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      球磨強(qiáng)化鹽酸?氯化鐵體系浸出廢棄線路板中的錫①

      2020-11-18 11:36:34范武略
      礦冶工程 2020年5期
      關(guān)鍵詞:氯化鐵線路板球磨機(jī)

      范武略

      (1.永威置業(yè)集團(tuán)有限公司,河南 鄭州450000; 2.同濟(jì)大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海200092)

      隨著電子行業(yè)不斷發(fā)展及電子產(chǎn)品更新?lián)Q代,線路板的需求不斷增加,導(dǎo)致了大量廢棄線路板的產(chǎn)生[1-2]。 廢棄線路板中含有大量有毒有害元素,如處理不當(dāng)將嚴(yán)重威脅生態(tài)環(huán)境。 同時(shí),廢棄線路板又是一種寶貴的資源,對(duì)其進(jìn)行綜合回收利用,不僅可以實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用,也有利于環(huán)境保護(hù)[3-5]。 線路板中錫含量約為1%~8%,具有極高的回收價(jià)值。 目前廢棄線路板中錫的回收主要有濕法和火法工藝[6-9]?;鸱üに嚧嬖谀芎母摺⒒ㄍ顿Y大、不適合小批量生產(chǎn)等問題;濕法分離回收廢棄線路板過程中,錫的特殊物理性質(zhì)使其難以粉碎,導(dǎo)致錫浸出緩慢;同時(shí)廢棄線路板中含有大量有機(jī)物,浸出過程中黏附于金屬表面,阻礙了錫的浸出[10]。 為解決上述問題,本文采用機(jī)械球磨強(qiáng)化鹽酸?氯化鐵體系,加快廢棄線路板中錫的浸出,該工藝具有邊磨邊浸和破壞覆蓋在反應(yīng)物上膜的作用,從而實(shí)現(xiàn)高速、清潔地從廢棄線路板中浸出錫。

      1 試 驗(yàn)

      1.1 試驗(yàn)原料及試劑

      試驗(yàn)原料為廢棄線路板經(jīng)粗破、磁選除鐵后所得的塊狀粉末,其成分分析結(jié)果如表1 所示。

      表1 廢棄線路板粗破粉末主要金屬成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/%

      試驗(yàn)藥劑氯化鐵及其他化學(xué)試劑均為分析純。

      1.2 試驗(yàn)方法

      取一定量的鹽酸、氯化鐵和自來水加入到循環(huán)槽中;預(yù)熱到一定溫度后,打入球磨機(jī),同時(shí)向球磨機(jī)中加入10 g 廢棄線路板粉末,啟動(dòng)球磨機(jī)并開始計(jì)時(shí),到預(yù)定時(shí)間后停止球磨,將料漿放出,并用清水沖洗滾筒,過濾分離;將濾渣用清水洗滌3 次,洗滌時(shí)將鋼球與濾渣分離;將濾渣送真空干燥,并分析濾渣中錫含量。

      1.3 試驗(yàn)設(shè)備及表征

      試驗(yàn)主要設(shè)備為球磨機(jī)、外置水浴加熱系統(tǒng)和循環(huán)送料系統(tǒng)。 機(jī)械活化在滾筒球磨機(jī)中進(jìn)行,球磨機(jī)外觀尺寸長(zhǎng)65 cm,有效球磨長(zhǎng)度為6.5 cm,滾筒直徑為6 cm;球磨介質(zhì)為鋼球,鋼球直徑為12 mm,鋼球加入量為80 顆。 濾渣用王水溶解后,采用電感耦合等離子體?原子發(fā)射光譜儀(PS?6,Baird Corp)檢測(cè)溶液中錫離子濃度,并計(jì)算錫浸出率。

      2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

      2.1 鹽酸濃度對(duì)錫浸出率的影響

      線路板中錫通常以焊錫(錫單質(zhì))的形式存在,要浸提錫,需要采用化學(xué)方法將其轉(zhuǎn)化成錫離子,如Sn2+、Sn4+。 需要注意的是錫離子易水解,因此需要向體系引入酸,以使反應(yīng)控制在合適的pH 范圍內(nèi)。 在廢棄線路板加入量10 g、氯化鐵濃度9 g/L、液固比4 ∶1、反應(yīng)溫度50 ℃、反應(yīng)時(shí)間2 h、球磨機(jī)轉(zhuǎn)速50 r/min 條件下,考察了鹽酸濃度對(duì)廢棄線路板中錫浸出率的影響,結(jié)果如圖1 所示。 由圖1 可知,隨著鹽酸濃度增加,錫浸出率逐漸增加,當(dāng)鹽酸濃度增加至3.0 mol/L 時(shí),繼續(xù)增加鹽酸濃度,錫浸出率基本維持不變。 因此選擇鹽酸濃度3 mol/L,此時(shí)錫浸出率可達(dá)95.6%。

      圖1 鹽酸濃度對(duì)錫浸出率的影響

      2.2 氯化鐵濃度對(duì)錫浸出率的影響

      錫與鹽酸直接反應(yīng)的速度很慢,特別是在稀酸條件下,因此在浸出過程中需要添加一定的添加劑,促進(jìn)錫的氧化,使其變成金屬離子從而進(jìn)入溶液中[10]。 本文采用氯化鐵為添加劑促進(jìn)廢棄線路板中錫的氧化反應(yīng),鹽酸?氯化鐵體系中發(fā)生的主要反應(yīng)如下:

      鹽酸濃度3 mol/L,其他條件不變,氯化鐵濃度對(duì)廢棄線路板中錫浸出率的影響如圖2 所示。 由圖2 可知,隨著氯化鐵濃度增加,錫浸出率先增大后降低。 這是由于氯化鐵濃度增加,強(qiáng)化了單質(zhì)錫的氧化,從而提高了浸出率;但隨著氯化鐵濃度進(jìn)一步升高,體系電位升高,使部分Sn2+氧化成Sn4+(式(2)),Sn4+的水解pH 值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于Sn2+[11],因此,水解沉淀增多,導(dǎo)致浸出率降低。故適宜的氯化鐵加入量為12 g/L。

      圖2 氯化鐵濃度對(duì)錫浸出率的影響

      圖3 反應(yīng)溫度對(duì)錫浸出率的影響

      2.3 反應(yīng)溫度對(duì)錫浸出率的影響

      氯化鐵濃度12 g/L,其他條件不變,反應(yīng)溫度對(duì)廢棄線路板中錫浸出率的影響如圖3 所示。 由圖3 可知,隨著反應(yīng)溫度升高,錫浸出率不斷升高。 但當(dāng)反應(yīng)溫度超過50 ℃后,再升高溫度,錫浸出率反而呈降低趨勢(shì)。 這主要是由于溫度較高時(shí),溶液中鹽酸的揮發(fā)加劇,溶液pH 值升高,進(jìn)而加劇了錫的水解沉淀;另外升高溫度也有利于Sn4+的水解沉淀。 故適宜的反應(yīng)溫度為50 ℃。

      2.4 球磨機(jī)轉(zhuǎn)速對(duì)錫浸出率的影響

      機(jī)械球磨可以起到強(qiáng)化反應(yīng)的作用,在粉碎過程中不僅顆粒局部承受較大應(yīng)力而發(fā)生分解反應(yīng)、氧化還原反應(yīng)、固相反應(yīng)等,還能促進(jìn)生成產(chǎn)物的剝離,增加反應(yīng)面積[12-15]。 機(jī)械化學(xué)活化過程操作簡(jiǎn)單,無(wú)需高溫焙燒,可降低生產(chǎn)成本和能耗,且無(wú)污染。 廢棄線路板經(jīng)機(jī)械力活化后,金屬錫粒度減小,部分機(jī)械能以位錯(cuò)、晶格畸變等缺陷形式轉(zhuǎn)變?yōu)榛瘜W(xué)能儲(chǔ)存,使物質(zhì)處于高能活化狀態(tài);且在球磨過程中能促進(jìn)反應(yīng)過程中產(chǎn)物層的剝離。

      反應(yīng)溫度50 ℃,其他條件不變,球磨機(jī)轉(zhuǎn)速對(duì)廢棄線路板中錫浸出率的影響如圖4 所示。 由圖4 可知,隨著球磨機(jī)轉(zhuǎn)速升高,錫浸出率逐漸升高,當(dāng)轉(zhuǎn)速為50 r/min 時(shí),錫浸出率可達(dá)98.61%;繼續(xù)升高轉(zhuǎn)速,對(duì)錫浸出率的影響不大。

      圖4 球磨機(jī)轉(zhuǎn)速對(duì)錫浸出率的影響

      2.5 反應(yīng)時(shí)間對(duì)錫浸出率的影響

      球磨機(jī)轉(zhuǎn)速50 r/min,其他條件不變,反應(yīng)時(shí)間對(duì)廢棄線路板中錫浸出率的影響如圖5 所示。 由圖5 可知,隨著反應(yīng)時(shí)間增加,錫浸出率逐漸提高,當(dāng)反應(yīng)時(shí)間達(dá)到90 min 時(shí),反應(yīng)基本達(dá)到平衡,此時(shí)錫浸出率為98.74%。

      圖5 反應(yīng)時(shí)間對(duì)錫浸出率的影響

      2.6 優(yōu)化條件試驗(yàn)

      根據(jù)單因素試驗(yàn),確定優(yōu)化試驗(yàn)條件為:廢棄線路板加入量10 g,鹽酸濃度3 mol/L,氯化鐵濃度12 g/L,液固比4 ∶1,反應(yīng)溫度50 ℃,球磨機(jī)轉(zhuǎn)速50 r/min。 按優(yōu)化條件重復(fù)進(jìn)行了5 組試驗(yàn),結(jié)果如表2 所示。 由表2 可知,采用機(jī)械球磨強(qiáng)化鹽酸?氯化鐵體系回收廢棄線路板中的錫,錫回收率均值為98.83%。

      表2 優(yōu)化條件試驗(yàn)結(jié)果

      3 結(jié) 論

      1) 機(jī)械球磨過程中不僅顆粒局部承受較大應(yīng)力而發(fā)生分解反應(yīng)、氧化還原反應(yīng)、固相反應(yīng)等,還能促進(jìn)生成產(chǎn)物的剝離,增加反應(yīng)面積。 采用機(jī)械球磨強(qiáng)化鹽酸?氯化鐵體系浸出廢棄線路板中的錫,該工藝效率高、反應(yīng)條件溫和,為廢棄線路板有價(jià)金屬回收提供了新思路。

      2) 從廢棄線路板中回收錫,最佳工藝條件為:鹽酸濃度3 mol/L、氯化鐵濃度12 g/L、液固比4 ∶1、反應(yīng)溫度50 ℃、球磨機(jī)轉(zhuǎn)速50 r/min,此條件下錫平均浸出率可達(dá)98.83%。

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