常中興
摘 要:針對煤泥脫水效果差,官地選煤廠結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)狀對快開式隔膜壓濾機的控制系統(tǒng)進行自動化升級改造,基于PID控制理論,采用PLC控制器對壓濾機的控制系統(tǒng)進行改造,改造后系統(tǒng)操作簡單、減少人工成本,提升工效。
關(guān)鍵詞:快開式隔膜壓濾機;PID控制理論;PLC控制器;自動化控制
官地選煤廠是官地礦配套建設的礦井型選煤廠,年設計入洗能力達300萬t,工藝系統(tǒng)采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器+煤泥浮選+尾煤壓濾的聯(lián)合工藝系統(tǒng)。煤泥壓濾作為原煤洗選的重要工藝環(huán)節(jié),隨著礦井生產(chǎn)能力的不斷提高,官地選煤廠對壓濾設備的需求也逐步增加,傳統(tǒng)選煤廠煤泥壓濾系統(tǒng)采用人工操作,需要大量人力的投入,而且系統(tǒng)操作復雜,降低選煤廠的生產(chǎn)效率。
1 設備運行分析
壓濾工藝作為選煤廠的洗選重要環(huán)節(jié),傳統(tǒng)的人工操作效率低,操作精度低,嚴重影響整體運行效率提升。對壓濾系統(tǒng)的改造不但可以提升洗選效率,還可實現(xiàn)官地選煤廠的洗水閉路循環(huán),提高粗煤泥的回收。為此,官地選煤廠對兩臺KMZG250/1600型快開式隔膜壓濾機的控制系統(tǒng)進行自動化優(yōu)化改造,采用PLC控制器對壓濾機的入料系統(tǒng)和壓榨過程的進行自動化控制,通過安裝的監(jiān)測與閥門裝置,實現(xiàn)對壓濾機攪拌桶入料的自動化控制,提升壓濾效率與生產(chǎn)質(zhì)量。
2 壓濾機電氣控制系統(tǒng)原理
選煤廠在煤泥分選環(huán)節(jié)會產(chǎn)生大量的煤泥漿料,而壓濾機主要負責對煤泥過濾、壓榨和反吹。煤泥壓濾系統(tǒng)雖小,但是涉及到眾多的機械設備。傳統(tǒng)的煤泥漿料在壓濾濾板的擠壓作用下形成濾餅,雖然工藝較為簡單,但是傳統(tǒng)的人工壓濾系統(tǒng)需要消耗大量的人力、物力,為提高壓濾工效對快開式隔膜壓濾機的控制系統(tǒng)上的改造非常重要。
壓濾機自動化控制系統(tǒng)運行過程中壓力以及濾液流量等信息通過監(jiān)測系統(tǒng)測得,根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果對壓濾系統(tǒng)進行控制,控制路徑有變頻器、電磁閥以及接觸器等。為了實現(xiàn)壓濾工藝的自動化控制,系統(tǒng)的設計上必須考慮在入料和反吹物料的過程中管路的抗壓強度,在進行風壓榨的過程中,不同粒徑下的煤體顆粒與水的粘合度差異大;絮凝劑的加注量;濾布的通透性等都對壓濾系統(tǒng)的工效造成一定影響。特別是在壓濾工藝后期,隨著長期的運行降低了濾布的通透性,濾布上顆粒物和水粘合力的會大量增加,降低壓濾效率,增加安全隱患。為此,采用電氣控制實現(xiàn)系統(tǒng)的平穩(wěn)運行,并保證運用的精度。
壓濾機的控制系統(tǒng)核心采用PLC控制器,基于PID控制理論提升可操控的靈活性。PLC控制器可以實現(xiàn)對入料以及風壓機的控制,使得入料過程以及風壓過程保持恒壓,保證了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,提高了工作效率。PID控制理論框架圖如圖1所示。
由圖1可知,PID控制器采用比例、積分、微分的算法,計算輸出量的值和誤差,從而進行調(diào)節(jié)的控制方法。同時該控制系統(tǒng)還具有:比例控制的原理是將系統(tǒng)中的信號按照一定的比例進行反映,其主要是反映系統(tǒng)運行的速度以及穩(wěn)定性,是進行其他控制的基礎;積分控制的原理是將系統(tǒng)誤差中呈現(xiàn)正比的部分進行積分輸出,通過對誤差項進行時間上的積分,不斷減小穩(wěn)態(tài)誤差,直至系統(tǒng)中的穩(wěn)態(tài)誤差為零;微分控制的原理是將誤差中呈現(xiàn)正比的部分進行微分輸出,當系統(tǒng)中的誤差發(fā)生變化時,微分控制可以提前進行動作,抑制誤差,該控制方法下,系統(tǒng)的動態(tài)性能良好優(yōu)點。
3 PID控制系統(tǒng)的設計
PID控制系統(tǒng)的軟件部分是實現(xiàn)控制功能以及監(jiān)測功能的重要手段。軟件控制系統(tǒng)中涉及到對運行數(shù)據(jù)的存儲、處理以及對工作效率的評價。控制系統(tǒng)采用手動與自動控制方式,兩者的區(qū)別是手動控制下,需要人工在相關(guān)設備上進行操作,自動控制則在顯示界面進行參數(shù)以及設備運行狀態(tài)的調(diào)節(jié),當設備參數(shù)設定后,系統(tǒng)將按照參數(shù)設置進行運動,實現(xiàn)了智能化控制??刂破鬟\行方式流程圖如圖2所示。
對于風壓機的控制,采用變頻控制進行驅(qū)動,設置壓榨管網(wǎng)的壓力范圍在0.7~1.3MPa之間,通過傳感器獲得系統(tǒng)運行過程中壓榨管網(wǎng)實際壓力,在PID算法的計算下,實時改變風機的頻率,進而調(diào)節(jié)壓榨管網(wǎng)的壓力。當壓榨管網(wǎng)的運行壓力在給定區(qū)域內(nèi)時,保持當前的運行狀態(tài),當運行壓力不在給定范圍內(nèi)時,PID算法計算得到合適的壓力標準值,通過頻率調(diào)節(jié)改變電機的運行速度,使得運行壓力達到壓力標準值。
壓濾機的入料泵控制系統(tǒng)工藝流程,將入料泵的初始壓力設置為0.75MPa,當實際運行壓力低于初始值時,通過PID算法進行調(diào)控提高運行壓力;當實際運行壓力大于初始值時,同樣通過PID算法進行調(diào)控降低運行壓力,使得設備以恒定的壓力運行,保證了設備的安全穩(wěn)定性。
4 運行效果分析
控制系統(tǒng)的操控界面觸摸屏主要顯示設備的運行技術(shù)參數(shù),通過編程語言可以與PLC控制器連接實現(xiàn)良好的交互性,本文采用MCGS上位機觸摸屏進行界面的顯示,該觸摸屏界面簡單、操作容易且便于后期的維護,通過與硬件以及數(shù)據(jù)模塊進行連接實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的采集處理,礦井也可根據(jù)自身要求進行模塊的組態(tài)形成適用自己的系統(tǒng)。在電氣自動控制系統(tǒng)以及軟件的研究和設計基礎上,在礦井選煤廠進行了實際應用。根據(jù)需求,對壓濾工藝的顯示界面進行了設計,監(jiān)控界面可以實時顯示系統(tǒng)運行過程中各設備的狀態(tài),可以根據(jù)自身需求進行界面的切換,了解其他工況信息。
將改進后的系統(tǒng)與原系統(tǒng)下壓濾工藝進行比較,得到表1所示的結(jié)果,從表1中可以看出,原系統(tǒng)下得到的煤泥含水率高達28%,電氣自動控制系統(tǒng)下煤泥含水率降低了35%,而改進后的電氣自動控制系統(tǒng)循環(huán)時間也明顯減少,在單位時間的煤泥處理量上得到明顯的提高,增加了約9.2%。且在系統(tǒng)運行的過程中,減少人工操作,設備運行效率有效提升高。
5 結(jié)論
官地選煤廠為提升壓濾機的自動化運行效率,基于PID控制原理對快開式隔膜壓濾機的控制系統(tǒng)進行升級改造,實現(xiàn)對壓濾機運行狀態(tài)的計算與調(diào)控,系統(tǒng)運行可靠程度高,實踐取得聯(lián)合效果。經(jīng)改造后的煤泥含水率降低35%,單位時間的煤泥處理量提升了約9.2%,還節(jié)約大量的勞動力,優(yōu)化工序提高生產(chǎn)效率,提高官地選煤廠的自動化控制水平。
參考文獻:
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