劉遠(yuǎn)杰
(瑞科際再生能源股份有限公司,福建廈門361000)
reCulture生活垃圾資源示范廠是廈門市為推進(jìn)生活垃圾無害化、資源化和減量化而重點建設(shè)的垃圾資源再生綜合示范工程。項目采用reCulture專有工藝技術(shù),建成后具備處理城市生活垃圾1 200 t/d和餐廚垃圾500 t/d的能力,并配套再生生物質(zhì)燃料焚燒發(fā)電廠和沼氣發(fā)電機(jī)組。一期工程發(fā)電機(jī)總裝機(jī)容量為8 MW,其中,再生纖維燃料焚燒發(fā)電廠10 kV汽輪發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量6 MW,生活垃圾污水及餐廚垃圾厭氧處理配套400 V沼氣發(fā)電機(jī)組2×1 MW;一期二階段新增3×1 MW沼氣發(fā)電機(jī),二期新增2×1 MW沼氣發(fā)電機(jī)、6 MW汽輪發(fā)電機(jī)。已在運(yùn)一期上下網(wǎng)共建一回10 kV進(jìn)線,由東固開閉所10 kV Ⅰ段907引進(jìn)示范廠,廠內(nèi)采用10 kV單母線分段接線方式,通過900母聯(lián)斷路器將母線分為Ⅰ、Ⅱ段;餐廚垃圾預(yù)處理及其他用電接瑞科Ⅰ回Ⅰ段母線運(yùn)行(400 V沼氣發(fā)電機(jī)經(jīng)升壓變壓器升壓至10 kV后接入Ⅰ段母線);生活垃圾焚燒電廠用電及汽輪發(fā)電機(jī)接瑞科Ⅰ回Ⅱ段母線運(yùn)行。
項目特點:綜合性強(qiáng)、系統(tǒng)復(fù)雜。汽輪發(fā)電機(jī)配備完備的勵磁、同期、解列等控制系統(tǒng),具備孤島及非常態(tài)解網(wǎng)運(yùn)行能力;一期沼氣發(fā)電機(jī)因勵磁方式及未配套能源管理系統(tǒng)PMS等因素,僅具備單機(jī)并網(wǎng)或跟隨汽輪發(fā)電機(jī)小網(wǎng)運(yùn)行能力。該項目電氣系統(tǒng)主接線圖如圖1所示。
2017年1月6日事故發(fā)生前,10 kV瑞科Ⅰ回Ⅰ段和Ⅱ段與公網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行正常,02:53,接值長令汽輪發(fā)電機(jī)降負(fù)荷準(zhǔn)備解列(約0.2 MW),沼氣發(fā)電機(jī)正常發(fā)電,除備用回路,其余變壓器及電機(jī)高壓柜均在運(yùn)行狀態(tài)。事故發(fā)生時,電氣運(yùn)行人員正常解列發(fā)電機(jī),操作執(zhí)行完畢后延時數(shù)秒,全廠失電,沼氣發(fā)電機(jī)停運(yùn),02:54,引風(fēng)機(jī)失壓跳閘(電動機(jī)失壓保護(hù))。事故造成全廠停電5 min,汽輪機(jī)及鍋爐系統(tǒng)啟動緊急措施,各車間生產(chǎn)受影響。
圖1 項目電氣系統(tǒng)主接線圖
事故發(fā)生過程中,示范廠10 kV高壓自動化監(jiān)控系統(tǒng)連續(xù)發(fā)出:引風(fēng)機(jī)914失壓保護(hù)動作(延時5 s)跳閘、發(fā)電機(jī)非電量Ⅰ和非電量Ⅱ跳閘、勵磁跳閘、汽輪發(fā)電機(jī)解網(wǎng)等“遙信變位”的報警聲。短時內(nèi)的信息量大而繁雜,無法確認(rèn)事故的先后順序。
首先,調(diào)取自動化系統(tǒng)相關(guān)電壓曲線,901與917電壓同軸對比曲線如圖2所示,曲線顯示:進(jìn)線柜901與發(fā)電機(jī)917電壓曲線呈同一時間下降,疑似同時發(fā)生??紤]到曲線采集的設(shè)定周期為30 s,且事故發(fā)生時間短,再調(diào)取自動化監(jiān)控系統(tǒng)SOE數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示:02:54:07,進(jìn)線柜901分閘;02:54:18,發(fā)電機(jī)917手動分閘;02:54:28,引風(fēng)機(jī)914低電壓保護(hù)動作等一連串動作。時序上為進(jìn)線柜901先動作導(dǎo)致系統(tǒng)孤島運(yùn)行(與當(dāng)班電氣操作人員陳述矛盾),結(jié)合進(jìn)線柜901為非保護(hù)動作的操作分閘,初步分析事故原因為操作人員誤操作:發(fā)電機(jī)解列過程中操作錯誤,本應(yīng)操作發(fā)電機(jī)保護(hù)柜IP2,而操作相鄰的進(jìn)線保護(hù)柜IP3(二者位置相鄰、操作開關(guān)位置相同);而后為掩蓋操作失誤,緊急分?jǐn)喟l(fā)電機(jī)917,進(jìn)而導(dǎo)致沼氣發(fā)電機(jī)(不能孤島運(yùn)行)失去同步源而診斷為電網(wǎng)故障停機(jī),導(dǎo)致全廠失電。
圖2 901與917電壓同軸對比曲線
上述初步判斷無法解釋901誤操作時間與全廠失電的時間差問題,為此綜合事故過程中廠內(nèi)負(fù)荷曲線可知:在解列操作前沼氣發(fā)電量與廠內(nèi)用電負(fù)荷基本一致,表現(xiàn)為進(jìn)線柜901柜電流和功率接近零,901與917柜功率曲線如圖3所示,解釋了901誤操作而廠內(nèi)10 kV系統(tǒng)仍正常的情況,系沼氣發(fā)電跟隨汽輪機(jī)發(fā)電(微小輸出功率,僅提供電壓、頻率的同步源與無功功率自穩(wěn)輸出)直到發(fā)電機(jī)917分閘后全廠失電。
綜合上述分析,可最終判斷事故原因:主因為電氣人員解列過程中未遵守操作規(guī)程及認(rèn)真執(zhí)行操作票,誤操作進(jìn)線柜901后企圖掩蓋失誤;其次是沼氣發(fā)電機(jī)不能自穩(wěn)定孤島運(yùn)行;再次是電氣人員對系統(tǒng)理解認(rèn)識不夠(本可通過及時同期901后再解列汽輪發(fā)電機(jī),避免發(fā)生大范圍停電事故)和值長監(jiān)督不到位。
針對上述事故原因,電廠制定的事故防范措施如下:(1)發(fā)電機(jī)保護(hù)柜與進(jìn)線柜保護(hù)柜正面掛大標(biāo)牌標(biāo)識,同時鑒于進(jìn)線柜901保護(hù)柜操作極少,柜門采用臨時封條封堵措施,防止誤操作;(2)加強(qiáng)人員教育和系統(tǒng)培訓(xùn);(3)對出現(xiàn)事故的當(dāng)班值長和電氣運(yùn)行人員分別給予嚴(yán)重警告和記大過的處分。
圖3 901與917柜功率曲線
本次事故客觀原因為系統(tǒng)容錯性和自穩(wěn)性不足(沼氣發(fā)電系統(tǒng)無法孤島運(yùn)行),在餐廚一期二階段及項目二期實施階段(一期二階段新增3×1 MW沼氣發(fā)電機(jī),二期新增2×1 MW沼氣發(fā)電機(jī)、6 MW汽輪發(fā)電機(jī)),增設(shè)一套能源管理系統(tǒng)PMS,對5+2發(fā)電機(jī)組及用電負(fù)荷統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理,以此作為本項目擴(kuò)建工作的重點。
目前生物質(zhì)能源再生發(fā)電項目,尤其是在生活垃圾與餐廚垃圾協(xié)同的綜合處理項目發(fā)展趨勢下,普遍存在裝機(jī)容量大小不一、電壓等級不一、機(jī)組類型和數(shù)量多等缺陷。本次事故的處理過程及防范措施,為該類項目系統(tǒng)的自穩(wěn)控制設(shè)計提出了新的思路,在類似工程規(guī)劃設(shè)計初期,應(yīng)予以重點關(guān)注。