劉春龍
(中國(guó)中煤能源股份有限公司 山西小回溝煤業(yè)有限公司,山西 太原 030400)
山西小回溝煤業(yè)有限公司礦井原煤是以貧煤、貧瘦煤為主,小回溝選煤廠為礦井配套選煤廠,年入選能力為3.0 Mt[1]。選煤廠采用有壓兩產(chǎn)品重介旋流器主再選,粗煤泥干擾床分選機(jī)分選,細(xì)煤泥浮選的分選工藝。選煤廠自聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)以來(lái),各系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。但隨著井下采掘工作面斷層、陷落柱的增多,原煤中矸石含量增加,精煤回收率大大降低,導(dǎo)致原煤系統(tǒng)設(shè)備卡堵嚴(yán)重,主再選系統(tǒng)分選效果差,無(wú)法適應(yīng)變差的煤質(zhì),嚴(yán)重影響了選煤廠的生產(chǎn)效率及經(jīng)濟(jì)效益。
小回溝礦井毛煤經(jīng)過(guò)一級(jí)破碎機(jī)、分級(jí)篩、二級(jí)破碎機(jī)后破碎至50 mm以下進(jìn)入原煤倉(cāng),其原煤系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。
圖1 原煤系統(tǒng)工藝流程
隨著原煤中大塊矸石的增多,導(dǎo)致原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)及洗選系統(tǒng)問(wèn)題逐漸凸顯,具體如下:
(1)大于50 mm粒級(jí)塊原煤中塊矸石較多,且硬度大,大量的大塊矸石進(jìn)入破碎機(jī)后導(dǎo)致破碎機(jī)負(fù)荷大,故障多,維修量大;
(2)大塊矸石的破碎粒度無(wú)法得到保證。部分 50 mm以上塊矸石進(jìn)入洗選系統(tǒng),導(dǎo)致管道和設(shè)備卡、堵頻繁,重介旋流器入料泵卡堵嚴(yán)重,導(dǎo)致分選效果極差,嚴(yán)重影響了重介生產(chǎn)系統(tǒng)的處理量及分選效果;
(3)大量的矸石進(jìn)入主廠房,導(dǎo)致管道及設(shè)備磨損嚴(yán)重;
(4)塊矸石在破碎過(guò)程中產(chǎn)生大量高灰細(xì)泥,影響了精煤灰分。
礦井主采煤層為2號(hào)煤,煤種為貧瘦煤,其矸石硬度大,煤軟且易碎。取礦井毛煤做篩分試驗(yàn)[2],結(jié)果如表1所示。
從表1可以看出:
(1)隨著粒度的減小灰分明顯降低,0.5~0 mm粒級(jí)的灰分最低,為14.25%,說(shuō)明原煤煤質(zhì)易碎,矸石硬,沒(méi)有明顯的泥化現(xiàn)象[3];
(2)原煤灰分較高,達(dá)到了37.87%,其中大塊矸石灰分高,大于50 mm粒級(jí)灰分達(dá)到了78.26%,說(shuō)明50 mm以上大部分為矸石,含煤率很小。這部分大塊矸石經(jīng)過(guò)破碎機(jī)破碎后進(jìn)入洗選系統(tǒng),增大了洗選系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)??紤]進(jìn)行原煤系統(tǒng)改造,將該部分粒級(jí)通過(guò)篩分后直接排矸,小于50 mm粒級(jí)原煤進(jìn)入洗選系統(tǒng),能大幅度提高洗選效率,改善洗選效果。
表1 小回溝選煤廠原煤篩分試驗(yàn)
鑒于原煤處理系統(tǒng)空間較小,選用2610型滾軸篩作為原煤的分級(jí)設(shè)備。滾軸篩是利用篩軸帶動(dòng)多組篩盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng),給到篩面上的物料在運(yùn)送過(guò)程中,大于篩孔粒度的塊狀物料從篩盤(pán)上面通過(guò),由篩軸帶動(dòng)向一端移動(dòng)并從末端排出,小于篩孔的物料落到篩盤(pán)下,實(shí)現(xiàn)物料按不同粒度級(jí)別分離的一種礦物分級(jí)篩分設(shè)備[4-5]。滾軸篩具有處理能力大,故障率低的優(yōu)點(diǎn),尤其適合原煤分級(jí)[6]。且滾軸篩無(wú)振動(dòng)部件,能最小范圍內(nèi)減少動(dòng)載荷對(duì)原煤倉(cāng)的影響。
拆除原有的原煤分級(jí)篩及二級(jí)破碎機(jī),原煤在井口房破碎至150 mm以下,通過(guò)原煤倉(cāng)上新增的滾軸篩進(jìn)行50 mm分級(jí);篩上大于50 mm塊原煤落至原旁路帶式輸送機(jī)后進(jìn)入矸石倉(cāng)做為矸石直接排棄,篩下小于50 mm原煤落至帶式輸送機(jī)直接進(jìn)入原煤倉(cāng),然后進(jìn)主廠房洗選。改造后的工藝流程如圖2所示。
圖2 改造后原煤系統(tǒng)工藝流程
改造前及改造后的原煤倉(cāng)倉(cāng)上設(shè)備布置如圖3、圖4所示。
圖3 改造前原煤倉(cāng)倉(cāng)上設(shè)備布置
圖4 改造后原煤倉(cāng)上設(shè)備布置
該方案優(yōu)點(diǎn)是保留了原煤直接銷(xiāo)售的可能性,工藝系統(tǒng)靈活性高[7]。原煤不入選時(shí),可直接進(jìn)入原煤旁路系統(tǒng),而且充分利用了現(xiàn)有旁路膠帶輸送機(jī)及矸石倉(cāng),最大限度降低了投資[8]。
通過(guò)增加原煤倉(cāng)上滾軸篩,預(yù)先將大塊矸石脫除,進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)的大塊矸石大幅度減少,入洗原煤的回收率明顯提高,原煤系統(tǒng)及洗選系統(tǒng)的穩(wěn)定性大幅度提高。
(1)小回溝選煤廠為外包單位運(yùn)營(yíng),其洗選加工費(fèi)為14.6元/t,旁路費(fèi)用為5.4元/t。以年入洗原煤300萬(wàn)t、滾軸篩篩上物為原煤的25%計(jì)算,每年節(jié)省運(yùn)營(yíng)費(fèi)用690萬(wàn)元[9]。
(2)改造后拆除了原煤分級(jí)篩、二級(jí)破碎機(jī),倉(cāng)上增加滾軸篩1臺(tái),減少了崗位工1名。每年節(jié)省電費(fèi)及人工費(fèi)19萬(wàn)元。
(3)改造后原煤系統(tǒng)的穩(wěn)定性得到提高,故障率明顯下降;洗選系統(tǒng)的穩(wěn)定性大幅度提高,設(shè)備磨損、故障率減少,處理量明顯增加[10],分選效果明顯改善。
小回溝選煤廠采用滾軸篩對(duì)原煤系統(tǒng)進(jìn)行改造后,解決了破碎機(jī)負(fù)荷大,故障率高,洗選系統(tǒng)卡、堵嚴(yán)重等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了選煤廠高效、穩(wěn)定、低成本運(yùn)行,同時(shí)提高了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。