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      入廠煤采樣機采樣系統(tǒng)的優(yōu)化與改進

      2020-11-10 04:40:31冷緒飛
      機電信息 2020年30期
      關(guān)鍵詞:采樣系統(tǒng)技術(shù)改造

      摘要:針對黔北發(fā)電廠300 MW機組5臺入廠煤采樣機采樣過程中的下采與上升頻繁出現(xiàn)過流受阻保護的現(xiàn)象,對采樣機的升降與采樣的機械傳動裝置進行了改進,使得采樣更輕松、快速,并提高了工作的可靠性。

      關(guān)鍵詞:入廠煤采樣機;采樣系統(tǒng);技術(shù)改造

      0? ? 引言

      黔北發(fā)電廠300 MW機組配置5臺QMCY-3200-150型汽車入廠煤橋式采樣機。因設(shè)計投產(chǎn)初期,市場燃料供大于求,收取的燃料煤質(zhì)都較好。隨著燃料供需形勢緊張和燃料成本上漲,電廠逐漸收取部分煤質(zhì)較差的燃料甚至摻燒煤矸石,燃料中增加了大量的三大塊。因此,原設(shè)計的采樣系統(tǒng)已不能滿足實際生產(chǎn)的需要,入廠煤采樣機運行中故障頻繁,升降減速機、齒輪、齒條等部件磨損嚴(yán)重。由于入廠煤采樣機能減少采樣人員工作量,提高采樣工作效率,且能真實、客觀、公正地反映出煤質(zhì)的情況,因此有必要提高入廠煤采樣機可用率,并盡量減少采樣機故障。

      針對出現(xiàn)的問題,筆者與廠家溝通并進行調(diào)研,結(jié)合我廠當(dāng)前階段的實際情況,對采樣機采樣系統(tǒng)進行了改進,使得采樣更輕松、快速,并提高了工作的可靠性。

      1? ? 采樣流程

      QMCY-3200-150型采樣機屬于內(nèi)螺紋全斷面采樣,其采樣流程如圖1所示。

      采樣時,取樣頭螺旋軸帶動螺旋葉片一起轉(zhuǎn)動,通過采樣桿升降裝置,隨取樣頭盛樣筒一起由煤面伸入煤車底部,取樣頭盛樣筒的煤經(jīng)過螺旋葉片被提升到頂部,經(jīng)采樣機大、小車運送至破碎系統(tǒng),然后經(jīng)過破碎、縮分形成煤樣。

      2? ? 采樣機采樣系統(tǒng)存在的問題

      (1)采樣機升降減速機在下采過程中受煤質(zhì)影響很大,取樣頭正好在三大塊上時,取樣頭阻力增大,采樣桿會一直往下方用力,對齒輪、齒條磨損加劇,容易導(dǎo)致齒輪與齒條跳齒現(xiàn)象;上升過程中,煤質(zhì)較濕時,提升阻力增大,減速機就會頻繁出現(xiàn)過流受阻保護,必須用手拉葫蘆進行輔助才能實現(xiàn)上升。這些問題在運行中頻繁出現(xiàn),工作維護量大,耗材也較多,且還不能保證設(shè)備穩(wěn)定運行。

      (2)采樣機升降齒輪采用單級傳動,齒輪與升降減速機直接與齒條嚙合,運行中齒輪承受壓力大,容易造成齒輪斷裂。且單級齒輪傳動若出現(xiàn)齒輪磨損嚴(yán)重和斷齒的情況,在運行過程中,就極易發(fā)生跳齒現(xiàn)象,增加對減速機、齒輪、齒條的磨損,存在很大的設(shè)備隱患。

      (3)旋轉(zhuǎn)減速機轉(zhuǎn)速與升降減速機升降速度設(shè)計不合理,該裝置運行中旋轉(zhuǎn)速度低于升降速度。在采樣機下采過程中,螺旋葉片的旋轉(zhuǎn)速度跟不上減速機的下降速度,因為旋轉(zhuǎn)減速機沒有過載保護,導(dǎo)致螺旋葉片要更多地承受升降減速機往下作用的力,造成螺旋葉片磨損,同時也增加了升降齒輪與齒條的工作負(fù)荷,也會造成升降齒輪、升降齒條損壞。

      3? ? 解決的辦法及其效果

      (1)對于升降減速機,升降系統(tǒng)仍保留齒輪齒條傳動形式。經(jīng)過設(shè)備運行及現(xiàn)場設(shè)備勘測發(fā)現(xiàn),輸出軸上的齒輪磨損嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)斷齒的情況。升降減速機扭矩偏大,所以在此系統(tǒng)中把原有減速機WPWDT-200-50-A的速比減小,改型號為WPWDT-200-40-A,以減小減速機扭矩,增大減速機渦輪模數(shù),降低輸出軸齒輪的承載力;相反則提高輸出軸齒輪承載能力及傳動效率。從設(shè)備改造運行情況來看,使用較小速比的減速機也完全能滿足現(xiàn)場設(shè)備要求,沒有出現(xiàn)過取樣頭采不到取樣點的情況。

      (2)采樣機升降齒輪從原來的單級傳動改成兩級齒輪傳動,增加過橋齒輪(圖2),使直接由渦輪副齒面承受的壓力成比例減小,也使采樣機升降減速機升降推力不直接作用在減速機軸上,減速機使用壽命延長。過橋齒輪齒數(shù)大于輸出齒輪齒數(shù),降低了升降減速機上升、下降的速度,又減小了螺旋葉片承載的力。運行一年多以來,5臺采樣機就更換了一臺減速機的過橋齒,減速機、升降齒輪及齒條都未進行更換,定期維護,改型后的采樣機設(shè)備運行穩(wěn)定可靠。

      (3)將擺線針輪結(jié)構(gòu)的旋轉(zhuǎn)減速機改為硬齒面齒輪傳動,提高傳動效率與旋轉(zhuǎn)速度。使采樣機的螺旋葉片旋轉(zhuǎn)速度大于升降速度,使采樣頭輕松鉆入煤層底部,也大大減小了齒輪與齒條的工作負(fù)荷,提高了齒輪與齒條的工作可靠性與壽命。

      (4)加強對設(shè)備的定期維護保養(yǎng),原有設(shè)備損壞頻繁,投入大量的人力資源也只能治標(biāo),沒有達到治本的效果。改造后,檢修工作量減少,設(shè)備停下來后,兩周進行一次采樣機定檢,緊固螺絲,檢查減速機油位及齒輪磨損情況,及時調(diào)整齒輪間隙,做到早發(fā)現(xiàn)早處理,其實間接地降低了維護工作量。再好的設(shè)備,要想運行穩(wěn)定可靠,與平時的精心維護必然存在緊密聯(lián)系。

      4? ? 結(jié)語

      黔北發(fā)電廠入廠煤采樣機系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,設(shè)計不合理、設(shè)備運行不可靠等問題逐一出現(xiàn),又由于燃料介質(zhì)的變化,設(shè)備損壞頻發(fā),增加了采樣機系統(tǒng)運行和檢修人員工作維護量。對采樣機進行改造后,經(jīng)過一年多的運行,未發(fā)生大的設(shè)備安全事故,大大提高了采樣機運行可靠性,降低了運行及檢修維護成本。唯一的不足是齒輪、齒條的潤滑情況有待改善,使用酯類潤滑油容易導(dǎo)致積煤造成卡澀,使用液體潤滑油則需頻繁加油,且污染煤樣。采樣機系統(tǒng)設(shè)計初期針對的是較好的燃料介質(zhì),隨著燃料工況改變,原設(shè)計的設(shè)備參數(shù)不再滿足現(xiàn)場運行需求,而通過對采樣機進行一系列改造,其完全達到了使用要求。

      收稿日期:2020-08-07

      作者簡介:冷緒飛(1988—),男,貴州金沙人,助理工程師,從事燃煤、除灰渣、入廠煤采樣機等機務(wù)設(shè)備檢修工作。

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