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      探討發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水銅離子超標(biāo)原因及改進(jìn)措施

      2020-12-11 02:17:52丁猛
      石油石化綠色低碳 2020年4期
      關(guān)鍵詞:堿化冷水補(bǔ)水

      丁猛

      (中國石化儀征化纖熱電部,江蘇儀征 211900)

      1 概述

      某熱電廠共有4 臺汽輪機(jī)組,發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)冷卻方式均為雙水內(nèi)冷。原內(nèi)冷水補(bǔ)水管共三路,一路是加氨除鹽水,另一路是凝結(jié)水(含氨),后期新增一路未加氨除鹽水。隨著GB/T 12145—2016《火發(fā)電機(jī)組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》及DL/T 801—2010《大型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》對內(nèi)冷水水質(zhì)要求越來越高,停用加氨除鹽水,機(jī)組內(nèi)冷水質(zhì)指標(biāo)見表1。

      表1 機(jī)組內(nèi)冷水水質(zhì)指標(biāo)

      內(nèi)冷水補(bǔ)水自從改為未加氨除鹽水以來,只有內(nèi)冷水的電導(dǎo)率滿足要求,而pH值小于7.0,銅離子穩(wěn)定在350 μg/L左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國家及電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。由于內(nèi)冷水水質(zhì)不合格導(dǎo)致發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)銅導(dǎo)線腐蝕嚴(yán)重,已多次發(fā)生因內(nèi)冷水泄漏而被迫停機(jī),具體情況見表2。

      2 銅腐蝕原因分析

      因大氣中CO2和O2的溶入,使得內(nèi)冷水中的pH值降低,溶解氧含量升高,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)銅管線長期處在含O2的微酸性水浸泡狀態(tài)下,極易被腐蝕。通過資料查詢[1-3],銅的腐蝕率取決于水的含氧量和pH值。模擬運(yùn)行和生成覆蓋層的情況下,了解銅在不同pH值及溶解氧的腐蝕情況,經(jīng)過約1萬小時的長時間試驗,結(jié)果見圖1。

      表2 因銅腐蝕導(dǎo)致停機(jī)匯總

      由圖1 可知,含氧量在200μg/L 和300μg/L 的純水中,銅的腐蝕率最大,隨著含氧量和pH 值的升高,腐蝕率降低,當(dāng)pH值達(dá)到8.3時,銅的腐蝕率降得非常低,可以說腐蝕被抑制了。通過現(xiàn)場測量4 臺機(jī)組內(nèi)冷水補(bǔ)水及運(yùn)行中內(nèi)冷水溶解氧,發(fā)現(xiàn)內(nèi)冷水溶解氧遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于DL/T 801—2010《大型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》及DL/T 1039—2016《發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理導(dǎo)則》中標(biāo)準(zhǔn)值,具體分析數(shù)據(jù)見表3。

      圖1 銅腐蝕速率與水的pH值及溶解氧關(guān)系曲線

      表3 內(nèi)冷水溶解氧分析數(shù)據(jù)

      由表3 可知,運(yùn)行中內(nèi)冷水溶解氧小于內(nèi)冷水補(bǔ)水溶解氧,主要原因是運(yùn)行中內(nèi)冷水水溫上升,使部分溶解氧析出。由圖1 可知,當(dāng)溶解氧大于4 000μg/L 時,內(nèi)冷水處于富氧狀態(tài),銅的腐蝕速率較低,但溶解氧會導(dǎo)致內(nèi)冷水中的氧化銅溶解度下降并作為沉積物沉淀下來。當(dāng)內(nèi)冷水pH 值在8.0 ~9.0 之間時,貧氧和富氧的銅腐蝕率相當(dāng),對含氧量可以不作要求,此時pH值起到?jīng)Q定性作用。

      3 前期試驗

      3.1 凝結(jié)水與除鹽水協(xié)調(diào)補(bǔ)水法

      結(jié)合現(xiàn)場設(shè)備情況進(jìn)行綜合分析,采用除氧法控制內(nèi)冷水水質(zhì)難以實現(xiàn),最終選擇通過提高內(nèi)冷水pH 值降低銅腐蝕。考慮到內(nèi)冷水補(bǔ)水有二級除鹽水和備用的凝結(jié)水,而且兩路水源pH 值一高一低,決定采用凝結(jié)水與除鹽水協(xié)調(diào)補(bǔ)水法調(diào)節(jié)內(nèi)冷水水質(zhì)。

      由于凝結(jié)水pH 值高,當(dāng)內(nèi)冷水pH 值偏低時,可通過水箱排污和補(bǔ)加凝結(jié)水方式提高內(nèi)冷水pH值。而二級除鹽水pH 值低,當(dāng)內(nèi)冷水電導(dǎo)率偏高時,通過水箱排污和補(bǔ)加二級除鹽水方式降低內(nèi)冷水電導(dǎo)率。

      實際運(yùn)行中,現(xiàn)場無在線pH 儀及電導(dǎo)率儀,根據(jù)人工分析數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,由于人工分析滯后、分析誤差及換水量的不確定性,導(dǎo)致內(nèi)冷水pH 值及電導(dǎo)率忽高忽低,未能達(dá)到動態(tài)平衡。同時凝結(jié)水作為內(nèi)冷水補(bǔ)水,增加了內(nèi)冷水中的氨含量,銨離子可與銅離子形成銅銨絡(luò)離子,又促進(jìn)了銅的腐蝕,而且內(nèi)冷水pH值越高,氨含量越高。

      3.2 堿化劑、銅緩蝕劑配合投加法

      由于協(xié)調(diào)補(bǔ)水法難以實現(xiàn)水質(zhì)合格,同時避免氨對銅的腐蝕,通過查詢相關(guān)資料[3-6]及標(biāo)準(zhǔn),決定采用加堿化劑(分析純氫氧化鈉)提高內(nèi)冷水pH值,同時配合銅緩釋劑(分析純2-巰基苯并噻唑)降低銅的腐蝕。

      根據(jù)內(nèi)冷水系統(tǒng)有效容積,初步計算堿化劑的加入量。由于內(nèi)冷水系統(tǒng)無攪拌設(shè)施防止一次性將藥劑加入內(nèi)冷水箱中,使局部內(nèi)冷水電導(dǎo)率突然超標(biāo),影響發(fā)電機(jī)組安全運(yùn)行,借鑒醫(yī)院靜脈注射的方式持續(xù)加藥。銅緩蝕劑采用一次性投加方式,加藥過程中以1次/h的頻率測定內(nèi)冷水的pH值及電導(dǎo)率,同時測定內(nèi)冷水銅含量(1次/d)。在實驗過程中發(fā)現(xiàn)如下問題并進(jìn)行改進(jìn)。

      1)內(nèi)冷水pH值、電導(dǎo)率忽高忽低。經(jīng)過現(xiàn)場查看及運(yùn)行咨詢發(fā)現(xiàn),內(nèi)冷水泵軸封漏水,由于使用時間長,水泵密封變差,漏水嚴(yán)重,運(yùn)行一段時間后,必須補(bǔ)充新的內(nèi)冷水。內(nèi)冷水系統(tǒng)運(yùn)行控制存在問題,由于內(nèi)冷水箱容積約為3m3,泵的出力為50 m3/h,為防止內(nèi)冷水系統(tǒng)缺水,汽機(jī)運(yùn)行人員經(jīng)常在巡檢時對內(nèi)冷水箱進(jìn)行補(bǔ)水。以上兩種情況均導(dǎo)致低pH 值的二級除鹽水間斷進(jìn)入水箱,使內(nèi)冷水pH值、電導(dǎo)率忽高忽低。

      為防止上述情況再次發(fā)生,對內(nèi)冷水泵的軸封進(jìn)行更新改造,避免漏水?,F(xiàn)場安裝內(nèi)冷水箱液位計,將數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳到汽機(jī)DCS 系統(tǒng)并設(shè)置低位報警,實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)督避免內(nèi)冷水間斷性補(bǔ)水。

      2)隨著堿化劑的加入,內(nèi)冷水電導(dǎo)率逐漸增加,但內(nèi)冷水pH值達(dá)到7.5以后基本不再上升,有時會下降。通過現(xiàn)場查看可知,內(nèi)冷水箱密封性差,例如上人孔門密封差,溢流管直接連接大氣,頂部留有呼吸管,但未安裝防污呼吸器(DL/T 1039—2016《發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理導(dǎo)則》建議內(nèi)冷水箱呼吸管宜設(shè)置吸收二氧化碳的防污呼吸器),以上三處均有氣體持續(xù)進(jìn)入內(nèi)冷水箱,由于內(nèi)冷水中含有堿化劑,促進(jìn)表面二氧化碳溶于內(nèi)冷水,與堿化劑反應(yīng)生成鹽,導(dǎo)致內(nèi)冷水離子量增加,電導(dǎo)率上升,但pH值降低。

      為防止氣體進(jìn)入水箱,將溢流管改造成U型水封,密封上人孔小蓋。

      為避免人工取樣對分析數(shù)據(jù)的影響,及時反映內(nèi)冷水水質(zhì),在水冷器出口母管安裝在線pH 計和電導(dǎo)率儀。

      通過多次實驗,在線內(nèi)冷水pH值可以上升至7.5,但人工測pH值為7.3,在線電導(dǎo)率上升至3.8μs/cm,與人工分析相差不大,內(nèi)冷水銅含量有所下降,但銅含量依然大于控制標(biāo)準(zhǔn),穩(wěn)定在200 μg/L。當(dāng)提高堿化劑量時,發(fā)現(xiàn)電導(dǎo)率增加很快,但內(nèi)冷水pH值增加甚微,而且銅緩蝕劑又可以與銅生成相應(yīng)的絡(luò)合物,沉積在銅表面,存在潛在的運(yùn)行危險[6]。

      4 試驗綜合分析

      通過補(bǔ)水調(diào)整以及堿化劑、銅緩蝕劑配合投加提高內(nèi)冷水pH 值,雖然可以降低銅腐蝕,但依然未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。為了徹底解決銅腐蝕問題,通過資料查詢[1,5-6]以及參考其他電廠運(yùn)行情況,對內(nèi)冷水水質(zhì)問題進(jìn)行綜合分析。

      1)內(nèi)冷水補(bǔ)水問題

      內(nèi)冷水系統(tǒng)均用二級除鹽水作為冷卻水源及冷卻水補(bǔ)充水源。由于二級除鹽水箱未采取大氣隔絕措施,空氣中的二氧化碳容易溶解其中,二級除鹽水pH值穩(wěn)定在6.0~7.0。

      2)內(nèi)冷水系統(tǒng)密封問題

      在實驗中,一直都在考慮水箱的密封問題,未對整個內(nèi)冷水系統(tǒng)進(jìn)行分析。實際運(yùn)行中,發(fā)電機(jī)甩水盒與大軸之間才是氣體進(jìn)入的關(guān)鍵部位,由于甩水盒內(nèi)部為負(fù)壓,外界氣體通過縫隙吸入甩水盒,進(jìn)入內(nèi)冷水系統(tǒng)。

      1)和2)均是由于氣體進(jìn)入內(nèi)冷水系統(tǒng)導(dǎo)致,通過資料查詢[2,6],某公司生產(chǎn)的除碳器可以將水中的氣體析出,即內(nèi)冷水經(jīng)過發(fā)電機(jī)定子后水溫上升,回流時經(jīng)過除碳器使水中的氣體從水中析出,析出氣體分為三路,一路直接外排,負(fù)責(zé)將多余的氣體排出內(nèi)冷水系統(tǒng);一路回至內(nèi)冷水箱,使其呈微正壓,阻止外部氣體進(jìn)入內(nèi)冷水箱;一路回至發(fā)電機(jī)甩水盒,平衡甩水盒內(nèi)的氣壓,阻止外部氣體通過甩水盒與汽輪機(jī)大軸的間隙進(jìn)入內(nèi)冷水系統(tǒng)。

      3)無內(nèi)冷水處理裝置

      在實驗中,考慮到堿化劑可以提高內(nèi)冷水pH值,但堿化劑使內(nèi)冷水電導(dǎo)率增加更快,當(dāng)電導(dǎo)率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值時,內(nèi)冷水pH值難以達(dá)到8.0以上。未考慮如何降低內(nèi)冷水電導(dǎo)率而不降低內(nèi)冷水pH值,甚至提高內(nèi)冷水pH值。

      通過資料查詢[1,3-5,7],綜合對比可知:①單床離子交換堿化劑法使用簡單,水質(zhì)能達(dá)到7.0以上,但難以達(dá)到8.0 以上,而且該離子交換樹脂一旦失效,一般采用更換樹脂的做法,一則運(yùn)行成本高,二則失效樹脂屬于危廢,難以處理。②離子交換—加堿堿化法,雖然能使水質(zhì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,但運(yùn)行成本很高。③氫型混床-鈉型混床處理法,該法可以達(dá)到增加pH值、降低電導(dǎo)率的目的,但氫型混床失效快,再生復(fù)雜,運(yùn)行麻煩。最終,選用由某公司生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)穩(wěn)定優(yōu)化裝置[2,8](即SANTS-4 型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水AB 式調(diào)節(jié)裝置)及pH值安全自動調(diào)節(jié)裝置[9](簡稱加堿裝置)。

      5 設(shè)備的改造

      5.1 SANTS-4 型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水AB 式調(diào)節(jié)裝置

      SANTS-4型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水AB式調(diào)節(jié)裝置見圖2。H床室(1)內(nèi)填裝氫型離子交換樹脂,OH床室A(2)內(nèi)填裝氫氧型離子交換樹脂,Na 床室(3)內(nèi)填裝鈉型離子交換樹脂,OH床室B(4)內(nèi)填裝氫氧型離子交換樹脂。H床室(1)與OH床室(A/B)可以控制內(nèi)冷水的電導(dǎo)率,經(jīng)過Na 床室(3)與OH床室(A/B)可以提高內(nèi)冷水pH值。

      在調(diào)試(沖洗)時只需將OH床室A(2)沖洗合格,即可投運(yùn)。而OH床室B(4)則在pH值下降而不能達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時,過OH床室B(4)分流閥使OH床室B(4)慢慢投入運(yùn)行提高pH值,待OH床室B(4)分流閥全開后pH 值下降至不能達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時,通過調(diào)節(jié)開大Na床室進(jìn)水閥使pH值升高,待Na床室進(jìn)水閥全開后pH值下降至不能達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時,通過調(diào)節(jié)關(guān)小H 床室進(jìn)水閥使pH 值升高,直至最后將H 床室進(jìn)水閥全關(guān)后pH 值下降至不能達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時,可以通過再生樹脂的手段恢復(fù)樹脂的功能。

      圖2 發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水AB式調(diào)節(jié)裝置

      5.2 pH 值安全自動調(diào)節(jié)裝置

      pH值安全自動調(diào)節(jié)裝置由一臺電導(dǎo)率儀、一臺記錄泵、一臺控制箱、一只溶藥箱,一臺液位檢測器組成。電導(dǎo)率儀可設(shè)置上下限,液位檢測器可檢測溶藥箱中的液位,計量泵根據(jù)電導(dǎo)率儀的上下限及液位檢測信號決定啟動或停止。優(yōu)點在于配合原有發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理裝置處理的情況下,可以使內(nèi)冷水水質(zhì)達(dá)標(biāo)或者達(dá)到更高的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),而且安全、可靠。pH 值安全自動調(diào)節(jié)裝置每月需消耗一定量的分析純氫氧化鈉,消耗量由實際運(yùn)行情況決定。

      5.3 #3 機(jī)改造

      由于#1、2 機(jī)組服役時間長面臨關(guān)停,綜合考慮只對#3、4 機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。根據(jù)運(yùn)行方式安排,首先對#3機(jī)進(jìn)行升級改造,設(shè)備、管道改進(jìn)措施具體如下:

      1)切除原呼吸管并進(jìn)行密封,避免氣體進(jìn)入內(nèi)冷水箱。

      2)對內(nèi)冷水箱人孔進(jìn)行密封,避免氣體進(jìn)入內(nèi)冷水箱。

      3)在內(nèi)冷水回流管安裝除碳器,氣體出口分為三路,一路直接外排,一路回至內(nèi)冷水箱,一路回至發(fā)電機(jī)甩水盒。

      (一是可以根據(jù)零點存在定理求出零點的大致區(qū)間;二是引導(dǎo)學(xué)生用函數(shù)的單調(diào)性證明函數(shù)f(x)有且僅有一個零點;三是引導(dǎo)學(xué)生將本題轉(zhuǎn)化為求兩個函數(shù)g(x)=lnx,g(x)=6-2x圖象交點的個數(shù)和交點橫坐標(biāo)的取值范圍.)

      4)安裝SANTS-4 型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水AB 式調(diào)節(jié)裝置和加堿裝置,從水冷器出口管引一路水至內(nèi)冷水調(diào)節(jié)裝置,經(jīng)過內(nèi)冷水調(diào)節(jié)裝置處理后回至內(nèi)冷水箱,作為旁路處理。

      5)調(diào)整人工取樣位置,原取樣點在內(nèi)冷水箱溢流口下15 cm 處,由于表面溢流導(dǎo)致此處取樣不能代表整個內(nèi)冷水箱水質(zhì),將內(nèi)冷水取樣點移至水冷器出口管處,此處取樣不僅具有代表性,而且與內(nèi)冷水AB式調(diào)節(jié)裝置內(nèi)的在線儀表使用同一路水,對比起來更有說服力,人工取樣避免不了外部干擾,因此,只要誤差在允許范圍內(nèi),對比后仍以現(xiàn)場表指示為準(zhǔn)。

      2017年11月24日完成#3機(jī)改造,改造后內(nèi)冷水系統(tǒng)見圖3。

      通過上述改造,在后期調(diào)試過程中,析出的氣體不能正?;刂了λ校灰M(jìn)行回氣操作,甩水盒將有水流出,水流至8 m平臺,影響機(jī)組安全運(yùn)行。

      在氣體回至水箱,排氣門開一半的情況下,根據(jù)調(diào)整原則投運(yùn)內(nèi)冷水AB式調(diào)節(jié)裝置及加堿裝置,內(nèi)冷水水質(zhì)數(shù)據(jù)見表4。

      從上述數(shù)據(jù)可知,升級改造后,內(nèi)冷水pH 值達(dá)到7.0 以上,但小于8.0,而運(yùn)行中電導(dǎo)率偏高,但穩(wěn)定在4.8μs/cm以下,銅離子呈現(xiàn)先變小,后逐漸上升的趨勢,后期穩(wěn)定在90μg/L 左右,未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

      5.4 #4 機(jī)改造

      通過對#3 機(jī)改造情況進(jìn)行分析,在#4 機(jī)改造的時候進(jìn)行了調(diào)整,2018年7月8日完成#4機(jī)改造,調(diào)整情況如下。

      1)重新對內(nèi)冷水箱人孔進(jìn)行加墊密封。

      2)將內(nèi)冷水補(bǔ)水管深入箱底,有利于快速置換內(nèi)冷水。原補(bǔ)水管入口在內(nèi)冷水箱上表面,換水時,大量新鮮補(bǔ)給水從內(nèi)冷水箱表面溢流管流出,不僅達(dá)不到換水效果,而且浪費大量除鹽水。

      3)將內(nèi)冷水回水管延長至內(nèi)冷水箱液面以下,避免除碳器的出水與內(nèi)冷水箱中的氣體再次進(jìn)行接觸。

      4)將內(nèi)冷水AB式調(diào)節(jié)裝置的回水管延長至液面以下20 cm 處,避免水面的氣體與裝置回水再次進(jìn)行接觸。

      5)將除碳器至甩水盒的閥門及排氣門移至8 m平臺,有利于現(xiàn)場觀察除碳器回氣情況,提高運(yùn)行安全系數(shù)。

      在后期調(diào)試過程中,析出的氣體可以回至甩水盒,除碳器運(yùn)行方式如下:除碳器回氣管至甩水盒的閥門全開,至回水箱的閥門全開,至大氣的排氣門開20%。根據(jù)調(diào)整原則投運(yùn)內(nèi)冷水AB 式調(diào)節(jié)裝置及加堿裝置,內(nèi)冷水水質(zhì)數(shù)據(jù)見表5。

      由表5可知,升級改造后,內(nèi)冷水pH值穩(wěn)定在8.0~8.5,電導(dǎo)率穩(wěn)定在4.8μs/cm以下,銅離子穩(wěn)定在10μg/L以下,符合國家、電力行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

      圖3 改造后內(nèi)冷水系統(tǒng)流程

      表4 #3 機(jī)內(nèi)冷水運(yùn)行數(shù)據(jù)匯總

      表5 #4 機(jī)內(nèi)冷水運(yùn)行數(shù)據(jù)匯總

      5.5 #3 機(jī)持續(xù)改造

      2019 年6 月對#3 機(jī)進(jìn)行通流改造,由原來的CC60 型單缸、沖動、抽汽冷凝式、具有兩級調(diào)整抽汽、單排汽口汽輪機(jī)更新為CC60-8.83/3.1/1.3型單缸、反動、抽汽冷凝式、具有兩級調(diào)整抽汽、單排汽口汽輪機(jī),轉(zhuǎn)子和甩水盒全部更新,除碳器析出的氣體可以正?;刂了λ校壳?,內(nèi)冷水水質(zhì)合格穩(wěn)定,內(nèi)冷水水質(zhì)數(shù)據(jù)見表6。

      表6 #3 機(jī)內(nèi)冷水運(yùn)行數(shù)據(jù)匯總

      6 結(jié)論

      實踐證明,#3、4機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)升級改造成功,徹底解決了因水質(zhì)不合格引起的銅腐蝕難題,有效控制了發(fā)電機(jī)冷卻系統(tǒng)腐蝕程度,延長了發(fā)電機(jī)設(shè)備的使用壽命,避免被迫停機(jī),確保發(fā)電機(jī)安全運(yùn)行,同時避免發(fā)電機(jī)返廠更換銅導(dǎo)線而造成的巨大經(jīng)濟(jì)損失。

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