袁善旭,汪 軍,b,陳 霞,b
(東華大學 a.紡織學院;b.紡織面料技術(shù)教育部重點實驗室:上海 201620)
細紗工序是紡紗階段的關(guān)鍵工序,細紗的質(zhì)量直接影響后道工序的加工及成品質(zhì)量。傳統(tǒng)細紗機多由一根主軸通過帶輪、凸輪、傳動齒輪等進行傳動控制,以實現(xiàn)牽伸、加捻、卷繞成形等任務,其機械結(jié)構(gòu)復雜,生產(chǎn)效率低,品種適應性差[1]。近幾年,細紗機不斷迭代更新,通過簡化機械結(jié)構(gòu),結(jié)合計算機、自動控制、伺服驅(qū)動等技術(shù)的發(fā)展,自動化、數(shù)字化、信息化水平不斷提高。目前多采用可編程邏輯控制器(PLC)結(jié)合變頻控制、伺服控制系統(tǒng)改造細紗機,實現(xiàn)電子牽伸等功能[2]。
運動控制器作為運動控制技術(shù)的關(guān)鍵部件,能精確控制運動對象的位置和速度等運動參數(shù),因此其廣泛應用在各行各業(yè)的自動控制設(shè)備中[3]。筆者利用運動控制器開發(fā)基于多電機驅(qū)動的能夠?qū)崿F(xiàn)羅拉、鋼領(lǐng)板和錠子等運動部件獨立驅(qū)動的細紗機控制系統(tǒng),以提高細紗機的控制精度和自動化程度。
細紗機控制系統(tǒng)以路斯特公司的運動控制器MotionOneCM為控制單元,配備伺服驅(qū)動器、人機交互界面(HMI)、伺服電機及其他元件。取消凸輪、棘輪等復雜的機械成型機構(gòu)以及部分齒輪傳動裝置,前、中、后羅拉,鋼領(lǐng)板以及錠子均通過電機進行獨立驅(qū)動,為實現(xiàn)電子牽伸、電子凸輪提供基本條件[4]。細紗機的控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖見圖1。
運動控制器MotionOneCM作為一種控制電機運動方式的專用控制器,其具備單軸運動、組合運動、電子凸輪等基本的或特殊的運動控制功能。相比可編程邏輯控制器(PLC),其性能更強大,能夠完成要求精度高,運動過程復雜,反應更靈敏的任務;此外,該控制器還具備強大的通信能力。配備的電源模塊能夠直接通過直流母線排為運動控制器和伺服驅(qū)動器提供電源。伺服驅(qū)動器通過EtherCat現(xiàn)場總線與控制器進行數(shù)據(jù)通信傳輸,接收控制器發(fā)送的指令,精確控制伺服電機輸出,完成羅拉、錠子的轉(zhuǎn)動以及鋼領(lǐng)板的升降運動。HMI通過以太網(wǎng)與控制器進行通信,能夠完成細紗機紡紗工藝參數(shù)和機器參數(shù)的輸入和調(diào)整,在線監(jiān)控機器的運行狀態(tài)以及紡紗進度。
細紗機的運行參數(shù)需要由紡紗工藝參數(shù)和部分機械參數(shù)計算得出,其主要涉及牽伸和卷繞成形兩部分。為了保證機器運行平穩(wěn),各機構(gòu)能夠達到任務要求,以及保持紗線張力穩(wěn)定,以提高紗線和管紗成形的質(zhì)量,建立合理的數(shù)學模型尤為重要[5]。
由數(shù)學模型得到前、中、后羅拉轉(zhuǎn)速,根據(jù)減速比,最后計算出各伺服電機的轉(zhuǎn)速。前羅拉輸出紗條的線速度要與筒管卷繞紗線的線速度保持一致,卷繞速度為錠子轉(zhuǎn)速與鋼絲圈轉(zhuǎn)速之差,前羅拉的轉(zhuǎn)速nf計算公式為:
(1)
式中:
ns——錠子轉(zhuǎn)速/(r·min-1);
B——細紗捻縮率;
Df——前羅拉直徑/mm;
Tt——細紗捻度/(捻·m-1)。
根據(jù)總牽伸倍數(shù)算出后羅拉轉(zhuǎn)速nb,由后區(qū)牽伸倍數(shù)得到中羅拉轉(zhuǎn)速nm,見式(2)和式(3)。
(2)
(3)
式中:
nf——前羅拉轉(zhuǎn)速/(r·min-1);
Db——后羅拉直徑/mm;
EZ——總牽伸倍數(shù);
Eb——后區(qū)牽伸倍數(shù);
Dm——中羅拉直徑/mm。
在實際的紡紗過程中,會存在飛花、滑溜、捻縮等問題,需要考慮牽伸效率。粗紗定量與細紗定量的比值為實際牽伸,而牽伸效率的選擇對紡紗的質(zhì)量偏差有較大的影響,總牽伸倍數(shù)(理論牽伸)EZ的計算見式(4)。
(4)
式中:
Ntc——粗紗號數(shù)/tex;
Ntx——細紗號數(shù)/tex;
C——牽伸效率。
管紗卷繞成形由錠子的旋轉(zhuǎn)運動和鋼領(lǐng)板的上下往復運動相互配合完成,涉及到鋼領(lǐng)板的升降運動和級升變化兩個模型。細紗管紗一般采用圓錐形交叉卷繞形式,鋼領(lǐng)板向上運動卷繞時為卷繞層,紗圈緊密,速度快;鋼領(lǐng)板向下卷繞時為束縛層,紗圈稀疏,速度慢。鋼領(lǐng)板上升、下降為一個卷繞周期,由于卷繞直徑不斷變化,卷繞速度也會受影響,為穩(wěn)定紗線張力,鋼領(lǐng)板的上升、下降需要遵循以下運動模型[6]。
(上升階段)
(5)
(下降階段)
(6)
式中:
X——鋼領(lǐng)板上升(下降)的位移/mm;
H0——正常動程/mm;
R——最大卷裝半徑/mm;
r0——最小卷裝半徑/mm;
φ——鋼領(lǐng)板上升(下降)凸輪的總轉(zhuǎn)角;
φ——鋼領(lǐng)板上升(下降)階段凸輪即時轉(zhuǎn)角。
卷繞層的紗圈螺距一般為紗線直徑的4倍,束縛層是卷繞層的3倍。為保證紗圈之間固定的螺距,由前羅拉輸出紗條量與相同時間內(nèi)鋼領(lǐng)板的卷繞紗線量一致,可以計算出凸輪的轉(zhuǎn)速,前羅拉與凸輪的速比I計算見式(7)。
(7)
式中:
h——卷繞層螺距/mm;
γ——管紗圓錐半角,一般經(jīng)驗γ=10°~15°;
k——凸輪比,一般取2~3[7]。
鋼領(lǐng)板每次升降后要改變方向,還要有級升。為了增加管紗的容量,在管底卷繞階段,級升m和動程h由小逐漸增大直到正常卷繞階段,即m1 正常卷繞階段的級升m計算如下。 (8) 式中: Nt——細紗號數(shù)/tex; ρm——卷裝密度/(g·cm-3); h——卷繞層螺距/mm; γ——圓錐角; k——凸輪比。 假如管底成形階段需要鋼領(lǐng)板n個卷繞周期,則第i次升降的動程hi如下。 (9) 第i次升降的級升mi如下。 (10) MotionCenter是運動控制器MotionOneCM用于應用程序開發(fā)的專業(yè)軟件,是基于自動化編程開發(fā)平臺Codesys的二次開發(fā)端。自動化編程開發(fā)平臺Codesys符合IEC 61131-3國際編程標準規(guī)范,相比傳統(tǒng)封閉的PLC來說,具有開放、功能多、支持所有主流總線等優(yōu)點[9]。MotionCenter中除包含基本的邏輯控制之外,還含有用于單軸、多軸等運動控制的庫文件,適合多軸機器自動化程序的開發(fā)。 通過數(shù)學模型的計算可以得到各羅拉伺服電機的轉(zhuǎn)速,利用MC_MoveVelocity功能塊設(shè)置前羅拉伺服電機轉(zhuǎn)速為給定的轉(zhuǎn)速。中、后羅拉伺服電機轉(zhuǎn)速與前羅拉伺服電機轉(zhuǎn)速的比值作為齒輪比,以前羅拉為參考軸,利用MC_GearIn電子齒輪功能塊設(shè)置中、后羅拉伺服電機。中、后羅拉根據(jù)齒輪比跟隨前羅拉伺服電機運動,齒輪比會隨牽伸倍數(shù)的改變而變化,從而實現(xiàn)電子牽伸功能。 傳統(tǒng)細紗機是將鋼領(lǐng)板升降運動模型設(shè)計成機械凸輪,機械凸輪作用于鋼領(lǐng)板[10]。在本控制系統(tǒng)中,將運動模型轉(zhuǎn)化成凸輪曲線,同時會生成速度、加速度曲線,以實現(xiàn)電子凸輪功能??刂其擃I(lǐng)板位移的凸輪曲線見圖2,x軸為凸輪轉(zhuǎn)角,y軸為鋼領(lǐng)板位移。 MC_CamIn為電子凸輪功能塊,能使從軸跟隨主軸的運動,按照凸輪曲線規(guī)定的位移路徑進行運動。添加虛擬軸(實際上不存在,以理想狀態(tài)運動的軸),利用MC_MoveVelocity功能塊使其以凸輪的轉(zhuǎn)速運動,作為主軸。鋼領(lǐng)板伺服電機作為從軸,通過MC_CamIn功能塊,使鋼領(lǐng)板跟隨凸輪的轉(zhuǎn)動按照凸輪曲線完成升降運動。當凸輪比k為3時,0°~270°為上升階段,270°~360°為下降階段,鋼領(lǐng)板運動完成一個周期。通過程序不斷調(diào)用MC_CamIn功能塊,鋼領(lǐng)板則進行周期升降運動。 鋼領(lǐng)板每完成1個升降周期后,要有級升,特別是管底成形階段,級升和動程由小逐漸增大。MC_CamIn功能塊中的引腳SlaveOffset參數(shù)的設(shè)置可以使凸輪曲線沿y軸進行偏移,由此可以實現(xiàn)鋼領(lǐng)板每個周期間的級升。引腳SlaveScaling參數(shù)的設(shè)置可以使凸輪曲線沿y軸進行縮放,由此可以實現(xiàn)鋼領(lǐng)板動程的變化。管底成形階段,鋼領(lǐng)板每次升降之后,根據(jù)級升模型重新計算SlaveOffset和SlaveScaling的值。正常卷繞階段,SlaveOffset和SlaveScaling參數(shù)設(shè)置保持常量。 細紗機控制除了具備開車、中途停車等基本功能以外,還具備紡紗階段判斷、滿管自動停車、產(chǎn)量計算等功能。能夠根據(jù)小、中、大紗的不同紡紗階段,實時調(diào)整錠子轉(zhuǎn)速,從而控制紗線張力,減少斷頭。人機交互界面的使用,不僅可以對紡紗參數(shù)、成形參數(shù)、機器參數(shù)進行設(shè)置,還可以監(jiān)控錠子轉(zhuǎn)速、羅拉轉(zhuǎn)速、產(chǎn)量等機器運行參數(shù),并對運行故障進行提示。 電子齒輪的應用使羅拉實現(xiàn)電子牽伸功能,牽伸倍數(shù)可以自由設(shè)置。在運動控制器的控制下,前、中、后羅拉能夠同時啟動,同步加速,時刻保持牽伸倍數(shù)恒定。啟動后,各羅拉轉(zhuǎn)速變化見圖3。 傳統(tǒng)的機械凸輪、棘輪、撐爪等部件由電子卷繞成形取代,提高傳動效率的同時,增加了管紗成形的靈活性,螺距、圓錐角、級升值等參數(shù)可以由人機交互界面進行設(shè)置。鋼領(lǐng)板能夠按照凸輪曲線規(guī)定的運動軌跡進行升降,級升和動程從管底成形階段的初始值逐步增大到正常值,運動更加精密,鋼領(lǐng)板多個卷繞周期的位移曲線見圖4。 在細紗機不斷高速化的背景下,運動控制器、伺服驅(qū)動等的應用使羅拉之間的同步性增強,各軸之間的運動配合更加協(xié)調(diào),有利于提高機器的穩(wěn)定性和精度。電子牽伸、電子凸輪的實現(xiàn)簡化了細紗機的機械結(jié)構(gòu),提高了自動化水平,為其他紡紗工藝的開發(fā)提供了可能??梢酝ㄟ^上位機直接對控制程序和軸配置進行調(diào)試,安裝拆卸方便,功能可擴展性強。3 運動程序的實現(xiàn)
3.1 羅拉牽伸運動
3.2 鋼領(lǐng)板運動
4 系統(tǒng)設(shè)計效果
5 結(jié)語