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    重介系統(tǒng)降低介質(zhì)消耗的措施研究

    2020-11-06 01:29:42趙瑞
    關(guān)鍵詞:節(jié)能降耗工藝流程

    趙瑞

    摘 要:重介選煤工藝由于具有分選效率高、入選粒度范圍大等優(yōu)點(diǎn)得到廣泛應(yīng)用,但是重介質(zhì)消耗高的問題,直接增加企業(yè)的生產(chǎn)成本。本文針對(duì)官地選煤廠重介質(zhì)選煤系統(tǒng)中介質(zhì)消耗高的問題,通過設(shè)備改造,分選系統(tǒng)的升級(jí),有效降低了重介質(zhì)選煤過程中介質(zhì)的消耗。

    關(guān)鍵詞:重介質(zhì);CSS粗煤泥分選機(jī);節(jié)能降耗;工藝流程

    0 引言

    官地選煤廠作為官地礦配套建設(shè)的坑口型選煤廠,設(shè)計(jì)年入洗能力達(dá)300萬t,洗選工藝流程采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器+煤泥浮選+尾煤壓濾的聯(lián)合工藝流程,并分別設(shè)置了準(zhǔn)備、重介分選、脫介脫水、介質(zhì)回收、浮選和煤泥分級(jí)濃縮回收等工藝環(huán)節(jié)。破碎后粒徑0~50mm的原煤采用無壓三產(chǎn)品旋流器分選出精煤、中煤和矸石;分選后的精煤經(jīng)弧形篩脫介,篩下物通過磁選機(jī)進(jìn)行回收,磁選精礦在進(jìn)入介質(zhì)桶,由于重介質(zhì)消耗平均在2.5kg/t左右,直接增加洗選成本。

    而介質(zhì)損耗長(zhǎng)期以來是采用重介洗選工藝選煤廠的重要技術(shù)與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)。為此,官地選煤廠采用CSS粗煤泥分選機(jī)對(duì)原粗煤泥分選系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造。

    1 原洗選工藝介質(zhì)消耗的因素

    原有工藝為不脫泥重介分選工藝,依據(jù)官地選煤廠實(shí)際煤質(zhì)資料分析,原煤中小于3mm粒度級(jí)占原煤量的20%左右,導(dǎo)致重介分選系統(tǒng)循環(huán)介質(zhì)煤泥含量大,磁選機(jī)磁輥帶泥多,系統(tǒng)介質(zhì)耗損大,產(chǎn)品帶介高,噸原煤介耗高,提高了重介生產(chǎn)成本。因原煤易泥化,存在細(xì)泥污染精煤,加大了煤泥水處理環(huán)節(jié)的處理難度。

    原有重介分選系統(tǒng)懸浮液密度控制可實(shí)現(xiàn)補(bǔ)水閥開度自動(dòng)控制,重介分流控制采用集控手動(dòng)模式,即重介分流分流閥開度控制方式為人工手動(dòng)設(shè)定,操作員通過現(xiàn)場(chǎng)觀察來更改分流閥開度,存在操作斷續(xù)現(xiàn)象,且官地選煤廠分流懸浮液采用了通過自流直接進(jìn)入磁選機(jī)完成磁鐵粉回收和脫泥作業(yè)。這種工藝設(shè)計(jì)再加上分流人工斷續(xù)控制,導(dǎo)致磁選機(jī)入料波動(dòng)較大,介質(zhì)消耗不穩(wěn)定且偏大?,F(xiàn)場(chǎng)操作經(jīng)驗(yàn)是通過較大的分流閥開度維持正常生產(chǎn)。然而這種操作過程存在一個(gè)水平衡和介質(zhì)平衡均為過平衡的現(xiàn)象。

    弧形篩脫介效果差,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)精煤弧形篩更換的頻繁,弧形篩脫介效果保持不在90%以上。針對(duì)上述問題,進(jìn)行官地選煤廠煉焦煤重介分選工藝、設(shè)備及控制系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)的改造勢(shì)在必行。通過合理的重介分選工藝設(shè)計(jì)(如淘汰跳汰工藝,實(shí)現(xiàn)原煤全重介入選),增設(shè)粗煤泥分選系統(tǒng)代替原粗煤泥回收系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)重介分選密度控制中補(bǔ)水和分流自動(dòng)化,實(shí)現(xiàn)重介懸浮液密度設(shè)定值在線調(diào)整,弧形篩上掛防護(hù)鏈等一系列關(guān)鍵技術(shù),以解決官地選煤廠目前面臨的困境,進(jìn)而提高選煤分選效率和經(jīng)濟(jì)效益、降低重介的介耗。

    2 工藝改造分選

    2.1 重介主要生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行改造

    官地選煤廠原不脫泥入洗,0.5-50mm物料由跳汰和無壓三產(chǎn)品重介洗選,-0.5mm物料由浮選系統(tǒng)洗選,然而原煤中小于3mm粒度級(jí)占28%左右,造成系統(tǒng)煤泥含量高導(dǎo)致重選過程效率降低,介質(zhì)消耗大,同時(shí)給浮選和煤泥水處理過程帶來了巨大的壓力。

    選前脫泥可為主選環(huán)節(jié)提供穩(wěn)定的入料條件,降低對(duì)重介分選的干擾;提高重介旋流器的入料粒度下限,提高洗選效率。粗煤泥分選工藝與設(shè)備,實(shí)現(xiàn)1.0mm-0.25mm高效分選。對(duì)于粗煤泥分選方面,針對(duì)太原入洗原煤中末煤含量較高的問題,采用CSS粗煤泥分選機(jī)的分選工藝,提高粗煤泥分選效果,同時(shí)提高脫介效率,降低介質(zhì)消耗;改善進(jìn)入浮選系統(tǒng)的煤泥粒度組成,提高浮選作業(yè)的分選效率。

    煤泥分選回收設(shè)備采用為一臺(tái)直徑3m的CSS粗煤泥分選機(jī),其干煤泥處理量為60t/h。主要分選1mm-0.25mm煤泥,入料濃度一般為400g/l。CSS粗煤泥分選機(jī)的入料為原煤經(jīng)脫泥篩后脫除的0-1mm煤泥,經(jīng)濃縮旋流器濃縮分級(jí)后0.25mm-1mm進(jìn)入CSS分選系統(tǒng)進(jìn)行濃縮回收。

    為此,官地礦改造重點(diǎn)是對(duì)現(xiàn)有的跳汰系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,達(dá)到入洗原煤全重介洗選;同時(shí),加裝了脫泥篩,提高分選效率,達(dá)到降低重介質(zhì)消耗目標(biāo)。

    2.2 重介分選密度智能控制

    官地選煤廠原重介懸液密控控制系統(tǒng)分流采用人工操控進(jìn)行補(bǔ)水,通過大分流量來保證重介懸浮液密度高于設(shè)定值,然后自動(dòng)補(bǔ)水來實(shí)現(xiàn)密度控制,其實(shí)質(zhì)是創(chuàng)造了水量和介質(zhì)的過平衡條件,導(dǎo)致進(jìn)入系統(tǒng)水量增加,同時(shí)過大分流量造成磁選機(jī)高負(fù)荷工作狀態(tài),降低了磁選回收率,介質(zhì)消耗上升。

    密度控制系統(tǒng)實(shí)質(zhì)是輸入與輸出控制系統(tǒng),針對(duì)密度、煤泥含量、桶位、補(bǔ)水閥開度等變量間的耦合關(guān)系,確立了補(bǔ)水采用PID控制器,分流控制由于各影響因素與分流閥開度之間難以建立精確的數(shù)學(xué)模型,是一個(gè)非線性、強(qiáng)耦合的系統(tǒng),本研究采用最小二乘支持向量機(jī)(LS-SVM)進(jìn)行模型建立。實(shí)現(xiàn)重介懸浮液密度的自動(dòng)控制,在實(shí)現(xiàn)密度自動(dòng)控制基礎(chǔ)上,利用智能控制方法實(shí)現(xiàn)在煤質(zhì)發(fā)生變化和波動(dòng)時(shí),自動(dòng)調(diào)節(jié)懸浮液密度值。懸浮液密度智能控制系統(tǒng)架構(gòu)圖如圖1所示。

    2.3 提高弧形篩脫介效果

    精煤弧形篩更換的頻繁,弧形篩脫介效果保持不在90%以上。在弧形篩篩面上加掛廢舊的刮板鏈條后,間斷布置,既保證物料的脫介效果,還增強(qiáng)了篩面的耐磨性,延長(zhǎng)了弧形篩的使用壽命,節(jié)約了材料。對(duì)工藝認(rèn)真檢查,保證弧形篩的效果。

    3 改造前后的運(yùn)行狀況比較

    采用預(yù)先脫泥工藝,磁選機(jī)入料濃度降低,磁選效率提高,磁選回收率達(dá)到了98.2%?,F(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),不脫泥無壓重介系統(tǒng),產(chǎn)品帶介一般在2.5kg/t左右,脫泥無壓系統(tǒng)產(chǎn)品帶介一般為1.5kg/t,降低了介耗。

    對(duì)新型重介懸浮液密度智能控制系統(tǒng)進(jìn)行了硬件選型和軟件設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)分流和自動(dòng)補(bǔ)水的無擾切換?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,該控制系統(tǒng)密度控制精度為±0.005g/cm3,磁選機(jī)單機(jī)檢查表明,精煤磁選機(jī)磁性物回收率達(dá)到98.2%,回收率高于99%,回收效率良好,控制系統(tǒng)滿足了官地選煤廠煤質(zhì)多變的實(shí)際情況,適應(yīng)了新型煉焦煤重介分選工藝,降低了介質(zhì)消耗,實(shí)踐效果良好。

    4 改造效益分析

    改造后官地選煤廠的噸煤介質(zhì)消耗量為1.3kg,較改造前每噸降低1.2kg,按每月重介入洗原煤30萬t計(jì)算:月節(jié)約費(fèi)用約19萬元。同時(shí),減輕后續(xù)粗煤泥系統(tǒng)的負(fù)荷,提高工效,保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)的連續(xù)性。

    5 結(jié)論

    通過對(duì)影響介耗因素的分析,對(duì)現(xiàn)在存在的問題進(jìn)行了一系列的改造和調(diào)整,降低了每噸原煤介耗的損失量,達(dá)到了選煤廠節(jié)能降耗的目的,并使系統(tǒng)中合格懸浮液更加穩(wěn)定,進(jìn)而使產(chǎn)品穩(wěn)定率得到了很大的提高,也就是提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,為企業(yè)探索環(huán)境友好型、資源節(jié)約型發(fā)展之路提供了參考。

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