侯方羊,梁小田,敖火平,鐘良偉,王學(xué)文
(中冶南方(新余)冷軋新材料技術(shù)有限公司,江西新余 338001)
中冶新材1450 mm 六輥單機(jī)架可逆軋機(jī)主要由開卷機(jī)、入出口卷取機(jī)、軋機(jī)本體、張力計(jì)輥、板型輥及乳化液系統(tǒng)等組成。乳化液系統(tǒng)主要由乳化液供給箱、供給泵組、回流泵、返回箱、脫鹽水供給箱、脫鹽水供給泵組以及軋機(jī)本體入出口乳化液冷卻系統(tǒng)組成。乳化液系統(tǒng)主要作用是在帶鋼軋機(jī)過程中對輥系進(jìn)行潤滑和冷卻,乳化液系統(tǒng)設(shè)備的穩(wěn)定對生產(chǎn)順行及產(chǎn)品質(zhì)量有很大影響。自2015 年軋機(jī)投產(chǎn)以來,乳化液系統(tǒng)故障率高,存在的主要問題有回流泵吸空頻率高、管道振動大引起管道開裂故障高及管道振動與管道支架之間磨損導(dǎo)致管壁磨薄滲漏、供給箱攪拌機(jī)減速機(jī)損壞更換難度大及勞動強(qiáng)度高、天氣溫度低時乳化液原油補(bǔ)給系統(tǒng)經(jīng)常堵塞無法加油等。
在帶鋼軋制過程中需要大量乳化液冷卻潤滑軋輥、冷卻帶鋼,冷卻潤滑的乳化液通過收集槽流到返回箱。回流泵的作用是將返回箱的乳化液送到過濾平床過濾,之后乳化液通過平床下方的管路流回乳化液主箱,回流泵就是保障返回箱和主箱液位的動平衡,從而滿足軋制帶鋼順利進(jìn)行。回流泵的啟動和停止通過液位計(jì)的高低控制,啟動和停止頻率高,每次啟動和停止都會導(dǎo)致管路抖動,經(jīng)常導(dǎo)致管路開裂,泄漏乳化液;回流泵經(jīng)常出現(xiàn)吸空現(xiàn)象,低液位信號未發(fā)出,導(dǎo)致泵長時間處于吸空狀態(tài)工作,在該狀態(tài)時由于壓力流量不穩(wěn)定引起管路振動,加劇管路和周圍物體的摩擦,引起摩擦部位管路滲漏或其他部位開裂泄漏。
乳化液返回箱和供給箱最開始設(shè)計(jì)使用的液位計(jì)都是翻板液位計(jì)。在生產(chǎn)過程中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)翻板液位計(jì)的指示值和實(shí)際液位值偏差較大,首先可能會引起供給箱加脫鹽水過多,導(dǎo)致漫溢或者供給泵流量不足,導(dǎo)致軋制帶鋼過程中斷帶或爆輥等生產(chǎn)事故;其次可能引起回流泵無法正常啟動,導(dǎo)致乳化液漫溢,或者返回箱回流泵無法停止,導(dǎo)致回流泵長期處于吸空運(yùn)行狀態(tài),造成回流管路開裂泄漏等故障。
供給箱攪拌機(jī)的作用是將乳化液攪拌均勻,防止乳化液和水分離,造成乳化液濃度變化大,起不到應(yīng)有的潤滑冷卻作用。該攪拌機(jī)屬于落地式攪拌機(jī)(圖1),攪拌機(jī)下方軸承固定在供給箱箱底,聯(lián)軸器懸在供給箱里,距離箱體頂板200 cm。攪拌機(jī)的頻發(fā)故障主要是高速齒及軸承損壞,軸承損壞后需要更換減速機(jī)。更換減速機(jī)時,攪拌機(jī)葉輪軸需要從箱底軸承內(nèi)圈拉出,將攪拌機(jī)聯(lián)軸器懸空高于乳化液箱上蓋200 cm 左右,才能便于拆卸聯(lián)軸器從而將減速機(jī)和葉輪分離。由于葉輪直徑大于固定減速機(jī)底板箱蓋孔的尺寸,因此該葉輪軸只能臨時固定在箱體上方防護(hù)欄桿上,存在較大安全隱患。安裝時也增加了工作難度,攪拌機(jī)葉輪軸需要裝入乳化液供給箱箱體底板的軸承內(nèi)徑孔里,由于箱體里布滿乳化液根本無法看到軸承內(nèi)徑孔,因此安裝時完全靠運(yùn)氣和經(jīng)驗(yàn)。
原來配套的乳化液原油補(bǔ)給系統(tǒng)管路長、彎頭多,管路上還有過濾器,每次補(bǔ)完乳化液原油后管道殘留的原油多,如圖2 所示。當(dāng)環(huán)境溫度過低時,這些殘留在管道的原油就會結(jié)成團(tuán)堵塞管路,下次補(bǔ)原油時泵出口壓力很高,但是原油無法正常補(bǔ)入。需要先疏通管路后補(bǔ)油泵才能正常將原油補(bǔ)入供給泵吸油管道。由于管路長彎頭又多,管路疏通每次至少2 h,工作量大,疏通都是臨時接個蒸汽管,人工用蒸汽慢慢將凝結(jié)的乳化液消融,該方法耗時耗力又不安全。
圖1 改進(jìn)前攪拌機(jī)
圖2 改進(jìn)前乳化液原油補(bǔ)給系統(tǒng)
返回箱液位計(jì)最開始使用翻板式液位計(jì),翻板式液位計(jì)通過設(shè)定的高低液位控制回流泵啟動和停止。由于乳化液一個完整的循環(huán)周期短,泵啟停頻率高,在每次啟停過程中都會產(chǎn)生水錘效應(yīng),管路振動頻率高,日積月累容易導(dǎo)致管路開裂泄漏或者其他部位磨穿滲漏,以及管路支架脫焊掉落等,因此該種液位控制方式不適用回流泵控制。
回流泵經(jīng)常吸空的原因主要有:①液位設(shè)置不合理,低液位設(shè)置過低;②翻板式液位計(jì)指示液位和實(shí)際液位嚴(yán)重不符,導(dǎo)致低液位信號一直未發(fā)出,泵無法停止?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),這種現(xiàn)象主要是由于液位計(jì)里面的磁浮子被結(jié)團(tuán)的乳化液粘住,無法正常工作。
處理返回箱和供給箱翻板式液位計(jì)故障,發(fā)現(xiàn)幾乎每次都是液位計(jì)里的磁浮子被結(jié)成團(tuán)的乳化液粘住無法隨著液位變化浮動,使用熱水或熱的乳化液清洗液位計(jì)就恢復(fù)正常。產(chǎn)生該故障的原因是液位計(jì)下方有一段液位不流動,天氣溫度過低時,下方的該處液體會結(jié)成團(tuán),當(dāng)液位降到附近時浮子被粘住,無法正確指示真實(shí)液位。
供給箱攪拌機(jī)常出現(xiàn)的故障是攪拌機(jī)高速齒和軸承損壞,造成該故障的主要原因是減速機(jī)潤滑不到位。減速機(jī)是立式的,潤滑油液位低于1/2 時高速齒只有下方很少一部分浸在油里,因此整個齒面很難潤滑到位,加劇高速齒磨損;高速齒上方的軸承潤滑是靠高速齒輪轉(zhuǎn)動將油甩至該軸承部位潤滑,因此潤滑油位低時該部位的軸承很難潤滑到位,從而導(dǎo)致軸承損壞引起齒輪損壞。
乳化液原油補(bǔ)給系統(tǒng)常出現(xiàn)的故障主要是乳化液結(jié)成團(tuán)堵塞管路,原因是周圍環(huán)境溫度低;其次是泵出口管路長10 m、彎頭有9 個、閥門2 個、還有過濾器(過濾精度20 μm),這些都會產(chǎn)生阻力使管道里殘留大量乳化液,溫度低時整個管路全堵塞,泵很難靠壓力打通堵塞管路。
根據(jù)多年乳化液設(shè)備維修經(jīng)驗(yàn),以及對乳化液設(shè)備運(yùn)行控制原理了解,針對乳化液系統(tǒng)存在的問題采取以下改進(jìn)措施。
(1)針對回流泵啟動停止產(chǎn)生水錘效應(yīng),將回流泵控制改成變頻控制,在低液位時低頻運(yùn)行,液位達(dá)到高液位時高頻運(yùn)行,根據(jù)運(yùn)行情況合理設(shè)定低液位參數(shù)。
(2)針對翻板式液位計(jì)磁浮子經(jīng)常被結(jié)成團(tuán)乳化液粘住問題,將乳化液返回箱和供給箱液位計(jì)改成隔膜式液位計(jì),優(yōu)點(diǎn)是孔徑大、不易堵塞、清洗方便。
(3)針對攪拌機(jī)安裝拆卸問題,加長攪拌機(jī)葉輪軸,將聯(lián)軸器安裝位置延長至箱體上蓋200 cm 處,方便攪拌機(jī)檢修,降低維修安全風(fēng)險(xiǎn)和勞動強(qiáng)度。加強(qiáng)攪拌機(jī)運(yùn)行期間點(diǎn)檢,確保潤滑油位處于1/2~2/3,保障高速齒及軸承潤滑。改進(jìn)后的安裝形式見圖3。
(4)針對乳化液原油補(bǔ)給系統(tǒng)存在的問題,將原來乳化液補(bǔ)給泵改至乳化液供給泵吸油管上(通常乳化液供給泵吸油管的溫度有50~60 ℃),剛好利用該管路的溫度給改進(jìn)后的乳化液補(bǔ)給管路和泵本體保溫,因而乳化液原油不會在泵本體內(nèi)和管路內(nèi)凝結(jié)堵塞管路。改進(jìn)方法是將原來10 m 長的乳化液補(bǔ)給管路縮短至0.6 m,減少至1 個彎頭、1 個蝶閥及1 個止回閥。改進(jìn)后的管路布置見圖4。
圖3 改進(jìn)后攪拌機(jī)
在乳化液系統(tǒng)實(shí)施上述措施一年多來,回流泵運(yùn)行平穩(wěn),從未產(chǎn)生水錘效應(yīng),管路無振動,未發(fā)生管道開裂泄漏及磨穿滲漏故障。液位計(jì)液位指示準(zhǔn)確可靠,返回箱和供給箱未出現(xiàn)漫溢、加水過多及回流泵吸空等故障。乳化液原油補(bǔ)給系統(tǒng)管路未出現(xiàn)堵塞,加油通常無阻,攪拌機(jī)安裝方便,省時省力。
圖4 改進(jìn)后的管路布置