王海寶,薛勝峰,譚旭東,周立平,肖群雄,鄭祥東
(陽(yáng)江核電有限公司,廣東 陽(yáng)江 529500)
電廠由于其特殊性,尤其重視運(yùn)行期間的安全性。電廠的儀表及儀控系統(tǒng)構(gòu)成了電廠的“中樞”神經(jīng)系統(tǒng),對(duì)電廠整體工藝流程正常、高效、安全運(yùn)行起著不可替代的作用,所以電廠對(duì)于儀表設(shè)備的首要條件是設(shè)備的穩(wěn)定性及安全性。目前,廣東某電廠低壓及高壓加熱器系統(tǒng)采用的浮球液位開(kāi)關(guān)在運(yùn)行過(guò)程中頻繁出現(xiàn)無(wú)法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障,該故障可能導(dǎo)致電廠汽輪機(jī)停機(jī),造成非常嚴(yán)重的后果,迫切需要找到浮球液位開(kāi)關(guān)的故障原因并給予徹底解決。
廣東某電廠低壓及高壓加熱器系統(tǒng)采用國(guó)外某品牌生產(chǎn)的浮球液位開(kāi)關(guān),當(dāng)其長(zhǎng)期工作在溫度226℃、最大工作壓力3MPa的工況下,頻繁出現(xiàn)無(wú)法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障。經(jīng)統(tǒng)計(jì)每臺(tái)機(jī)組共有44臺(tái)浮球液位開(kāi)關(guān),均有出現(xiàn)該故障,說(shuō)明該類型液位開(kāi)關(guān)在工況下出現(xiàn)故障屬于共性問(wèn)題。該系統(tǒng)使用的浮球液位開(kāi)關(guān)屬于系統(tǒng)監(jiān)控儀表,出現(xiàn)無(wú)法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障可能會(huì)導(dǎo)致汽輪機(jī)停機(jī)的嚴(yán)重后果,必須即刻排除隱患。
圖1 浮球液位開(kāi)關(guān)測(cè)量原理示意圖Fig.1 Schematic diagram of measuring principle of float ball level switch
浮球液位開(kāi)關(guān)是基于阿基米德浮力原理工作,裝在測(cè)量點(diǎn)的浮球與測(cè)量液體充分接觸,浮球位置隨測(cè)量液體液位變化而同步變化,同時(shí)浮球帶動(dòng)推動(dòng)連桿剛性連接的磁性軸套位置也作相應(yīng)變化,到達(dá)預(yù)設(shè)定控制點(diǎn)時(shí),磁性軸套通過(guò)磁耦合驅(qū)動(dòng)開(kāi)關(guān)吸合,開(kāi)關(guān)處于閉合導(dǎo)通狀態(tài);測(cè)量液位位置脫離預(yù)設(shè)定控制區(qū)域時(shí),磁性軸套脫離磁耦合區(qū)域,開(kāi)關(guān)處于斷開(kāi)狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)液位點(diǎn)測(cè)量,并輸出開(kāi)關(guān)信號(hào)。浮球液位開(kāi)關(guān)是目前工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)廣泛采用的測(cè)量液位儀表之一[1],浮球液位開(kāi)關(guān)測(cè)量原理示意圖如圖1所示。
為了尋求電廠現(xiàn)場(chǎng)使用的液位開(kāi)關(guān)故障原因,采用對(duì)現(xiàn)場(chǎng)拆卸下來(lái)的液位開(kāi)關(guān)進(jìn)行逐步拆解分析的方法,拆解過(guò)程中發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:
1)目前使用浮球液位開(kāi)關(guān)為一體式結(jié)構(gòu),該種安裝結(jié)構(gòu)在現(xiàn)場(chǎng)檢維修過(guò)程中有明顯的缺點(diǎn),一體式結(jié)構(gòu)的液位開(kāi)關(guān)不方便檢修,發(fā)生故障后,不易進(jìn)行診斷及修復(fù)。安裝結(jié)構(gòu)如圖2所示。
2)觀察拆解下來(lái)的液位開(kāi)關(guān)浮球推動(dòng)連桿發(fā)現(xiàn)有明顯的彎曲變形,彎曲形變量直接導(dǎo)致浮球與浮筒之間產(chǎn)生卡澀現(xiàn)象,限制了浮球的上下移動(dòng)。浮球推動(dòng)連桿彎曲變形如圖3所示。
圖2 一體型浮球液位開(kāi)關(guān)Fig.2 Integrated float level switch
圖3 推動(dòng)連桿變形圖Fig.3 Deformation of push rod
3)將液位開(kāi)關(guān)逐步進(jìn)行拆解,發(fā)現(xiàn)測(cè)量浮筒內(nèi)部有嚴(yán)重的銹蝕現(xiàn)象如圖4所示,目測(cè)浮球與浮筒間隙較小。通過(guò)內(nèi)徑卡尺測(cè)量浮筒內(nèi)徑和外徑卡尺測(cè)量浮球外徑尺寸對(duì)比,浮球液位開(kāi)關(guān)浮筒和浮球間距最大為2mm,浮球與浮筒之間的移動(dòng)間隙過(guò)小,有導(dǎo)致浮球卡澀的風(fēng)險(xiǎn)。
4)拆解過(guò)程中,同時(shí)發(fā)現(xiàn)浮球液位開(kāi)關(guān)中使用的微動(dòng)開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)有嚴(yán)重的氧化現(xiàn)象,微動(dòng)開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)接觸電阻大于規(guī)格書(shū)范圍,存在接觸不良現(xiàn)象。
浮球液位開(kāi)關(guān)無(wú)法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障,從浮球液位開(kāi)關(guān)的工作原理可知,裝在測(cè)量點(diǎn)的浮球與測(cè)量液體充分接觸,浮球位置隨測(cè)量液體液位變化而同步變化,同時(shí)浮球帶動(dòng)推動(dòng)連桿剛性連接的磁性軸套位置也作相應(yīng)變化,到達(dá)預(yù)設(shè)定控制點(diǎn)時(shí),磁性軸套通過(guò)磁耦合驅(qū)動(dòng)開(kāi)關(guān)吸合,開(kāi)關(guān)處于閉合導(dǎo)通狀態(tài);測(cè)量液位位置脫離預(yù)設(shè)定控制區(qū)域時(shí),磁性軸套脫離磁耦合區(qū)域,開(kāi)關(guān)處于斷開(kāi)狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)液位點(diǎn)測(cè)量,并輸出開(kāi)關(guān)信號(hào)。浮球隨被測(cè)液體液位正常移動(dòng)是必要條件,通過(guò)推動(dòng)連桿傳遞位移,通過(guò)磁耦合方式閉合或斷開(kāi)開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)功能輸出。從拆解的浮球液位開(kāi)關(guān)可以判斷出液位開(kāi)關(guān)主要的故障原因:
圖4 浮筒內(nèi)壁銹蝕圖Fig.4 Corrosion of inner wall of pontoon
a)浮球與浮筒內(nèi)壁間距最大間隙為2mm,相對(duì)移動(dòng)間隙過(guò)小,同時(shí)由于浮筒材質(zhì)不耐腐蝕存在嚴(yán)重銹蝕現(xiàn)象,腐蝕層擠占浮球移動(dòng)間隙,因而存在浮球移動(dòng)空間受阻出現(xiàn)浮球卡澀現(xiàn)象,導(dǎo)致液位開(kāi)關(guān)浮球無(wú)法傳遞出位移動(dòng)作,不能傳遞到開(kāi)關(guān)從而無(wú)法實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)的觸發(fā)動(dòng)作。
b)浮球推動(dòng)連桿在工況環(huán)境下已經(jīng)出現(xiàn)了彎曲現(xiàn)象,彎曲形變量進(jìn)一步導(dǎo)致浮球與浮筒在2mm的移動(dòng)間隙移動(dòng)受阻,因而浮球出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,導(dǎo)致液位開(kāi)關(guān)浮球無(wú)法傳遞出位移動(dòng)作,不能傳遞到開(kāi)關(guān)從而無(wú)法實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)的觸發(fā)動(dòng)作。
c)由于現(xiàn)使用的表頭中的微動(dòng)開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)未做耐高溫氧化處理,在高溫工作條件下微動(dòng)開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)有嚴(yán)重的氧化現(xiàn)象,觸點(diǎn)接觸電阻遠(yuǎn)大于規(guī)格書(shū)范圍、存在接觸不良現(xiàn)象。
通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)浮球液位開(kāi)關(guān)的拆解并分析原因,可見(jiàn)目前使用的國(guó)外某品牌浮球液位開(kāi)關(guān)未充分考慮使用的工況,使得產(chǎn)品在使用過(guò)程中故障頻發(fā),急需進(jìn)行優(yōu)化處理。從液位開(kāi)關(guān)原理上分析,此原理的浮球液位開(kāi)關(guān)是可以滿足現(xiàn)場(chǎng)工況下正常使用的,由于設(shè)計(jì)和工藝上沒(méi)有充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況使用條件,故造成了故障頻發(fā)。根據(jù)以上原因分析,結(jié)合電廠實(shí)際使用工況條件提出浮球液位開(kāi)關(guān)的優(yōu)化提升改進(jìn)方案如下:
圖5 改進(jìn)后的浮球液位開(kāi)關(guān)圖Fig.5 Improved float level switch diagram
針對(duì)目前使用的浮球液位開(kāi)關(guān),浮球與浮筒之間移動(dòng)間隙最大為2mm的情況,經(jīng)分析該間隙對(duì)產(chǎn)品測(cè)量的影響后,對(duì)液位開(kāi)關(guān)的浮球與浮筒間隙尺寸做了重新優(yōu)化和調(diào)整。調(diào)整后浮筒的內(nèi)徑設(shè)計(jì)為φ125mm(外徑φ133mm),液位開(kāi)關(guān)浮球的外徑設(shè)計(jì)為89mm(外形如圖5所示),調(diào)整后浮球與浮筒的移動(dòng)間隙達(dá)到18mm,相比原來(lái)2mm的間距大了9倍,有效增加了活動(dòng)部件間的間隙,防止卡澀,同時(shí)不影響液位開(kāi)關(guān)的正常測(cè)量功能。
原浮球推動(dòng)連桿為細(xì)長(zhǎng)桿,剛性不足,在工況下已產(chǎn)生變形,重新經(jīng)過(guò)力學(xué)計(jì)算對(duì)浮球推動(dòng)連桿進(jìn)行了加粗、加固優(yōu)化設(shè)計(jì)如圖5所示,滿足工況下剛性足夠防止發(fā)生變形,從而有效解決因浮球推動(dòng)連桿形變導(dǎo)致卡澀現(xiàn)象。
液位開(kāi)關(guān)使用的微動(dòng)開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)有嚴(yán)重的氧化現(xiàn)象,主要原因是目前的微動(dòng)開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)表面處理工藝不能滿足現(xiàn)場(chǎng)工況環(huán)境要求,需要對(duì)其表面處理工藝進(jìn)行優(yōu)化。經(jīng)過(guò)篩選對(duì)比,選擇開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)鍍金工藝最為恰當(dāng)。金作為一種貴金屬,不會(huì)與其他材料發(fā)生反應(yīng),而且金在大氣環(huán)境中不會(huì)氧化或者變色,在惡劣的環(huán)境下也長(zhǎng)期耐用,通過(guò)采用電鍍工藝,非常適合接觸鍍層。鍍金可提高觸點(diǎn)的耐腐蝕性,這就意味著它們更適合用于惡劣的環(huán)境。金觸點(diǎn)的接觸電阻較低,有利于提升開(kāi)關(guān)電氣性能。根據(jù)使用的工作條件對(duì)微動(dòng)開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)采用鍍金工藝[2],防止因高溫產(chǎn)生氧化,因鹽霧產(chǎn)生腐蝕,滿足開(kāi)關(guān)在工況環(huán)境下正常觸發(fā)導(dǎo)通。
通過(guò)拆解可以發(fā)現(xiàn)在工況下,原浮球液位開(kāi)關(guān)浮筒已經(jīng)發(fā)生了較為嚴(yán)重的銹蝕,充分說(shuō)明原材質(zhì)不能滿足現(xiàn)場(chǎng)工況測(cè)量需求。根據(jù)電廠現(xiàn)場(chǎng)工況對(duì)本體材料進(jìn)行篩選,將原浮筒材質(zhì)替換為316L不銹鋼材料[3]。316L不銹鋼材料因其優(yōu)異的耐腐蝕性、高溫力學(xué)性能、加工性能良好、焊接性能較好等優(yōu)點(diǎn)在多個(gè)行業(yè)有著廣泛應(yīng)用,可以較好地避免浮筒發(fā)生銹蝕。
圖6 液位開(kāi)關(guān)安裝圖Fig.6 Installation drawing of liquid level switch
目前使用浮球液位開(kāi)關(guān)為一體式結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)不方便檢修,發(fā)生故障后,不易進(jìn)行診斷及修復(fù)。根據(jù)充分調(diào)研目前現(xiàn)場(chǎng)儀表安裝結(jié)構(gòu)形式,將浮球液位開(kāi)關(guān)的安裝方式由一體式改進(jìn)為法蘭連接[4],浮筒部分和浮球測(cè)量部分通過(guò)螺栓將法蘭進(jìn)行有效連接。該種連接結(jié)構(gòu)形式廣泛應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)儀表,不僅可以在高溫、高壓場(chǎng)合使用,而且可以方便地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拆卸維護(hù)。改進(jìn)為法蘭安裝形式后的液位開(kāi)關(guān)如圖6所示。
低壓及高壓加熱器系統(tǒng)的浮球液位開(kāi)關(guān)經(jīng)過(guò)優(yōu)化浮球與浮筒間間隙、加固推動(dòng)連接桿、采用鍍金工藝觸點(diǎn)、優(yōu)化浮筒本體材質(zhì)等改進(jìn)后,在電廠同樣位號(hào)進(jìn)行替代試運(yùn)行,未發(fā)生無(wú)法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障現(xiàn)象,改進(jìn)方案達(dá)到了預(yù)期目的。
通過(guò)對(duì)核電廠現(xiàn)使用的浮球液位開(kāi)關(guān)進(jìn)行拆解分析,找到了故障發(fā)生的根本原因。根據(jù)原因分析,針對(duì)性地制定了解決方案并對(duì)原產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)、工藝優(yōu)化改進(jìn),制作了相應(yīng)樣機(jī)在電廠現(xiàn)場(chǎng)替代試運(yùn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證過(guò)程中未發(fā)生無(wú)法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障,原有故障得到根本解決。該性能提升改進(jìn)工作有效地解決了電廠低壓及高壓加熱器系統(tǒng)液位開(kāi)關(guān)無(wú)法正常觸發(fā)或復(fù)位的故障,優(yōu)化了現(xiàn)場(chǎng)安裝形式,有效減少了電廠現(xiàn)場(chǎng)的維護(hù)時(shí)間,有利于整個(gè)電廠的安全運(yùn)行,同時(shí)也希望給同類型工況選用浮球液位開(kāi)關(guān)的電廠單位提供參考建議。