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      燃機濕法電除塵設備電流突變原因分析

      2021-01-04 03:12:44田冬明
      冶金動力 2020年12期
      關鍵詞:電除塵電暈燃機

      田冬明

      (首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司,河北唐山 063000)

      1 工藝簡介

      某鋼鐵廠建設一套燃氣蒸汽聯(lián)合發(fā)電機組,燃料為高爐冶煉過程中產(chǎn)生的高爐煤氣及焦爐煤氣,二者配比為合適熱值的混合煤氣,經(jīng)燃燒做功供燃機機組發(fā)電,產(chǎn)生的高溫煙氣經(jīng)余熱鍋爐能量交換后排放,鍋爐產(chǎn)生的蒸汽用于汽輪機做功發(fā)電。

      鑒于燃機機組對煤氣含雜質(zhì)要求相對較高,須裝設一套濕法電除塵設備,對燃氣進一步凈化。去除煤氣中的焦、苯及微塵,避免煤氣燃燒過程中雜質(zhì)對燃機葉片的損傷,同時確保燃燒后的煙氣排放符合國家環(huán)保標準。

      2 報警描述及運行工況

      2.1 W-EP機組報警情況描述

      濕法電除塵設備(簡稱W-EP)在2020 年5 月運行期間,頻繁出現(xiàn)EP 電流低越限報警。由圖1 可見,該現(xiàn)象在8日尤為嚴重,期間燃機煤壓機運行效率明顯降低,同時伴有混合煤氣溫度上升情況,機組降負荷運行。16 日以后,電流恢復穩(wěn)定。通過監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,5 月8 日煙氣氮氧化物排量明顯升高。由圖2 可見,8 日系統(tǒng)運行極度不穩(wěn)定,煙氣氮氧化物排放顯著上升,臨近國標運行最高上限。

      圖1 W-EP設備2020年5月電流/電源運行監(jiān)測圖

      圖2 CCPP機組2020年5月煙氣排放監(jiān)測圖

      2.2 W-EP運行工況描述

      該燃氣蒸汽聯(lián)合發(fā)電機組的濕法電除塵設備,采用380 V交流電源變壓為40 kV直流電源,正常情況運行電流1 400 mA。其他主要工藝設計指標參見表1。

      表1 W-EP工藝設計指標

      高爐煤氣及焦爐煤氣按標準熱值混合后的混合氣體進入EP內(nèi)部,經(jīng)過電離過程對氣體粉塵進行吸附后,混合氣體進入煤氣壓縮機加壓后進入燃機燃燒做功。EP內(nèi)部被吸附于集塵板上的粉塵,由沖洗工業(yè)水沖刷進入EP底部。

      3 故障分析

      電除塵設備常見的故障,包括反電暈、陰極線肥大、電暈閉塞、供電裝置運行不良等,反映在電氣運行數(shù)據(jù)上,會出現(xiàn)不同的表現(xiàn)形式。其中發(fā)生電暈閉塞時,會出現(xiàn)電流明顯突降,電壓上升的現(xiàn)象。該機組5 月運行工況如圖1,其電流下降形式明顯,電壓上升趨勢雖然不明顯,但基本可判斷為電暈閉塞故障。

      3.1 電暈閉塞形成機制

      混合燃氣沿Vx 方向進入電除塵內(nèi)部電場空間后,混合燃氣及其攜帶的粉塵與電場游離離子碰撞形成帶電粒子:燃氣氣體離子和粉塵粒子。由于二者之間明顯的體積差距,便形成了不同的運行速度。燃氣氣體離子在Vy方向速度明顯偏快,且占主要成分,一般可占放電電流的98%以上;由粉塵形成的粒子電流僅為電流總量的1%~2%。

      電除塵設備內(nèi)部空間已經(jīng)固定,因此內(nèi)部電場空間為固定長度,設混合燃氣通過電除塵內(nèi)部時,其經(jīng)過的電場空間長度為L,則粉塵粒子受到電場牽引的時間為:

      圖3 粉塵在電場中的移動模型

      而在電場環(huán)境中,粉塵受電場影響,以移動速度Vy飛向集塵板,移動距離為:

      由上式可知,b的距離受兩個方向的移動速度影響。其中Vx 決定于燃氣氣體進入電除塵設備的速度。燃氣氣體流速加快時,Vx 增大,則使得粉塵粒子在電場方向的移動距離b減小。影響移動距離b的第二種情況,則是當電場強度下降后,Vy速度降低,同樣導致b減小。

      當b小于粉塵距離集塵板初始距離B時,則粉塵不能被集塵板捕獲,不能形成有效電流。無論基于何種原因,上述情況下,均會導致在單位時間內(nèi),游離于電場內(nèi)的粉塵粒子增多,粉塵粒子形成的電暈電流雖然占比很小,但形成的空間電荷卻很大,進而影響氣體離子電荷的移動,最終嚴重抑制電暈電流的產(chǎn)生,導致二次電流大幅度下降。若空間中含塵濃度太大時,可能使電流趨于零,使運行參數(shù)明顯下降、收塵效果明顯惡化,這種現(xiàn)象稱為電暈閉塞。

      3.2 報警期間運行狀況的分析

      以電暈閉塞最為嚴重的5 月8 日運行狀況進行分析,當日上級高爐工況調(diào)整,3#高爐檢修復風,因其過程煤氣工況不夠穩(wěn)定,上級工序未將該部分氣體引入煤氣柜緩沖,而是直接進入煤氣管網(wǎng)并最終進入燃氣蒸汽聯(lián)合發(fā)電機組。當日煤氣溫度、壓力均較設計工況上升。煤氣進入電除塵設備時,Vx 相對提高,造成同等空間同等電場強度下含塵粒子顯著增多,阻塞電暈電流產(chǎn)生的情況發(fā)生,最終導致電暈閉塞,監(jiān)控系統(tǒng)頻繁“EP電流低低報警”。

      事后機組例行檢修期間,發(fā)現(xiàn)雖然供水壓力正常,但水噴淋系統(tǒng)仍有大部分堵塞。水噴淋系統(tǒng)堵塞后,必然造成電極板沖刷不暢。淤積的粉塵對電場強度也會造成一定程度的影響,導致粒子Vy方向運動速度降低,該狀況同樣會導致同等空間下含塵粒子的增加。

      3.3 改進措施

      受限于高爐工況不穩(wěn)必然導致煤氣波動的情況。通過上級部門協(xié)調(diào)批準,調(diào)整高爐煤氣的輸送途徑,確保三座高爐產(chǎn)生的煤氣在任何狀態(tài)下,均通過2 座氣柜進行緩沖,再進入燃機機組的煤氣輸送管道,以緩解某座高爐爐況調(diào)整時的煤氣劇烈波動。

      沖刷用工業(yè)水過濾不徹底,導致噴淋頭極易堵塞。在供水泵前增加Y型過濾器并定期清理。利用機組定修,對噴頭進行逐個檢查清理,確保足夠的噴淋水沖刷集塵板。

      4 結(jié)束語

      相較于煙氣設備僅受同系統(tǒng)內(nèi)鍋爐燃燒影響,煤氣電除塵設備更多地受到上級煤氣供應系統(tǒng)的影響,氣流流速、穩(wěn)定性、以及上級工藝程序煤氣除塵脫焦萘等情況。因此對于大型工礦企業(yè),完好的聯(lián)系機制,高爐工況變化期間對工藝及時跟進調(diào)整是至關重要的環(huán)節(jié)。同時,保證電除塵設備自身的穩(wěn)定運行,嚴格執(zhí)行工藝參數(shù)調(diào)整及定期檢修,是確保電除塵高效運行的根本條件。

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