范旭東
(海裝駐常州地區(qū)軍事代表室,江蘇 常州213022)
某型航空發(fā)動機例行試驗至469 h,檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)動機右側(cè)點火電纜的金屬編織套銅絲出現(xiàn)斷裂,斷裂位置在安裝點火電嘴一端處于焊合和未焊的過渡區(qū)域,如圖1所示。
航空發(fā)動機電點火系統(tǒng)是發(fā)動機地面起動及空中再啟動的核心部件,主要作用于點燃燃燒室內(nèi)的油氣混合物,電點火系統(tǒng)主要由點火裝置、點火電嘴和點火電纜組成,其中點火電纜是電點火系統(tǒng)的主要部件[1-2]。
該型發(fā)動機點火電纜主要由彈性接頭、芯線、氟塑料套管和電纜保護套等組成,主要功能是將點火器產(chǎn)生的高壓電能脈沖傳輸給點火電嘴。其中,電纜保護套由金屬軟管和接頭組成,金屬軟管與兩端接頭通過手工火焰釬焊連接。
航空發(fā)動機用屏蔽軟管的外層為雙層黃銅編織套24錠,4股,φ0.3 mm黃銅絲(簡稱金屬編織套),內(nèi)層為航空發(fā)動機用不銹鋼軟管,兩端通過手工火焰釬焊合在一起后形成金屬軟管。金屬軟管的主要功能是保護芯線、電磁屏蔽和降低線路電阻。
圖1 金屬編織套斷裂圖
每臺該型發(fā)動機安裝兩根點火電纜,分別在燃燒室機匣上方的左、右兩側(cè)。點火電纜的一端與點火器連接,另一端與點火電嘴連接。其中,左側(cè)點火電纜的金屬軟管折彎半徑較大且由支架固定,右側(cè)點火電纜的金屬軟管折彎半徑較小且無固定措施,為懸臂狀態(tài)。
此次為右側(cè)點火電纜的金屬編織套在靠近點火電嘴處斷裂,如圖2所示。
圖2 點火電纜的安裝位置
對金屬編織套斷裂位置斷口進行了金相組織、硬度檢測等方面檢查,可以分析得出:
1)點火電纜金屬編織套在焊接與未焊接處斷裂,斷裂斷口無塑性變形,斷口上擴展棱形清晰,局部位置可見細密的疲勞條帶,因此點火電纜金屬編織套斷裂性質(zhì)為疲勞。
2)從金屬編織套上銅絲的組織檢查結(jié)果來看,銅絲存在結(jié)晶粒度不一的現(xiàn)象,其焊接部分結(jié)合面積也有所不同,銅絲組織的不均勻性和焊接質(zhì)量可能影響金屬編織套的疲勞抗力。
為了找出可能導致點火電纜金屬編織套斷裂故障的原因,從發(fā)動機點火電纜金屬編織套的質(zhì)量情況、受應(yīng)力等方面進行了梳理,并建立故障樹[3-4],最終確定7個底事件,如圖3所示。
圖3 點火電纜金屬編織套斷裂故障樹
電纜保護套焊接和金屬軟管焊接均為手工火焰釬焊,針對焊接缺陷底事件,從人、機、料、法、環(huán)五個方面進行排查[5]。
1)人員方面。該批金屬軟管、電纜保護套的焊接人員具備焊接資質(zhì),未發(fā)生變化,該因素可以排除。
2)設(shè)備方面。該批金屬軟管、電纜保護套的焊接使用的設(shè)備為H01-2型火焰釬焊焊槍,未發(fā)生變化,設(shè)備經(jīng)檢定合格且在有效期內(nèi),該因素可以排除。
3)材料方面。該批金屬軟管、電纜保護套的焊接使用釬料為HL312,經(jīng)復查合格,該因素可以排除。
4)方法方面。通過復查工藝規(guī)程、隨件單及實物對焊接方法進行驗證,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:a.金屬軟管設(shè)計圖樣要求焊接有效長度為13 mm,實際有效長度約為30~40 mm,釬焊設(shè)計圖樣要求僅在接頭與金屬軟管連接處進行焊接,零件實際加工后焊縫長度為28~38 mm(故障件為30 mm);b. 工藝規(guī)程規(guī)定加工過程中火焰釬焊焊槍需加熱軟管至600 ℃進行焊接,由于火焰釬焊焊槍無法定量控制溫度,實際焊接時由工人目視觀察釬料的熔化狀態(tài)進行焊接。該因素不可以排除。
5)環(huán)境方面。對該批次金屬軟管、金屬保護套焊接的環(huán)境和條件進行調(diào)查,火焰釬焊工序在同一廠房焊接間進行,按焊接溫度、濕度要求實施控制,未發(fā)生變化,該因素可以排除。
金屬軟管原材料為航空發(fā)動機用屏蔽軟管材料,執(zhí)行Q/HYAP13-91標準,針對航空發(fā)動機用屏蔽軟管不合格,從原材料、產(chǎn)品尺寸、產(chǎn)品出廠試驗等方面進行排查。其中,通過對相關(guān)原始資料復查,可以排除原材料不合格和產(chǎn)品尺寸不合格兩個因素。而在檢查產(chǎn)品出廠試驗時發(fā)現(xiàn)存在問題:按照材料標準Q/HYAP13-91要求,航空發(fā)動機用屏蔽軟管出廠前應(yīng)進行氣密性試驗和彎曲性能試驗,廠家提供的報告僅記錄氣密性試驗,無彎曲性能試驗記錄。產(chǎn)品彎曲性能試驗不合格會導致在使用過程中出現(xiàn)金屬編織套破損的現(xiàn)象,該因素不可排除。
2.5.1 安裝應(yīng)力過大
點火電纜在發(fā)動機上的安裝情況如圖2所示,為懸臂結(jié)構(gòu),且存在180°折彎,點火電纜安裝后應(yīng)力集中主要在折彎處及焊合與非焊的交界處。經(jīng)設(shè)計復查,該點火電纜在外場使用過程中出現(xiàn)過干涉現(xiàn)象,其長度由原來的430 mm縮短為370 mm,金屬軟管縮短使得點火電纜安裝應(yīng)力更為集中,可能會在焊合與非焊的交界處出現(xiàn)應(yīng)力過大[6]的情況。
裝配工藝文件中未明確規(guī)定點火電纜安裝時先安裝點火電嘴端還是點火器端,若先將點火器端安裝固定,在安裝點火電嘴一端時,由于這一端存在一段彎管,為保證點火電嘴安裝角度合適,可能會將點火電纜進行扭轉(zhuǎn),這就使得點火電纜存在一定的扭轉(zhuǎn)應(yīng)力,導致在焊合與非焊的交界處出現(xiàn)應(yīng)力過大的情況。
2.5.2 振動應(yīng)力過大
1)發(fā)動機振動異常。該發(fā)動機在整個長試過程中按要求對燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子、自由渦輪轉(zhuǎn)子的振動進行全程動態(tài)跟蹤監(jiān)控。發(fā)動機在穩(wěn)定狀態(tài)下運轉(zhuǎn)及加、減速變換功率狀態(tài)過程中均未出現(xiàn)異常振動或振動值突變現(xiàn)象。即使在測功器出現(xiàn)負載波動的期間,重點關(guān)注了發(fā)動機自由渦輪振動水平,振動水平很低,未見異常。該因素可排除。
2)發(fā)動機工作過程中點火電纜發(fā)生共振。對點火電纜自由狀態(tài)下的振動頻率進行測量,一階振動頻率約為39 Hz,在發(fā)動機工作過程中發(fā)生共振的可能性較小,該因素可排除。
3)懸臂結(jié)構(gòu)增加斷裂位置的振動應(yīng)力。點火電纜金屬編織套在焊接和未焊接的交界處出現(xiàn)疲勞斷裂,斷口起源于銅絲表面,呈現(xiàn)兩側(cè)對稱疲勞起源擴展,源區(qū)無冶金缺陷。從右側(cè)點火電纜在發(fā)動機上的安裝方式看,點火電纜兩端分別連接點火器和點火電嘴,中間很長一段懸空,點火電纜為金屬件,有一定的質(zhì)量,這種懸臂結(jié)構(gòu)在隨發(fā)動機工作的情況下,自重會導致在兩頭固定處出現(xiàn)較大的振動應(yīng)力。此外,金屬編織套在固定處的具體斷裂位置上,正好處于焊合和未焊的交界處,此位置對于通過焊接將金屬編織套固定在不銹鋼波紋管上的結(jié)構(gòu)來說,是金屬編織套自由和約束狀態(tài)的分界點,即金屬編織套的承力點,因此點火電纜金屬編織套的疲勞斷裂應(yīng)與點火電纜懸臂結(jié)構(gòu)帶來的振動有關(guān)。該因素不可排除。
上述7個底事件排查結(jié)果見表1。通過故障分析可知,該發(fā)動機點火電纜金屬編織套斷裂的主要原因為:1)在焊接與非焊接的交界處存在較大應(yīng)力集中;2)焊接長度過長,同時焊接溫度、位置、時間等因素無法定量控制導致金屬軟管焊接質(zhì)量差,降低了金屬編織套的抗疲勞能力;3)在外部振動條件下產(chǎn)生疲勞斷裂。
1)適當增加金屬軟管長度;2)加強對金屬軟管材料質(zhì)量管控,材料入廠時對尺寸、出廠性能等試驗項目進行復驗;3)控制金屬軟管焊接長度,通過工藝試驗調(diào)整焊接工藝參數(shù),保證在合適長度內(nèi)進行焊接作業(yè);4)細化焊接工藝,納入釬焊操作指導書,進行工藝試驗,規(guī)定火焰位置、零件受熱位置、乙炔流量、零件受熱時間等參數(shù);5)細化點火電纜裝配工藝,安裝點火電纜時,先安裝點火電嘴端,后安裝點火器端,減少點火電纜安裝時的扭轉(zhuǎn)應(yīng)力。
表1 故障原因確認表
1)研究點火電纜增加安裝固定支架的可行性;2)開展點火電纜改進設(shè)計工作,主要改進措施為采用金屬編織套為不銹鋼材料的金屬軟管,采用氬弧焊焊接。