潘興華 李棟,2* 蔡國飛,2 趙選英 王文文 胡濤,2 戴建軍
(1.江蘇南大華興環(huán)保科技股份公司,江蘇 鹽城 224000;2.池州南環(huán)環(huán)保科技有限公司,安徽 池州 247100)
農(nóng)藥廢水作為典型的工業(yè)有機廢水,具有濃度高、可生化性差、毒性大等特點,屬于難處理的工業(yè)廢水[1]。常用處理方法有物理法、化學法和生物法。物理法主要有萃取法、吸附法和汽提吹脫法,化學法主要有催化氧化法和微電解法,生物法主要有活性污泥法和生物膜法[2]。目前較多采用“物化+生化”的組合工藝處理農(nóng)藥廢水,保證處理系統(tǒng)運行穩(wěn)定、抗沖擊負荷能力強,從而實現(xiàn)較高的經(jīng)濟效益。孫國亮等[3]在預處理末端通過“兩級EGSB+A/O+Fenton氧化”的組合工藝深度處理農(nóng)藥廢水,使得出水水質(zhì)各項指標均達到GB 8978—1996《污水綜合排放標準》中的一級標準。本文是以安徽某農(nóng)藥企業(yè)生化出水BAF處理工程的調(diào)試過程為例,闡述了農(nóng)藥廢水應用BAF工藝的調(diào)試過程以及需注意的幾個關鍵問題。
安徽某農(nóng)藥企業(yè)主要從事多菌靈等農(nóng)藥的生產(chǎn),排放廢水量約為1000~1200m3/d,廢水中的主要污染物成分為:鄰苯二胺、甲醇、氰化物、硫氰化物和氯化銨[4]。該企業(yè)現(xiàn)有一套處理能力為1500m3/d的廢水處理工程,該工程主要應用“鐵碳-芬頓+水解酸化-接觸氧化+臭氧-MBR”組合工藝。為提高出水水質(zhì)指標,使其達到 GB 18918—2002規(guī)定的一級B排放標準,故擬對其進行改造,針對廢水中總氮和總磷含量較高的特點,在“水解酸化-接觸氧化”工藝末端增加“BAF-混凝”處理工藝,從而對廢水中的總氮和總磷指標進行有效把控。
通過對生化尾水的水質(zhì)進行監(jiān)測,結(jié)果表明,總氮值為120mg/L,硝酸鹽氮為100mg/L,總磷值為2mg/L,COD值為100mg/L。在現(xiàn)有廢水處理工程中可通過增加生化體系中A池中的污泥濃度、投加等比例的營養(yǎng)物質(zhì)等措施,提高生化體系的反硝化能力,總氮值有可能下降,但無法滿足污水綜合排放標準中一級B排放標準中總氮和總磷的指標要求。故在保持原有廢水處理工程穩(wěn)定運行狀態(tài)下,使生化出水通過“BAF-混凝”工藝進一步處理。改造后的污水站處理工藝流程如圖1所示。
圖1 污水站處理工藝流程圖
向BAF反硝化罐體內(nèi)投加市政污水處理廠的新鮮污泥10t,再加入消防水進行培養(yǎng)馴化,每日根據(jù)營養(yǎng)比例投加藥劑進行掛膜。因BAF罐體內(nèi)缺少硝酸鹽,導致反硝化菌在填料上無法生長,15d后將一定比例的生化出水排入BAF罐體中,進一步馴化污泥培養(yǎng)菌種。30d后觀察,罐體內(nèi)不同高度懸掛的生物填料表面都附著一層生物膜,這表明BAF掛膜基本成功。
混凝沉淀池的調(diào)試工作主要包括調(diào)節(jié)混凝劑聚合氯化鋁(PAC)和助凝劑聚丙烯酰胺(PAM)的投加量,并考察運行效果。通過實驗室試驗和現(xiàn)場調(diào)試,確定如下參數(shù):PAC投加量為20mg/L以及PAM投加量為10mg/L。
試運行階段調(diào)控好各項工藝參數(shù),通過提升泵直接抽提生化出水至BAF罐體,控制水量為40~50m3/d,進水pH為6~9,反硝化罐溶解氧控制在0.5mg/L左右,硝化罐溶解氧控制在2~4mg/L,同步在生化系統(tǒng)末端中間水池的引水罐內(nèi)投加甲醇(補充碳源),控制BAF進水水質(zhì)的C/N比保持在3:1~4:1。從監(jiān)測的水質(zhì)情況分析,BAF工藝經(jīng)過上述各階段的調(diào)試和試運行,取得了良好效果,從2019年10月至2019年12月,每周的水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)如表1所示。
從表1可以看出,新增BAF處理工程后,調(diào)試運行2個月以來,對廢水中的總氮、總磷以及COD的去除能力均具有較大的提高,COD的平均去除率是32%,總氮的平均去除率是88%,總磷的平均去除率是86%,總氮和總磷指標都滿足排放標準。進一步通過原有廢水處理工程中的“臭氧+MBR”工藝,排口在線COD濃度可穩(wěn)定在20~30mg/L,氨氮濃度穩(wěn)定至0.1mg/L以下,保證出水水質(zhì)均滿足GB 18918—2002中一級B排放標準。
表1 BAF工程每周進出水水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)
在應用BAF工程處理農(nóng)藥廢水調(diào)試過程中存在的問題主要有:白色絮體上浮和填料堵塞問題等。
白色絮體生長的原因主要在于:BAF工程建設初期混凝沉淀池設置在BAF濾池的前端,甲醇直接投加到中間池中,過量碳源導致非絲狀菌膨脹,從而產(chǎn)生大量白色絮體,短時間內(nèi)絮體會沉淀下降,但由于反硝化的作用,長時間后伴隨著厭氧產(chǎn)氣過程又重新上浮。當BAF中白色絮體上浮時,對其鏡檢分析、產(chǎn)生條件以及抑制方式進行分析研究,并采取相應的措施進行應對,具體措施如下:(1)調(diào)整混凝沉淀池與BAF的位置,確保白色絮體可通過混凝沉淀池有效沉淀,不影響后續(xù)單元;(2)調(diào)整甲醇投加點位,即在生化出水后端的中間池引水罐內(nèi)投加甲醇,確保進水和甲醇的均衡,避免因水體的富營養(yǎng)化導致白色絮體大量繁殖,同時均勻進水水質(zhì)和水量,減少C/N比的波動;(3)增加一套反沖洗廢水收集系統(tǒng),定期對罐體進行氣-水聯(lián)合反沖洗,確保反沖洗后脫落的泥渣能夠順利排出罐體,保持BAF罐體內(nèi)白色絮體的生成速度與反沖洗的清洗周期達到平衡;(4)加大反硝化罐的內(nèi)回流量,以反硝化罐出水COD的監(jiān)測數(shù)據(jù)作為判斷依據(jù),抑制白色絮體在硝化罐內(nèi)生長。
BAF罐體內(nèi)填充為聚氨酯材質(zhì)的生物填料,反硝化罐在降解總氮的同時會消耗較多營養(yǎng)物質(zhì)甲醇,導致活性污泥生長速率較快,造成填料堵塞,罐體過水阻力變大就會導致部分位置發(fā)生短流現(xiàn)象,進一步影響填料上下支撐材料的穩(wěn)定性。其控制措施如下:(1)在BAF工程建設時采用材質(zhì)、厚度較佳的支撐材料,同時上下采用無縫鋼管連接支撐,保證工程強度;(2)在BAF罐體內(nèi)增加泄壓管,可減少罐體填料層內(nèi)部的壓力,既可利用部分反沖洗水通過孔壁開孔沖掃填料中間層,又可在泄壓管內(nèi)部出現(xiàn)泥渣堵塞時通過泄壓管底部設置聯(lián)通的排渣管進行排渣工作;(3)優(yōu)化BAF濾池各罐體內(nèi)生物填料的數(shù)量,占填料層有效容積的70%左右即可;(4)在填料層中部增設反沖洗氣管,反硝化和硝化罐體內(nèi)部各增加3層和2層反沖洗氣管,根據(jù)堵塞情況增加反沖洗頻次,確保裝置穩(wěn)定運行。
采用BAF工藝在外加碳源的條件下處理農(nóng)藥廢水,對總氮和總磷都具有較好的處理效果,但需均衡C/N比,確定合理的反沖洗清洗周期,重點抑制白色絮體的生長以及解決填料堵塞的問題,從而保證BAF工程穩(wěn)定運行。