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      鍋爐出力降低原因分析及措施

      2020-12-07 00:28:58陳培旺王東明
      冶金動力 2020年11期
      關(guān)鍵詞:預(yù)器壓頭煙道

      陳培旺,王東明

      (本鋼板材有限公司發(fā)電廠,遼寧本溪 117000)

      1 背景

      本鋼24號鍋爐為武漢鍋爐廠生產(chǎn)的WGZ-220/9.8 型鍋爐煤粉,于1991 年投產(chǎn)。隨著國家最新環(huán)保標準的實施,2015年發(fā)電廠對24號鍋爐進行了脫硫、脫硝、除塵改造,改造初期鍋爐負荷能夠維持在200 t/h 以上,隨著運行時間的增長,鍋爐帶負荷能力逐漸下降。目前,受到引風(fēng)機出力等因素的影響,鍋爐出力只能達到140 t/h 左右,且排煙溫度達到了160 ℃以上,嚴重影響了本鋼發(fā)電廠的安全經(jīng)濟運行。

      2 設(shè)備概況

      本鋼發(fā)電廠220 t/h 蒸汽鍋爐為單鍋筒自然循環(huán),集中下降管“П”型布置的全燃高爐煤氣鍋爐,按室內(nèi)布置,鍋爐前部為爐膛,四周布滿膜式水冷壁,爐膛出口處布置屏式過熱器,水平煙道裝設(shè)了兩級對流過熱器。爐頂、水平煙道兩側(cè)及轉(zhuǎn)向室設(shè)置頂棚管和包墻管,尾部豎井煙道中交錯布置兩級省煤器和兩級空氣預(yù)熱器。脫硝采用SCR 工藝,使用20%氨水作為還原劑;空預(yù)器后布置電袋復(fù)合除塵器;脫硫采用石灰石石膏-濕法脫硫工藝,單爐單塔。脫硫脫硝改造工程中為了克服新增系統(tǒng)阻力,更換了較大出力的引風(fēng)機,型號Y7-36 25F,電機功率900 kW,全壓7.5 kPa,處理煙氣量31 萬m3/h。實際運行中引風(fēng)機均存在達不到額定電流的情況(額定電流107 A,實際平均77 A),引風(fēng)機存在出力不足的情況。

      3 鍋爐出力降低的原因分析

      3.1 新增設(shè)備阻力增加

      鍋爐脫硫脫硝除塵改造后,新增設(shè)備在運行過程中出現(xiàn)阻力增加較多的情況,造成鍋爐爐膛負壓不足,吸風(fēng)機不能滿足工況需求。實際運行數(shù)據(jù)顯示空預(yù)器、電袋除塵器、脫硫塔三處設(shè)備的煙氣阻力增加太多,根據(jù)測量數(shù)據(jù),鍋爐總阻力達到8.36 kPa,已超出風(fēng)機全壓7.5 kPa。

      3.2 空預(yù)器阻力增加

      主要原因為脫硝工藝中使用的過量氨水與煙氣中的二氧化硫發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成的硫酸氫銨鹽,在230 ℃以下時與煙氣中的飛灰結(jié)合后粘附在中、低溫空預(yù)器管壁上,致使空預(yù)器積灰堵塞,阻力增加700 Pa 以上。電袋符合除塵器主要是因為硫酸氫銨粘結(jié)在布袋上,致使糊袋,增加了布袋阻力,由設(shè)計的1.2 kPa增加到2.0 kPa。

      3.3 脫硫塔的除霧器效果差

      在停爐時發(fā)現(xiàn)除霧器頂部存在漿液凝集的情況,目測除霧器存在輕微變形的情況。主要是因為除霧器無專門噴淋用工藝水泵,導(dǎo)致噴淋壓力不足,并且工業(yè)水中雜質(zhì)多堵塞噴嘴,使?jié){液無法去除,在除霧器上存積大量漿液,導(dǎo)致大面積堵塞除霧器,增加了阻力。并且發(fā)現(xiàn)因為脫硫塔內(nèi)漿液起泡,塔內(nèi)液位超過入口煙道高度,使脫硫塔入口煙道漿液堆積凝結(jié)成丘,減少了煙道流通面積25%以上。

      3.4 引風(fēng)機出力不足

      由于增加了脫硫、脫硝、布袋除塵器等設(shè)備,改變了原煙道的阻力特性,雖然改造時對引風(fēng)機進行了增容匹配,但隨著運行時間的推移,煙風(fēng)系統(tǒng)阻力特性發(fā)生了變化。脫硫塔設(shè)計阻力為1.5 kPa,實測阻力已達到3 kPa 左右,由于受到硫酸氫銨的影響,增加了預(yù)熱器堵塞的幾率,使空預(yù)器阻力增加,再加上受熱面積灰等因素的影響,煙道阻力相比改造后增加約2 kPa 以上。爐膛漏風(fēng)、空預(yù)器漏風(fēng)增加了鍋爐的煙氣量,使得引風(fēng)機出力進一步惡化。排煙溫度升高導(dǎo)致了煙氣體積增加,鍋爐排煙溫度升高20 ℃以上,使得鍋爐煙氣量增加5%左右,造成了引風(fēng)機“出工不出力”現(xiàn)象。

      以上幾個原因?qū)е铝孙L(fēng)機工作點發(fā)生偏移,如圖1 所示。脫硫脫硝改造后風(fēng)機工作點A,對應(yīng)的提升壓頭是H1,對應(yīng)流量是Q1;由于管網(wǎng)阻力特性曲線發(fā)生變化(煙道阻力增加),導(dǎo)致了風(fēng)機工作點偏移到了B 點,此時提升壓頭為H2,流量為Q2(H2>H1;Q1>Q2),使得壓頭增高,流量降低。

      風(fēng)機做功分為提升壓頭和輸送氣流,24 號爐引風(fēng)機為克服阻力做功,只能降低流量,因此出現(xiàn)了引風(fēng)機擋板全開但實際出力卻很低的原因。由于排煙溫度偏高導(dǎo)致了相同體積流量的情況下質(zhì)量流量偏低,所以,引風(fēng)機擋板全開,但是風(fēng)機電流無法達到額定電流的原因。

      圖1 風(fēng)機性能曲線

      4 解決方案

      4.1 針對空預(yù)器與電除塵器阻力大的問題

      為了減輕空預(yù)器與電除塵器堵塞,提出了2 項措施:一是優(yōu)化氨水控制裝置,運行中控制氨逃逸指標在3 mg/L 以下,盡量減少氨逃逸。二是對下級空預(yù)器進行改造,計劃將原DN40×1.5 的空預(yù)器管增加管徑到DN50×1.5,增大流通管徑,降低流通阻力,延長鍋爐運行時間。

      4.2 針對脫硫塔阻力大問題

      采取三項措施,一是對除霧器的噴淋清洗系統(tǒng)進行優(yōu)化,包括改進水質(zhì),增加自清洗過濾器,減少水中雜物堵塞噴嘴;增加沖洗水壓頭;優(yōu)化沖洗周期等措施;二是更換變形損壞的除霧器;三是加強對脫硫塔的狀態(tài)監(jiān)測,防止脫硫塔內(nèi)部漿液起泡,淤積到入口煙道。

      4.3 針對鍋爐本體

      對鍋爐本體及設(shè)備檢修堵漏及清灰,減少受熱面漏風(fēng)和積灰。

      4.4 針對引風(fēng)機改造

      在不改動引風(fēng)機電機的情況下,改造引風(fēng)機葉輪和機殼,主軸利舊,通過增加引風(fēng)機葉片高度進行改造。風(fēng)機型號選用Y6-42-11№25.5D,軸功率為793 kW,將煙氣體積流量由原設(shè)計值31 萬m3/h降低到28 萬m3/h,風(fēng)機全壓由7.5 kPa 提高到8.5 kPa。

      5 實施效果和結(jié)論

      通過對脫硝系統(tǒng)氨水投入量優(yōu)化控制,確保了氨逃逸指標在3 mg/L 以下,降低了空預(yù)器、布袋的阻力;通過對脫硫塔的除霧器的系統(tǒng)的更換優(yōu)化,降低脫硫塔阻力到1.5 kPa;通過風(fēng)機葉輪改造增加引風(fēng)機出力??疹A(yù)器改造因供貨周期長沒有實施,其他各項措施實施后,鍋爐爐膛負壓不足的問題得到了改善,鍋爐負荷提高到200 t/h以上,滿足生產(chǎn)需要。

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