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      600MW亞臨界機(jī)組滑壓曲線優(yōu)化分析及其改進(jìn)

      2020-10-27 06:51:38李立言王艷紅
      關(guān)鍵詞:熱耗主汽汽輪機(jī)

      李立言,王艷紅,張 毅

      (1.廣東國華粵電臺山發(fā)電有限公司,廣東 臺山 529228;2.東北電力大學(xué)能源與動力工程學(xué)院,吉林 吉林 132012)

      廣東國華粵電臺山發(fā)電有限公司(以下簡稱“臺山電廠”)5×600 MW燃煤機(jī)組配置的汽輪機(jī)是上海汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)美國西屋公司技術(shù)生產(chǎn)的亞臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸、凝汽式、N600-16.7/537/537型汽輪機(jī),最大功率663 MW(VWO工況),具有較好的熱負(fù)荷和變負(fù)荷適應(yīng)性.鍋爐的型式為亞臨界參數(shù)、控制循環(huán)、四角切向燃燒、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、半露天布置、全鋼構(gòu)架的∏型汽包爐,型號為SG-2028/17.5-M908.

      臺山電廠對4號機(jī)組進(jìn)行汽輪機(jī)本體大修、高壓調(diào)門解體大修后,調(diào)門流量特性和機(jī)組運(yùn)行特性發(fā)生較大改變,導(dǎo)致機(jī)組高壓調(diào)閥原有重疊度無法滿足現(xiàn)有要求[1].高壓調(diào)門在順序閥下運(yùn)行中上下波動較大[2-4],機(jī)組主汽壓力不穩(wěn)定,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性明顯下降[4-5].為了解決上述問題,臺山電廠借鑒同類型電廠的解決方案[6-9],聯(lián)合上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院共同對4號機(jī)組滑壓曲線進(jìn)行修改.

      1 試驗(yàn)條件和工況

      1.1 試驗(yàn)方法

      本文通過以下兩種試驗(yàn)方法對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了全面測量.

      (1)測定汽輪機(jī)在40%、50%、60%、70%、80%、85%、90%、95%、100%額定工況下的熱耗率和高、中壓缸效率.

      (2)測定汽輪機(jī)在40%、50%、60%、70%、80%、85%、90%、95%、100%額定工況下的定、滑壓特性,提出最佳運(yùn)行方式和相應(yīng)的滑壓曲線.

      1.2 試驗(yàn)工況

      4號機(jī)高壓調(diào)門開啟的順序?yàn)?、3 → 1 → 4.

      試驗(yàn)工況包含定壓(汽機(jī)側(cè)主蒸汽壓力維持額定16.7MPa)、3閥點(diǎn)(調(diào)門保持在GV4全關(guān),GV1閥位控制在GV4即將開啟時(shí)的開度)、2閥點(diǎn)(調(diào)門保持在GV1和GV4全關(guān),GV2、3閥位控制在GV1即將開啟時(shí)的開度)、復(fù)合滑壓(調(diào)節(jié)負(fù)荷與主汽壓力,調(diào)門開度隨當(dāng)前負(fù)荷與主汽壓力而定,即主汽壓力、調(diào)門均變化的滑壓過程)四種.

      2 試驗(yàn)過程及計(jì)算

      在正式試驗(yàn)開始之前先進(jìn)行預(yù)備性試驗(yàn),確定汽輪機(jī)及輔機(jī)狀況是否滿足試驗(yàn)條件、所有試驗(yàn)儀表是否正常、各系統(tǒng)隔離是否徹底、機(jī)組主輔機(jī)設(shè)備運(yùn)行及調(diào)節(jié)是否穩(wěn)定,確保各系統(tǒng)正常無誤后方可進(jìn)行正式試驗(yàn).

      2.1 熱耗計(jì)算

      計(jì)算方法依據(jù)ASME PTC6標(biāo)準(zhǔn)及ASME PTC6A-1982算例進(jìn)行.

      公式中:HR為試驗(yàn)熱耗率,kJ/kWh;Gms為主蒸汽流量,kg/h;Hms為主蒸汽焓,kJ/kg;Ghrh為熱再熱蒸汽流量,kg/h;Hhrh為熱再熱蒸汽焓,kJ/kg;Hfw為最終給水焓,kJ/kg;Gcrh為冷再熱蒸汽流量,kg/h;Hcrh為冷再熱蒸汽焓,kJ/kg;Grhs為再熱減溫水流量,kg/h;Hrhs為再熱減溫水焓,kJ/kg;P為發(fā)電機(jī)功凈功率(若是靜態(tài)勵(lì)磁,則扣除勵(lì)磁功率),kW.

      2.2 汽輪機(jī)缸效率的計(jì)算

      汽輪機(jī)高、中壓缸效率指的是汽缸相對內(nèi)效率,采用焓降效率的方法進(jìn)行計(jì)算.

      公式中:ηih為高壓缸效率;HMS為高壓缸進(jìn)汽焓值,即主蒸汽焓值;HCRH為高壓缸排汽焓值,即冷再蒸汽焓值;ΔHH為高壓缸理想焓降.

      公式中:ηim為中壓缸效率;HHRH為中壓缸進(jìn)汽焓值,即再熱蒸汽焓值;HMOH為中壓缸排汽焓值,即中低壓連通管蒸汽焓值;ΔHM為中壓缸理想焓降.

      3 試驗(yàn)結(jié)果對比分析

      通過對240 MW、300 MW、360 MW、420 MW、480 MW、510 MW、 540 MW 7個(gè)負(fù)荷段汽缸效率與主汽壓力進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果如圖1~圖7所示.

      圖1 240MW工況圖2 300MW工況

      從圖1可以看出,隨著主汽壓力的降低,高壓缸效率整體變化趨勢是升高,并且高壓缸效率提高和給水壓力降低等帶來的收益大于循環(huán)效率降低帶來的影響,所以熱耗率是逐步下降.另外考慮到機(jī)組一次調(diào)頻要求和機(jī)組安全運(yùn)行,240 MW工況及以下工況主汽壓力不能過低,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際經(jīng)驗(yàn),不能低于10.5 MPa.

      綜合上所述,機(jī)組在240 MW負(fù)荷附近運(yùn)行時(shí)的主蒸汽壓力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的值為10.5 MPa.

      從圖2可以看出隨著主汽壓力的降低,高壓缸效率整體變化趨勢是升高,但是熱耗先降低后升高,即說明高壓缸效率提高和給水壓力降低等帶來的收益相對于循環(huán)效率降低帶來的影響會出現(xiàn)最佳運(yùn)行點(diǎn),

      綜合上所述,機(jī)組在300 MW負(fù)荷附近運(yùn)行時(shí)的主蒸汽壓力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的范圍約為11.3 MPa~12.2 MPa之間.

      圖3 360MW工況圖4 420MW工況

      從圖3可以看出隨著主汽壓力的降低,高壓缸效率整體變化趨勢是升高,但是熱耗先降低后升高,即說明高壓缸效率提高和給水壓力降低等帶來的收益相對于循環(huán)效率降低帶來的影響會出現(xiàn)最佳運(yùn)行點(diǎn).

      綜合上所述,機(jī)組在360 MW負(fù)荷附近運(yùn)行時(shí)的主蒸汽壓力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的范圍為13 MPa~14 MPa之間.

      從圖4可以看出隨著主汽壓力的降低,高壓缸效率整體變化趨勢是升高,但是熱耗先降低后升高,即說明高壓缸效率提高和給水壓力降低等帶來的收益相對于循環(huán)效率降低帶來的影響會出現(xiàn)最佳運(yùn)行點(diǎn).

      綜合上所述,機(jī)組在420 MW負(fù)荷附近運(yùn)行時(shí)的主蒸汽壓力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的范圍大約為14.2 MPa~14.8 MPa之間.

      圖5 480MW工況圖6 510MW工況

      從圖5可以看出隨著主汽壓力的降低,高壓缸效率整體變化趨勢是升高,但是熱耗先降低后升高,即說明高壓缸效率提高和給水壓力降低等帶來的收益相對于循環(huán)效率降低帶來的影響會出現(xiàn)最佳運(yùn)行點(diǎn)。

      綜合上所述,機(jī)組在480 MW負(fù)荷附近運(yùn)行時(shí)的主蒸汽壓力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的范圍大約為15 MPa~16 MPa之間.

      從圖6可以看出隨著主汽壓力的降低,高壓缸效率整體變化趨勢是升高,熱耗雖然從趨勢圖上體現(xiàn)是先升高后又略微有下降,但是整體變化幅度不大,在加上510 MW-3工況試驗(yàn)功率比其余2工況偏高,導(dǎo)致熱耗降低,如果扣除多出的0.5 MW功率的影響,整體熱耗變化趨勢應(yīng)該是隨著壓力降低熱耗逐漸升高.

      綜合上所述,機(jī)組在510 MW負(fù)荷附近運(yùn)行時(shí)的主蒸汽壓力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的點(diǎn)為16.7 MPa,即為定壓運(yùn)行.

      圖7 540MW工況圖8 滑壓曲線

      從圖7可以看出隨著主汽壓力的降低,高壓缸效率整體變化趨勢是升高.對于熱耗,540 MW-1和540 MW-2工況運(yùn)行邊界條件較為接近,且在同一天進(jìn)行,主汽壓力盡管有0.557 MPa偏差,但是熱耗降低幅度很少,可以忽略,540 MW-3工況循環(huán)水溫度比其余2個(gè)工況降低0.5度,整個(gè)邊界條件不同,盡管該工況下主汽壓力降低0.7 MPa,熱耗僅降低約9 kJ/kW·h,考慮3個(gè)工況在試驗(yàn)時(shí)存在不同程度的補(bǔ)水和邊界條件不同,該工況數(shù)據(jù)僅供參考.

      綜合上所述,考慮到其余機(jī)組540 MW工況已經(jīng)定壓運(yùn)行,該機(jī)組510 MW工況也是定壓運(yùn)行,故540 MW負(fù)荷附近運(yùn)行時(shí)的主蒸汽壓力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的點(diǎn)為16.7 MPa,即為定壓運(yùn)行.

      4 機(jī)組最佳滑壓曲線

      通過各個(gè)工況的計(jì)算和分析,可獲得4號汽輪機(jī)目前在各負(fù)荷下的定滑壓運(yùn)行曲線,并對原滑壓曲線進(jìn)行對比,如圖8所示.機(jī)組新運(yùn)行的主汽壓力值較原運(yùn)行的主汽壓力值偏低,原滑壓曲線臨界負(fù)荷點(diǎn)分別約為427 MW和240 MW,新滑壓曲線臨界負(fù)荷點(diǎn)分別約為501和226 MW,即在501 MW負(fù)荷及以上時(shí),建議按照16.7 MPa定壓運(yùn)行,在501 MW與226 MW之間建議按照新滑壓曲線運(yùn)行,具體公式參見圖中公式(x-功率,y-主汽壓力),低于226 MW負(fù)荷時(shí)建議機(jī)組按照10.5 MPa定壓運(yùn)行.

      5 結(jié) 論

      臺山電廠4號機(jī)組通過對多負(fù)荷段機(jī)組滑壓曲線進(jìn)行對比分析,得出各個(gè)負(fù)荷下機(jī)組效率最高的最佳運(yùn)行壓力,總結(jié)出該機(jī)組實(shí)際運(yùn)行時(shí)的最佳滑壓曲線,有效提高了汽輪機(jī)循環(huán)熱效率,降低機(jī)組熱耗.同時(shí)閥門重疊度優(yōu)化后能夠有效抑制高壓調(diào)門波動,對機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行提供了可靠保障.

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