王 哲,胡 偉
(湖南華菱衡陽(yáng)鋼管有限公司煉鐵分廠,湖南 衡陽(yáng) 421001)
衡陽(yáng)鋼管1080m3高爐第一代爐役由中冶賽迪設(shè)計(jì)并總包,高爐于2009年5月投產(chǎn),經(jīng)過(guò)近2年多的高產(chǎn)操作,近期爐缸溫度迅速上升,最高超過(guò)900℃,被迫進(jìn)行減產(chǎn)操作,嚴(yán)重影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,且若繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn),存在嚴(yán)重的安全隱患,因此必須盡快進(jìn)行一次中修,解決爐缸發(fā)熱問(wèn)題,以保證高爐高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),滿足后續(xù)工藝對(duì)鐵水的要求[1]。
開(kāi)爐焦炭全為干熄焦,水份3%~4%,正常料結(jié)構(gòu)為:焦炭、86.5%高堿度燒結(jié)礦+11%海南塊+2.5%錳礦的開(kāi)爐方法;熔劑:白云石、石灰石、硅石。采用全焦開(kāi)爐,爐缸(含死鐵層)、爐腹裝凈焦,爐腰及爐身下部裝空焦,爐身中上部裝正常料加空焦。開(kāi)爐料設(shè)定參數(shù):風(fēng)口中心線以上焦比2.7t/t,全爐焦比3.4t/t,正常料平均焦比1.3t/t;爐渣堿度:正常料R=0.95,凈焦加空焦R=0.90;正常料壓縮率:10%,空料為15%,凈焦為16%;生鐵成分[si]3.5%,[Fe]92%;元素回收率:Fe99%,Mn50%;礦批10t,干焦批0.8t。
考慮全焦開(kāi)爐,爐缸死鐵層有部份焦炭沉積于此,不參于反應(yīng),故本次開(kāi)爐料計(jì)算以風(fēng)口中心線為分界,計(jì)算上下兩部份爐料成分,擇中最優(yōu)利于開(kāi)爐的結(jié)構(gòu)料。風(fēng)口中心線以上焦比為2.68t/t,渣比為1.16t/t,全爐焦比為3.4t/t,渣比為1.18t/t,正常料R0.96,焦比1.33t/t,渣中鎂鋁比0.55,Al2O3含量為14.1%,全爐R0.97,鎂鋁比0.59,渣中Al2O3含量為16.1%。
風(fēng)口布局(4個(gè)530mm*Ф120mm+16個(gè)530mm*Ф110mm),全部斜2°??紤]開(kāi)爐風(fēng)量較小,為保證合理的風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,烘爐結(jié)束后用木塞及有水泥均勻堵4個(gè)風(fēng)口送風(fēng)開(kāi)爐(7#、10#、16#、19#)。
本次開(kāi)爐采用帶風(fēng)裝料,送300m3/min冷風(fēng)裝料,為避免裝料過(guò)程爐料直接撞擊爐墻,爐身下部以下?tīng)t料全部采取單環(huán)布料模式:風(fēng)口中心線以下凈焦=12°K,環(huán)數(shù)=10;空焦=15°,環(huán)數(shù)=10;正常料布焦大部份采取單環(huán),后5批采用多環(huán),布礦采用三檔布料,(19 17 15)->(38 36 34)從下至上均勻遞增角度,礦環(huán)數(shù)全部采用(3、3、2),具體明細(xì)見(jiàn)表1。
表1 衡鋼高爐開(kāi)爐裝料制度
高爐烘爐的目的是緩慢地去除高爐耐材砌體內(nèi)的物理水和結(jié)晶水,提高內(nèi)襯的固結(jié)強(qiáng)度,避免開(kāi)爐時(shí)因升溫過(guò)快水氣快速逸出,導(dǎo)致砌體爆裂和爐體劇烈膨脹而損傷設(shè)備,同時(shí)在一定程度上也可以消除冷卻設(shè)備的內(nèi)應(yīng)力。烘爐的重點(diǎn)是爐缸爐底[2]。
鐵口煤氣導(dǎo)出管的制作與安裝:鐵口煤氣導(dǎo)出管直徑為108mm,長(zhǎng)度為6000mm,分成兩段,前段(爐內(nèi)部分)3800mm,前端3500mm管的圓周方向鉆孔七排Φ10mm,縱向孔距為50mm;后段≤2300mm埋在鐵口孔道內(nèi),與前段對(duì)接好,導(dǎo)出管10度角安裝,前段至爐缸中心用耐火磚支撐。每個(gè)風(fēng)口安裝一根108mm烘爐導(dǎo)管成“廠”字型伸至爐缸底部,共20根。
圖1 衡鋼高爐72h計(jì)劃烘爐曲線
3月27日12:20開(kāi)始烘爐,29日12:00結(jié)束,實(shí)際烘爐時(shí)間為4300min,烘爐期間溫度控制較好,實(shí)際烘爐曲線與計(jì)劃烘爐曲線偏差較小。為趕進(jìn)度,計(jì)劃不涼爐,后因溫度過(guò)高不便割除風(fēng)口烘爐管,降溫至60℃。
烘爐完畢,立即組織高爐本體試壓查漏,確認(rèn)重力除塵斷閥關(guān)閉,爐頂放散關(guān)閉,爐頂氣密箱通氣冷卻,冷系統(tǒng)恢復(fù)正常,確認(rèn)各人孔封好。開(kāi)混風(fēng)閥,冷風(fēng)壓力加至50kpa->100kpa->150kpa->200kpa進(jìn)行分步試壓查漏,此次未進(jìn)行強(qiáng)度試壓,主要是檢查部分新更換的冷卻壁管道焊接及爐皮焊縫有無(wú)漏點(diǎn)。本次分步增壓到200kpa,期間未進(jìn)行降壓補(bǔ)焊再試過(guò)程,采取耳聽(tīng)、眼看、涂肥皂等方法一次性確認(rèn)漏點(diǎn),停風(fēng)后再進(jìn)行補(bǔ)焊。
本次采取帶冷風(fēng)裝料模式,其目的是適當(dāng)烘干爐料,從爐頂帶走部分爐料粉塵,利于開(kāi)爐點(diǎn)火。從混風(fēng)管送冷風(fēng)300m3/min開(kāi)始裝料,冷風(fēng)走向:風(fēng)機(jī)房->混風(fēng)管道->高爐->爐頂散閥->大氣,當(dāng)料線至8m~9m時(shí)(爐身中上部),風(fēng)量加至400m3/min維持,當(dāng)料線至4m時(shí)停止裝爐,待點(diǎn)火開(kāi)爐。入爐分配:死鐵層、爐缸、爐腹裝凈焦29批,爐腰及爐身下部裝空焦11批,爐身中上部裝正常料。
開(kāi)爐料裝料完畢,料線5m,于3月31日13:08時(shí)送風(fēng)點(diǎn)火,送風(fēng)風(fēng)量700m3/min,風(fēng)壓50kpa,初始風(fēng)溫800℃,送風(fēng)30min后,風(fēng)口相繼明亮,活躍正常。風(fēng)量維持不動(dòng),隨著焦炭開(kāi)始燃燒,礦石受熱后開(kāi)始軟化,在小風(fēng)量,小風(fēng)速情況下,熱風(fēng)壓力緩慢上升至150kpa,風(fēng)量萎縮至200m3/min,爐料明顯感覺(jué)不透氣,料柱一直未松動(dòng),再次去看風(fēng)口,發(fā)現(xiàn)10#、19#風(fēng)口吹開(kāi),風(fēng)速相應(yīng)變小,在大量生礦受熱軟化后,小風(fēng)速在軟熔帶區(qū)很難穿透,導(dǎo)致壓量關(guān)系變緊,風(fēng)量萎縮。19:13~19:48休風(fēng)重新堵7#、8#、13#、14#、19#、20#共6個(gè)風(fēng)口,復(fù)風(fēng)風(fēng)量直接到1000m3/min,復(fù)風(fēng)后壓量關(guān)系寬松,22:18出現(xiàn)踏料,料線至6m,爐料開(kāi)始松動(dòng),探尺活動(dòng)走料,壓量關(guān)系平穩(wěn)正常。重新加堵風(fēng)口后,相應(yīng)提高了入爐風(fēng)速,復(fù)風(fēng)后爐內(nèi)氣流穩(wěn)定,關(guān)系平穩(wěn),下料正常,按正常節(jié)奏加風(fēng),4月1日12:35透開(kāi)第一個(gè)風(fēng)口,后隨著渣鐵的排放和爐況趨于穩(wěn)順,相繼透開(kāi)剩下的風(fēng)口。
本次開(kāi)爐排渣鐵根據(jù)累計(jì)風(fēng)量和下料批數(shù)來(lái)計(jì)算爐缸渣鐵量??紤]到全焦?fàn)t,焦炭、熔劑量較多,計(jì)算渣量1.2t/t,爐前預(yù)先做好臨時(shí)渣鐵溝。8:58時(shí)開(kāi)第一爐鐵,無(wú)渣,出鐵約50t,11:24時(shí)開(kāi)第二爐鐵,出鐵正常,爐溫[SI]=3.21,物理熱1458℃,[R]=1.16,流動(dòng)性較差,硅高石墨碳多,鐵水流動(dòng)性較差,考慮爐溫高,泡沫渣易堵水渣設(shè)備,渣鐵流動(dòng)性較差,主溝、渣、鐵溝結(jié)渣鐵嚴(yán)重,爐前工作較被動(dòng)。
此次開(kāi)爐為我廠高爐首次采用全焦開(kāi)爐,開(kāi)爐過(guò)程較為順利。全焦與枕木開(kāi)爐相比,一方面節(jié)省時(shí)間、減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度、確保施工安全;另一方面,全焦開(kāi)爐由于焦炭燃燒速度慢,上部造渣和正常料可以得到充分預(yù)熱,渣鐵進(jìn)入爐缸時(shí)熱量充足,確保首次出鐵順暢。開(kāi)爐料分為兩部分核算,以風(fēng)口中心線為界,原則是兼顧風(fēng)口中心線以上和全爐的渣量、焦比及成分等指標(biāo)在理論計(jì)算范圍之內(nèi),使之全爐料在發(fā)生反應(yīng)時(shí)從下至上爐料成分相差不大,利于順利開(kāi)爐;正常料采取穩(wěn)定校核R,焦負(fù)荷遞增的裝料形式,使之負(fù)荷緩慢過(guò)渡,空焦與正常料很好的銜接起來(lái),各成分不會(huì)出現(xiàn)很大波動(dòng)。
本次凈焦和空焦還是和以往開(kāi)爐一樣采取單環(huán)布料,在正常料上部分時(shí)采取逐角度整體逐步外推的多環(huán)布料,適當(dāng)放邊手段,利于初始煤氣流的形成和上部煤氣流的引導(dǎo),也利于中心氣流的形成,同時(shí)兼顧邊緣,形成中心與邊緣相互照應(yīng)的兩道氣流。實(shí)踐證明,正常料分步采取多環(huán)布料,氣流形成和穩(wěn)定得到很大改善,加快了冶煉的進(jìn)程。
開(kāi)爐點(diǎn)火36h后,風(fēng)量加全,風(fēng)速達(dá)到210m/s(有未開(kāi)風(fēng)口),礦批擴(kuò)至22t,負(fù)荷上至2.7(偏慢),第三天風(fēng)口全開(kāi),風(fēng)量加至2700m3/min,礦批至27t,負(fù)荷3.4,爐溫稍偏上限,生產(chǎn)趨于正常?;陲L(fēng)量全,爐況順行較好,后續(xù)快速把礦批擴(kuò)至34t,焦炭負(fù)荷上至4.35,煤比135kg/t,爐溫處于正常水平,截止開(kāi)爐第四天生產(chǎn)參數(shù)恢復(fù)至正常水平。各項(xiàng)參數(shù)及時(shí)的調(diào)整到位,不但大大降低了爐前勞動(dòng)強(qiáng)度和生產(chǎn)組織難度,而且有利于風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)溫、頂壓以及噴煤等強(qiáng)化冶煉手段的采用。
堵4個(gè)風(fēng)口送風(fēng)開(kāi)爐(7#、10#、16#、19#),送風(fēng)3h后吹開(kāi)2個(gè)風(fēng)口,視當(dāng)時(shí)料柱未松動(dòng),風(fēng)速偏小,立即休風(fēng)重新布局堵6個(gè)風(fēng)口復(fù)風(fēng),復(fù)風(fēng)后風(fēng)量加至1000m3/min,風(fēng)速增大,爐料開(kāi)始松動(dòng),后續(xù)視壓量關(guān)系和氣流穩(wěn)定性較好,逐步透開(kāi)風(fēng)口上風(fēng)量,截止4日風(fēng)口全部適開(kāi),實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)口操作,各項(xiàng)操作參數(shù)逐步調(diào)整到位,高爐生產(chǎn)進(jìn)入正軌。衡鋼高爐開(kāi)爐后達(dá)產(chǎn)達(dá)效主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表2。
表2 開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)達(dá)效主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(1)衡鋼高爐開(kāi)爐采用全焦開(kāi)爐,在涼爐和裝料過(guò)程中節(jié)省了大量的時(shí)間,減少勞動(dòng)強(qiáng)度,加快高爐達(dá)產(chǎn)進(jìn)程。
(2)全焦開(kāi)爐,尤其是全干熄焦炭開(kāi)爐,由于爐料水份低,為高爐提前引氣創(chuàng)造條件。引氣進(jìn)程加快,一方面實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化冶煉,另一方面有利于增加回收煤氣,減少環(huán)境污染。
(3)此次開(kāi)爐料分階段計(jì)算,正常料焦負(fù)荷遞增的裝料形式,很大程度利于上部煤氣流的引導(dǎo),為后續(xù)加快冶煉進(jìn)度創(chuàng)造條件。
(4)在爐況順行較好,爐缸溫度充沛前提下,可適當(dāng)加快上焦炭負(fù)荷,盡快把熱制度降至合理水平,利于爐前工作展開(kāi)和渣鐵排放以及后續(xù)參數(shù)的調(diào)整。
(5)開(kāi)爐前期風(fēng)量較小,期間可能會(huì)有影響加風(fēng)進(jìn)度的其他因素,導(dǎo)致慢風(fēng)時(shí)間較長(zhǎng),影響到爐況恢復(fù)。從實(shí)踐證明,建議送風(fēng)堵1/3風(fēng)口,保證前期合理的風(fēng)速,利于冶煉進(jìn)程,后續(xù)可視爐況恢復(fù)情況加速開(kāi)風(fēng)口進(jìn)度。