徐義龍
摘 要:針對楊柳煤業(yè)1075工作面破碎頂板、3.2m厚煤層,通過調(diào)研,結(jié)合現(xiàn)場實際調(diào)整支架及煤機自動化動作程序?qū)崿F(xiàn)復雜地質(zhì)條件下的煤機記憶割煤、支架跟機聯(lián)動等一系列自動化遠程作業(yè),泵站系統(tǒng)、后運系統(tǒng)無人連鎖控制。該系統(tǒng)具備年產(chǎn)200萬t的生產(chǎn)能力。
關(guān)鍵詞:破碎頂板;智能化工作面;連鎖控制
中圖分類號:TD421 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)10-0167-02
1智能化綜采工作面簡介
1.1工作面概況
楊柳煤業(yè)1075智能化綜采工作面走向長2628m,傾斜166/195m,煤層傾角2°~14°,平均5°。煤層平均厚度3.2m,屬中厚煤層,煤層頂板以灰白色細砂巖為主,局部漸變成泥巖,底板以灰黑色泥巖為主,局部含有少量粉砂巖。
1.2設(shè)備配置情況
1075智能化綜采工作面選用ZZ8800-20/40D支架,MG500/1180-WD型雙滾筒交流電牽引采煤機、SGZ800/1050型刮板運輸機,SZZ830/315型橋式轉(zhuǎn)載機。DSJ100/100/2×200型可伸縮皮帶機。所有設(shè)備均安裝智能化控制裝置,滿足智能化開采要求。
2 1075智能化綜采工作面自動化控制系統(tǒng)的應用
系統(tǒng)優(yōu)點有:(1)實現(xiàn)在楊柳礦1075工作面的自動化生產(chǎn),實現(xiàn)安全、高產(chǎn)高效采煤;(2)實現(xiàn)在順槽監(jiān)控中心對綜采工作面設(shè)備的工作狀態(tài)遠程監(jiān)測監(jiān)控、故障警告、故障記錄及 “一鍵”啟停;(3)實現(xiàn)采煤機記憶截割采煤,液壓支架自動跟機作業(yè);實現(xiàn)工作面各子系統(tǒng)的聯(lián)動閉鎖控制。
2.1系統(tǒng)組成
該系統(tǒng)包括順槽集控系統(tǒng)、采煤機控制系統(tǒng)、支架電液控制系統(tǒng)、運輸設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、供電設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、泵站自動化控制以及工作介質(zhì)處理系統(tǒng),視頻監(jiān)控系統(tǒng)、地面監(jiān)控系統(tǒng),如圖1。
2.2系統(tǒng)工作模式
(1)系統(tǒng)工作模式分為本地、遠控和自動三種模式;(2)各分系統(tǒng)進行分別設(shè)置本地模式、遠控模式和自動模式;(3)某分系統(tǒng)或總控區(qū)處于急停時,均不能進行“一鍵”啟動;(4)某分系統(tǒng)處于急停時,不能遠程控制該分系統(tǒng)的設(shè)備;(5)在所有模式下,集控中心均需監(jiān)測各分系統(tǒng)所有設(shè)備的狀態(tài)信息以及故障信息,并對故障進行提示與預警;(6)地面分控中心可實現(xiàn)對工作面設(shè)備的遠程監(jiān)測及控制功能。
2.3各子系統(tǒng)功能
2.3.1順槽控制系統(tǒng)
順槽集控中心是整個智能綜采的核心及主要的人機交互界面,實現(xiàn)對綜采各子系統(tǒng)的集中監(jiān)測和控制。(1)系統(tǒng)具備對綜采設(shè)備“一鍵”啟停、單設(shè)備啟停以及對各設(shè)備進行遠程控制和遠程干預功能,并具有在監(jiān)控中心對綜采設(shè)備數(shù)據(jù)集成、處理、故障診斷、管理等功能;(2)具有對采煤機、刮板機頭、刮板機尾、轉(zhuǎn)載點視頻實時監(jiān)視功能;(3)具有井上數(shù)據(jù)傳輸功能,通過井下工業(yè)環(huán)網(wǎng),將井下數(shù)據(jù)上傳至地面控制中心;(4)實現(xiàn)綜采工作面采煤設(shè)備的集中控制,實現(xiàn)對采煤機、電液控制系統(tǒng)、刮板輸送機、破碎機和轉(zhuǎn)載機、皮帶運輸機、泵站系統(tǒng)、供電系統(tǒng)以及視頻系統(tǒng)的相互自動聯(lián)鎖控制;(5)通過采集刮板機、破碎機和轉(zhuǎn)載機、皮帶運輸機的運行負荷數(shù)據(jù),自動調(diào)節(jié)采煤機的牽引速度,控制采煤量,實現(xiàn)系統(tǒng)負荷均衡調(diào)節(jié)。
2.3.2采煤機及系統(tǒng)功能
采煤機順槽計算機接入到綜合自動化平臺,實現(xiàn)采煤機狀態(tài)實時顯示、遠程控制、綜采設(shè)備聯(lián)動、記憶割煤、狀態(tài)數(shù)據(jù)分析和評估,實現(xiàn)采煤機智能化控制。
(1)遠程控制功能??刂乒δ馨ǎ航馗羁刂?、牽引控制、搖臂升降控制等,為保證控制指令及時有效,控制延時時間不超過200ms。
(2)數(shù)據(jù)監(jiān)測功能。采煤機運行狀態(tài)包括:各電機電流、溫度,牽引速度,瓦斯?jié)舛?、油箱油溫、油位?采煤機姿態(tài)信息包括:采高、臥底、工作面位置,機身傾角、仰俯角。
(3)記憶切割功能。記憶截割功能應可以實現(xiàn)牽引速度與采高控制自適應調(diào)節(jié),實現(xiàn)高精度自動記憶截割。
(4)載荷聯(lián)動功能。采煤機與刮板運輸系統(tǒng)具備載荷聯(lián)動功能,當負荷較大時,集控系統(tǒng)將自動減慢采煤機的牽引速度,減少煤量。
(5)采煤機與支架防干涉功能。通過電液控系統(tǒng)實時監(jiān)測護幫板狀態(tài)(支護壓力和收回狀態(tài)),通過預警和報警機制,防止采煤機和支架產(chǎn)生干涉。
(6)采煤機與支架互鎖功能。通過監(jiān)測支架傳感器的數(shù)據(jù),分析支架的狀態(tài),實現(xiàn)支架與采煤機互鎖。
(7)采煤機發(fā)生異常情況后的自我保護性停機及系統(tǒng)停機功能。
(8)自動截割三角煤功能。集控中心滿足不同工作面的采煤工藝要求,實現(xiàn)自動截割三角煤功能;相應參數(shù)可以根據(jù)現(xiàn)場要求進行修改、配置[1]。
2.3.3支架電液控系統(tǒng)及功能
電液控制系統(tǒng)的組成:工作面電液控制系統(tǒng)、紅外線煤機位置監(jiān)測系統(tǒng)、支架遙控操作系統(tǒng)。
工作面電液控制系統(tǒng)主要包括支架控制器、電液控換向主閥、隔爆兼本安電源、隔離器、壓力傳感器、行程傳感器等及各類連接電纜;紅外線煤機位置監(jiān)測系統(tǒng)主要包括:紅外線發(fā)射器、紅外線接收傳感器及連接電纜等[2]。
2.3.4運輸控制系統(tǒng)及功能
(1)通過與運輸系統(tǒng)建立通訊,實現(xiàn)集控中心對運輸系統(tǒng)的順序啟停;(2)實現(xiàn)綜采工作面刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機、破碎機和皮帶運輸機運行的聯(lián)鎖協(xié)調(diào)自動控制;(3)監(jiān)控設(shè)備的實時狀態(tài),實現(xiàn)綜采工作面運輸系統(tǒng)報警、預警功能。
2.3.5供配電及監(jiān)控系統(tǒng)
供配電監(jiān)控系統(tǒng)主要是通過與工作面的組合開關(guān)、饋電開關(guān)、照明綜保等電力設(shè)備通過RS485或者以太網(wǎng)進行通訊,實現(xiàn)對工作面相應供配電設(shè)備的遠程分合閘、狀態(tài)監(jiān)測、故障告警、健康預判,為工作面自動化采煤提供動力保障。
2.3.6泵站監(jiān)控系統(tǒng)
(1)泵站控制系統(tǒng)與集控系統(tǒng)采用RS485,ModbusRTU協(xié)議雙向通訊,實現(xiàn)遠程監(jiān)視和控制;(2)實現(xiàn)泵站聯(lián)動啟動、泵站聯(lián)動停止以及泵站系統(tǒng)急停功能;(3)實現(xiàn)泵站循環(huán)啟動功能,能夠根據(jù)系統(tǒng)壓力、用液量多少自動控制啟停泵站的數(shù)量;(4)系統(tǒng)具備爆管保護功能及泵站吸空保護功能;(5)系統(tǒng)配備水處理系統(tǒng)、自動反沖洗高壓過濾站、自動反沖洗回液過濾站組成的多級過濾系統(tǒng),系統(tǒng)根據(jù)監(jiān)測的實時壓力,自動對過濾站進行反沖洗。
2.3.7視頻監(jiān)控系統(tǒng)
系統(tǒng)由采面視頻(含照明)、巷道視頻和照明以及視頻傳輸網(wǎng)絡(以太網(wǎng)組成)。系統(tǒng)組成說明:(1)每隔兩臺支架安裝一個正對煤壁的視頻(含照明)設(shè)備;(2)每隔6臺安裝一個沿溜子的視頻(含照明)設(shè)備;(3)在巷道機頭、巷道機尾、各搭接點安裝一個視頻照明設(shè)備;(4)在工作面安裝2個交換機組成環(huán)網(wǎng)。
2.3.8地面監(jiān)控系統(tǒng)
地面監(jiān)控系統(tǒng)包括:視頻主機、礦壓分析主機、數(shù)據(jù)處理主機(采煤機、刮板機、皮帶機、泵站、供電系統(tǒng)等的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))數(shù)據(jù)服務器、客戶端系統(tǒng)組成,完成對各設(shè)備的監(jiān)控、控制以及故障診斷。
3智能化開采中的創(chuàng)新與實踐
3.1更換位移傳感器
通過對井下生產(chǎn)實際調(diào)研和科學的理論計算,使用時間參數(shù)控制護幫板和伸縮梁動作,解決了拉線式傳感器在生產(chǎn)過程中易損壞導致數(shù)據(jù)傳輸中斷的難題。
3.2實現(xiàn)自動跟機帶壓擦頂移架
針對傳統(tǒng)人工拉架不能完全做到帶壓擦頂移架問題,楊柳煤業(yè)多次與廠家技術(shù)人員積極溝通,不斷優(yōu)化支架移架程序,最終工作面所有地段實現(xiàn)了支架自動帶壓跟機擦頂移架,有效提高了工作面回采安全系數(shù)。
3.3視頻網(wǎng)絡優(yōu)化
1075工作面共有76個視頻,采用交換機級聯(lián)方式網(wǎng)絡總線負荷較大,易出現(xiàn)視頻掉線和卡頓情況。針對該問題,對視頻網(wǎng)絡進行優(yōu)化,建立視頻服務器,客戶端訪問視頻均對視頻服務器訪問,避免了直接訪問攝像儀,視頻監(jiān)控系統(tǒng)的穩(wěn)定性得到顯著提高。
3.4做好水質(zhì)管理
組織安裝清水過濾站、自動反沖洗高壓過濾站、自動反沖洗高壓過濾器、回液過濾站,有效提高了元件的可靠性,同時為工作面實現(xiàn)智能化開采提供了有力保障。
4取得的成績
(1)安全和勞動環(huán)境得到改善。操作人員遠程操作,實現(xiàn)了本質(zhì)安全的目的。同時可有效避免粉塵傷害,有利于職工身體健康;(2)職工勞動強度大大降低;(3)通過智能化綜采工藝的應用,可以實現(xiàn)崗位優(yōu)化配置,生產(chǎn)效率顯著提高。原煤生產(chǎn)工效1025.6t/人,相比較以前,提高30%以上。區(qū)隊生產(chǎn)人員減少30%,節(jié)約人工的同時也大大提高了安全系數(shù);(4)對智能化開采技術(shù)方案進行全方位技術(shù)創(chuàng)新,各工藝流程實現(xiàn)了精準控制,優(yōu)化了三角煤開采工藝,更具有操作性。工作面工程質(zhì)量實現(xiàn)動態(tài)達標,綜采單產(chǎn)顯著提高。礦井安全、經(jīng)營效果得到顯著提升。
5下一步努力方向
5.1對智能化系統(tǒng)進行優(yōu)化,重點做好以下幾個方面
(1)支架護幫板和伸縮梁動作使用壓力傳感器控制,實現(xiàn)對支架伸縮梁和護幫板動作的精準控制;(2)電液控制系統(tǒng)進行模塊化設(shè)計做到全封閉管理,全面實現(xiàn)防水、防塵、防異物撞擊;(3)對機頭、機尾割三角煤工藝操作程序進行優(yōu)化,當生產(chǎn)過程中情況發(fā)生變化時,確保實現(xiàn)智能化操作和人工干預兩種模式隨意切換。
5.2推進科學發(fā)展,全面提升裝備水平
堅持科技創(chuàng)新,積極推廣使用新技術(shù)、新裝備,工作面裝備實現(xiàn)高可靠性、大功率、高工阻,為工作面安全高效回采提供裝備保障。在礦井完成生產(chǎn)任務的前提下,全面取消夜班,進一步提高職工幸福指數(shù)。
5.3打造集團公司智能化開采培訓基地
楊柳煤業(yè)在集團公司領(lǐng)導下智能化工作面建設(shè)取得了階段性的成功,下一步我們將繼續(xù)努力,在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上不斷進步,努力打造一流的智能化建設(shè)礦井,同時建立一支素質(zhì)過硬、技術(shù)成熟的智能化綜采隊伍,培養(yǎng)和發(fā)掘技術(shù)人才,成立智能化開采的核心技術(shù)團隊,負責技術(shù)攻關(guān)和培訓授課,成為淮北中厚煤層復雜條件下技術(shù)服務和培訓基地。為淮北礦業(yè)的智能化建設(shè)推進工作添磚加瓦。
參考文獻
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