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      某GDI發(fā)動機燒機油問題優(yōu)化方案

      2020-10-28 01:36:44薛向陽沙賓賓隋寶峰周維王雷
      汽車實用技術(shù) 2020年18期

      薛向陽 沙賓賓 隋寶峰 周維 王雷

      摘 要:為了解決某GDI發(fā)動機研發(fā)階段出現(xiàn)的發(fā)動機在低負(fù)荷工況下燒機油問題 通過分析燒機油問題的原因 最終確定采取了優(yōu)化油氣分離器結(jié)構(gòu)的方法來降低機油耗 通過將原發(fā)動機的旋風(fēng)式精分離油氣分離器變更為纖維棉式精分離油氣分離器的方式 成功將小時機油耗由1.425g/h降低至0.38g/h。經(jīng)過整車路試驗證 機油消耗量明顯下降 可以得出纖維棉式精分離油氣分離器可以有效降低發(fā)動機在低負(fù)荷狀態(tài)下運轉(zhuǎn)的機油消耗量的結(jié)論。

      關(guān)鍵詞:機油消耗;曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng);氣缸蓋罩

      中圖分類號:U464? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? 文章編號:1671-7988(2020)18-99-03

      Abstract: In order to solve the problem of engine oil burning under low load for a GDI engine, through analyzing the causes of the oil burning problem, finally confirm to optimize the structure of the oil-gas separator to reduce the engine oil consumption. By changing the cyclone type oil-gas separator into the fiber cotton type fine separation oil-gas separator, the hourly oil is successfully decreased, the consumption decreased from 1.425g/h to 0.38g/h. Through the vehicle road test, the oil consumption is obviously reduced. It can be concluded that the oil gas separator with fiber cotton separation can effectively reduce the oil consumption of the engine under low load.

      Keywords: Oil consumption; Crankcase ventilation system; Cylinder head cover

      CLC NO.: U464? Document Code: A? Article ID: 1671-7988(2020)18-99-03

      前言

      機油作為發(fā)動機的保護(hù)劑存在于發(fā)動機中 減輕發(fā)動機摩擦副磨損 避免由于摩擦副的異常摩擦而導(dǎo)致發(fā)動機異常磨損 且同時起到冷卻摩擦副的作用。機油消耗量過大將引起以下問題:(1)發(fā)動機摩擦副的異常磨損。(2)活塞冷卻不足。(3)活塞環(huán)卡滯 發(fā)動機油耗上升并加劇機油消耗。(4)堵塞噴油器 降低發(fā)動機的功率扭矩。(5)氣門背面結(jié)焦 造成進(jìn)氣量偏差。(6)排放惡化。(7)發(fā)動機維護(hù)成本上升等不利因素。故本文以某GDI發(fā)動機研發(fā)階段出現(xiàn)的機油消耗量大問題為依托 研究了一種降低機油消耗的方法。

      1 燒機油原因分析

      B公司某GDI發(fā)動機研發(fā)路試過程中 發(fā)現(xiàn)車輛低速低負(fù)荷行駛時 機油消耗量明顯上升 40000km路試過程中 每8000km機油消耗量均大于840g(如圖1所示) 不滿足B公司機油消耗量標(biāo)準(zhǔn) 需進(jìn)行優(yōu)化。

      使用魚骨圖分析發(fā)動機燒機油的原因(如圖2所示),可能的路徑包括:

      (1)機油經(jīng)由曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)返回氣缸燃燒。

      (2)機油經(jīng)缸體、活塞、活塞環(huán)進(jìn)入氣缸燃燒。

      因檢查此路試發(fā)動機過程中 發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣門背面存在大量機油結(jié)焦現(xiàn)象(如圖3所示) 判斷機油可能通過曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)經(jīng)由氣缸蓋罩、進(jìn)氣歧管返回氣缸中燃燒。其失效模式可能主要是油氣分離器效率不足等。

      曲軸箱中含油氣體必須通過曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)對油氣進(jìn)行分離后返回氣缸燃燒。油氣分離效率低會導(dǎo)致經(jīng)過油氣分離器的機油無法有效分離 含油氣體通過曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)入氣缸燃燒。

      針對問題發(fā)動機進(jìn)行油氣分離試驗驗證如:(如圖4) 在曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)中串接一個油氣收集瓶并稱量空油氣收集瓶重量。每間隔500rpm 固定負(fù)荷 運行發(fā)動機2h。烘干后稱量油氣收集瓶重量 計算機油攜帶量。

      通過對比小時機油攜帶量 可明顯發(fā)現(xiàn)低速時油氣分離效率遠(yuǎn)低于高速(如圖5所示) 故可通過優(yōu)化油氣分離效率來降低此款發(fā)動機低速低負(fù)荷的機油耗。

      2 優(yōu)化方案

      如圖5所示 發(fā)動機低速運轉(zhuǎn)時油氣分離效率較低 可通過優(yōu)化油氣分離器結(jié)構(gòu)來提高油氣分離效率?,F(xiàn)階段采用的氣缸蓋罩為多孔旋風(fēng)精分離油氣分離模式(如圖7所示) 多孔旋風(fēng)精分離油氣分離器的特點是利用油氣慣性來分離機油,故隨著活塞竄氣量的加大 油氣分離效果越好 但低速低負(fù)荷時由于活塞竄氣量較小 含油氣體流速較小 油氣分離效果無法滿足使用需求 故發(fā)動機低速低負(fù)荷運轉(zhuǎn)時油氣分離效果不佳。將此結(jié)構(gòu)更改為纖維棉精分離模式(如圖8所示) 即在油氣分離器油氣出口處增加一層纖維棉 當(dāng)發(fā)動機處于低速低負(fù)荷運轉(zhuǎn)時 纖維棉可以有效吸附油氣中的機油微粒 當(dāng)機油積累至一定數(shù)量后 通過氣缸蓋罩的回油孔回流至油底殼 可以有效降低低速低負(fù)荷的機油消耗量。

      3 試驗驗證

      3.1 氣缸蓋罩單體油氣分離試驗

      使用兩種氣缸蓋罩進(jìn)行單體油氣分離模擬試驗。試驗工況如下:模擬竄氣流量30L/min 50L/min 80L/min。模擬竄氣濃度4.58g/h 4.37g/h 4.74g/h進(jìn)行油氣分離試驗 試驗結(jié)果表明纖維棉式油氣分離器分離效果優(yōu)于多孔旋風(fēng)式油氣分離器(如圖9所示)。

      3.2 發(fā)動機油氣分離臺架試驗

      按發(fā)動機油氣分離試驗方法 利用臺架分別模擬搭載多孔旋風(fēng)精分離模式氣缸蓋罩和纖維棉精分離模式氣缸蓋罩整車低速低負(fù)荷行駛工況50h 結(jié)果顯示小時機油耗由1.425g/h降低至0.38g/h。(如圖10所示)

      3.3 機油消耗整車試驗

      由于臺架試驗僅能驗證穩(wěn)態(tài)狀態(tài)下的機油消耗 故還需將纖維棉式氣缸蓋罩搭載在整車上進(jìn)行整車試驗(如圖11所示)。

      經(jīng)過試驗驗證8000km機油消耗量由1170g降低至608g。且進(jìn)氣門背面基本無機油結(jié)焦現(xiàn)象。(如圖12所示)

      4 結(jié)論

      出于發(fā)動機對環(huán)境保護(hù)的要求 必須使用曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)平衡曲軸箱壓力 含油的曲軸箱廢氣必然要通過油氣分離器路進(jìn)入氣缸內(nèi)燃燒。長時間的燒機油會在活塞環(huán)處累計大量的積碳 造成活塞環(huán)無法自由轉(zhuǎn)動 進(jìn)一步加劇機油消耗。同時會造成進(jìn)氣門背面結(jié)焦 影響發(fā)動機的充氣模型 產(chǎn)生進(jìn)氣量不足 降低整車的動力性及經(jīng)濟(jì)性 嚴(yán)重時發(fā)生發(fā)動機怠速不良或失火故障。本文通過對油氣分離結(jié)構(gòu)的優(yōu)化 提高了低速狀態(tài)下氣缸蓋罩的油氣分離效率 降低了機油耗 經(jīng)過臺架及整車的驗證 此方案效果良好。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 周龍保.內(nèi)燃機學(xué)[M].第2版.北京:機械工業(yè)出版社,2005.

      [2] 吳昌健.機油消耗異常故障分析[J].內(nèi)燃機與配件,2019.(23).

      [3] 劉健勇.某行發(fā)動機機油消耗異常的試驗分析[J].汽車與配件, 2019(19).

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