燒爐熄火。
原蒸汽站采用冷凝水集中回收方式,將汽水分離器、二級減壓后和蒸汽管路末端等3 個部分的冷凝水全部進行回收,如圖1 所示。通過分析發(fā)現(xiàn)蒸汽站管路系統(tǒng)設(shè)計存在一些問題。
(1)自動疏水泵的氣源由二級減壓后管路提供,調(diào)壓閥壓力設(shè)置為0.4 MPa,這就決定了所有冷凝水回收系統(tǒng)的疏水閥后背壓為0.4 MPa。B 點位置標(biāo)識的是汽水分離器冷凝水回收管路與末端冷凝水回收管路并聯(lián)三通位置,管路壓力為0.2 MPa,低于0.4 MPa 的背壓設(shè)定值。故疏水閥不能正常排水,導(dǎo)致末端管路中的冷凝水進入工藝管道。由此確定末端冷凝水回收管路疏水閥后背壓過大為設(shè)計缺陷。
(2)冷凝水回收系統(tǒng)分為汽水分離器、二級減壓后、蒸汽管路末端等3 個部分。在生產(chǎn)過程中,需要打開圖1 中C、D、E 等3 個位置的手動截止閥,將管道中的冷凝水連同蒸汽一起直接排放。才能保證熱風(fēng)工藝管路中含水率達到正常開機的要求,由此可知蒸汽管路系統(tǒng)中存有大量的冷凝水沒有被排出,在整個蒸汽站蒸汽管路系統(tǒng)中只有汽水分離器一個位置能夠處理大量的冷凝水。
根據(jù)上述分析,依據(jù)當(dāng)前實際工作條件,對汽水分離器重新進行選型。原汽水分離器為擋板式,擋板式汽水分離器適合蒸汽管路使用,如果選型適當(dāng),可以排出蒸汽管路中90%以上的冷凝水。故新汽水分離器依然選用擋板式進行選型匹配。已知條件如下:
圖1 蒸汽站管路系統(tǒng)
圖2 改進后的蒸汽站管路系統(tǒng)
(1)氣源蒸汽壓力1.2 MPa。
(2)膨脹煙絲系統(tǒng)熱端工藝管道蒸汽流量參數(shù)最大設(shè)定值1200 kg/h。
(3)實際使用的蒸汽中含水量大。
(4)該蒸汽管路用途用于加熱、加濕。
(5)管道中蒸汽含水量大。
(6)要求蒸汽流速低。
綜合考慮以上幾點,決定選擇管徑為DN80 的汽水分離器。
改變原設(shè)計中各部分冷凝水回收系統(tǒng)全部并聯(lián)的方式,如圖2 所示。新的蒸汽管路系統(tǒng)對比原管路系統(tǒng),做出如下改進。
(1)分離各部分疏水管路,使其相互獨立。
(2)除蒸汽動力源管路外,各冷凝水排放管路均設(shè)置并聯(lián)式緊急排水管路。當(dāng)蒸汽疏水泵出現(xiàn)故障時,用于緊急排水。
(3)因90%以上的冷凝水都經(jīng)由第一個汽水分離器排放,為避免因其他原因偶爾出現(xiàn)冷凝水排放不及的情況,只有第一個汽水分離器設(shè)有直排自動疏水閥泵的管路。其余疏水管路因排放冷凝水的量很?。▋H占不足10%的排水量),不存在排放不及的情況,無需設(shè)置。
(4)在主管路上的第三個截止閥后增加汽水分離器,并增加相應(yīng)冷凝水排放管路。因此處冷凝水排放量很少,沒有回收價值,同時考慮減少故障因素,選擇直接排放地下管道。
(5)因蒸汽管道末端冷凝水排放量極少,疏水管路排放的冷凝水不再進行回收,選擇直接排放地下管道。