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      90t電爐冶煉耐工業(yè)大氣腐蝕HRB400aE生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)

      2020-12-06 10:49:29李維華林致明
      海峽科技與產(chǎn)業(yè) 2020年9期
      關(guān)鍵詞:電爐

      李維華 林致明

      摘要:本文根據(jù)耐工業(yè)大氣腐蝕鋼新國(guó)標(biāo)和生產(chǎn)實(shí)際設(shè)計(jì)了冶煉HRB400aE的化學(xué)成分,分別采用步料操作控制、熔化期操作控制、氧化期操作控制、出鋼及預(yù)脫氧合金化操作控制和LF精煉爐處理等操作手段,制備了化學(xué)成分符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的鋼液成分。結(jié)果表明,試驗(yàn)生產(chǎn)冶煉周期范圍合理,鋼液具有較低氮含量,可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

      關(guān)鍵詞:耐工業(yè)大氣;HRB400aE;電爐;吹氬;精煉

      中圖分類(lèi)號(hào):TN108.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      長(zhǎng)期以來(lái),鋼鐵材料因高性?xún)r(jià)比及通用性,在當(dāng)前工業(yè)化高速發(fā)展情況下,其消費(fèi)量逐年增加,據(jù)統(tǒng)計(jì),上個(gè)十年國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)達(dá)16%。但隨著時(shí)間的推移,應(yīng)用鋼鐵材料的各種設(shè)施將面臨越來(lái)越多的腐蝕問(wèn)題,腐蝕問(wèn)題將給中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)非常大的危害,而大氣腐蝕造成的經(jīng)濟(jì)損失將占總腐蝕損失的一半。為了解決大氣腐蝕問(wèn)題,人們主要開(kāi)展了五個(gè)方面的研究,其中四種研究都是采用隔離的辦法減緩鋼材腐蝕,其主要缺點(diǎn)是成本高,導(dǎo)致其市場(chǎng)認(rèn)可度非常低,另外一種是通過(guò)改變鋼材本身成分和組織的方法來(lái)緩解和抑制大氣腐蝕,因其制造和使用成本的低廉性,是目前人們主要的研究方向[1-4]。

      鑒于耐工業(yè)大氣腐蝕鋼筋的優(yōu)點(diǎn)和市場(chǎng)前景,同時(shí)也為了提高市場(chǎng)占有率和公司生產(chǎn)效益,近年來(lái),公司技術(shù)中心已逐漸開(kāi)始了耐工業(yè)大氣腐蝕HRB400aE的研發(fā),結(jié)合成本與產(chǎn)品性能,目前主要開(kāi)發(fā)含Cu、Cr、Ni、Mo和V的鋼筋產(chǎn)品,本文主要介紹90t電爐冶煉研發(fā)工藝[5-8]。

      1 冶煉過(guò)程控制

      1.1 化學(xué)成分設(shè)計(jì)

      通過(guò)研究鋼中五大元素及稀有元素在耐工業(yè)大氣腐蝕鋼筋HRB400aE中的作用,參考GB/T 33953-2017化學(xué)成分設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),本實(shí)驗(yàn)化學(xué)成分設(shè)計(jì)見(jiàn)表1。

      1.2 裝料操作控制

      煉鋼三廠(chǎng)90t電弧爐裝入量控制在90±10t,裝料采用料籃操作,每爐鋼裝料次數(shù)控制在3次以?xún)?nèi)。經(jīng)研究,裝料的合理性直接對(duì)冶煉周期、爐襯使用壽命、合金回收率、電能消耗和電極消耗產(chǎn)生重要影響。通過(guò)積累多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),煉鋼三廠(chǎng)裝料操作按照以下原則進(jìn)行裝料操作:下致密、上疏松、爐門(mén)口無(wú)大料和四周低,以達(dá)到不搭橋、效率高、熔化快和穿井快的目的。

      1.3 熔化期操作控制

      熔化期是整個(gè)電爐冶煉的關(guān)鍵時(shí)期,也是占用時(shí)間最長(zhǎng)的時(shí)期,其約占冶煉時(shí)間60%,耗電量占比約75%,熔化期的關(guān)鍵操作包括:造渣提前、吹氧及時(shí)和供電合理,以達(dá)到前期脫磷、提前造渣和減少鋼液揮發(fā)與吸氣。煉鋼三廠(chǎng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,熔化過(guò)程、電極位置、必要條件和操作辦法按圖1進(jìn)行實(shí)施。

      1.4 氧化期操作控制

      電爐冶煉氧化期的主要任務(wù)包括:造渣與脫磷、氧化與脫碳、去除氣體與夾雜物和升溫至目標(biāo)溫度。為了合理控制氧化期冶金反應(yīng),煉鋼三廠(chǎng)控制氧化期初始溫度為1650℃±15℃,后期升溫采用“先快后慢”的升溫方式。

      1.5 出鋼及預(yù)脫氧合金化操作控制

      電爐冶煉完畢后,EAF采用留鋼出鋼操作方式,避免鋼包下渣,提高合金回收率。預(yù)脫氧合金化操作采用先預(yù)脫氧,然后普通合金脫氧合金化,最后貴重合金合金化的操作方式,及采用硅鈣鋇和鋁錠和預(yù)脫氧→SiMn合金脫氧合金化→鎳鐵、鉬鐵、鉻鐵、銅和釩鐵合金化的方式。合金加入時(shí)機(jī)控制在1/4~1/3,加完時(shí)機(jī)控制在2/3~3/4,殘錳量按0.11wt%計(jì)算,出鋼量按95.00t計(jì)算。

      1.6 鋼包精煉操作控制

      鋼包精煉的主要任務(wù)包括:調(diào)節(jié)上鋼溫度、調(diào)整化學(xué)成分、控制生產(chǎn)節(jié)奏和凈化鋼液。鋼包精煉重點(diǎn)在于控制精煉白渣,做到早成渣,化好渣,合理控制精煉時(shí)間,控制白渣低熔點(diǎn)、高堿度和低氧化性,以達(dá)到精煉效果好的目的。另外,為了提高白渣的流動(dòng)性,采用CaO-Al2O3-SiO2系精煉渣,精煉渣成分如表2所示。

      2 冶煉結(jié)果

      通過(guò)采取以上工藝控制措施,對(duì)HRB400aE前5爐鋼液生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如表3所示。

      3 結(jié)論

      (1)通過(guò)采用合理化學(xué)成分設(shè)計(jì),控制好裝料操作控制、熔化期操作控制、氧化期操作控制、出鋼及預(yù)脫氧合金化操作控制和LF精煉爐處理等操作手段,制備了化學(xué)成分符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的鋼液成分,鋼液具有較低氮含量。

      (2)本次生產(chǎn)試驗(yàn)冶煉周期、安全生產(chǎn)等均在正常范圍內(nèi),說(shuō)明電爐冶煉工藝是合理可行的,可以進(jìn)行大批量生產(chǎn)。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 李維華,林致明,王偉,王光文.轉(zhuǎn)爐冶煉耐工業(yè)大氣腐蝕HRB500aE生產(chǎn)試驗(yàn)[J].中國(guó)金屬通報(bào),2020(3):102,104.

      [2] 趙曉敏,呂剛,銀志軍,白月琴,邢志剛,楊魯明.400MPa級(jí)稀土耐大氣腐蝕抗震鋼筋研發(fā)[J].包鋼科技,2019,45(6):66-70.

      [3] 陳昕,林軍,王紀(jì)元,陳潔,曾文聰.耐大氣腐蝕抗震鋼筋HRB500aE的開(kāi)發(fā)[J].軋鋼,2019,36(6):56-62.

      [4] 高立軍,楊建煒,張旭,曹建平,劉錕,王勝榮.耐候鋼銹層穩(wěn)定化處理劑及其耐大氣腐蝕性能研究[J].金屬材料與冶金工程,2019,47(5):21-25.

      [5] 吳建春,方園,陳先鋒.薄帶連鑄耐大氣腐蝕鋼的熱變形行為及本構(gòu)方程[J].連鑄,2019,44(5):26-30.

      [6] 張烈. Mo對(duì)Q420級(jí)耐候橋梁鋼大氣腐蝕性能的影響[D].秦皇島:燕山大學(xué),2019.

      [7] 閆武巍.關(guān)于碳鋼與低合金鋼耐大氣腐蝕規(guī)律研究[J].冶金與材料,2019,39(2):47-48.

      [8] 李維華,林致明,陳貴和,呂維純,林軍.耐工業(yè)大氣腐蝕鋼筋HRB500aE的開(kāi)發(fā)[J].河北冶金,2020(1):5-8.

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