郭振翔,馬洪杰,李得祿,高海霞,冶雅婷,張慶旭
(青海油田格爾木煉油廠,青海 格爾木 816000)
在我國(guó)降低汽油中烯烴含量是提高油品質(zhì)量的一條重要途徑,但對(duì)高標(biāo)號(hào)汽油來(lái)說(shuō)會(huì)造成油品密度偏高。目前我國(guó)清潔汽油調(diào)和中缺少一種低烯烴、低硫含量和低密度的調(diào)和組分,異丁烯生產(chǎn)的MTBE符合這種要求。MTBE是較好的清潔汽油調(diào)和組分,在烷基化技術(shù)沒(méi)有大的突破前提下,正丁烯異構(gòu)化制異丁烯生產(chǎn)MTBE方案是生產(chǎn)清潔汽油的理想選擇。
我國(guó)MTBE的生產(chǎn)完全利用自行研究開發(fā)的技術(shù)發(fā)展起來(lái),到目前為止,我國(guó)已建成上百家MTBE工業(yè)生產(chǎn)裝置,最大規(guī)模400 kt,另外我國(guó)具有豐富的油田資源,建立規(guī)模較大的MTBE裝置,可以滿足高辛烷值的汽油需求,而且充分利用C4資源。丁烯異構(gòu)化生成異丁烯是生產(chǎn)MTBE的重要步驟,尤其在我國(guó)具有豐富的C4資源,正丁烯異構(gòu)化反應(yīng)有非常廣泛的應(yīng)用前景。本文介紹液體氣C4組分異構(gòu)化研究及應(yīng)用。
汽油醚化裝置采用美國(guó)CDTECH公司的專利技術(shù),包含催化蒸餾加氫技術(shù)、催化蒸餾醚化技術(shù)、催化蒸餾脫硫技術(shù)以及異構(gòu)化技術(shù),將低附加值甲醇轉(zhuǎn)化為高附加值汽油。汽油加氫醚化裝置異構(gòu)化反應(yīng)器于2009年11月建成投產(chǎn),采用CDTECH專利技術(shù),對(duì)醚化單元C5抽余油進(jìn)行異構(gòu)化反應(yīng),將非活性烯烴異構(gòu)為活性烯烴,提高汽油中活性烯烴含量,達(dá)到提高輕汽油辛烷值目的。由于輕汽油在醚化單元反應(yīng)完全,C5抽余油中烯烴含量少,異構(gòu)化反應(yīng)器轉(zhuǎn)化的活性烯烴含量少,對(duì)輕汽油辛烷值提高影響不大,停運(yùn)異構(gòu)化單元。
實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,MTBE裝置加工的剩余C4中含有大量非活性C4烯烴,該部分烯烴隨著液化氣產(chǎn)品進(jìn)行銷售,對(duì)于液化氣中的C4造成浪費(fèi)。車間提出將MTBE裝置剩余C4引入汽油加氫醚化裝置異構(gòu)化反應(yīng)器進(jìn)行異構(gòu)化反應(yīng),將剩余C4中的非活性烯烴轉(zhuǎn)化為活性烯烴,再將異構(gòu)化產(chǎn)物送至MTBE裝置原料緩沖罐中作為MTBE裝置原料進(jìn)行反應(yīng)。通過(guò)調(diào)研后得出,異構(gòu)化反應(yīng)器催化劑對(duì)剩余C4中的非活性烯烴轉(zhuǎn)化率可達(dá)30%,異構(gòu)化產(chǎn)物與進(jìn)料對(duì)比異丁烯含量上升約3%,可有效提高M(jìn)TBE裝置產(chǎn)品產(chǎn)量。
國(guó)內(nèi)異構(gòu)化裝置起步較晚,目前主要技術(shù)有中國(guó)石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院開發(fā)的RISO異構(gòu)化技術(shù)和金陵石化等聯(lián)合開發(fā)的NNI-1異構(gòu)化技術(shù)。RISO異構(gòu)化技術(shù)采用金屬Pt負(fù)載于氫型絲光沸石制成的中溫型催化劑,主要工藝過(guò)程包括一次性通過(guò)工藝和正構(gòu)烷烴循環(huán)工藝。NNI-1異構(gòu)化技術(shù)采用Pd/分子篩中溫型催化劑,主要工藝過(guò)程包括一次性通過(guò)工藝和正構(gòu)烷烴循環(huán)工藝。
青海油田格爾木煉油廠MTBE裝置生產(chǎn)MTBE產(chǎn)品后,剩余C4液化氣中仍含有未轉(zhuǎn)化的非活性烯烴,通過(guò)數(shù)據(jù)分析,此部分非活性烯烴為正烯烴和反烯烴,隨著液化氣出廠銷售,造成烯烴浪費(fèi)。汽油加氫醚化裝置異構(gòu)化單元由于進(jìn)料性質(zhì)與設(shè)計(jì)值偏差較大,異構(gòu)化單元未投用。為使剩余C4中的烯烴和閑置設(shè)備、設(shè)施得到有效利用,車間提出將MTBE裝置剩余C4液化氣引至異構(gòu)化反應(yīng)器進(jìn)行加工,提高M(jìn)TBE產(chǎn)量。
丁烯在沸石催化劑作用下發(fā)生異構(gòu)化反應(yīng),生成C4烯烴(正丁烯和異丁烯)。異構(gòu)化反應(yīng)為高溫氣相放熱反應(yīng),副產(chǎn)物主要是烯烴。較大分子量的烯烴裂化導(dǎo)致催化劑積炭,催化劑必須再生,除去積炭。
異構(gòu)化反應(yīng)機(jī)理為:
針對(duì)青海油田格爾木煉油廠生產(chǎn)現(xiàn)狀,采用已有流程,對(duì)現(xiàn)有裝置不做任何改動(dòng),原料不作脫輕組分和凈化等處理,異構(gòu)產(chǎn)物不作脫重組分處理,原料中甲醇含量通過(guò)MTBE裝置水洗塔進(jìn)行調(diào)節(jié)。
MTBE剩余C4改造流程如圖1所示。
圖1 MTBE剩余C4改造流程Figure 1 Reconstruction process for MTBE remaining C4
MTBE裝置改造前,液化氣進(jìn)入裝置進(jìn)行加工,生成MTBE產(chǎn)品進(jìn)行銷售,未反應(yīng)完的液化氣作為產(chǎn)品進(jìn)行銷售。汽油加氫醚化裝置異構(gòu)化反應(yīng)器處于停運(yùn)狀態(tài)。
液化氣剩余C4產(chǎn)品中φ(丙烷)=1.04%,φ(丙烯)=0.41%,φ(正丁烷)=14.34%,φ(異丁烷)=53.29%,φ(正丁烯)=11.98%,φ(異丁烯)=0.12%,φ(順丁烯)=6.70%,φ(反丁烯)=11.94%,φ(C5及C5以上)=0.18%。
異構(gòu)化投用前MTBE產(chǎn)量如表1所示。由表1可以看出,液化氣C4組分異構(gòu)化投用前,MTBE裝置加工量平均5007.25 t,MTBE產(chǎn)量1 581.75 t,收率27.70%。
表1 異構(gòu)化投用前MTBE產(chǎn)量Table 1 MTBE yield before isomerization unit was applied
異構(gòu)化投用后MTBE產(chǎn)量如表2所示。
表2 異構(gòu)化投用后MTBE產(chǎn)量Table 2 MTBE output after isomerization unit was applied
由表2可以看出,液化氣C4組分異構(gòu)化項(xiàng)目于2019年5月投用后,MTBE收率明顯上升,與前4個(gè)月數(shù)據(jù)對(duì)比,至2019年10月,MTBE裝置平均加工量由5 007.25 t提高至5 361.33 t,MTBE平均產(chǎn)量由1 581.75 t提高至2 765.33 t,MTBE平均收率由27.70%提高至49.00%。
(1) 液化氣C4組分異構(gòu)化技術(shù)可有效提高M(jìn)TBE產(chǎn)量,增加高辛烷值汽油產(chǎn)量,是優(yōu)良汽油調(diào)和組分。
(2) 通過(guò)對(duì)汽油加氫醚化裝置工藝流程和MTBE裝置流程優(yōu)化,有效開展了C4異構(gòu)化項(xiàng)目,對(duì)兩套裝置流程的合理應(yīng)用達(dá)到了簡(jiǎn)化工藝流程和降低改造費(fèi)用的雙贏局面。
(3) 液化氣C4組分異構(gòu)化項(xiàng)目投產(chǎn)后解決了液化氣剩余C4中烯烴浪費(fèi)問(wèn)題。
(4) 合理利用了閑置的異構(gòu)化反應(yīng)器,避免了設(shè)備和設(shè)施的浪費(fèi)。