周建新,史 昆,王國梁
(青海油田公司采油一廠躍進接轉(zhuǎn)站,青海 茫崖816400)
油井在產(chǎn)油過程中,往往會有地層的砂子隨油產(chǎn)出,帶有泥砂的原油混合液進入三相游離水分離器,首先進行液氣的分離,氣進入氣系統(tǒng)輸送至聯(lián)合站進一步加工,液相再通過整流、機械破沫等過程進入沉降室。液相中的油、水和少量的固相泥砂在沉降室內(nèi)分離,形成上部油層,下部水層,底部固相泥砂;處理后的油進入油室,水進入水室,再分別通過管道進入站場的油儲運系統(tǒng)和水處理系統(tǒng);底部的泥砂在重力作用下進入容器下部的集砂斗,定時通過閥門開啟排砂系統(tǒng)排出容器。最后收集在排污池內(nèi)進一步處理。但在分離器處理過程中,當(dāng)泥砂沉積量不斷增加后,依靠重力沉降除砂效果不是十分理想,在集砂斗的遠端和部分死角泥砂仍會不斷沉積,泥砂沉積到一定量后,三相分離器處理效果降低,水出口機械雜質(zhì)指標(biāo)超標(biāo)不合格,必須打開容器清理。由于排砂效果不理想,不僅影響生產(chǎn)的正常運行,也縮短了三相分離器的維護周期,增加了運行成本。
躍進油田儲層的膠結(jié)物以泥質(zhì)為主,膠結(jié)類型以孔隙膠結(jié)為主,膠結(jié)物含量較少,膠結(jié)疏松,尤其在油層含水后,部分膠結(jié)物被溶解,降低了巖石膠結(jié)強度,導(dǎo)致儲層易出砂。砂子和原油一同進入接轉(zhuǎn)站的三相分離器中。
儲層垂向應(yīng)力的大小取決于油層埋藏深度和上覆巖石的密度。鉆井前砂巖油層處于應(yīng)力平衡狀態(tài),但隨著油田的開發(fā),油層壓力下降,儲層砂巖體承載的負(fù)荷逐漸增加,砂粒間的應(yīng)力平衡被破壞,增加了地應(yīng)力對巖石顆粒的擠壓作用,擾亂了顆粒間的膠結(jié),也易導(dǎo)致地層出砂帶入接轉(zhuǎn)站的三相分離器中。
部分油井地層壓力較高,進行繞絲管充填防砂充填施工時,地層細粉砂回吐進入充填層,使礫石層不致密,生產(chǎn)過程中地層砂容易進入井筒,使油井出砂被帶到接轉(zhuǎn)站的三相分離器中。
三相分離器到排污池的排砂管線有彎頭、三通、閥門等,容易造成局部阻力,砂子在管線中容易沉積下來,排完砂后需進行掃線,當(dāng)天然氣吹掃壓力低時會吹掃不干凈,正常運行情況下外輸天然氣低于0.2MPa。天然氣的推力減小,砂子的流動性降低,排砂管線就會堵塞。由于排砂系統(tǒng)的管線都是金屬管材,加之來液流速高且摻雜著大量泥砂,對三相分離器下部造成很強腐蝕性的水相,分離出來的污水,不僅礦化度,Cl2含量高,pH值低,而且含有CO2、H2S以及硫酸鹽還原菌。這些因素使污水成為了腐蝕性極強的介質(zhì),并導(dǎo)致三相分離器內(nèi)部受到強烈的電化學(xué)腐蝕。不但產(chǎn)生腐蝕,如果不及時排除砂子還會使其堆積在分離器內(nèi),大量積砂使容積變小,設(shè)備的液體有效處理能力大大減小,沉降時間縮短,甚至阻礙液體的正常流動,造成系統(tǒng)不平穩(wěn),增加了崗位工人的勞動強度,也縮短了三相分離器的維護周期,增加了運行成本,最終導(dǎo)致三相分離器無法正常運行。
冬季時三相分離器排砂系統(tǒng)容易凍堵,天氣越冷凍堵越頻繁。分離器到排污池排砂管線比較長,閥門、三通、彎頭處存在的流動阻力,會使水合物滯留在管線中,溫度越低凝結(jié)速度越快。管線中的泥砂雜質(zhì)吹掃不干凈,會積聚在管線中,泥砂越聚集越多,最后造成堵塞而無法流入排污池。凍堵后用熱洗車加熱水燙管線解凍。時間越長,地面的冰越多,增加了工人的勞動強度和不安全因素,也造成三相分離器和管線鱉壓。嚴(yán)重時管線凍裂造成天然氣泄漏,會使人員中毒或傷亡,增加了安全隱患,也造成了環(huán)境污染。
在排砂操作過程中,由于工作人員責(zé)任心不強,手動排砂時間太短,排砂不徹底,或者排砂閥門沒關(guān)嚴(yán),導(dǎo)致排砂管線中泥砂積聚。排完砂后沒有用天然氣吹掃管線,或者吹掃時間太短,會導(dǎo)致排砂管線中泥砂積聚,造成堵塞。由于閥門沒關(guān)嚴(yán)造成的泄漏,可能造成排污池溢池,還會造成環(huán)境污染或著火爆炸,嚴(yán)重時帶來人員傷亡。還可能造成分離器液位太低,污水系統(tǒng)進油,加大污水處理工作量,調(diào)儲罐污油上升,增加污水處理難度。嚴(yán)重時造成污水系統(tǒng)核桃殼過濾器和石英砂過濾器堵塞,使系統(tǒng)停產(chǎn)。
分離器原有的排砂閥門是球閥,球閥具有密封性能好、操作方便、使用壽命長等優(yōu)點,可球閥用在排砂系統(tǒng)開關(guān)并不實用,使用過程中會造成砂卡,使控制閥門失靈而無法正常生產(chǎn),導(dǎo)致管線清砂和維修工作量巨增,分離器附件及內(nèi)壁腐蝕嚴(yán)重,維護周期短,成本高。在整個分離過程中,由于來液流速高且摻雜著泥砂,對分離器造成很強的沖蝕與磨蝕。排砂系統(tǒng)的泥砂如果不及時排出,砂子會越積越多,會造成水箱去污水處理系統(tǒng)的水質(zhì)變差,機雜含量升高。不僅增加了崗位工人的勞動強度,還會使整個系統(tǒng)不平穩(wěn),使水箱油水界面無法控制而停產(chǎn)。
提高三相分離器氣體的壓力,運行時天然氣氣壓控制在0.2~0.3MPa。壓力低于0.2MPa時,管線中的砂子流動性降低。保證砂子流動時的壓力必須大于0.25MPa,壓力越大推動砂子流動的速度越快。為了使排砂順利進行,天然氣氣壓控制在0.25~0.3MPa,保證天然氣壓力能保證砂子流到排污池。
嚴(yán)格控制好水套爐的溫度,正常運行時水套爐出口溫度為60~70℃,也是三相分離器運行的正常溫度。溫度越低三相分離器分離的效果越差,液體的流動性也越慢,分離器集砂斗分離砂子的效果也變差。使排砂管線內(nèi)介質(zhì)的流動黏度增加。為了減少流動阻力,增加流動性,需嚴(yán)格控制好水套爐的加熱溫度。
降低排污池的液位,排污池的液位越高,分離器與排污池的壓力差越小,砂子的流動越差。排污池的液位越低,分離器與排污池的壓力差越大。為使排污池與分離器的壓差增大,增加泥砂的流動速度,需降低排污池液位。
排砂時開大排砂閥門。排砂閥門開得越大,水沖砂子的壓力越大,液體的流量增加,砂子的推力會增加,流動阻力就會降低,加大流動速度。
氣溫低于5℃時,排砂管線增加電伴熱的運行時間,排砂管線到排污池的管線纏上電伴熱后,外包毛氈,起到保溫效果,防止排砂管線內(nèi)介質(zhì)被凍堵。
嚴(yán)格按照操作規(guī)程,排完砂后關(guān)好排砂閥門,打開天然氣管線的吹掃閥門進行吹掃,吹掃時間不少于10min。
掃線時先用排污泵出口啟泵壓力掃線后,用天然氣外輸氣壓掃線,正常泵出口壓力可達1.5MPa,天然氣壓力為0.25MPa。泵壓力和負(fù)壓導(dǎo)流管的共同作用,使排砂系統(tǒng)的掃線更徹底。
針對分離器排砂系統(tǒng)正常堵塞、排砂系統(tǒng)冬季凍堵,無法正常排砂的情況,通過規(guī)劃、論證、實驗,最后確定利用零位泵出口管線與分離器排砂系統(tǒng)連接,形成了一組沖砂系統(tǒng),沖砂系統(tǒng)的液體進入排砂系統(tǒng),通過零位泵的壓力和負(fù)壓導(dǎo)流管的雙重作用,將砂子頂出,順利地排到排污池,從而達到排砂的目的。新的排砂系統(tǒng)工藝管線全部采用鋼骨架復(fù)合管線,既防腐又防結(jié)垢。排砂系統(tǒng)安裝了遠程自動排砂裝置,只要在電腦上設(shè)置好排砂時間就會自動完成。取代了原有的手動排砂,解決了手動排砂不徹底的問題,操作方便好用。這樣不但解決了三相分離器堵塞問題,而且降低了崗位工人的勞動強度,也提高了排砂質(zhì)量,減少了三相分離器的內(nèi)部腐蝕,延長了三相分離器的清理周期,保障了注水水質(zhì),保證了三相分離器的平穩(wěn)運行。
將球閥改換成閘閥,球閥操作方便,但容易砂卡,如果砂卡會造成閥門關(guān)不嚴(yán)而泄漏,排污池液位上升,排污泵起泵頻繁,增加了崗位工人的勞動強度和操作難度。泄漏量大還會造成排污池溢池,增加安全風(fēng)險。閘閥流動阻力小,啟閉行程長,流動方向不受限制,結(jié)構(gòu)緊湊,閥門剛性好,通道流暢,使用壽命長,密封可靠,操作輕便靈活,不易砂卡。所以,將排砂閥門改換成閘閥,解決了排砂系統(tǒng)堵塞問題。
通過改進,解決了排砂系統(tǒng)堵塞問題,單次可節(jié)約清罐8000元,每年清罐兩次需要16000元。利用泵車頂線大約需要3000元,每個月泵車頂線一次,每年需要36000元。每年清罐加上泵車頂線共花費5.2萬元。接轉(zhuǎn)站兩臺分離器每年可節(jié)約10.4萬元。大幅延長了清三相分離器使用周期,減少了三相分離器內(nèi)部的腐蝕。保證水質(zhì)機雜超標(biāo)問題,保障了三相分離器的正常運行,降低了成本,減輕了工人的勞動強度,為接轉(zhuǎn)站的平穩(wěn)運行做出了實實在在的貢獻。