張玉顯,譚鵬,呂欽文,馬飛,王微
(中國(guó)石油廣西石化公司,廣西欽州 535008)
關(guān)鍵字:硫黃回收 氮?dú)獯盗?鈍化 達(dá)標(biāo)排放
某公司6萬(wàn)t/a硫黃回收裝置為含硫原油加工配套工程項(xiàng)目新建裝置,主要處理全廠(chǎng)的含硫氣體,以減少污染、凈化環(huán)境,既有經(jīng)濟(jì)效益又有社會(huì)效益;由于該裝置催化劑壽命到期,需要停工更換催化劑,根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)利用燃燒燃料氣的煙氣進(jìn)行吹硫必然面臨煙氣排放超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn),因此經(jīng)過(guò)討論研究,決定創(chuàng)新嘗試?yán)玫獨(dú)膺M(jìn)行吹硫。
傳統(tǒng)的燃料氣吹硫是利用燃料氣當(dāng)量完全燃燒生成的煙氣攜帶出系統(tǒng)中的硫,由于燃料氣組分的不穩(wěn)定及配風(fēng)控制的嚴(yán)格性,傳統(tǒng)吹硫需將尾氣加氫系統(tǒng)切除,避免加氫反應(yīng)器過(guò)氧床層飛溫和催化劑鈍化,吹硫煙氣直接進(jìn)入尾氣爐,這樣將會(huì)造成煙氣SO2排放超標(biāo)(沒(méi)有煙氣后處理措施的情況下)。
該裝置結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,經(jīng)過(guò)分析研究,在未上煙氣后處理設(shè)施的情況下,制定出了新的停工吹硫技術(shù)方案,采用在切斷入爐酸性氣即制硫爐停工以后,從制硫爐爐頭及一級(jí)冷卻器出口引入氮?dú)猓{(diào)節(jié)制硫爐入爐氮?dú)饬?,由于該裝置氮?dú)獠贿M(jìn)行加熱,整個(gè)過(guò)程嚴(yán)格控制爐溫下降速度,通過(guò)一轉(zhuǎn)入口加熱器控制進(jìn)入一轉(zhuǎn)的過(guò)程氣溫度大于200℃,停工全程用N2進(jìn)行吹硫,整個(gè)吹硫全過(guò)程走尾氣加氫反應(yīng)器及急冷吸收系統(tǒng),期間保證尾氣加氫還原吸收系統(tǒng)正常運(yùn)行,以處理N2吹硫期間進(jìn)入尾氣加氫系統(tǒng)的尾氣,保證煙氣SO2全程排放達(dá)標(biāo)。為了避免氮?dú)獯盗蚝笙到y(tǒng)存在硫化亞鐵的風(fēng)險(xiǎn),在吹硫后期逐漸引入非凈化風(fēng)進(jìn)行系統(tǒng)鈍化,由于該次停工只更換一轉(zhuǎn)催化劑,所以加氫反應(yīng)器不進(jìn)行鈍化,仍然保持活性;整個(gè)鈍化以二級(jí)轉(zhuǎn)化器床溫溫升到下部床層時(shí)為準(zhǔn),以免造成過(guò)量氧進(jìn)入加氫反應(yīng)器使加氫反應(yīng)器催化劑鈍化失活。
按停工方案統(tǒng)籌安排,確保步驟準(zhǔn)確到位,制硫爐切斷酸性氣進(jìn)料以后,制硫爐聯(lián)鎖停車(chē),由于初期系統(tǒng)溫度高,過(guò)程氣及硫蒸氣量大,初期從制硫爐爐頭和一級(jí)冷卻器出口少量引入氮?dú)猓苊饧託浞磻?yīng)器負(fù)荷高出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,根據(jù)加氫反應(yīng)器床層溫度及出口氫余量的變化,及時(shí)調(diào)節(jié)爐頭與一級(jí)冷卻器出口氮?dú)饬俊?/p>
為了保證吹硫結(jié)束以后管線(xiàn)設(shè)備打開(kāi)不自燃,在吹硫后期逐漸引入非凈化風(fēng)進(jìn)行系統(tǒng)鈍化,吹硫鈍化期間操作注意事項(xiàng)如下:
1)吹硫時(shí)確保急冷吸收系統(tǒng)運(yùn)行正常,保證在整個(gè)過(guò)程中溶劑再生運(yùn)行正常,確保進(jìn)入吸收塔的貧液質(zhì)量合格達(dá)標(biāo)。
2)吹硫初期氮?dú)饬髁康目刂?,氮?dú)饬髁窟^(guò)大,將會(huì)導(dǎo)致加氫反應(yīng)器負(fù)荷過(guò)大,容易造成加氫反應(yīng)器床層超溫,甚至?xí)斐珊驓怏w加氫不完全穿透加氫反應(yīng)器床層,導(dǎo)致急冷塔積硫堵塞。
3)因?yàn)樵摯瓮9げ捎玫氖抢涞欢ㄒ刂茽t頭氮?dú)饬髁?,避免爐溫下降過(guò)快,控制制硫爐溫度降低速度≯20℃/h,初期氮?dú)庵饕獜囊患?jí)冷卻器出口引入,通過(guò)加熱器加熱至200℃以上,保證整個(gè)床層的吹硫效果。
4)根據(jù)實(shí)際情況控制系統(tǒng)鈍化深度和鈍化速度,整個(gè)吹硫鈍化過(guò)程全程走尾氣加氫、冷卻吸收系統(tǒng),通過(guò)煙道擋板控制系統(tǒng)有一定的壓力,確保整個(gè)過(guò)程中不出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,管線(xiàn)設(shè)備打開(kāi)不出現(xiàn)自燃。
5)整個(gè)鈍化過(guò)程避免O2進(jìn)入加氫反應(yīng)器,引起催化劑表面沉積的FeS 劇烈自燃,導(dǎo)致催化劑失活。制硫系統(tǒng)吹硫鈍化結(jié)束以后,加氫反應(yīng)器應(yīng)保持N2微正壓密封[1]。
氮?dú)獯盗蚱陂g相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1,由于初始吹硫時(shí)系統(tǒng)中的硫蒸氣及過(guò)程氣較多,氮?dú)庥昧可?,具體根據(jù)加氫反應(yīng)器溫升進(jìn)行調(diào)節(jié),確保硫蒸汽及SO2不穿透床層,加氫反應(yīng)器氫氣余量在指標(biāo)范圍內(nèi)。
表1 2019 年3 月停工期間吹硫相關(guān)數(shù)據(jù)
由表1 數(shù)據(jù)可以看出,在整個(gè)停工氮?dú)獯盗螂A段,加氫反應(yīng)器床層溫度運(yùn)行正常,煙氣SO2排放值在200~275 mg/m3,沒(méi)有超400 mg/m3排放指標(biāo),氮?dú)獯盗蛉〉昧藢?shí)際的應(yīng)用效果。
由于轉(zhuǎn)換器需要打開(kāi),前期氮?dú)獯盗蚪Y(jié)束以后,為了避免管線(xiàn)設(shè)備打開(kāi)出現(xiàn)硫化亞鐵自燃,需要引入非凈化風(fēng)進(jìn)行鈍化,鈍化數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
此次停工只更換一級(jí)轉(zhuǎn)化器的催化劑,不需要進(jìn)行加氫反應(yīng)器鈍化,所以整個(gè)鈍化過(guò)程嚴(yán)格控制鈍化深度,以二轉(zhuǎn)最下層床層溫度為基準(zhǔn),當(dāng)二轉(zhuǎn)床層溫度不再上升時(shí)停止鈍化,系統(tǒng)進(jìn)入降溫過(guò)程。
由表2 可以看出在整個(gè)鈍化過(guò)程中反應(yīng)器床溫可控,煙氣中SO2濃度在206~254 mg/m3,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備打開(kāi)過(guò)程中未出現(xiàn)積硫及自燃現(xiàn)象,鈍化效果良好。
表2 2019 年3 月停工鈍化相關(guān)數(shù)據(jù)
此次采用氮?dú)膺M(jìn)行綠色、環(huán)保、安全的停工吹硫方案,煙氣中SO2濃度控制在275 mg/m3以?xún)?nèi),降低了整個(gè)停工過(guò)程中SO2污染物的排放,減少了環(huán)境污染,同時(shí)也為同類(lèi)裝置的停車(chē)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。在保證溶劑再生裝置生產(chǎn)正常的情況下,利用氮?dú)獯盗蚩梢越鉀Q傳統(tǒng)停工過(guò)程中利用燃燒燃料氣煙氣吹硫時(shí)引起的煙氣SO2在沒(méi)有后處理措施的條件下排放必然超標(biāo)的難題。即使有煙氣后處理措施的裝置也可以采用該方案進(jìn)行氮?dú)獯盗?,可以有效降低煙氣脫硫產(chǎn)生的含鹽污水及節(jié)約吹硫期間堿洗時(shí)大量的耗堿用量,具有一定的環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益。