劉秀明
(大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 三門峽 472143)
大型汽輪發(fā)電機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,因?yàn)槎ㄗ恿悴考撀湓斐傻亩ㄗ咏^緣磨損接地的故障時有發(fā)生[1-2],轉(zhuǎn)子因設(shè)計(jì)和安裝工藝控制標(biāo)準(zhǔn)較高,零部件脫落導(dǎo)致機(jī)組非停的案例相對較少[3],轉(zhuǎn)子運(yùn)行中風(fēng)扇葉片(以下簡稱“葉片”) 斷裂的案例多見于水輪發(fā)電機(jī)[4],大型汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行中轉(zhuǎn)子導(dǎo)電螺釘脫落、固定螺栓松動現(xiàn)象時有發(fā)生,轉(zhuǎn)子風(fēng)扇葉片運(yùn)行中斷裂現(xiàn)象極為罕見[5]。2018 年9 月,某電廠4 號機(jī)組A 級檢修期間,內(nèi)檢發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子勵端葉片斷裂飛逸,造成發(fā)電機(jī)定、轉(zhuǎn)子不同程度受損。
某電廠4 號汽輪發(fā)電機(jī)是哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn)的QFSN-630-2YHG 型630 MW 三相交流隱極式同步發(fā)電機(jī),2006 年8 月投運(yùn)。發(fā)電機(jī)冷卻方式為水-氫-氫,采用定轉(zhuǎn)子相匹配的“五進(jìn)六出”徑向多流式通風(fēng)系統(tǒng),轉(zhuǎn)子采用懸掛式護(hù)環(huán)-中心環(huán)結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)軸兩端的風(fēng)扇為旋漿式,葉片采用合金鋁模鍛件,每端葉片數(shù)量29 個,單個葉片質(zhì)量0.7 kg,導(dǎo)風(fēng)環(huán)兩端各1 個,單個質(zhì)量150 kg[6]。發(fā)電機(jī)分別于2012 年4 月和2015 年10 月進(jìn)行過2 次抽轉(zhuǎn)子大修,機(jī)組運(yùn)行中發(fā)電機(jī)溫度、振動、電壓、電流等各參數(shù)正常。
轉(zhuǎn)子的勵磁端(以下簡稱“勵端”) 29 片葉片中24 片破損,轉(zhuǎn)子表面有碎屑剮蹭造成的輕微損傷。
a) 12 號葉片和1 號葉片墜落在勵端風(fēng)扇區(qū)域底部,但其定位螺絲均未折斷。
b) 編號為 3 號、4 號、5 號、6 號、9 號、11號、18 號、22 號、24 號、29 號 10 片葉片完好,7 號、8 號、10 號3 片葉片輕微受損,2 號、13號、14 號、15 號、16 號、17 號、19 號、20 號、21 號、23 號、25 號、26 號、27 號、28 號 14 片葉片受損嚴(yán)重。受損葉片多為葉片迎風(fēng)側(cè)、頂部缺角、凹陷、彎曲、頂部輕微擦傷磨損等情況。
c) 斷裂的2 片葉片均為螺紋根部斷裂,查看斷裂葉片的螺絲露出螺母兩圈,與其他未斷裂的葉片螺絲相比沒有差異甚至緊固程度更優(yōu)。葉片螺母鎖片安裝不當(dāng),大部分鎖片鎖舌缺失,部分完好的鎖片鎖舌也未按要求插入定位孔。
d) 轉(zhuǎn)子表面各風(fēng)區(qū)有不同程度的異物擦傷情況,從磨損的嚴(yán)重程度上看,靠近轉(zhuǎn)子中部的4~7 風(fēng)區(qū)葉片表面劃痕較多、深度較深,端部風(fēng)區(qū)葉片表面劃痕相對較少、較淺。
定子線棒勵端端部4 個手包絕緣受損,膛內(nèi)散落有轉(zhuǎn)子葉片脫落的碎屑,導(dǎo)風(fēng)環(huán)多根支撐條受損,導(dǎo)風(fēng)環(huán)內(nèi)壁嚴(yán)重劃傷。
a) 勵端9 點(diǎn)半方向的4 個定子線棒手包絕緣損傷,其中22 號、24 號、25 號上層線棒手包絕緣損傷較為嚴(yán)重,22 號上層線棒水電接頭盒處有明顯擊打凹陷痕跡。
b) 發(fā)電機(jī)的勵端下端蓋4 個定位塊和2 個定位銷正常無變化,內(nèi)端蓋、導(dǎo)風(fēng)環(huán)沒有出現(xiàn)上移或下沉情況。
c) 導(dǎo)風(fēng)環(huán)共 22 個支撐,2 點(diǎn)到 6 點(diǎn)鐘方向(站在定子膛外面向勵端,下同),5 根完全折斷,其中1 根脫落;6 點(diǎn)到8 點(diǎn)方向,1 根斷裂4 根不同程度受損。
d) 上下導(dǎo)風(fēng)環(huán)內(nèi)壁多個方位有較深的短劃痕,最大深度超過1 mm。導(dǎo)風(fēng)環(huán)內(nèi)有3 段較長劃痕,分別位于2 點(diǎn)半至4 點(diǎn)、5 點(diǎn)至7 點(diǎn)、8 點(diǎn)至9 點(diǎn)半方向,但3 段較長的劃痕之間有間斷。
從1 號、12 號葉片斷口分析,斷裂位置相同,均為螺帽與葉片螺紋接觸的第一圈部位,同時也是葉片最大受力部位。12 號葉片為平斷口,1 號葉片為斜斷口,12 號葉片損壞較為嚴(yán)重,且扇葉迎風(fēng)面沒有缺口,而斷裂的1 號葉片以及其他受損的葉片均在相同位置有一致缺口,可以判斷12 號葉片先發(fā)生斷裂,1 號葉片后發(fā)生斷裂,其他葉片受損原因?yàn)槿~片隨轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)過程中與斷裂葉片或葉片碎屑碰撞所致。
對12 號葉片斷口分析,斷裂起源于螺紋的底部,整圈起源沿螺紋底部向心部發(fā)展,斷裂最先起源區(qū)長約10 mm,從螺紋底部向下有一個斷裂臺階,深約1.5 mm。
從斷裂最先起源處到斷裂最終結(jié)束處沿螺桿橫截面取樣,檢查發(fā)現(xiàn)螺帽與葉片螺桿的螺紋不匹配,完全咬合的只有2 個齒,其余都沒有完全咬合。對1 號、12 號斷裂葉片進(jìn)行金相檢查,金相組織都是鋁的α 相及鋁硅共析相,金相組織正常。12 號斷裂葉片螺紋底部裂紋平直,尖端尖銳,為穿晶裂紋。
第一齒距螺紋底部約有2 mm 的間隙,第二齒距螺紋底部約有1.5 mm 的間隙,第三齒距螺紋底部約有1 mm 的間隙。檢查發(fā)現(xiàn)斷裂最先起源處的第二、第三齒底部都出現(xiàn)了與螺桿平行的裂紋,其中第二齒的裂紋長約1.5 mm,第三齒的裂紋長約1 mm。
綜上分析,葉片經(jīng)過2 次發(fā)電機(jī)大修拆裝后,螺母與葉片螺栓匹配不良,受發(fā)電機(jī)點(diǎn)檢、檢修人員技能水平及認(rèn)知程度限制,雖然發(fā)電機(jī)廠設(shè)計(jì)有專用力矩扳手,但大部分發(fā)電廠均沒有配備該專用工具,為讓螺栓擰緊,一般使用敲擊扳手擊打的方式安裝,實(shí)際安裝力矩遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于葉片螺栓設(shè)計(jì)力矩294 N·m,使得螺母擰得過緊,緊力矯枉過正,接觸面積小的螺紋受力過大,從而在螺栓與螺母接觸的第一、二、三螺紋底部出現(xiàn)裂紋,在機(jī)組運(yùn)行中轉(zhuǎn)動的離心力使得裂紋改變方向并發(fā)生斷裂。
轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)葉片與脫落葉片及導(dǎo)風(fēng)環(huán)碰摩時產(chǎn)生的碎片,一部分掉落在導(dǎo)風(fēng)環(huán)下方的底部區(qū)域或內(nèi)端蓋外部,另一部分被高速旋轉(zhuǎn)葉片擊打飛出或隨氫氣氣流沿著定轉(zhuǎn)子氣隙飛向定子膛內(nèi),碎片竄動過程中與快速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子表面發(fā)生剮蹭,并集中在靠近中部風(fēng)速較低的4~7 風(fēng)區(qū),造成轉(zhuǎn)子表面的劃傷。
從導(dǎo)風(fēng)環(huán)損傷情況看,導(dǎo)風(fēng)環(huán)支撐自1 點(diǎn)鐘沿逆時針至9 點(diǎn)鐘方向范圍內(nèi)均未受到損傷,且導(dǎo)風(fēng)環(huán)內(nèi)壁長短劃痕均從11 點(diǎn)鐘方向之后消失,由此推斷,12 號葉片是從11 點(diǎn)鐘方向附近飛出導(dǎo)風(fēng)環(huán)的,而與該處切向位置對應(yīng)部位大致是定子9 點(diǎn)半方向受損的手包絕緣,因此12 號葉片從導(dǎo)風(fēng)環(huán)飛出后借助慣性擊打在了9 點(diǎn)半處的手包絕緣上。1 號葉片在受到12 號葉片的擊打后根部產(chǎn)生裂紋,然后在離心力作用下根部斷裂并最終脫落。由于1 號葉片表面較為嚴(yán)重的損傷僅有3處,可以推斷該葉片在脫落后由于隨機(jī)性外力作用直接飛向了膛內(nèi)方向,沒有與導(dǎo)風(fēng)環(huán)和其他葉片產(chǎn)生激烈碰撞,2 號葉片之后連續(xù)9 片葉片損傷輕微也可以印證這一點(diǎn)。從1 號葉片根部斷裂面上殘留的半透明手包絕緣物質(zhì)分析,1 號葉片飛入膛內(nèi)后初始的打擊點(diǎn)是9 點(diǎn)半方向的手包絕緣,因?yàn)槌酥馓艃?nèi)沒有其他嚴(yán)重的手包絕緣損傷或磕碰痕跡,根據(jù)葉片脫落時的運(yùn)動軌跡推斷,1 號葉片大致是從11 點(diǎn)鐘方向脫出導(dǎo)風(fēng)環(huán)飛向定子繞組端部。
1 號、12 號葉片飛出后,未傷及端部絕緣引水管及繞組防暈層,破壞力顯著降低;飛出葉片打在22 號、24 號、25 號等上層線棒手包絕緣上,僅22 號上層線棒水電接頭盒手包絕緣被打穿露銅,其他部位手包絕緣有不同程度損傷,但受損程度相對偏輕,剩余部分絕緣厚度未達(dá)到發(fā)電機(jī)運(yùn)行電壓下絕緣擊穿厚度;發(fā)電機(jī)定子只有22 號上層線棒手包絕緣一個絕緣薄弱點(diǎn),該點(diǎn)距發(fā)電機(jī)接地部分及其他繞組的距離超過了發(fā)電機(jī)運(yùn)行電壓的最小放電間隙;4 號發(fā)電機(jī)運(yùn)行中防止發(fā)電機(jī)進(jìn)油工作控制較好,各部位均未有明顯油污或積油,客觀上遏制了絕緣受損部位絕緣爬電通道的形成,避免劣化閃絡(luò)或擊穿情況發(fā)生[7]。
查詢4 號發(fā)電機(jī)DCS 歷史趨勢,在最近3 次啟、停機(jī)過程中,發(fā)電機(jī)瓦振、軸振均無明顯變化。出現(xiàn)這種情況的原因有三:斷裂的2 個葉片角度偏差為150°,接近180°的平衡角度;轉(zhuǎn)子葉片所在區(qū)域?yàn)槎A振型區(qū)域,3 000 r/min 運(yùn)行工況下葉片對軸瓦振動影響不明顯;發(fā)電機(jī)振動測點(diǎn)安裝在軸瓦外油擋部位,不監(jiān)測發(fā)電機(jī)跨內(nèi)主振型,模擬試驗(yàn)顯示,在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)或風(fēng)扇座區(qū)域加裝配重效果不好,只是在軸瓦外側(cè)聯(lián)軸器區(qū)域加配重效果的1/10 左右,對發(fā)電機(jī)軸瓦及以外部位振動影響很小。
a) 對轉(zhuǎn)子進(jìn)、出風(fēng)孔用氮?dú)夥磸?fù)吹掃,將內(nèi)部可能存在的金屬碎屑清理干凈,使用內(nèi)窺鏡檢查轉(zhuǎn)子各通風(fēng)孔,確認(rèn)無金屬碎屑?xì)埩?。處理后進(jìn)行轉(zhuǎn)子風(fēng)速試驗(yàn)、動態(tài)及靜態(tài)匝間短路檢查試驗(yàn)[8]和交流阻抗測試等全套轉(zhuǎn)子電氣預(yù)防性試驗(yàn),根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果制定進(jìn)一步處理措施。
b) 更換轉(zhuǎn)子勵端全部葉片,對汽、勵端全部葉片進(jìn)行金屬探傷,合格后方可回裝。根據(jù)勵端29 個新葉片的實(shí)際質(zhì)量,平均分配到風(fēng)扇座環(huán)上,確保風(fēng)扇葉裝配平衡,一次安裝到位。
c) 更換汽、勵端葉片全部配套螺母、鎖片。螺母安裝使用哈爾濱電機(jī)廠提供的專用力矩扳手,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)力矩要求的294 N·m 執(zhí)行。
d) 鑒于勵端導(dǎo)風(fēng)環(huán)被脫落的葉片嚴(yán)重破壞,修復(fù)成本高且無法保證修復(fù)質(zhì)量,更換導(dǎo)風(fēng)環(huán)。
e) 對定子膛內(nèi)進(jìn)行全面異物排查,膛內(nèi)、背部、腹部通風(fēng)孔、縫隙部位殘留葉片碎屑用吸塵器和氮?dú)夥磸?fù)清理。清理后使用肉眼和內(nèi)窺鏡檢查確認(rèn)上述部位無異物殘留。
f) 進(jìn)行定子內(nèi)冷水路氣密試驗(yàn),檢查水路尤其是手包絕緣受損部位是否存在漏點(diǎn),試驗(yàn)合格后對損壞的手包絕緣全部重新包扎處理。完成后對發(fā)電機(jī)定子按照預(yù)試規(guī)程,進(jìn)行定子繞組泄漏電流和直流耐壓、交流耐壓、定子鐵芯試驗(yàn)以及端部手包絕緣實(shí)施表面對地電位等全套電氣預(yù)防性試驗(yàn)。
a) 堅(jiān)持“逢停必檢”的原則。同類型發(fā)電機(jī)停運(yùn)后具備氣體置換和內(nèi)檢條件的要安排內(nèi)檢,對轉(zhuǎn)子風(fēng)扇葉片固定、位移情況進(jìn)行檢查,并且對膛內(nèi)底部、出線區(qū)域進(jìn)行詳細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)有金屬碎屑、絕緣剝落物等異物時,要引起高度重視,原因不明必須擴(kuò)大檢查范圍,必要時抽轉(zhuǎn)子進(jìn)行全面檢查,及時處理發(fā)電機(jī)早期缺陷。
b) 發(fā)電機(jī)大修期間,全面排查轉(zhuǎn)子風(fēng)扇與螺母匹配情況,螺母拆下后不能用手輕松擰至葉片根部的必須更換螺母或葉片。
c) 加強(qiáng)對轉(zhuǎn)子風(fēng)扇金相檢驗(yàn)探傷工作,增加對風(fēng)扇葉片螺栓螺紋探傷項(xiàng)目,做到逢拆卸必探傷,發(fā)現(xiàn)金相異常,必須更換。
d) 使用發(fā)電機(jī)廠提供的專用力矩扳手,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)力矩進(jìn)行風(fēng)扇葉片螺栓緊固工作,避免過力矩或欠力矩情況出現(xiàn)。
e) 導(dǎo)風(fēng)環(huán)與風(fēng)扇葉片間隙要符合發(fā)電機(jī)廠相關(guān)安裝標(biāo)準(zhǔn),拆裝時做好數(shù)據(jù)確認(rèn)與復(fù)核工作,測量值與歷史值及初始值偏差大時,應(yīng)查明原因,并做好記錄[9]。
f) 發(fā)電機(jī)每次抽轉(zhuǎn)子檢修,對內(nèi)端蓋、風(fēng)扇葉的螺栓安裝鎖片進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有斷裂或缺口的必須更換,鎖片安裝應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)并納入停工待檢點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。
g) 高度重視發(fā)電機(jī)內(nèi)部進(jìn)油對發(fā)電機(jī)安全運(yùn)行帶來的危害,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)有進(jìn)油跡象時要利用檢修機(jī)會對密封瓦、差壓閥等部位進(jìn)行有針對性的檢查處理。
4 號發(fā)電機(jī)運(yùn)行中轉(zhuǎn)子葉片根部斷裂,雖然沒有造成發(fā)電機(jī)短路或接地等嚴(yán)重后果,但問題的性質(zhì)非常嚴(yán)重。螺母與螺栓匹配不良,且螺栓未按照標(biāo)準(zhǔn)力矩要求緊固,使得螺母擰得過緊,局部螺紋底部出現(xiàn)裂紋,轉(zhuǎn)動過程中發(fā)生斷裂,是此次故障的根本原因。發(fā)電機(jī)日常運(yùn)行及啟停機(jī)過程中防進(jìn)油措施執(zhí)行到位,脫落葉片僅擊中了定子繞組水電接頭,未損傷絕緣引水管、端部線棒等其他絕緣脆弱部位,僥幸避免了機(jī)組非停乃至更大事故的發(fā)生。目前,正值國內(nèi)2006 年至2010 年期間哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn)的300 MW、600 MW 等級發(fā)電機(jī)問題集中出現(xiàn)的敏感時期,對此類問題系統(tǒng)內(nèi)外兄弟單位應(yīng)引以為鑒。