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      污泥沉淀池改造提高離心脫水機脫泥效率分析

      2020-10-27 07:49:58李合友
      東北電力技術(shù) 2020年9期
      關(guān)鍵詞:脫水機排泥片狀

      李合友

      (浙江國華余姚燃氣發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 余姚 315400)

      某公司設(shè)有2座800 m3/h機械攪拌澄清池,主要供循環(huán)水補充水和工業(yè)冷卻水使用。澄清處理設(shè)計的年均水量約為812.9 m3/h,夏季約為1073.1 m3/h,混凝劑使用聚合氯化鋁。因為燃氣機組采用日開夜停的運行方式,所以機械攪拌澄清池也采用此方式運行。機械攪拌澄清池排出的污泥經(jīng)污泥沉淀池進行自然沉淀,上部清水溢流至清水回收池,然后通過回收水泵提升至機械攪拌澄清池的入口回收利用。污泥沉淀池內(nèi)部沉淀的泥渣,經(jīng)污泥泵送入離心脫水機進泥口,并在離心脫水機進泥管上添加絮凝劑(陽離子聚丙烯酰胺),增加污泥的結(jié)塊能力,從脫水機的隔離開關(guān)排出片狀污泥。而離心脫水機出來的清水則回流至污泥沉淀池,與污泥沉淀池上部的清水一起溢流至清水回收池,經(jīng)過回收水泵提升至機械攪拌澄清池的入口回收利用。

      離心脫水機布置在脫水機房的第2層,離心脫水機隔離開關(guān)的排泥口設(shè)置在2樓下部和1樓頂部之間,排泥口下部停放1輛泥罐車,污泥滿后,停止離心脫水機運行,泥罐車蓋好蓋子,然后汽車外運。加藥間布置在脫水機房的1層,設(shè)有1套自動加藥、配藥(陽離子聚丙烯酰胺)系統(tǒng)[1-4]。

      離心脫水機的設(shè)備類型為逆流臥式螺旋卸料沉降離心機,主機由柱錐形轉(zhuǎn)鼓、螺旋和差速系統(tǒng)組成,在離心力的作用下對污泥進行每天24 h的連續(xù)脫水,離心脫水機具有優(yōu)良的密封性能,確保污泥、水不會溢出機外而發(fā)生環(huán)境污染。由于污泥進料含固率可能有波動,差速扭矩控制系統(tǒng)能自動調(diào)節(jié)差速和扭矩以保證泥餅干度恒定和污泥固相回收率。

      1 設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)

      設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)見表1。

      污泥沉淀池、離心脫水機現(xiàn)場模擬圖如圖1、圖2所示。

      2 設(shè)備問題及處理

      在澄清池、泥渣池、脫泥機及其加藥系統(tǒng)穩(wěn)定運行一段時間后,離心脫水機的隔離開關(guān)排出的片狀污泥逐漸減少,最后排出的全是清水。針對這個問題進行了調(diào)整[5-6]。

      a.立即調(diào)整進入脫水機的泥漿泵流量,無論是將其流量控制在3~5 m3/h的小流量還是15~20 m3/h的大流量,離心脫水機脫泥效果無變化。

      表1 設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)

      b.立即調(diào)整進入脫水機中絮凝劑的質(zhì)量濃度,將其質(zhì)量濃度由0.1%升至0.5%,離心脫水機脫泥效果無變化。

      c.將離心脫水機轉(zhuǎn)轂轉(zhuǎn)速提高至2000 r/min,離心脫水機脫泥效果無變化。

      經(jīng)過以上調(diào)整無效后,對污泥沉淀池的泥漿泵附近泥水進行取樣,化驗結(jié)果顯示,進入脫水機的污泥含水率為99.5%(即固含量從4%變成0.5%),在污泥沉淀池內(nèi),由污泥泵提供給離心脫水機進行脫泥的污泥水基本是清水,所以無論如何調(diào)整污泥泵的流量、與絮凝劑的質(zhì)量濃度,還是調(diào)整脫水機轉(zhuǎn)轂轉(zhuǎn)速,離心脫水機都無法排出片狀污泥,如圖3所示。

      3 問題分析

      由圖3可知,進入脫水機入口的污泥泵周圍幾乎沒有泥渣,導(dǎo)致離心脫水機無法排出片狀污泥。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是澄清池排出的污泥進入污泥沉淀池南側(cè),受到污泥沉淀池底部斜度(15°)的影響,沉淀的泥渣快速流向北側(cè)(污泥泵設(shè)置在北側(cè)),在污泥沉淀池內(nèi)污泥進行自然沉淀。離心脫水機啟動運行,從隔離開關(guān)排出的片狀污泥至泥罐車,然后外運。但運行一段時間后,隨著污泥沉淀池內(nèi)污泥自然沉淀,污泥和清水逐漸分層,同時污泥泵附近的泥渣已經(jīng)基本被離心脫水機處理完畢,而污泥沉淀池南側(cè)沉淀的泥渣則淤積在南側(cè),無法流至北側(cè)的污泥泵附近,導(dǎo)致離心脫水機無法排出片狀污泥。由圖3可知,污泥沉淀池南側(cè)淤積了大量污泥,而北側(cè)污泥泵附近則沒有污泥。為了改變這種狀況,對2臺澄清池進行大量排泥,將污泥沉淀池南側(cè)淤積的泥渣進行沖洗至北側(cè)污泥泵附近,但是由于污泥沉淀池內(nèi)部污泥和上部清水減緩了沖洗效果,只有少量的污泥沖洗至污泥泵附近(污泥含水率在99%),離心脫水機啟動后,雖然能從隔離開關(guān)排出片狀污泥,但是間隔時間長,排泥量很少,離心脫水機效率降低,污泥沉淀池有效空間快速減少,直至泥渣池全部充滿污泥,已經(jīng)遠遠超出了離心脫水機的處理能力(Q=10~15 m3/h)。由于污泥沉淀池內(nèi)部污泥已經(jīng)處于高位,導(dǎo)致機械攪拌澄清池的沉降比已經(jīng)無法通過排泥的方式降低,其出水水質(zhì)無法得到保障,為了保證機械攪拌澄清池穩(wěn)定運行,只能通過人工清理,將污泥沉淀池內(nèi)部泥渣清理干凈。2011年,共清理污泥沉淀池6次,每次3萬元,共計18萬元。

      4 系統(tǒng)優(yōu)化改造

      2012年,為了改變污泥沉淀池和離心脫水機被動的運行方式,嘗試對系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。經(jīng)過現(xiàn)場分析,導(dǎo)致污泥沉淀池南側(cè)淤積大量的污泥,而北側(cè)污泥泵附近則沒有污泥的主要原因是:在機械澄清池進行排泥時,污泥沉淀池內(nèi)部污泥和上部清水減緩了沖洗效果(主要是池內(nèi)污泥上部清水)。找到問題所在后,設(shè)計了3個技改方案。

      a.在泥渣沉淀池底部加裝工業(yè)沖洗水管路,將污泥沉淀池底部(尤其是南部淤積的泥渣)沖洗至北側(cè)污泥泵附近。

      b.在泥渣沉淀池底部加裝刮泥板,將污泥沉淀池底部(尤其是南部淤積的泥渣)刮至北側(cè)污泥泵附近。

      c.在污泥沉淀池北側(cè)(離心脫水機污泥泵附近)加裝可上下移動的臨時清水回收泵(為方便上下移動,其出口用軟管連接),然后將其出水引至清水回收池,如圖4所示。

      技改方案經(jīng)過論證后,認為前2個方案不僅投資大、工藝復(fù)雜,而且容易出現(xiàn)故障,維修量大,并且維修時仍然需要人工清理污泥沉淀池。

      當(dāng)進入離心脫水機的污泥含水率上升達到98%或離心脫水機效率降低,排泥間隔時間長,排泥量減少的現(xiàn)象出現(xiàn)時,立即停止離心脫水機運行并暫停機械攪拌澄清池的排泥,啟動污泥沉淀池北側(cè)新安裝的臨時清水回收泵,將其出水回收至清水回收池,由清水回收泵提升后至機械攪拌澄清池的入口回收利用。當(dāng)污泥沉淀池污泥上部清水液位下降時,向下移動臨時清水回收泵繼續(xù)回收污泥上部清水,直至將污泥沉淀池南側(cè)污泥全部露出,同時盡量減少北側(cè)污泥泵上部的清水,如圖5所示。停止臨時清水回收泵的運行,立即將2臺機械攪拌澄清池排污門(共計8個)全部打開,約360 m3/h(每個排污門的流量約45 m3/h)的排泥流量從污泥沉淀池的南側(cè)沖洗至北側(cè),將南側(cè)淤積的污泥沖洗至北側(cè)(污泥泵附近),停止機械攪拌澄清池的排污,立即啟動離心脫水機進行脫泥工作。這樣不僅將污泥沉淀池南側(cè)淤積污泥沖洗至北側(cè),保證了離心脫水機的穩(wěn)定運行,更主要的是污泥沉淀池有效空間增加,可以使機械攪拌澄清池有效降低泥渣沉降比來保證出水水質(zhì),如圖6所示。

      當(dāng)運行一段時間后,離心脫水機的污泥泵附近又沒有污泥時,重復(fù)以上的操作。如此反復(fù)操作,污泥沉淀池有效空間持續(xù)減少,保證了機械攪拌澄清池穩(wěn)定運行。當(dāng)污泥沉淀池的有效空間越來越小,通過以上的操作無法滿足機械攪拌澄清池穩(wěn)定運行時,污泥沉淀池進行人工清理。

      5 經(jīng)濟效益

      2012年,污泥沉淀池系統(tǒng)進行優(yōu)化改造后,當(dāng)年人工清理污泥沉淀池的次數(shù)下降至4次。之后幾年,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,不斷優(yōu)化機械攪拌澄清池的排泥時間、次數(shù)和臨時清水回收泵啟動、停止時間,同時降低進入離心脫水機的污泥含水率,從而降低絮凝劑的質(zhì)量濃度(減少聚丙烯酰胺的使用量)。2015年,機械攪拌澄清池的制水量與前幾年基本持平的情況下,人工清理污泥沉淀池的次數(shù)下降至2次,費用為6萬元,為2011年的三分之一,如表2所示。

      表2 經(jīng)濟效益對比

      6 結(jié)束語

      由于污泥沉淀池設(shè)計的局限性,導(dǎo)致離心脫水機的效率降低。為了減少污泥沉淀池設(shè)備改造和人工清理費用,通過增加少量的設(shè)備,優(yōu)化了運行方式。實施后,不僅立即取得經(jīng)濟效益,同時保障了澄清池穩(wěn)定運行,效果顯著。

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