吳百合
摘要:某電廠新建2*660MW機組,首臺660MW機組同期并網(wǎng)采用國立智能SID-2FY智能復(fù)用型同期裝置。機組整套啟動相關(guān)試驗結(jié)束后,于2018年12月進行機組首次并網(wǎng)時發(fā)現(xiàn)機組并網(wǎng)后發(fā)電機無功負(fù)荷接帶過高達(dá)到162Mvar,發(fā)電機機端電壓達(dá)到20.5kV(額定電壓為20kV),發(fā)電機并網(wǎng)后后的參數(shù)偏高異常。
關(guān)鍵詞:660MW;機組;并網(wǎng);無功;突升;處理
一、該機組系統(tǒng)側(cè)TV變比、待并側(cè)TV變比、主變分接頭檔位如下:
系統(tǒng)側(cè)TV變比:220/0.1kV
待并側(cè)TV變比:20/0.1kV
主變分接頭位置:236±0×2.5%/20kV,運行于Ⅲ檔
該機組同期裝置定值單為:待并側(cè)額定電壓100.8V;系統(tǒng)側(cè)額定電壓103.8V;允許壓差0~5%.
并網(wǎng)時發(fā)電機無功突升的過程現(xiàn)象:
該機組進行并網(wǎng)時,勵磁系統(tǒng)自動建壓至19kV,手動升壓至19.55kV后,啟動同期裝置進行并網(wǎng)操作。在同期過程中電壓逐漸升高至20.04kV完成并網(wǎng),并網(wǎng)后發(fā)電機無功達(dá)到162.31Mvar,發(fā)電機機段電壓20.55kV,發(fā)現(xiàn)無功異常后操作人員手動調(diào)整至合適范圍.
二、分析造成異常工況的可能原因:
1、同期裝置中電壓回路存在問題導(dǎo)致電壓不準(zhǔn)偏低,啟動并網(wǎng)程序后誤發(fā)增磁指令。
2、同期裝置定值設(shè)定不當(dāng)。該機組主變額定電壓為236kV,系統(tǒng)額定電壓為220kV,二者同為220kV時二次電壓的對應(yīng)不是100:100V,而是93.2:100V。電壓同為236kV時,待并側(cè)和系統(tǒng)側(cè)電壓比值應(yīng)為100:107.2V,裝置定值100.8;103.8V存在偏差。同期裝置壓差采用正偏差5%,并網(wǎng)時待并側(cè)電壓不能低于系統(tǒng)側(cè)電壓。
3、機組并網(wǎng)后接帶初負(fù)荷太慢,未發(fā)揮發(fā)電機有功去磁作用。
并網(wǎng)異常解決處理過程:
因該機組處于整組調(diào)試期間,機組啟停次數(shù)較多,在發(fā)現(xiàn)并網(wǎng)時的異常情況后,利用機組調(diào)試中啟停機會對相關(guān)原因進行排查處理。
1、在機組并網(wǎng)情況下同期裝置上電,對同期裝置的電壓回路進行核對,未發(fā)現(xiàn)異常。機組停機后,對同期裝置的二次接線,至勵磁調(diào)節(jié)器增減磁信號回路,至DEH增減速回路,及各控制信號、繼電器接點等進行檢查核對。繼電器輔助接點,各轉(zhuǎn)接端子,開關(guān)上下端口等處不存在接觸不良,壓降增大的問題,同期裝置回路的電壓準(zhǔn)確。
2、調(diào)試期間發(fā)電機帶母線零起升壓試驗時,因同期裝置廠家人員未到廠,未對同期裝置上電引入電壓核對同期裝置兩側(cè)電壓實際值。理論計算同期裝置的電壓額定值待并側(cè)為100V,系統(tǒng)側(cè)為107.2V,廠家人員現(xiàn)場整定為待并側(cè)100.8V,系統(tǒng)側(cè)103.8V,與實際電壓值偏差太大,致使并網(wǎng)時按同期定值壓差0~5%推算,滿足同期壓差條件的發(fā)電機側(cè)二次電壓最小機端電壓應(yīng)為100.84V,對應(yīng)待并側(cè)電壓238.83kV,存在10.37kV的電壓差,并網(wǎng)時引起發(fā)電機無功突升。
3、對比調(diào)試期間的幾次并網(wǎng)曲線,機組并網(wǎng)后很快即可接帶至初始負(fù)荷,初負(fù)荷對無功升高的影響可以排除。
綜合分析三個可能的原因后,認(rèn)為同期裝置的定值不合適導(dǎo)致了機組并網(wǎng)后無功突升,機端電壓偏高,決定將同期裝置的壓差定值改為-3%~3%Un;系統(tǒng)側(cè)額定電壓103.8V保持不變,待另一臺機組進行發(fā)變組帶母線零啟升壓核對同期裝置的電壓實際值后參照修改。
處理效果:
在隨后的機組調(diào)試中進行并網(wǎng)校驗,并網(wǎng)時系統(tǒng)電壓為229.3kV,發(fā)電機電壓升至19.5kV后啟動同期裝置,同期裝置很快完成并網(wǎng),并網(wǎng)后,無功功率53Mvar,非常合適。 見圖(二)
三、結(jié)論
1、在建機組發(fā)變組帶母線零啟升壓時,應(yīng)同時對同期裝置進行同步校驗,核對同期裝置系統(tǒng)側(cè)、待并側(cè)的電壓實際值,確保理論計算值與實際值吻合。
2、運行人員要善于分析,及時發(fā)現(xiàn)機組的異常情況,充分重視,及時處理。并網(wǎng)后無功突升產(chǎn)生沖擊,對發(fā)電機的定子端部、轉(zhuǎn)子軸系造成損害,縮短使用壽命,甚至?xí)l(fā)生斷裂損毀事故,該機組在調(diào)試中運行人員及時發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理,排除了機組的安全隱患。
3、通過對發(fā)電機并網(wǎng)后無功異常升高的正確處理,為另一臺機組的調(diào)試積累寶貴經(jīng)驗,加強了對同期裝置調(diào)試、發(fā)變組帶母線零啟升壓試驗的深刻理解,對機組今后的運行、檢修工作有很好的促進。
參考文獻(xiàn):
1、桐柏一號機并網(wǎng)瞬間機端電壓偏高異?,F(xiàn)象的分析及處理-陳靈峰《華東電力》2009.07。
2、SID-2FY智能復(fù)用型同期裝置技術(shù)說明書V1.11。