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    某電站再生熱交換器泄漏分析及處理

    2020-12-23 12:26宋黎明易學(xué)靜
    裝備維修技術(shù) 2020年13期
    關(guān)鍵詞:泄漏改造

    宋黎明 易學(xué)靜

    摘 要:某電站調(diào)試過程中再生熱交換器發(fā)生泄露,本文回顧了泄露事件過程,對(duì)泄露原因進(jìn)行了技術(shù)分析,并提出了解決方案。

    關(guān)鍵詞:再生熱交換器;泄漏;改造

    1 引言

    再生熱交換器安裝在反應(yīng)堆廠房,再生熱交換器用于回收下泄流的熱量以加熱上充流,其中下泄流流經(jīng)換熱器管側(cè),凈化后的上充流流經(jīng)殼側(cè)。

    本設(shè)備是一臺(tái)臥式、U型殼體、U型換熱管式熱交換器。

    2 事件過程

    2017年,某電站1號(hào)機(jī)調(diào)試期間發(fā)現(xiàn)再生熱交換器上人孔法蘭泄露。

    隨后,設(shè)備供應(yīng)商確認(rèn)根據(jù)目前掌握情況,不會(huì)對(duì)法蘭表面和墊片造成損害,可以繼續(xù)熱試;并要求業(yè)主監(jiān)測泄露情況。

    現(xiàn)場監(jiān)測發(fā)現(xiàn)再生熱交換器泄露增大,機(jī)組立即下行,并隨即對(duì)泄漏的管側(cè)進(jìn)行隔離,隨后對(duì)殼側(cè)進(jìn)行隔離。

    機(jī)組下行過程中現(xiàn)場對(duì)泄露的上人孔法蘭螺栓進(jìn)行標(biāo)號(hào);并對(duì)管側(cè)進(jìn)行冷態(tài)水壓試驗(yàn),結(jié)果在6.5bar時(shí)開始出現(xiàn)滴漏,50bar時(shí),5#,6#,7#,10#,11#,13#螺栓部位出現(xiàn)線性泄漏。

    隨后螺栓緊固力測量公司、設(shè)備供應(yīng)商和墊片供應(yīng)商分別到達(dá)現(xiàn)場,檢查發(fā)現(xiàn)法蘭蓋中心相比周邊已向背面鼓出最大0.9mm,人孔法蘭面墊片槽外已壓出一個(gè)深0.25mm槽,墊片鍍銀層已被沖刷,且沿圓周均勻分部。

    經(jīng)過各方現(xiàn)場檢查、討論,使用新墊片重新緊固后,順利通過水密封試驗(yàn)。

    3 原因分析

    經(jīng)過分析,再生熱交換器出現(xiàn)泄漏的可能原因有墊片缺陷、熱瞬態(tài)超出設(shè)計(jì)值、設(shè)備制造缺陷、設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷等。

    3.1墊片缺陷

    現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)墊片和法蘭接觸面的圓周以及和槽接觸面的上圓周有損壞,隨后對(duì)4個(gè)備件墊片檢查,發(fā)現(xiàn)生銹、微劃痕/銀氧化問題。

    如果泄露是由于墊片缺陷導(dǎo)致,則泄露痕跡應(yīng)該僅體現(xiàn)在墊片缺陷部位,而現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)泄露痕跡布滿整個(gè)法蘭圓周;且墊片缺陷不會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的法蘭螺栓緊固力減小以及法蘭蓋變形問題。

    因此,判斷墊片損壞發(fā)生在泄露之后(由于高壓介質(zhì)泄露沖擊墊片密封面導(dǎo)致),基本排除墊片缺陷原因?qū)е滦孤丁?/p>

    3.2 熱瞬態(tài)超出設(shè)計(jì)值

    熱瞬態(tài)對(duì)再生熱交換器的影響主要取決于溫度變化幅度以及對(duì)應(yīng)的溫度變化率。也就是說,溫度大幅度的突然增加會(huì)導(dǎo)致大量殘余應(yīng)力;如果熱瞬態(tài)超出了設(shè)備設(shè)計(jì)中選用的溫度增加值,設(shè)備存在塑性變形的風(fēng)險(xiǎn)。相反,如果溫度大幅度的降低會(huì)導(dǎo)致法蘭部分緊固力矩的缺失;如果熱瞬態(tài)超出了設(shè)備設(shè)計(jì)中選用的溫度減少值,設(shè)備存在緊固力矩缺失導(dǎo)致泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

    根據(jù)現(xiàn)場提供的探頭測量的再生熱交換器的溫度記錄數(shù)據(jù)。經(jīng)過分析,溫度升高最大幅度為+157.2℃(對(duì)應(yīng)的溫度變化率為+0.19℃/s),溫度升高最大速率為+1.49℃/s(對(duì)應(yīng)的溫度升高幅度為+133.8℃);對(duì)比設(shè)備設(shè)計(jì)考慮的數(shù)值,溫度升高最大幅度在設(shè)計(jì)包絡(luò)范圍內(nèi),但溫度升高最大速率+1.49℃/s超出了設(shè)計(jì)數(shù)值(+0.70℃/s)。另,溫度降低最大幅度-179.1℃以及溫度降低最大速率-0.18℃/s都在設(shè)計(jì)包絡(luò)范圍內(nèi)。

    為了分析溫度升高最大速率值超出設(shè)計(jì)數(shù)值的影響,供應(yīng)商委托第三方對(duì)整個(gè)水室(包含墊片)建立了三維有限元模型,對(duì)此熱瞬變水室的緊密型和完整性(考慮+/-10%的緊固力)進(jìn)行了分析,比較了此熱瞬變和設(shè)計(jì)數(shù)值中熱瞬變的應(yīng)力水平以及變形量,結(jié)論為此熱瞬變狀態(tài)下水室的緊密型和完整性滿足RCC-M要求,且不會(huì)導(dǎo)致法蘭緊固力缺失以及法蘭蓋變形。因此,基本排除熱瞬態(tài)超出設(shè)計(jì)值原因?qū)е滦孤丁?/p>

    3.3 設(shè)備制造缺陷

    再生熱交換器進(jìn)行工廠水壓試驗(yàn)時(shí)曾出現(xiàn)滴漏,但保壓30分鐘成功。供應(yīng)商按規(guī)定開啟了外部不符合項(xiàng),設(shè)計(jì)方認(rèn)為水壓試驗(yàn)壓力是最大設(shè)計(jì)壓力的1.5倍,條件極高,通過引入第三方計(jì)算單位驗(yàn)證,設(shè)計(jì)方認(rèn)可供應(yīng)商計(jì)算報(bào)告的建模,同意原樣接受水壓試驗(yàn)結(jié)果,關(guān)閉不符合項(xiàng)。

    經(jīng)排查設(shè)備制造完工報(bào)告,設(shè)備制造過程中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)均已正常關(guān)閉,未發(fā)現(xiàn)其他問題,因此基本排除設(shè)備制造缺陷原因?qū)е滦孤丁?/p>

    3.4 設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷

    再生熱交換器鍛件采用Z2CN18-10材料,其化學(xué)成分及制造、檢驗(yàn)、驗(yàn)收按照RCC-M M3301執(zhí)行。

    經(jīng)核查,設(shè)備計(jì)算報(bào)告中基本許用應(yīng)力強(qiáng)度值根據(jù)實(shí)測值得出,而未采用RCC-M附錄ZI 篇的基本許用應(yīng)力強(qiáng)度值。對(duì)法蘭蓋尺寸進(jìn)行核查,供應(yīng)商采用有限元法進(jìn)行計(jì)算,法蘭蓋名義厚度為125mm,采用的基本許用應(yīng)力強(qiáng)度Sm為130MPa, 設(shè)計(jì)工況裕量為1%;若按RCC-M C3200規(guī)范,基本許用應(yīng)力強(qiáng)度Sm采用RCC-M 附錄ZI的數(shù)據(jù)94MPa,對(duì)法蘭蓋進(jìn)行計(jì)算結(jié)果表明厚度應(yīng)不小于146.8mm。經(jīng)進(jìn)一步核查,水室筒體、管板、換熱管、殼程檢查孔和尾部彎頭在進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算或者應(yīng)力分析時(shí),都存在材料的力學(xué)性能未按RCC-M給定值選取的問題。

    供應(yīng)商解釋其采用的鍛件材料是“Z2CN18-10 改進(jìn)型”,而并不是“Z2CN18-10”,因此RCC-M 附錄ZI的基本許用應(yīng)力強(qiáng)度值并不適用,而是依據(jù)RCC-M 附錄ZIII 211的要求通過計(jì)算得出。

    但根據(jù)RCC-M 附錄 ZIII 110,鑒于“Z2CN18-10 改進(jìn)型”材料并不是新材料,屈服強(qiáng)度Sy和抗拉強(qiáng)度Su要么根據(jù)a)條款規(guī)定從附表ZI 2.0/ZI 3.0中選取,要么根據(jù)b)條款規(guī)定在代表試樣上進(jìn)行足夠多的試驗(yàn)后通過統(tǒng)計(jì)法獲取。而供應(yīng)商僅在管板、水室等部件處共選取了10個(gè)試樣(其中在泄漏的水室僅選取了4個(gè)試樣,每個(gè)試樣2組試驗(yàn)),試驗(yàn)數(shù)據(jù)不足夠有代表性。因此,設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷是導(dǎo)致再生熱交換器泄露的原因。

    4 解決措施

    根據(jù)原因分析,給出保持法蘭密封結(jié)構(gòu)或者改為焊接結(jié)構(gòu)兩種解決方案。

    4.1保持法蘭密封結(jié)構(gòu)

    水室原密封結(jié)構(gòu)不變,加厚法蘭蓋以滿足強(qiáng)度、剛度的要求。

    1)? 法蘭蓋材料選用Z2CN18-10鍛件,法蘭蓋厚度155mm。

    2)? 更換新螺栓并加長。

    3)? 螺母、墊圈、C型密封環(huán)、水室等均采用原再生熱交換器零部件。

    4.2 焊接結(jié)構(gòu)

    1)? 使用球形封頭與水室進(jìn)行對(duì)接焊。球形封頭材料選用Z2CN18-10,厚度58mm。

    2)? 球形封頭上設(shè)置一個(gè)窺視孔,用于設(shè)備在役檢查。

    通過綜合比對(duì)技術(shù)方案成熟性、密封面泄露風(fēng)險(xiǎn)、日常維護(hù)及在役檢查便利性等因素,最終選擇了使用球形封頭焊接結(jié)構(gòu)的解決方案,完成了現(xiàn)場再生熱交換器改造工作,截至目前,再生熱交換器運(yùn)行良好,無泄漏情況發(fā)生。

    參考文獻(xiàn):

    1.RCC-M 2007版

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