寧夏大學(xué)新華學(xué)院 張?jiān)~秀 張?jiān)~赟
選擇性催化還原法(SCR),是一種以NH3為還原劑對(duì)脫銷(xiāo)系統(tǒng)運(yùn)行煙道中出現(xiàn)的NOx 進(jìn)行分解,從而獲得無(wú)害N2和H2O的干法脫硝方法。隨著全球自然環(huán)境惡化加劇以及我國(guó)針對(duì)脫銷(xiāo)系統(tǒng)排放要求的日益嚴(yán)格,利用SCR 進(jìn)行煙氣脫銷(xiāo)已經(jīng)逐漸成為我國(guó)化工系統(tǒng)、火力發(fā)電系統(tǒng)等應(yīng)用燃煤機(jī)組場(chǎng)景中的主要脫銷(xiāo)方法與體系[1]。然而,現(xiàn)有的燃煤機(jī)組SCR 脫銷(xiāo)系統(tǒng)在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期超低排放工作以后,普遍存在NH3/NHx氣體分布均勻性控制能力差等問(wèn)題,嚴(yán)重影響了燃煤機(jī)組安全、環(huán)保、運(yùn)行,同時(shí)也在一定程度上加劇了系統(tǒng)設(shè)備腐蝕,影響了燃煤機(jī)組長(zhǎng)期工作的安全性。本文通過(guò)對(duì)SCR 脫銷(xiāo)系統(tǒng)工作原理、工作流程等進(jìn)行分析,對(duì)脫銷(xiāo)過(guò)程中對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行噴氨量最優(yōu)控制系統(tǒng)進(jìn)行建模分析,利用粒子群算法得到了一種SCR 煙氣脫銷(xiāo)系統(tǒng)噴氨量最優(yōu)控制方法,為解決影響燃煤機(jī)組脫銷(xiāo)系統(tǒng)超低排放長(zhǎng)期運(yùn)行后的安全、高效運(yùn)行等次生問(wèn)題提供技術(shù)參考[2]。
SCR 脫銷(xiāo)技術(shù)選擇性催化還原技術(shù)中的“選擇性”,是指在催化劑作用和在氧氣存在條件下,NH3優(yōu)先選擇和燃煤機(jī)組煙氣中的NOx發(fā)生還原脫除反應(yīng),進(jìn)而獲得無(wú)害N2和H2O,而不和燃煤機(jī)組煙氣中的O2進(jìn)行氧化反應(yīng)的行為,SCR 脫銷(xiāo)體系中主要存在反應(yīng)式為:
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O
在非催化反應(yīng)場(chǎng)景下,上述反應(yīng)通常在980℃條件下存在,該條件較為嚴(yán)苛一般在燃煤機(jī)組自然條件下不容易發(fā)生。然而,在SCR 脫銷(xiāo)中,催化劑的出現(xiàn)可以大幅降低這反應(yīng)式發(fā)生的溫度,保證該反應(yīng)在300~400℃條件下即可進(jìn)行。這一溫度與燃煤機(jī)組中鍋爐省煤器與空預(yù)器之間的煙氣溫度近似。由于NOx濃度較低,在催化劑條件下該反應(yīng)為放熱反應(yīng),并不會(huì)因?yàn)榇呋瘎囟壬叨鴮?duì)反應(yīng)溫度產(chǎn)生影響[3]。
SCR 脫銷(xiāo)系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖1。SCR 脫銷(xiāo)系統(tǒng)主要由SCR催化反應(yīng)器/ 催化劑系統(tǒng)、煙氣/ 氨氣注入混合系統(tǒng)、煙氣旁路系統(tǒng)、氨的儲(chǔ)存和制備系統(tǒng)、SCR 的控制系統(tǒng)等組成。
圖1 SCR 脫銷(xiāo)系統(tǒng)工藝流程
其中NH3作為氨氣還原劑,主要以液體形態(tài)儲(chǔ)存于氨罐中,通過(guò)灌裝卡車(chē)進(jìn)行運(yùn)輸,在進(jìn)行脫銷(xiāo)工藝時(shí),通過(guò)液氨儲(chǔ)槽流入液氨蒸發(fā)槽,經(jīng)由液氨緩沖槽,在稀釋風(fēng)機(jī)的作用下,氣化的氨與稀釋空氣經(jīng)過(guò)混合器等設(shè)備噴入SCR 反應(yīng)器上游的煙氣中進(jìn)入脫銷(xiāo)化學(xué)反應(yīng),去除NOx;SCR 催化反應(yīng)器/ 催化劑系統(tǒng)一般采用高塵布置,利用該布置方法能夠幫助脫銷(xiāo)反應(yīng)在省煤器與空預(yù)器之間的高溫?zé)煹纼?nèi)獲取最佳溫度;煙氣在鍋爐省煤器中被平均分為兩路,各自進(jìn)入一個(gè)單獨(dú)的SCR 催化反應(yīng)器/ 催化劑系統(tǒng)中的催化劑層;反應(yīng)以后的煙氣進(jìn)入空預(yù)器、電除塵器等裝置進(jìn)行脫硫等工藝,最終排出煙囪[4]。
SCR 脫銷(xiāo)系統(tǒng)中的噴氨環(huán)節(jié),主要保證氨氣進(jìn)行催化還原工作時(shí)的濃度。在較高的脫銷(xiāo)效率工作下運(yùn)行時(shí),SCR 脫銷(xiāo)系統(tǒng)一旦被鍋爐工況影響,則系統(tǒng)入口的NOx含量將會(huì)瞬間發(fā)生變化,一旦NOx排放質(zhì)量濃度超過(guò)50㎎/m3,不利于后續(xù)反應(yīng)進(jìn)行;同時(shí),在我國(guó)當(dāng)前節(jié)能減排背景下,NOx的排放被定位于超低臨界值,噴氨控制環(huán)節(jié)往往容易面臨過(guò)度噴氨風(fēng)險(xiǎn)。因此,部分燃煤機(jī)組噴氨控制環(huán)節(jié)能力不足等問(wèn)題已成為節(jié)能減排超低NOx排放形勢(shì)下的主要優(yōu)化方向之一。
2.2.1 SCR 系統(tǒng)模型
本文以我國(guó)西部某700~800 兆瓦電廠(chǎng)運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)為研究基礎(chǔ),對(duì)該電廠(chǎng)SCR 煙氣脫銷(xiāo)系統(tǒng)按照間隔時(shí)間60 秒頻率進(jìn)行采樣;利用穩(wěn)態(tài)指標(biāo)對(duì)所得數(shù)據(jù)中的異常值進(jìn)行剔除,最終得到3σ 標(biāo)準(zhǔn)下的穩(wěn)態(tài)工況數(shù)據(jù)樣本(共計(jì)357 組)用來(lái)訓(xùn)練。本次建模將主要脫銷(xiāo)效率影響因素(如SCR 脫銷(xiāo)系統(tǒng)入口NOx濃度、噴氨量等)作為系統(tǒng)模型的輸入量;將SCR 脫銷(xiāo)系統(tǒng)出口NOx濃度作為唯一輸出量[5]。
MKPLS 法(即多尺度核偏最小二乘法),能夠針對(duì)強(qiáng)非線(xiàn)性以及多重共線(xiàn)性等問(wèn)題,對(duì)于本次建模多輸入量可以利用遺傳算法來(lái)優(yōu)化核函數(shù),使得每個(gè)核函數(shù)與輸入量相對(duì)應(yīng)。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)誤差和平均絕對(duì)誤差得出模型精度評(píng)價(jià)指標(biāo),其表達(dá)式如下:
公式(1)、(2) 中,ei表示測(cè)量值表示預(yù)測(cè)值;s 表示樣本數(shù)。
2.2.2 噴氨量最優(yōu)控制
噴氨量最優(yōu)控制選用的是模型預(yù)測(cè)控制,該方法是一種智能控制算法,其輸入量是根據(jù)輸出量在進(jìn)行調(diào)整的,輸出量函數(shù)取最小值時(shí),再求實(shí)際輸出函數(shù)的自變量的值。將模型預(yù)算控制算法轉(zhuǎn)化為求解非線(xiàn)性?xún)?yōu)化問(wèn)題,如公式(3):
式(3)中,er表示設(shè)定值;h 表示輸入量的變化值;S 表示預(yù)測(cè)長(zhǎng)度;N 表示控制長(zhǎng)度;r 表示輸入權(quán)重系數(shù);c 表示輸出權(quán)重系數(shù)。
本文采用POS(粒子群優(yōu)化)法解決非線(xiàn)性?xún)?yōu)化問(wèn)題,最優(yōu)解是在不斷探索的基礎(chǔ)上最終決定的。在函數(shù)計(jì)算中,每個(gè)粒子都有自身相適應(yīng)的度,通過(guò)粒子相適應(yīng)的度尋求函數(shù)的最優(yōu)。
2.2.3 案例分析
本文選用陜西某火電廠(chǎng)為研究對(duì)象,數(shù)據(jù)樣本不變,按照取電功率為1000 時(shí)超臨界鍋爐SCR 煙氣脫硝進(jìn)行試驗(yàn)。非線(xiàn)性?xún)?yōu)化問(wèn)題采用粒子群算法,慣性因子設(shè)定為0.743,學(xué)習(xí)因子為1.5243,種群大小為15,迭代次數(shù)n=50,噴氨量改變量的范圍設(shè)為0 到1.0×105g/h,再根據(jù)相關(guān)條例設(shè)定氮氧化物濃度設(shè)定為50mg/m3。
SCR 脫銷(xiāo)系統(tǒng)具有反應(yīng)機(jī)理復(fù)雜、大慣性、非線(xiàn)性等特征,傳統(tǒng)的SCR 脫銷(xiāo)系統(tǒng)采用PID 方法進(jìn)行控制,能夠在非超低脫銷(xiāo)水平下保證煤電機(jī)組正常工作。然而,采用傳統(tǒng)PID 方法的最低脫銷(xiāo)率僅不足58%,平均脫銷(xiāo)率也不足60%;利用MKPLS 法進(jìn)行優(yōu)化后,在該火電機(jī)組出口NOx 濃度最大值60.5mg/m3、平均濃度51.2mg/m3條件下,脫銷(xiāo)率達(dá)到了71.95%,達(dá)到了優(yōu)化效果。
由于MKPLS 法優(yōu)化后的預(yù)測(cè)控制目標(biāo)函數(shù)中對(duì)煤電機(jī)組SCR 煙氣脫銷(xiāo)系統(tǒng)中的噴氨量變化量進(jìn)行了融合,因此在調(diào)節(jié)噴氨量過(guò)程中避免了SCR 煙氣脫銷(xiāo)由于煙氣中NOx濃度變化而帶來(lái)的反復(fù)變化情況[6]。與一般PID 法相比,利用MKPLS 法優(yōu)化后的SCR 煙氣脫銷(xiāo)系統(tǒng)有效解決了NOx濃度工況波動(dòng)大、非線(xiàn)性以及大慣性問(wèn)題。同時(shí),由于PID 法存在固有缺陷,導(dǎo)致氨氮摩爾比通常需要設(shè)置在0.8 左右,極容易導(dǎo)致系統(tǒng)噴氨量不足影響脫銷(xiāo)效率。優(yōu)化后的工作流程噴氨量得到了高效、精確控制,在不出現(xiàn)噴氨不足或過(guò)量噴氨條件下,得到了脫銷(xiāo)效率最高值。
隨著我國(guó)針對(duì)脫銷(xiāo)系統(tǒng)排放要求的日益嚴(yán)格,SCR 煙氣脫硝體系已經(jīng)成為我國(guó)化工系統(tǒng)、火力發(fā)電系統(tǒng)等應(yīng)用的主要脫銷(xiāo)方法與體系。傳統(tǒng)的SCR 煙氣脫硝體系普遍存在NH3/NHx 氣體分布均勻性控制能力差等問(wèn)題,對(duì)燃煤機(jī)組的安全性具有一定的影響。根據(jù)變量間的非線(xiàn)性關(guān)系將預(yù)測(cè)模型與MKPLS 模型相結(jié)合,建立了節(jié)能減排背景下火電廠(chǎng)SCR 煙氣脫硝系統(tǒng),該系統(tǒng)在效率上提高脫硝率,同時(shí)在環(huán)保上實(shí)現(xiàn)了噴氨量的精確控制。