何佳 張維祥
摘 要:介紹新建設(shè)焦?fàn)t煤氣變壓吸附提氫項(xiàng)目,需從化工能源公司外輸焦煤管道取用焦?fàn)t煤氣制氫,制氫后解吸氣返回焦煤管網(wǎng),解吸氣熱值高于焦?fàn)t煤氣熱值,解吸氣氫氣含量較低,經(jīng)過(guò)論證解決最佳并網(wǎng)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣;制氫;解吸氣
一、概述
馬鋼公司計(jì)劃建設(shè)6000Nm3/h焦?fàn)t煤氣變壓吸附提氫項(xiàng)目,該項(xiàng)目需從化工能源公司外輸焦煤管道上取用14300Nm3/h焦?fàn)t煤氣,用于制氫;焦?fàn)t煤氣制氫后的7800Nm3/h解吸氣,需要返回焦煤管網(wǎng)。馬鋼焦?fàn)t煤氣主要含氫氣、甲烷等雜質(zhì)。
由于馬鋼股份公司南區(qū)、北區(qū)焦炭產(chǎn)量的變化,如何選擇焦?fàn)t煤氣取氣點(diǎn)、解吸氣并網(wǎng)點(diǎn),會(huì)對(duì)馬鋼6000Nm3/h制氫項(xiàng)目、現(xiàn)有能控中心制氫作業(yè)區(qū)、熱電廠CCPP的生產(chǎn),以及南區(qū)混合煤氣熱值造成影響,為選擇最佳的方案,做出下述方案比較。
二、解吸氣品質(zhì)及參數(shù)
(一)原料氣規(guī)格
本項(xiàng)目以焦?fàn)t煤氣為原料氣生產(chǎn)氫氣,焦?fàn)t煤氣原料來(lái)自焦化裝置,選用的焦?fàn)t煤氣是經(jīng)過(guò)初步處理后的氣體,主要組成見表1。
(二)解吸氣
本項(xiàng)目提氫解吸氣通過(guò)管道送回馬鋼焦?fàn)t煤氣管道指定位置,解吸氣主要右氫氣、甲烷、氮?dú)獾冉M成,其中氫氣含量約23.64(V%)。解吸氣并網(wǎng)壓力:0.02MPaG;溫度:40℃;氣量:7800Nm3/h;焦?fàn)t煤氣精制系統(tǒng)再生時(shí)并網(wǎng)量4500Nm3/h,15天一周期,其中再生時(shí)間為2天。低位熱值:19.41MJ/m3(4637kcal/Nm3)。部分用作粗脫萘、精脫萘再生的解吸氣含大量硫化氫、萘等雜質(zhì),通過(guò)管道送回焦?fàn)t煤氣凈化系統(tǒng)。
三、解吸氣并網(wǎng)方案
解吸氣并入時(shí)的焦?fàn)t煤氣成分熱值變化及對(duì)用戶的影響。
(一)解吸氣全部并入DN1200焦?fàn)t煤氣管道
1.解吸氣并DN1200管道,南區(qū)規(guī)劃年產(chǎn)焦炭310萬(wàn)噸
3.對(duì)用戶的影響
(1)對(duì)能控中心制氫作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)影響。①年產(chǎn)焦炭310萬(wàn)噸時(shí),解吸氣并網(wǎng)后,H2含量50.2%,對(duì)能控中心制氫作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)有影響。②年產(chǎn)焦炭210萬(wàn)噸時(shí),解吸氣并網(wǎng)后,H2含量48.5%,對(duì)能控中心制氫作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)有影響,影響較大。
(2)對(duì)熱電廠CCPP的影響。①年產(chǎn)焦炭310萬(wàn)噸時(shí),解吸氣并網(wǎng)后,焦煤熱值提高到3796kcal/m3,這部分焦?fàn)t煤氣送南區(qū)氫站、三加壓、八加壓站,對(duì)熱電廠CCPP沒有影響。當(dāng)三廠區(qū)焦?fàn)t煤氣用量小于43500m3/h時(shí),對(duì)熱電廠CCPP有有限影響。②年產(chǎn)焦炭210萬(wàn)噸時(shí),解吸氣并網(wǎng)后,焦煤熱值提高到3853kcal/m3,這部分焦?fàn)t煤氣主要輸送到氫站、三加壓、八加壓站,對(duì)熱電廠CCPP沒有影響。當(dāng)三廠區(qū)焦?fàn)t煤氣用量小于33500m3/h時(shí),對(duì)熱電廠CCPP有有限影響。
(3)對(duì)三、八加壓混合煤氣的配比影響。①年產(chǎn)焦炭310萬(wàn)噸時(shí),焦?fàn)t煤氣熱值3666kcal/m3;解吸氣并網(wǎng)后,焦?fàn)t煤氣熱值3796kcal/m3、增加130kcal/m3,主要輸送到三加壓、八加壓站煤氣混合站,由于三加壓站還要消化能控中心制氫不連續(xù)并網(wǎng)的解吸氣,對(duì)熱值穩(wěn)定有較大影響。②解吸氣并DN1200管道(年產(chǎn)焦炭210萬(wàn)噸)時(shí),焦?fàn)t煤氣熱值3666kcal/m3;解吸氣并網(wǎng)后,焦?fàn)t煤氣熱值3853kcal/m3、增加187kcal/m3,主要輸送到三加壓、八加壓站煤氣混合站,由于三加壓站還要消化能控中心制氫不連續(xù)并網(wǎng)的解吸氣,對(duì)熱值穩(wěn)定影響大。
(二)解吸氣全部并入DN1800焦?fàn)t煤氣管道
3.對(duì)用戶的影響
(1)對(duì)能控中心制氫作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)影響。①解吸氣并DN1800管道(年產(chǎn)焦炭310萬(wàn)噸)時(shí),解吸氣并網(wǎng)后,H2含量54.5%,對(duì)能控中心制氫作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)影響小。②解吸氣并DN1800管道(年產(chǎn)焦炭210萬(wàn)噸)時(shí),解吸氣并網(wǎng)后,H2含量54%,對(duì)能控中心制氫作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)影響小。
(2)對(duì)熱電廠CCPP的影響。①解吸氣并DN1800管道(年產(chǎn)焦炭310萬(wàn)噸)時(shí),解吸氣并網(wǎng)后,焦?fàn)t煤氣熱值增加64kcal/m3,對(duì)熱電廠CCPP沒有影響。②解吸氣并DN1800管道(年產(chǎn)焦炭210萬(wàn)噸)時(shí),解吸氣并網(wǎng)后,焦?fàn)t煤氣熱值增加75kcal/m3,對(duì)熱電廠CCPP沒有影響。
(3)對(duì)三加壓混合煤氣的配比影響。①解吸氣并DN1800管道(年產(chǎn)焦炭310萬(wàn)噸)時(shí),焦?fàn)t煤氣熱值3666kcal/m3;解吸氣并網(wǎng)后,焦?fàn)t煤氣熱值3710,焦?fàn)t煤氣熱值增加44kcal/m3,對(duì)用戶影響小。②解吸氣并DN1800管道(年產(chǎn)焦炭210萬(wàn)噸)時(shí),焦?fàn)t煤氣熱值3666kcal/m3;解吸氣并網(wǎng)后,焦?fàn)t煤氣熱值3714,焦?fàn)t煤氣熱值增加48kcal/m3,對(duì)用戶影響小。
(三)解吸氣并入熱電廠1#-3#鍋爐DN900焦?fàn)t煤氣管道
由于熱電廠1#-3#鍋爐摻燒7800m3/h解吸氣,每座爐摻燒5000m3/h臺(tái),對(duì)馬鋼公司其他用戶沒有影響。當(dāng)其不摻或焦煤不夠停止其供應(yīng)時(shí),上述影響都在,所以建議不考慮熱電摻燒的情況。
四、最終意見
(1)6000m3/h制氫解吸氣采用兩路并網(wǎng):一是并網(wǎng)至熱電廠1#-3#煤粉爐(已在架設(shè),預(yù)留DN800接口),二是并網(wǎng)至DN1800焦?fàn)t煤氣管道上。
(2)6000m3/h制氫焦?fàn)t煤氣的取氣點(diǎn),采用在DN1200管道上取氣。
參考文獻(xiàn):
[1]蔣玉嶺,等.制氫解吸氣回收利用探討[J].冶金動(dòng)力,2016(6).