何 謙,陳毛毛,郁祉杰,楊 俊,龍 順
(湖南師范大學(xué)工程與設(shè)計(jì)學(xué)院,湖南長(zhǎng)沙 410081)
熱壓成型機(jī)是一種用于復(fù)合板材3D曲面結(jié)構(gòu)成型的加工設(shè)備,由于加工的過(guò)程需要較大的壓力輸出,并伴隨有保壓、穩(wěn)壓等工藝要求,因此多采用液壓驅(qū)動(dòng)的方式[1]。一般而言,熱壓成型主要用于零件的初加工或者對(duì)成品的精度要求不高的場(chǎng)合,動(dòng)力來(lái)源多采用三相異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)定量泵,并通過(guò)液壓閥控制系統(tǒng)的流量和壓力,設(shè)備能耗大且控制的精度不高[2]。近些年,越來(lái)越多的3C產(chǎn)品開(kāi)始采用復(fù)合板材作為外殼,3C產(chǎn)品不僅批量大,部分產(chǎn)品如手機(jī)背板更是對(duì)表面質(zhì)量提出了很高的要求,采用普通的液壓成型機(jī)根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)[3-4]。
針對(duì)上述問(wèn)題,對(duì)現(xiàn)有的熱壓成型機(jī)的液壓油路進(jìn)行了降低能耗的改造,同時(shí)考慮到液壓系統(tǒng)壓力輸出的精度和穩(wěn)定性對(duì)零件的表面質(zhì)量影響巨大,而液壓系統(tǒng)本身又具有強(qiáng)非線性和參數(shù)時(shí)變等特性,在控制上引入自適應(yīng)模糊PID的控制策略,將其應(yīng)用于新的熱壓成型機(jī)的樣機(jī)測(cè)試,很好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。
基于產(chǎn)品加工質(zhì)量對(duì)熱壓成型機(jī)液壓系統(tǒng)控制精度的要求,提出了加入伺服調(diào)速和閉環(huán)控制的改造方案,改造后的熱壓成型機(jī)的液壓系統(tǒng)原理如圖1所示。該液壓系統(tǒng)的電機(jī)選用永磁同步伺服電機(jī),液壓缸選用增速缸,增設(shè)液控充液箱。工作時(shí)伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)定量泵,油液通過(guò)電磁換向閥給增速缸內(nèi)的小缸供油,而小缸連接大缸活塞,小缸下行帶動(dòng)大缸下行,大缸上腔主要靠充液箱快速補(bǔ)油,實(shí)現(xiàn)快速工作。
1.油箱 2.高壓齒輪泵 3.伺服電機(jī) 4.吸油過(guò)濾器
5.空氣濾清器 6.水冷卻器 7.液位液溫計(jì) 8.溢流閥
9.壓力表 10.單向閥 11、13、15.電磁換向閥 12.單向順序閥
14.電磁泄壓閥 16.充液閥 17.增速缸
18.充液箱 19.先導(dǎo)式溢流閥
圖1 熱壓成型機(jī)液壓系統(tǒng)原理圖
在控制環(huán)節(jié)中,系統(tǒng)通過(guò)壓力傳感器實(shí)時(shí)跟蹤油路中壓力的變化情況,并將采集到的信號(hào)反饋至主控制器,主控制器根據(jù)設(shè)定壓力和實(shí)際壓力的偏差情況進(jìn)一步控制伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而保證定量泵輸出的流量和壓力滿足工作要求[5-6]。伺服控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。
圖2 伺服控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
此液壓系統(tǒng)能根據(jù)不同工況實(shí)時(shí)調(diào)整定量泵的轉(zhuǎn)速,有利于系統(tǒng)能耗的降低。但由于在快進(jìn)、工進(jìn)和快回等不同工況下,活塞的工作面積、液壓缸高壓腔以及管道的工作容積都不相同,試驗(yàn)時(shí)采用確定參數(shù)的PID控制器無(wú)法達(dá)到相應(yīng)的加工精度要求,甚至還發(fā)生了液壓缸顫振等現(xiàn)象,因而對(duì)控制策略提出了更高的要求。
為深入了解系統(tǒng)的特性,以及選擇合適的控制策略,采用分塊建模的方法建立了該液壓控制系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型。
伺服電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)傳遞函數(shù)[7]為:
(1)
式中,Kt為電機(jī)轉(zhuǎn)矩靈敏度系數(shù),N·m/A;Ku為控制信號(hào)放大倍數(shù);KPI為伺服控制器放大增益;Kω為電機(jī)轉(zhuǎn)速增益,rad/(s·V);Ke為反電勢(shì)系數(shù),V·s/rad。Lq為電感在q軸上的等效電感,H;R為定子電阻,Ω;J為折合到電機(jī)軸上的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,kg·m2。
泵的流量方程:
Q=DPωP
(2)
活塞腔流量的連續(xù)性方程:
(3)
活塞的力平衡方程:
(4)
式中,DP為定量泵的排量,m3/rad;ωP為定量泵的轉(zhuǎn)速,rad/s;λc為定量泵的泄漏系數(shù),m3/(Pa·s);p為高壓腔壓力,MPa;A為高壓腔面積,m2;m為活塞及負(fù)載的總質(zhì)量,kg;V為液壓缸到泵之間的容積,m3;v為活塞運(yùn)動(dòng)速度,m/s;B為活塞及負(fù)載的黏性阻尼系數(shù),N·s/m;FL為外負(fù)載,N;β為體積彈性模量,N/m2。
對(duì)式(3)、式(4)進(jìn)行拉氏變換,得:
(5)
Ap=(ms+B)v+FL
(6)
設(shè)定FL為定值,液壓缸的傳遞函數(shù)如下:
(7)
系統(tǒng)閉環(huán)傳遞函數(shù)為:
(8)
式中,Kr為壓力傳感器增益。
系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。由表1得出系統(tǒng)離散化控制模型:
y(k)=1.251y(k-1)-0.2957y(k-2)+
2.13e5u(k)-2.5e5u(k-1)+4.7e6u(k-2)
(9)
根據(jù)該液壓系統(tǒng)的控制要求,設(shè)計(jì)了具有自適應(yīng)性的模糊PID控制器,相應(yīng)的控制原理如圖3所示。
圖3 自適應(yīng)模糊PID控制器結(jié)構(gòu)
模糊控制器采用2個(gè)輸入3個(gè)輸出的結(jié)構(gòu),2個(gè)輸入為:系統(tǒng)偏差e、偏差的變化率ec。3個(gè)輸出為:Δkp,Δki,Δkd,即PID控制器的增益系數(shù)。根據(jù)系統(tǒng)偏差e和偏差的變化率ec與PID控制器Δkp,Δki,Δkd之間的非線性映射模糊關(guān)系,實(shí)時(shí)檢測(cè)偏差e及偏差的變化率ec,再通過(guò)設(shè)計(jì)好的模糊控制規(guī)則對(duì)kp,ki,kd隨時(shí)校正,以提高控制系統(tǒng)的性能指標(biāo)[8-10]。
表1 系統(tǒng)參數(shù)
設(shè)計(jì)的誤差e的物理論域?yàn)閇-120,120],誤差變化ec的物理論域?yàn)閇-60,60],Δkp為[-1,1],Δki為[-0.02,0.02],Δkd為[-0.003,0.003]。取e,ec,Δkp,Δki,Δkd模糊論域皆為[-6,+6],相對(duì)應(yīng)比例因子為Ke=6/120=0.05,Kec=6/60=0.1,K1=1/6=0.167,K2=0.02/6=0.0033,K3=0.003/6=0.0005。
采用試湊法來(lái)確定PID初始控制參數(shù),分別為kp=27.5,ki=0.1,kd=0.015。再對(duì)輸入、輸出量進(jìn)行模糊化處理,將輸入、輸出變量模糊論域劃分為 7 個(gè)語(yǔ)義變量:e,ec,Δkp,Δki,Δkd={NB(負(fù)大),NM(負(fù)中),NS(負(fù)小),ZO(零),PS(正小),PM(正中),PB(正大)},得到共49條控制規(guī)則,都采用三角形隸屬度函數(shù)[11-12]。在此基礎(chǔ)上建立合適的模糊規(guī)則表,如表2~表4所示。
在Similink里搭建控制系統(tǒng)仿真模型,如圖4所示。
圖4 控制系統(tǒng)仿真模型
表2 Δkp模糊規(guī)則表
表3 Δki模糊規(guī)則表
續(xù)表3
表4 Δkd模糊規(guī)則表
圖5所示為階躍響應(yīng)加干擾仿真結(jié)果對(duì)比圖。從圖中可以看出: PID控制下階躍響應(yīng)的時(shí)間為0.60 s,而在模糊PID控制下只需要0.27 s后就達(dá)到穩(wěn)定,幾乎沒(méi)有超調(diào);在2.8 s處給PID控制和模糊PID控制系統(tǒng)加入一個(gè)16%階躍干擾信號(hào),可以看到模糊PID的響應(yīng)速度與穩(wěn)定時(shí)間更短;所以較于PID控制和無(wú)控制策略,模糊PID控制下的成型機(jī)系統(tǒng)反映更加迅速,抗干擾能力更強(qiáng),更能提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
圖5 躍階響應(yīng)加干擾仿真結(jié)果對(duì)比圖
為檢驗(yàn)該控制策略能否滿足生產(chǎn)要求,對(duì)試制設(shè)備進(jìn)行了采集時(shí)間為8 s的階躍響應(yīng)測(cè)試,測(cè)試對(duì)象為ATRW2S型熱壓成型機(jī),如圖6所示。設(shè)備的公稱壓力為100 t,供油壓力為24 MPa,負(fù)載質(zhì)量為500 kg,追蹤壓力為20 MPa。
圖6 高精度熱壓成型機(jī)
圖7和圖8分別為20 MPa壓力信號(hào)的PID和模糊PID躍階響應(yīng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果。從圖中可以看出:傳統(tǒng)PID控制下的曲線在調(diào)節(jié)初期出現(xiàn)多次大幅度的振蕩,經(jīng)過(guò)0.98 s 后達(dá)到目標(biāo)值,最大誤差為0.45 MPa;而自適應(yīng)模糊 PID 控制下的調(diào)節(jié)初期比較平滑,僅出現(xiàn)2次小幅度的振蕩,0.62 s即可達(dá)到設(shè)定壓力,最大壓力誤差只有0.15 MPa。模糊 PID 明顯提高了液壓系統(tǒng)的響應(yīng)速度,大大削弱了振蕩程度,而且壓力穩(wěn)定控制在20 MPa后,模糊PID控制的實(shí)驗(yàn)曲線相較于PID的實(shí)驗(yàn)曲線,平均波動(dòng)幅度更小。
圖7 PID階躍響應(yīng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果
圖8 模糊PID階躍響應(yīng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果
對(duì)熱壓成型機(jī)開(kāi)展了PC+PMMA復(fù)合板材的成型實(shí)驗(yàn)研究,共進(jìn)行100次生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)。表5為普通成型機(jī)配合PID控制與高精度成型機(jī)配合模糊PID控制的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比。
表5 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比
可以看出一個(gè)工作周期內(nèi),高精度熱壓成型機(jī)的運(yùn)行總時(shí)間由56.6 s減少到49.0 s,成型周期時(shí)間減少了13.4%,產(chǎn)品良品率也從89%提高到了95%。
本設(shè)計(jì)采用伺服電機(jī)、增速油缸并增設(shè)充液箱的方案重新設(shè)計(jì)了熱壓成型機(jī)的液壓系統(tǒng),以滿足降低能耗和提升生產(chǎn)效率的要求。為了解系統(tǒng)的特性,建立了該液壓控制系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型以及Simulink仿真模型,并設(shè)計(jì)了系統(tǒng)的自適應(yīng)模糊控制器。為測(cè)試能否滿足生產(chǎn)要求,對(duì)改造后的設(shè)備進(jìn)行了階躍響應(yīng)實(shí)驗(yàn)和成型實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明:改造后的熱壓成型機(jī)搭配自適應(yīng)模糊 PID 控制,不僅能減小成型周期,而且系統(tǒng)的響應(yīng)速度、響應(yīng)精度、穩(wěn)定波動(dòng)等參數(shù)都比較理想,抗干擾性也更強(qiáng),良品率提升明顯,很好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。