孟周東
(安陽鋼鐵股份有限公司,河南安陽 455004)
安鋼第二煉軋廠的產(chǎn)能占公司產(chǎn)能的60%,而2#、3#、4#連鑄機(jī)和熱連軋生產(chǎn)線占該廠整個產(chǎn)量比重的80%。隨著產(chǎn)量提高,生產(chǎn)節(jié)奏加快,檢修維護(hù)時間短暫等,相應(yīng)配套的連鑄公輔設(shè)備隱患凸顯。特別是2#、3#、4#連鑄機(jī)共用一套水系統(tǒng),不能進(jìn)行全停檢修。連鑄水系統(tǒng)分為軟水系統(tǒng)和濁環(huán)水系統(tǒng),其中軟水系統(tǒng)分為設(shè)備軟水和結(jié)晶器軟水,分別供應(yīng)連鑄設(shè)備冷卻和結(jié)晶器冷卻,濁環(huán)水系統(tǒng)為板坯冷卻,該系統(tǒng)主要設(shè)計運(yùn)行參數(shù)如表1所列。
表1 系統(tǒng)主要參數(shù)表
該系統(tǒng)僅2018 年就發(fā)生2 起DN700 設(shè)備水主管道漏水和爆管導(dǎo)致2#、3#、4#連鑄機(jī)被迫全線停產(chǎn)檢修16 h 的重大設(shè)備事故。2#、3#、4#連鑄機(jī)地下管廊的環(huán)境維護(hù)問題,管道腐蝕、漏水、爆裂維修難度大等成為制約連鑄機(jī)生產(chǎn)的“瓶頸”。此外,管道爆裂事故是不可預(yù)知的,危險性大、控制難度較大,水量大,且坑洞多,逃生困難,使職工的人身安全得不到保障。因此,為保證高爐的穩(wěn)定運(yùn)行以及職工的人身安全,必須進(jìn)行2#、3#、4#鑄機(jī)地下管廊綜合治理工作。
該地下管廊整體呈“S”形狀,最西端從2#、3#連鑄機(jī)配水室下開始,最東段到熱連軋液壓站,總長度約900 m;管廊空間狹小,寬3.8 m、高4.5 m;內(nèi)部設(shè)備容量大,主要有結(jié)晶器進(jìn)回水、設(shè)備進(jìn)回水、二冷外供、凈環(huán)旁濾管道,同時在熱連軋區(qū)域還有熱連軋的加熱爐進(jìn)回水、濁環(huán)等9 根從DN400 到DN700 直徑的管道,設(shè)備布局擁擠。其布局簡圖如圖1所示。
圖1 管道布局簡圖
2#、3#、4#連鑄機(jī)與熱連軋生產(chǎn)線共用一條水系統(tǒng)管廊,通風(fēng)條件差,使用年限長,造成管道腐蝕嚴(yán)重;管廊進(jìn)水點較多,排水困難,使用環(huán)境差,進(jìn)一步加重了管道的腐蝕;管線長,管路多,空間小,給維修造成困難,存在著系統(tǒng)問題。
1)地下管廊設(shè)備環(huán)境差。全線照明、通風(fēng)、安全通道等基礎(chǔ)設(shè)施不健全,漏洞較大。照明不足,安全通道不符合安全標(biāo)準(zhǔn),沿整個管廊通道布設(shè)多個排水坑,點檢維修不利于人身安全。通風(fēng)系統(tǒng)差,900 m 長的地下管廊只有4 個進(jìn)出口,管廊潮濕,從而造成管道腐蝕嚴(yán)重,出現(xiàn)局部漏水。
2)管廊排水系統(tǒng)不完善,管廊到處積水。2#、3#鑄機(jī)輸出輥道下面的管廊低洼處積水無法外排,積水埋沒管道,加快了管道腐蝕。
3)地下管廊檢修條件惡劣,管道的管托和立柱支撐移位、腐蝕脫落,更換管道非常困難,因沒有合適的吊裝孔,無法進(jìn)行更換作業(yè),造成管道運(yùn)行中振動較多。管道焊接施工不能帶水作業(yè),因管道長排水時間長達(dá)6 h,需要把排水時間壓縮到2 h 以內(nèi),為全停系統(tǒng)檢修爭取時間。
4)現(xiàn)有管道部分腐蝕嚴(yán)重:①管道的焊縫及天窗因安裝初期存在焊接不夠,焊縫處腐蝕嚴(yán)重,易造成天窗蓋的鋼板崩脫,出現(xiàn)突發(fā)斷水全線停產(chǎn);②2#、3#鑄機(jī)設(shè)備水、結(jié)晶器、二冷、壓空管道在管廊有部分處于地面蓋板下繞過,蓋板下處于低位常年積水侵泡管道腐蝕嚴(yán)重;③地下管廊最低點腐蝕最嚴(yán)重,這里易出現(xiàn)積水且離通風(fēng)口遠(yuǎn),此區(qū)域DN700 設(shè)備水、結(jié)晶器、二冷管道嚴(yán)重腐蝕,總長度大約300 m,由于空間狹窄,該處有9 根管道排列成三列三排,而且必須在全停的極短時間施工,難度極大。
5)管廊重點地段視頻監(jiān)控不足,無法對突發(fā)管道漏水事故應(yīng)急處理。有些管廊漏水事故非常突然,2018年設(shè)備水外供總管道爆裂,僅3 min泄漏水量就達(dá)600 m3,導(dǎo)致熱連軋液壓站被淹。
2#、3#、4#連鑄機(jī)地下管廊是該廠最長、隱患最多、檢修難度最大的管廊,維護(hù)保養(yǎng)、安全使用是一個涉及面廣、復(fù)雜的系統(tǒng)性設(shè)備管理工作,總結(jié)多年來事故教訓(xùn),制定了一整套的整改攻關(guān)措施,借以探索一條地下管廊綜合管理的途徑,對管廊設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化改造,提高運(yùn)行質(zhì)量,解決生產(chǎn)難點和“瓶頸”,確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。為此,針對存在的問題進(jìn)行分析,制定以下措施。
1)針對生產(chǎn)運(yùn)行中管道壓力波動的影響,完善2#、3#、4#連鑄機(jī)水系統(tǒng)停泵、送水管理制度,確保整個系統(tǒng)生產(chǎn)、檢修、停送水、開關(guān)閥門等按照規(guī)范確保壓力穩(wěn)定不出現(xiàn)水錘。
2)改善地下管廊整體通風(fēng)和工作環(huán)境,重點部位增加視頻監(jiān)控、照明,增加通風(fēng)口,解決排水問題。
3)為方便管道施工,在管廊入口南北兩拐彎處增加檢修作業(yè)吊裝孔,解決管廊進(jìn)出管道必須切成3 m長的難題,可以倒運(yùn)長度5 m的管道,減少管道對接焊縫數(shù)量和施工難度;為解決檢修時管道內(nèi)部存水的快速外排問題,在管廊最低點的主管道的排污閥上安裝自吸泵,把水導(dǎo)入熱連軋旋流井。
4)對存在隱患的管道進(jìn)行更換。
①地下管廊的埋地管道架空更換。主要是2#、3#鑄機(jī)2 流、3 流、4 流3 個“T”型口下面的設(shè)備水(DN600)、結(jié)晶器(DN600)、二冷(DN600)、壓空(DN300)管道在管廊地面蓋板下繞過,對其進(jìn)行架空更換。
②腐蝕嚴(yán)重管道進(jìn)行更換。地下管廊最低點的設(shè)備水(DN700)、結(jié)晶器(DN700)、二冷(DN700)管道嚴(yán)重腐蝕,每根約100 m,總長度大約300 m,由于空間狹窄,逐一采取置換更換的方法,見圖2。
創(chuàng)新點:
①管道強(qiáng)制抽水,大幅縮短檢修排水時間。由于安鋼2#、3#、4#連鑄機(jī)管道長達(dá)1 000 m,管徑DN700,檢修焊接施工不能帶水作業(yè),必須把管道內(nèi)部存水抽空,以前自然排水需要6 h,現(xiàn)在在地下管廊管道最低點排污閥加裝自吸泵,強(qiáng)制抽水。
②采用新技術(shù)的不銹鋼管聯(lián)密封進(jìn)行管道堵漏。不銹鋼管聯(lián)密封有效密封寬度達(dá)到700 mm,承壓1.2 MPa,距墻縫隙最小50 mm 均可使用,在管道不泄壓的情況下也可使用,保障了安全生產(chǎn)運(yùn)行。
③創(chuàng)新維修思路,管道置換更換關(guān)鍵在于狹窄空間如何更換,只有1根更換新管道的空間,在保持原有布局的要求下,可以解決管道的更換難題,采取預(yù)先架設(shè)1 根新管道替換1 根舊管道,再替換下一根舊管道,管道如何布局,如何切換,這是置換更換管道的系統(tǒng)管理的關(guān)鍵。
圖2 管道更換示意圖
通過對安鋼連鑄地下管廊存在的問題,分析了存在問題的原因是很多因素造成的,提出了管廊改進(jìn)和管道維修及改造方案,并進(jìn)行了現(xiàn)場實踐,同時針對檢修解決存在的隱患提出了高效創(chuàng)新性的方法。該方案在其它同類地下管廊管道檢修及管理上具有一定的參考價值。