劉涵 岳妍 陳思妙
摘要:GDX2000型包裝機(jī)承擔(dān)著玉溪卷煙廠卷包一車間全部硬包生產(chǎn)計(jì)劃,在實(shí)際生產(chǎn)中統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)小包掛破的質(zhì)量缺陷問題尤為嚴(yán)重,調(diào)研發(fā)現(xiàn)GDX2000型包裝機(jī)小盒掛破缺陷故障頻發(fā)的問題是由于,五輪入口處商標(biāo)交接發(fā)生偏移。通過設(shè)計(jì)、加工以及安裝限位塊實(shí)現(xiàn)降低GDX2000型包裝機(jī)小盒掛破缺陷頻率。應(yīng)用效果表明,本次改造達(dá)到并超出了預(yù)期目標(biāo)值,小盒掛破質(zhì)量缺陷頻次降低0.101%。
關(guān)鍵詞:GDX2000型包裝機(jī);小盒掛破缺陷;限位塊
面對(duì)國際控?zé)熇顺钡臎_擊,國內(nèi)煙草市場(chǎng)面臨著“增長速度回落、工商庫存增加、結(jié)構(gòu)空間變窄、需求拐點(diǎn)逼近”的“四大難題”,優(yōu)化卷煙品質(zhì)將成為企業(yè)保穩(wěn)定、求發(fā)展的突破口。GDX2000型包裝機(jī)承擔(dān)著我車間全部硬包生產(chǎn)計(jì)劃,在實(shí)際生產(chǎn)中統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)小包掛破的質(zhì)量缺陷問題尤為嚴(yán)重。因此我們需要分析小包掛破質(zhì)量缺陷頻率高的原因,并尋求解決方法降低缺陷頻率。通過設(shè)計(jì)、加工以及安裝限位塊實(shí)現(xiàn)降低GDX2000型包裝機(jī)小盒掛破缺陷頻率。應(yīng)用效果表明,本次改造達(dá)到并超出了預(yù)期目標(biāo)值,小盒掛破質(zhì)量缺陷頻次降低0.101%。
1、現(xiàn)狀調(diào)查
1.1存在問題
2019年1月開始小組對(duì)GDX2000型包裝機(jī)小盒掛破缺陷問題展開調(diào)查,小組在c區(qū)1#-10#機(jī)組針對(duì)小盒掛破質(zhì)量缺陷頻率進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),通過在CCD煙包剔除工位進(jìn)行人為剔除已完成透明紙包裝的煙包的方式進(jìn)行抽檢,每30分鐘剔除一次,每次剔除30包,每天10臺(tái)共抽樣9600包,一周共抽檢48000包。最終數(shù)據(jù)分析可得:在小包破損的缺陷中,煙包錯(cuò)位在五個(gè)工作日中,共48000個(gè)樣本中,共發(fā)生了126次,缺陷頻率高達(dá)0.158%,在發(fā)生的小盒外觀不良的質(zhì)量缺陷中所占比例高達(dá)81.9%。
1.2設(shè)備觀察
經(jīng)過對(duì)設(shè)備的觀察分析,我們可以發(fā)現(xiàn)在五輪入口處存在小盒的交接,在這個(gè)過程中小盒容易發(fā)生位置的偏移從而導(dǎo)致在成型過程中出現(xiàn)錯(cuò)位破損的現(xiàn)象,且五輪只有入口處可以檢測(cè)商標(biāo)的存在情況,對(duì)于小的破損偏移無法檢測(cè),且此情況出現(xiàn)較為頻繁。
2原因分析
經(jīng)過分析,五輪入口交接位置是造成GDX2000型包裝機(jī)小盒錯(cuò)位破損的主要原因,且占比高達(dá)到91%,如能有效解決入口的錯(cuò)位問題,就能大大降低小盒破損的主要原因。
在充分檢查傳遞位置后,確認(rèn)沒有積膠影響后,確認(rèn)商標(biāo)在五輪入口處會(huì)發(fā)生偏移,調(diào)整五輪前商標(biāo)限位塊后發(fā)現(xiàn)偏移的情況依然在發(fā)生,而且小包刮破的頻率有明顯增長,故而可以發(fā)現(xiàn)限位塊已在一個(gè)合適的位置,但無法解決商標(biāo)偏移而產(chǎn)生的小包刮破情況,故限位塊的調(diào)整并不能解決商標(biāo)的偏移問題。
在商標(biāo)的交接過程中限位塊起到限制商標(biāo)在此過程中移動(dòng)的作用,但設(shè)備自身所安裝的限位塊在商標(biāo)發(fā)生小范圍移動(dòng)時(shí)無法限制其偏移。說明限位塊是影響商標(biāo)傳遞的關(guān)鍵,對(duì)限位塊進(jìn)行優(yōu)化,應(yīng)該可以更加穩(wěn)定商標(biāo)紙?jiān)谖遢喦敖唤訒r(shí)的位置,應(yīng)該可以消除歪斜引起的小包掛破。
3、改進(jìn)方法
根據(jù)卷煙生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn),當(dāng)盒片從3鼓輪傳送到5輪時(shí),被5輪盒模上的小齒截住,在此過程中,小盒商標(biāo)紙易發(fā)生偏移,從而導(dǎo)致小盒掛破質(zhì)量缺陷的產(chǎn)生。要解決此位置造成的小盒掛破問題,就要消除盒片進(jìn)5輪時(shí)的位置誤差,小組分析得出,在3鼓輪出口處,調(diào)整限位塊的形狀,矯正盒片的位置,就能消除盒片進(jìn)5輪時(shí)的位置誤差。
3.1設(shè)計(jì)限位塊
將限位塊末端2mm由向下改成向上,使得限位塊可以勾住小盒,從而消除小盒異位。
3.2加工及安裝限位塊
小組成員針對(duì)小盒掛破質(zhì)量缺陷頻率進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),通過在小盒外觀CCD煙包剔除工位進(jìn)行人為剔除已完成商標(biāo)紙包裝的煙包的方式進(jìn)行抽檢,每30分鐘剔除一次,每次剔除30包,每天抽樣9600包,一周共抽檢48000包,通過為期五天(一個(gè)工作周)的效果驗(yàn)證,三輪與五輪交接位置處的小盒掛破頻率由原來的0.224%降低至0.006%,達(dá)到目標(biāo)。
4. 效果檢查
采用“對(duì)3鼓輪出口小盒商標(biāo)紙限位塊合理設(shè)計(jì)”的方法對(duì)C1、C3、C5、C7、C9,五臺(tái)設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)并觀測(cè)。
通過三個(gè)月的跟蹤監(jiān)測(cè),五臺(tái)設(shè)備小盒商標(biāo)紙質(zhì)量缺陷頻率平均為0.101%,小盒商標(biāo)紙質(zhì)量缺陷頻率降低效果顯著,滿足設(shè)計(jì)要求。
小組通過效果檢查后的效果與目標(biāo)值對(duì)比,達(dá)到并超出了預(yù)期目標(biāo)值,小盒掛破質(zhì)量缺陷頻次降低至0.101%,達(dá)到了本次改造目標(biāo)。
5. 效益分析
經(jīng)濟(jì)效益
ΔS = D ×ΔQ ×( P+C )
(1)計(jì)算年產(chǎn)量D
根據(jù)車間C區(qū)硬包年產(chǎn)量約15萬箱,1箱=5件
D=15×5=75萬件=750000件
(2)計(jì)算缺陷率提升率ΔQ
取活動(dòng)前平均缺陷率0.321%,取活動(dòng)后平均缺陷率0.101%
ΔQ=0.321%—0.101%=0.220%
(3)計(jì)算輔料單價(jià)P
P=156.32+14.3=170.62(元/件)
(4)計(jì)算殘損輔料單位處理成本C
處理缺陷煙包,需撕除小盒商標(biāo)紙及內(nèi)襯紙,并人工將處理后的煙包加入機(jī)器中進(jìn)行包裝成型,一件煙包的處理時(shí)間約2小時(shí)。
C=15×2=30(元/件)
(5)計(jì)算年度經(jīng)濟(jì)效益
ΔS=D×ΔQ×(P+C)=750000×0.220%×(170.62+30)=33.11(萬元)
作者簡介:
劉涵(1994-),男,漢族,云南省玉溪市人,本科,職稱:卷包操作工,研究方向:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化;
岳妍(1995-),女,漢族,云南省玉溪市人,本科,職稱:卷包操作工,研究方向:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、新聞傳播與新媒體運(yùn)營;
陳思妙(1995-),女,漢族,云南省玉溪市人,本科,職稱:卷包操作工,研究方向:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、信息管理與信息系統(tǒng)。