劉守彪
(河南安鋼集團舞陽礦業(yè)公司,河南 平頂山 462500)
河南舞陽礦業(yè)公司鐵山礦東選礦廠東車間原為舞陽礦業(yè)公司鐵古坑選廠,后稱為鐵山礦東選廠,1987 年由冶金工業(yè)部鞍山黑色冶金礦山設(shè)計研究院設(shè)計,設(shè)計原礦處理能力80 萬t/ 年,采用兩段兩閉路磨礦、三段磁選流程。至2000 年后,隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐步擴大,經(jīng)多次改擴建,現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模為年處理原礦180萬t,其中磨礦為三段閉路磨礦流程,一段磨礦與分級機構(gòu)成閉路,二段磨礦與旋流器構(gòu)成閉路,三段磨礦與高頻細篩構(gòu)成閉路。一段球磨機型號為3 臺MQG2.7×3.6m 格子型球磨機,二段三段為分別為兩臺和一臺MQY2.7×3.6m 溢流型球磨機。選別為單一磁選,采用三段濕式磁選流程,磁選均采用磁選機進行選別。
選廠入選礦石是礦業(yè)公司鐵山礦礦區(qū)自產(chǎn)礦。根據(jù)表1、表2 化學(xué)多元素分析結(jié)果及原礦鐵物相分析結(jié)果表明,采場礦體取樣中的原礦全鐵品位為25.26%,磁性鐵的品位為16.65%,其它有用元素含量都是比較低的,礦石中含有的雜質(zhì)硫、磷含量也較低,堿比(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)=0.30,礦石屬于酸性鐵礦石。根據(jù)鐵物相分析結(jié)果來看,原礦中鐵主要以磁鐵礦的形式存在,其次為硅酸鐵和赤、褐鐵礦,碳酸鐵、黃鐵礦和磁黃鐵礦含量都較低,采用弱磁選工藝回收鐵礦物可達到的理論回收率是66.28%。
表2 原礦鐵物相分析結(jié)果(%)
選礦廠處理礦石性質(zhì)相對比較單一,但由于礦體內(nèi)夾層較多,且隨著采礦有露天開采轉(zhuǎn)為井下開采。原礦貧化率相比較而言逐漸增大,雖然經(jīng)過破碎作業(yè)一次干式磁滑輪的預(yù)選拋尾,入磨原礦品位仍在19% ~25% 之間,造成磨選成本偏高。同時隨著生產(chǎn)的進行,尾礦庫可利用庫容逐年降低,未來會嚴(yán)重制約生產(chǎn)。同時由于國家對于環(huán)保愈加重視,當(dāng)?shù)乇姸嘈〔墒瘓鲆颦h(huán)保不達標(biāo)被關(guān)閉,致使當(dāng)?shù)厣笆瞎┎粦?yīng)求,價格也是大幅攀升。基于以上幾個方面原因,選礦廠通過在一段磨礦工序前新增濕式磨前預(yù)選工藝,提前拋出大量低品位尾礦砂石,降低入磨礦量,從而降低磨選成本;按照砂石產(chǎn)品粒級的市場需求,將粒級在2mm 以上的預(yù)選尾礦篩出,作為建筑砂石料出售,提高礦石附加值;尾礦大量預(yù)先拋尾可大大降低入庫的尾礦量,為未來選廠生產(chǎn)節(jié)省出庫容。
因此,鐵山礦選礦廠根據(jù)礦山生產(chǎn)實際情況,對磨前工藝流程以及配套設(shè)備進行了多次技術(shù)攻關(guān)改造。生產(chǎn)實踐證明,通過增加濕式磨前預(yù)選工藝,能顯著提高礦石入磨品位,降低磨礦能耗,取得了十分可觀的經(jīng)濟效益。增加濕式磨前預(yù)選系統(tǒng)后現(xiàn)選廠工藝磨礦選別工藝流程如圖1 所示。
濕式磨前預(yù)選系統(tǒng)工作原理如圖1所示:料倉中0mm ~12mm物料經(jīng)收集輸送機,轉(zhuǎn)運到上料輸送機,向預(yù)選機供料選別。分選出的高品位原礦進入球磨機進行磨礦作業(yè)。拋尾的低品位礦漿分流到脫水篩進行脫水,所得2mm以上干料經(jīng)甩廢輸送機外運至預(yù)選料倉,經(jīng)由汽車外運銷售。篩下尾礦由預(yù)選泵經(jīng)管道輸送至尾礦系統(tǒng),有充填泵打至充填站,充填站溢流經(jīng)水隔離泵輸送至尾礦庫。
由于濕式磨前預(yù)選系統(tǒng)屬后添加工藝設(shè)備,導(dǎo)致整個濕式磨前預(yù)選系統(tǒng)的場地選擇及設(shè)備選用受到很大的影響。因為場地狹窄,導(dǎo)致濕式磨前預(yù)選系統(tǒng)給礦皮帶跑偏、接料點和落料點不重合而輸送能力受限,濕式磨前預(yù)選機操作技術(shù)不規(guī)范、后添加用水設(shè)備使得用水量不足、原礦性質(zhì)品位變化導(dǎo)致預(yù)選磁選機產(chǎn)率變化使得球磨濃度不好控制的問題,通過改進皮帶、預(yù)選機、脫水篩、預(yù)選尾礦泵,充分挖掘濕式磨前預(yù)選系統(tǒng)的潛能,滿足了預(yù)選系統(tǒng)處理能力提升和用水量增加的要求,使得一段球磨入磨量由55t/h ~60t/h 提升至85t/h ~90t/h,入球磨原礦品位提升至28% ~30%,完全達到了設(shè)計的處理目標(biāo)。
表1 原礦化學(xué)多元素分析結(jié)果(%)
圖1 東選廠的工藝流程
破碎采用三段一閉路碎礦流程,干選拋廢采用HGC1200×1600 型干式磁滑輪。由于磨前濕式預(yù)選磁選機對入料原礦粒度要求比較高,必須在12mm 以下,如有大塊進入預(yù)選磁選機,則容易造成預(yù)選磁選機滾筒爛、下料口堵塞等問題。因此,必須嚴(yán)加控制破碎系統(tǒng)成品原礦的力度大小,針對這個問題,我們采用在破碎成品原礦入球磨料倉之前,加裝一臺振動篩。此舉,對破碎成品礦石的粒度起到了很好的控制作用,大大減少了預(yù)選磁選機的故障率,節(jié)約了檢修時間和使用成本。
增加濕式磨前預(yù)選系統(tǒng)后,主廠房單系列礦石處理量約增加35%,日原礦處理量由原來4000t增加至5400t,對于這個問題,破碎系統(tǒng)通過更換篩分效率更高的振動篩,處理能力更強的破碎機來達到破碎、球磨兩個系統(tǒng)的產(chǎn)量平衡。
選廠增加三套濕式磨前預(yù)選系統(tǒng)后,使得入球門礦石品位增加至29% 左右,這就使得一段球磨分級之后的磨礦、分級、選別及礦漿輸送量提高了35%,不解決這個問題,濕式磨前預(yù)選系統(tǒng)的給礦量就無法達到設(shè)計的生產(chǎn)能了。為解決這個問題,通過對選別系統(tǒng)中的渣漿泵更換功率更大的電機,更換泵的葉輪解決了礦漿輸送能力的問題。通過將高頻振動篩由6 臺增加至12臺,增加一臺粗選磁選機和一精磁選機,解決了選別系統(tǒng)與磨礦系統(tǒng)不匹配的問題。
由于濕式磨前預(yù)選系統(tǒng)脫水振動篩篩片磨損較快更換不及時,容易造成大顆粒預(yù)選廢石進入尾礦系統(tǒng),造成尾礦系統(tǒng)的渣漿泵和尾礦管線以及充填系統(tǒng)的攪拌桶和充填管的檢修更換周期大大縮短,且容易造成整個尾礦管線的管道堵塞,為解決這個問題,我們在選廠尾礦進入尾礦排放充填系統(tǒng)前,增加兩臺隔砂篩,現(xiàn)經(jīng)過一段時間運行后,取得了很好的效果。
磨前濕式預(yù)選工藝的使用和完善,有效的彌補了干選磁滑輪在預(yù)選拋廢作業(yè)中的不足,提高了一段球磨磨機的入磨品位,增加了磨機的有效入磨量,降低了磨礦的能耗,提高了尾礦砂石的經(jīng)濟價值,且有效增加了尾礦庫的服務(wù)年限。
在整個選礦生產(chǎn)工藝流程中增加了濕式磨前預(yù)選系統(tǒng)后,對磨前破碎系統(tǒng)及后續(xù)選別、尾礦的排放輸送等都造成了一定的負(fù)面影響,但通過對破碎系統(tǒng)、選別系統(tǒng)和尾礦輸送系統(tǒng)的一系列改造后,使得濕式磨前預(yù)選系統(tǒng)達到了最初的設(shè)計目標(biāo)能力。