金 磊,范建博,劉政宏,魏亮亮
(航空工業(yè)西安飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司西飛設(shè)計(jì)院,陜西西安 710089)
飛機(jī)前輪轉(zhuǎn)彎控制系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)對(duì)飛機(jī)地面操縱的重要組成部分,轉(zhuǎn)彎過程中各種性能參數(shù)對(duì)操縱的穩(wěn)定性、地面機(jī)動(dòng)性等都有很重要的影響[1-3]。在前輪轉(zhuǎn)彎系統(tǒng)進(jìn)行功能試驗(yàn)時(shí),出現(xiàn)轉(zhuǎn)彎控制抖動(dòng)現(xiàn)象,表明系統(tǒng)存在不穩(wěn)定因素。抖動(dòng)現(xiàn)象多出現(xiàn)在轉(zhuǎn)彎系統(tǒng)地面聯(lián)試過程中,涉及部件多而且相關(guān)方面的研究少。文中采用AMESim仿真構(gòu)建前輪轉(zhuǎn)彎操縱機(jī)構(gòu)[4]仿真模型,結(jié)合系統(tǒng)機(jī)上排故數(shù)據(jù),對(duì)前輪轉(zhuǎn)彎純機(jī)械式閉環(huán)控制機(jī)構(gòu)內(nèi)部參數(shù)的配置、執(zhí)行與反饋響應(yīng)等特性進(jìn)行分析,確定引起系統(tǒng)抖動(dòng)的原因,通過多系統(tǒng)附件參數(shù)優(yōu)化,提高產(chǎn)品性能特性,避免系統(tǒng)試驗(yàn)中出現(xiàn)的抖動(dòng)現(xiàn)象。
在進(jìn)行轉(zhuǎn)彎系統(tǒng)平穩(wěn)性檢查時(shí),操縱前輪轉(zhuǎn)彎手輪轉(zhuǎn)動(dòng)前輪運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)間歇性抖動(dòng)[5-7]現(xiàn)象,造成整個(gè)運(yùn)行過程不平穩(wěn),無法進(jìn)行正常驗(yàn)收試驗(yàn),并且連續(xù)幾架機(jī)均有類似情況。在故障摸索過程中,發(fā)現(xiàn)機(jī)輪抖動(dòng)現(xiàn)象僅發(fā)生于單側(cè)換向過程中,即機(jī)輪從右極限位置換向開始運(yùn)動(dòng)的起始過程。
在運(yùn)動(dòng)過程中出現(xiàn)抖動(dòng)的主要原因主要有以下幾方面:
(1) 前輪轉(zhuǎn)彎換向后,液壓控制閥內(nèi)部滑閥運(yùn)行過程中,原供油管路變?yōu)榛赜凸苈罚赜凸苈返挠鄩号c供油管路的壓力抵消,使供油管路提供的液壓力不足以推動(dòng)機(jī)輪平穩(wěn)運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生抖動(dòng)現(xiàn)象;
(2) 前起落架機(jī)構(gòu)的減擺阻尼性能偏弱,阻尼器影響系統(tǒng)的快速性;
(3) 鋼索桿系反饋機(jī)構(gòu)剛度不足,造成反向控制液壓控制閥關(guān)閉滯后,出現(xiàn)油口中立位置遮蓋量不同步現(xiàn)象,影響油路進(jìn)而造成前輪轉(zhuǎn)彎運(yùn)行抖動(dòng)現(xiàn)象。
某型機(jī)前輪轉(zhuǎn)彎系統(tǒng)為純機(jī)械式閉環(huán)控制機(jī)構(gòu)[8],通過轉(zhuǎn)彎手輪帶動(dòng)機(jī)械式液壓控制閥接通壓力油路,驅(qū)動(dòng)前輪轉(zhuǎn)彎,依靠鋼索桿系實(shí)現(xiàn)位置反饋。如圖1所示,當(dāng)飛行員轉(zhuǎn)動(dòng)手輪時(shí),手輪將產(chǎn)生一定轉(zhuǎn)角并帶動(dòng)行星齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),行星齒輪的轉(zhuǎn)動(dòng)將帶動(dòng)轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動(dòng),最終推動(dòng)與轉(zhuǎn)盤連接的滑閥閥芯。當(dāng)閥芯產(chǎn)生一定位移時(shí),差動(dòng)液壓缸作動(dòng),并帶動(dòng)輪胎轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)前輪轉(zhuǎn)彎功能。與此同時(shí),反饋機(jī)構(gòu)也被帶動(dòng),向相反的方向推動(dòng)行星齒輪,使滑閥閥芯反方向移動(dòng),切斷進(jìn)入轉(zhuǎn)彎系統(tǒng)的油路。
圖1 轉(zhuǎn)彎系統(tǒng)工作原理
內(nèi)部滑閥兩端屬于非對(duì)稱結(jié)構(gòu),其中一端為伸出桿連接端,另一端為盲腔封閉端。在靜止?fàn)顟B(tài)時(shí),進(jìn)油口和回油口均處于關(guān)閉狀態(tài),閥芯的軸向沒有液壓力的作用,閥芯的相對(duì)安裝位置如圖2所示。
圖2 襯套和閥芯的安裝
當(dāng)進(jìn)行前輪轉(zhuǎn)彎操縱時(shí),閥芯受到外力F、油液壓力p和閥芯襯套的滑動(dòng)摩擦力f。如果閥芯和襯套的重疊量存在偏差,當(dāng)閥芯在反饋?zhàn)饔昧作用下復(fù)位,如果閥口兩端遮蓋量不同,當(dāng)活門從中立位置向右拉出時(shí),總是進(jìn)油油路先接通,回油油路后接通,啟動(dòng)的不同步會(huì)影響油路順暢,造成機(jī)輪抖動(dòng)。機(jī)輪從左轉(zhuǎn)動(dòng)未出現(xiàn)抖動(dòng)現(xiàn)象,因?yàn)榛铋T從中立位置向左運(yùn)動(dòng)時(shí),總是回油油路先接通,進(jìn)油油路后接通,2個(gè)油路雖然出現(xiàn)遮蓋不同步現(xiàn)象,但油路仍處于順暢狀態(tài),機(jī)輪不抖動(dòng)。活門開啟閥芯位置示意圖如圖3所示。
利用AMESim進(jìn)行前輪轉(zhuǎn)彎操縱機(jī)構(gòu)整體仿真建模[9-10],將前輪轉(zhuǎn)彎系統(tǒng)劃分為控制模塊、減擺阻尼模塊以及反饋機(jī)構(gòu)模塊。對(duì)前輪轉(zhuǎn)彎操縱系統(tǒng)的操縱特性進(jìn)行仿真分析。
圖3 活門開啟閥芯位置示意圖
前輪轉(zhuǎn)彎操縱控制主要是機(jī)械式液壓控制閥,通過內(nèi)部滑閥改變油路實(shí)現(xiàn)前輪轉(zhuǎn)向[11-12]。通過手輪驅(qū)動(dòng)力帶動(dòng)滑閥運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)油路轉(zhuǎn)換??刂颇K主要搭建了內(nèi)部滑閥模塊,如圖4所示。模擬環(huán)形通孔截面閥的運(yùn)動(dòng)并模擬滑閥內(nèi)泄,其中1口與2口通高壓油,3,4口通回油,5,6口通液壓缸以驅(qū)動(dòng)前輪轉(zhuǎn)向。綠色模塊用于模擬閥芯所受的摩擦和阻尼,并且對(duì)閥芯進(jìn)行限位。
圖4 液壓控制內(nèi)部滑閥模型
前輪轉(zhuǎn)彎系統(tǒng)減擺阻尼主要由主減擺器和輔助減擺器構(gòu)成,主減擺器是防止前起落架出現(xiàn)擺振現(xiàn)象,為了增加阻尼系數(shù),在前起落架上裝有活塞式輔助減擺器。減擺阻尼模塊如圖5所示,其中1口連接輪胎傳動(dòng)機(jī)構(gòu),將輪胎目前的角位置和角速度讀入,使得阻尼器工作腔產(chǎn)生位移,該位移產(chǎn)生流量,當(dāng)流量通過錐閥時(shí),產(chǎn)生壓力阻止工作腔位移。最終從1口輸出反作用力給輪胎傳動(dòng)機(jī)構(gòu),達(dá)到阻尼效果。
圖5 減擺阻尼模型
前輪轉(zhuǎn)彎系統(tǒng)反饋機(jī)構(gòu)主要通過鋼索桿系反饋前輪的位置信號(hào),搭建過程將伸縮桿與滑塊的傳動(dòng)部分等效為兩齒輪的傳動(dòng),搭建反饋連桿機(jī)構(gòu)、滑輪鋼索部分的模型如圖6所示。
圖6 反饋機(jī)構(gòu)模塊
對(duì)各控制模型參數(shù)設(shè)置如表1所示,仿真比對(duì)結(jié)果表明,減擺阻尼性和反饋機(jī)構(gòu)剛度對(duì)系統(tǒng)操縱性能影響較小,而閥芯理論遮蓋量相對(duì)閥口兩側(cè)值為0.25 mm,在改變滑閥閥芯重疊量時(shí),在手輪操縱起始時(shí)有一定的超調(diào)量,說明不同遮蓋量對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性存在影響。不同遮蓋量的仿真結(jié)果如圖7所示。
表1 模型參數(shù)設(shè)置
表2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
圖7 仿真結(jié)果
結(jié)合機(jī)理分析,加工1組襯筒作為定量控制,對(duì)影響轉(zhuǎn)彎油路轉(zhuǎn)換的過油孔尺寸公差進(jìn)行壓縮,進(jìn)一步放大試驗(yàn)效果,加工3組滑閥(即與過油孔配合的凸臺(tái)距離尺寸)作為變量控制,以襯筒上的過油孔尺寸為基準(zhǔn),凸臺(tái)位置尺寸分別按上差、中差、下差加工,襯筒與滑閥零件如圖8所示。閥門裝配后進(jìn)行臺(tái)架性能比對(duì)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
圖8 襯筒與滑閥示意圖
從試驗(yàn)情況可知,當(dāng)滑閥凸臺(tái)尺寸按上、下公差進(jìn)行加工,即與襯筒過油孔相對(duì)位置偏差較大時(shí),所對(duì)應(yīng)產(chǎn)品在試驗(yàn)中出現(xiàn)漏油量偏大及功能試驗(yàn)存在抖動(dòng)現(xiàn)象,當(dāng)滑閥凸臺(tái)按中差尺寸進(jìn)行加工時(shí),即與襯筒過油孔相對(duì)位置趨近理論值時(shí),則發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品漏油量控制較為理想,同時(shí)功能試驗(yàn)運(yùn)行平穩(wěn)。
由此驗(yàn)證了滑閥凸臺(tái)相對(duì)襯筒過油孔尺寸配合公差不合理時(shí),造成兩側(cè)遮蓋量偏差,從而造成機(jī)輪運(yùn)行過程不平穩(wěn),產(chǎn)生抖動(dòng)現(xiàn)象,與仿真結(jié)果一致。
根據(jù)仿真及試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)影響控制閥的零件進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),從原材及加工工藝兩方面提高產(chǎn)品性能,保證裝機(jī)試驗(yàn)。
(1) 由于襯筒采用鑄鐵材料,通過工藝方法的調(diào)整,采用不同的蠟?zāi)=M合進(jìn)行鑄件生產(chǎn),改變結(jié)構(gòu)組織[13],提高了鑄件產(chǎn)品的致密性,減少氣孔數(shù)量、降低疏松發(fā)生的概率,同時(shí)提高產(chǎn)品的加工性能,減少切削過程中產(chǎn)生尖邊崩屑現(xiàn)象,保證過油孔的完整性。加工實(shí)物如圖9所示;
圖9 鑄件原料與加工零件示意圖
(2) 同時(shí)壓縮影響試驗(yàn)的關(guān)鍵零件尺寸,控制零件長(zhǎng)度尺寸,提高襯筒過油孔與滑閥凸臺(tái)配合的位置精度。并且對(duì)比故障在機(jī)上發(fā)生的現(xiàn)象與試驗(yàn)臺(tái)上復(fù)試的現(xiàn)象來看,機(jī)上故障狀態(tài)明顯嚴(yán)重,而試驗(yàn)臺(tái)復(fù)試時(shí)僅出現(xiàn)輕微抖動(dòng)現(xiàn)象,即機(jī)上將故障現(xiàn)象放大化,進(jìn)一步說明試驗(yàn)臺(tái)狀態(tài)不能更好地貼合模擬飛機(jī)試驗(yàn)狀態(tài)。為此對(duì)試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行改進(jìn),提升和優(yōu)化試驗(yàn)臺(tái)性能,使產(chǎn)品質(zhì)量在制造和試驗(yàn)過程中得到嚴(yán)格控制。
本研究通過對(duì)引起前輪轉(zhuǎn)彎系統(tǒng)抖動(dòng)的幾種可能原因進(jìn)行分析,利用仿真建模和理論分析確定,造成轉(zhuǎn)彎抖動(dòng)的原因是由于液壓控制閥內(nèi)部滑閥的凸臺(tái)與襯筒過油孔中立位置兩側(cè)遮蓋量偏差所造成,并進(jìn)行了比對(duì)試驗(yàn),驗(yàn)證了仿真計(jì)算結(jié)果的正確性和可信度。后續(xù)工藝優(yōu)化改進(jìn),提高系統(tǒng)的操縱穩(wěn)定性。