管曙剛 中國鐵路上海局集團有限公司上海工務(wù)段
2019年2月至3月,國內(nèi)京滬高鐵連續(xù)出現(xiàn)了多起某型動車組抖車現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為車體出現(xiàn)高頻抖動并引起了座椅、行李架的抖動,同時產(chǎn)生了一定的噪音,影響旅客乘坐舒適性。
動車組抖動的主要特點:
(1)動車組車輪臨近鏇修時容易出現(xiàn)抖車;
(2)抖車集中在濟南局與上海局管內(nèi)個別區(qū)段;
(3)抖車動車組構(gòu)架橫向振動加速度未出現(xiàn)報警。
本文以京滬高鐵上海局管內(nèi)線路為研究對象,對車輛和鋼軌狀態(tài)進行調(diào)查研究,分析了造成動車組抖車的原因并提出處理措施,確保高鐵動車運行安全和舒適。
工務(wù)部門會同車輛部門對抖車的動車組進行了添乘,并測試了發(fā)生抖車的車底板、側(cè)墻、行李架與座椅的振動加速度。通過測試可知:
(1)抖車區(qū)段車體平穩(wěn)性顯著降低,添乘測試車體橫向平穩(wěn)性為2.4(主機廠添乘測試平穩(wěn)性最大超過3.0)。
(2)抖車時車底面的垂向振動加速度明顯小于橫向,但是傳遞至側(cè)墻、行李架、座椅后垂向振動加速度顯著增加。
(3)抖車時底板、側(cè)墻、行李架、座椅的振動加速主頻都為7.9 Hz,且可明顯聽到座椅與行李架發(fā)出噠噠噠的抖動聲。
對發(fā)生抖動的動車組車輪型面進行了測量,實測車輪型面與標(biāo)準(zhǔn)車輪型面對比見圖1,可見實測車輪型面在踏面區(qū)域出現(xiàn)了較為明顯的凹磨,凹磨寬度約為40 mm,滾動圓處磨耗深度約1.2 mm,除此之外并未出現(xiàn)其他異常。
圖1 車輪踏面外形對比
京滬高鐵上海局管內(nèi)抖車區(qū)段集中在南京至無錫段,該區(qū)段鋼軌廓形在2011年預(yù)打磨后未進行GMC-96X打磨車的預(yù)防性打磨,僅每年安排一次鋼軌快速打磨,快速打磨可提高線路的平順性,但對鋼軌廓形的改善效果有限。通過調(diào)查并統(tǒng)計抖車區(qū)段鋼軌發(fā)現(xiàn):1)鋼軌光帶較寬(見圖2~圖3),寬度在40 mm~52 mm之間;2)與設(shè)計廓形60D相比,抖車區(qū)段鋼軌廓形在軌距角部位存在正偏差超限,最大偏差量約為+0.8 mm~+1.0 mm,見圖4~圖7。
圖2 上行K1092+663右股光帶(寬度42 mm)
圖3 上行K1092+683右股光帶寬度(51 mm)
圖4 上行K1148+500左右軌廓形與標(biāo)準(zhǔn)廓形對比(藍色為標(biāo)準(zhǔn)廓形)
圖5 上行K1149+500左右軌廓形與標(biāo)準(zhǔn)廓形對比(藍色為標(biāo)準(zhǔn)廓形)
圖6 上行K1091+000左右軌廓形與標(biāo)準(zhǔn)廓形對比(藍色為標(biāo)準(zhǔn)廓形)
圖7 上行K1091+000左右軌廓形與標(biāo)準(zhǔn)廓形對比(藍色為標(biāo)準(zhǔn)廓形)
選取出現(xiàn)抖車的動車組車輪踏面與抖車區(qū)段鋼軌廓形進行仿真計算,其中輪軌匹配等效錐度結(jié)果見表1。由表1可知,抖車動車組輪軌匹配等效錐度均大于0.33,部分車體的輪軌匹配等效錐度甚至已經(jīng)超過經(jīng)驗限值0.4。過大的等效錐度將增大轉(zhuǎn)向架蛇行運動頻率,當(dāng)蛇行失穩(wěn)頻率與車體彈性模態(tài)接近時,極易引起車體彈性振動而出現(xiàn)抖車情況。
表1 輪軌匹配等效錐度
圖8 和圖9為輪軌接觸點分布情況。出現(xiàn)抖車的動車組車輪踏面與抖車區(qū)段鋼軌匹配時,由于車輪存在較大凹磨,輪軌接觸點主要分布于外軌與軌距角,容易出現(xiàn)假性輪緣接觸,加劇輪對橫向振動。
圖10 為輪軌匹配等效錐度曲線。可見等效錐度曲線呈負(fù)斜率趨勢,研究發(fā)現(xiàn)負(fù)斜率的等效錐度曲線不利于構(gòu)架穩(wěn)定性。
圖8 1號動車組1車導(dǎo)向輪對輪軌接觸
圖9 2號動車組3車導(dǎo)向輪軌輪軌接觸特性
圖10 輪軌匹配等效錐度曲線
車輪磨耗后,構(gòu)架蛇行分岔主要為超臨界分岔,即隨著運行速度提高,輪對先出現(xiàn)周期性小幅橫向蛇行運動且其幅值隨速度不斷增大,當(dāng)蛇行運動幅值達到某一臨界點則出現(xiàn)大幅蛇行失穩(wěn)現(xiàn)象。如圖11所示,臨近鏇修周期時動車組以350 km/h的速度通過某些區(qū)段時,輪對會出現(xiàn)小幅蛇行運動,也可能是產(chǎn)生抖車的誘因之一。
圖11 蛇行分岔圖
從分析結(jié)果可見,車輪臨近鏇修時產(chǎn)生的凹磨及鋼軌打磨不到位(即鋼軌軌距角處正偏差超限)是造成動車組抖車的重要因素。所以,對于動車組抖車的治理,可從車輪鏇修和鋼軌打磨兩方面予以解決。前期研究表明,良好的鋼軌打磨可保證甚至延長動車組的鏇修周期,所以,對于出現(xiàn)抖車的線路,應(yīng)當(dāng)制定精細化的鋼軌打磨計劃和方案,做到:
(1)打磨計劃要合理
應(yīng)做到區(qū)間線路和岔區(qū)線路的貫通打磨,即保證岔區(qū)線路和區(qū)間線路鋼軌廓形的一致性。工務(wù)部門在制定打磨計劃時,應(yīng)保證打磨計劃可以滿足車站道岔及站內(nèi)外線路的覆蓋打磨。
(2)治理方式要科學(xué)
目前,各鐵路局均配備有96頭鋼軌打磨車,20頭道岔打磨車及人工小型打磨機具。對于左右股對稱性良好,且存在長大區(qū)間抖車的線路,可采用96頭鋼軌打磨車進行跨區(qū)間打磨,打磨后廓形滿足《高速鐵路鋼軌打磨管理辦法》要求;對于左右股對稱性不良,且存在動車組抖車的線路,應(yīng)優(yōu)先采用20頭道岔打磨車進行分區(qū)段精細化打磨,以消除兩股鋼軌的不對稱度,必要時可輔以人工小機打磨,再進行兩股鋼軌廓形的修復(fù),在保證兩股對稱性的前提下,廓形應(yīng)滿足《高速鐵路鋼軌打磨管理辦法》要求。
(3)打磨方案要細化
對于存在抖車的線路,應(yīng)對抖車區(qū)段鋼軌廓形進行精細測量,通過測量結(jié)果確定打磨位置及打磨量。
綜合上述分析,京滬高鐵某型動車組抖車的原因是磨耗后期凹磨嚴(yán)重的車輪踏面與部分區(qū)段鋼軌匹配不良,輪軌匹配等效錐度過大使構(gòu)架出現(xiàn)8 Hz左右蛇行運動失穩(wěn)頻率特征,該頻率特征傳遞至車體,可能與車體彈性模態(tài)接近而激起車體共振,產(chǎn)生抖動。同時,8 Hz左右頻率特征也傳遞至座椅與行李架,影響旅客乘車舒適性。
建議對抖車頻繁且接近鏇修周期的動車組進行車輪鏇修,并對長期未打磨區(qū)段鋼軌進行預(yù)防性打磨。