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    磨煤機油站冷油器失效淺析與建議措施

    2020-10-21 13:57:05吳成效
    大眾科學(xué)·中旬 2020年4期
    關(guān)鍵詞:泄漏油站磨煤機

    吳成效

    摘 要:燃煤電廠磨煤機冷油器是通過冷卻水和減速機運行時的高溫潤滑油(65℃左右)進行熱交換,帶走磨煤機減速機運行時由于摩擦產(chǎn)生的熱量,防止減速機運行高溫,進而損壞減速機齒輪箱齒輪、軸承、密封,進而導(dǎo)致系統(tǒng)停機;冷油器是磨煤機減速機潤滑油站核心組件之一,對系統(tǒng)穩(wěn)定運行起至關(guān)重要的作用。

    關(guān)鍵詞:磨煤機;油站;冷油器;泄漏;分析;措施

    1.設(shè)備基本情況

    河源電廠一期2X600MW超超臨界燃煤機組,每臺鍋爐配6臺中速磨煤機,每臺磨煤機配一臺套旗盛/WOERNER的油站,機組自2008年12月開始投運,至2020年3月,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)2臺冷油器泄漏,導(dǎo)致潤滑油污染,間接損失嚴(yán)重。

    2.冷油器簡介

    2.1 河源電廠磨煤機冷油器為螺紋散熱管組型式的換熱器。

    2.2列管式換熱器主要有如下部件組成殼體、傳熱管束、管板、折流擋板、冷熱介質(zhì)進出口、排氣口、排污口等。

    按照內(nèi)部列管安裝反式分類如下:固定擋板式、浮動擋板式、雙重管式、U型管式;按照整體安裝方式分:立式、臥式。

    2.3 河源電廠一期中速磨煤機油站冷油器主要由殼體、螺紋散熱管組、隔板、管板等組成。該冷油器被冷卻的介質(zhì)為減速機潤滑油,設(shè)計最高溫度為90℃,正常介質(zhì)流量為175L/min;冷卻介質(zhì)為水,流量為250L/min,油冷卻器整體設(shè)計壓力為1.6Mpa。螺紋散熱管設(shè)計共有60根,分兩組、單側(cè)各為30根、串聯(lián)布置;螺紋管外徑約12.5mm,螺紋高度約1.1mm,有效壁厚約1mm,總長度約1760mm;中間布置有8道隔板,把被冷卻介質(zhì)分成9個回路。

    3.檢修案例

    3.1 2019年1月21日發(fā)現(xiàn)該冷油器個別螺紋管局部存在泄漏,解體、檢修、打工作壓力,封堵5根螺紋管,整體打壓后無異常、恢復(fù)使用。

    3.2 為保證該換熱器使用過程中的安全性,消除潛在安全隱患,2020年3月2日將該波紋管換熱器解體進一步進行檢修。

    3.2.1 整體抽出殼體內(nèi)部的螺紋散熱管組件,仔細(xì)檢查原封堵過的螺紋管:發(fā)現(xiàn)在第4道隔板附近、螺紋管子在某螺紋的根部存在細(xì)小裂紋狀泄漏點(見圖2);遂抽出該單根螺紋管,在抽出的過程中該泄漏點就因強度不足而斷裂,斷裂口(見圖3)。從斷口可明顯看出,沿管子圓周、只有12點鐘和6點鐘的位置有小部分由管壁連接,其他兩側(cè)累計接近300°角的圓周位置都是裂紋的舊痕。

    3.2.2 取該螺紋管的其他完好部位橫向切斷,見圖4,斷面金屬光亮、有光澤,母材完好,無明顯腐蝕凹坑、減薄現(xiàn)象,說明整體情況良好;但因為螺

    紋管,照片斷面顯示的是螺紋的剖面,所以不能準(zhǔn)確反映出有效壁厚。

    3.2.3 揀取該螺紋管的其他完好部位縱向剖開,見圖5,其內(nèi)壁上存在棕褐色較為堅固薄層,輕微打磨后可消除,無其他明顯污垢、銹蝕、沖刷等痕跡;其螺紋斷面、有效壁厚光亮、呈金屬光澤,說明總體情況良好。

    4.簡要分析

    4.1 螺紋管的兩端是光管,與管板為脹接工藝,幾次打壓試驗都是完好、無泄漏,說明此部位制造工藝滿足要求,質(zhì)量完好。

    4.2 從圖3可以看出,舊的裂紋斷面分部在12點鐘和6點鐘的兩側(cè),與“長期彎折”斷裂相似。所以,初步判斷為螺紋換熱管是在長期顫動、螺紋根部應(yīng)力集中部位疲勞裂紋、泄漏。

    4.3銅質(zhì)螺紋管換熱器具有增大換熱面積、良好的換熱性能和高導(dǎo)熱系數(shù),尤其適用于體積較小的換熱器使用。但其材質(zhì)較軟,又因為加工螺紋后的有效壁厚僅有1mm左右,致使其徑向剛度相對較低,橫向的抗震能力也就較差。

    4.4 螺紋散熱管組除兩端的管板外,是靠8個隔板分成9個S形回路,隔板同時也起到支撐螺紋管的作用。被冷卻的介質(zhì)在螺紋管的外壁、S形的回路中呈近似于橫向流動時,對螺紋管產(chǎn)生了沖擊和擾動,本來徑向方向剛性較差的螺紋管、再疊加上螺紋根部的應(yīng)力集中,就會在某隔板附近長期的“彎折”處出現(xiàn)裂紋,裂紋繼續(xù)延展、進而裂透至管子內(nèi)壁,泄漏在所難免。

    4.5隔板孔徑設(shè)計略大于螺紋管外徑,是便于裝配時的穿裝;但孔徑加工時的偏差會造成隔板孔與螺紋管裝配后間隙偏大,此間隙越大,該隔板左右兩側(cè)的螺紋管橫向剛性也就越差,靠近左右兩側(cè)隔板附近的螺紋根部“彎折”的次數(shù)就越多、幅度也會更大,也是造成裂紋產(chǎn)生、發(fā)展的必要條件之一。

    5.不同型式換熱管對比

    5.1按照換熱管束分:裸管、螺紋管、翅片管。詳見涂6~圖8。

    一般銅介質(zhì)換熱器,最大壓力不能超過16bar,特殊工藝制作的不銹鋼換熱管耐壓可以耐高壓,甚至200bar以上。

    5.2列管式換熱器冷卻效果散熱系數(shù)一般:350—580W/(㎡.℃),新工藝的翅片管換熱系數(shù)可以做到:700-900/(㎡.℃)。

    5.3 不同列管式油冷器換熱管(銅管)束種類及特點,詳見下表:

    6.建議及措施

    6.1 該冷油器為同一批產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)一致、運行時間相近,裂紋的或已產(chǎn)生,只是有些未裂至螺紋管的內(nèi)壁,但是風(fēng)險依然存在,隨時都有可能裂紋穿透、泄漏,污染油脂后損失更大,建議整體更換;

    6.2對正在運行的冷油器擇機逐臺解體冷油器、檢查、清理、打工作壓力,發(fā)現(xiàn)漏點堵管處理,以后每年進行一次打壓試驗。如果堵管量小于10~15%可以回裝繼續(xù)使用;如果有更多的泄漏、堵管,建議整體更換。

    6.3 冷油器更換可以選擇整臺采購、更換,也可以單獨采購標(biāo)準(zhǔn)的散熱管、現(xiàn)場漲接修復(fù)、利舊、更換。但是散熱管的型式需要重新設(shè)計、并與現(xiàn)場的管板、隔板等相匹配,而且要保證現(xiàn)場的檢修工藝質(zhì)量?,F(xiàn)場漲接、修復(fù)、利舊的更換方案還要充分考慮性價比。

    6.4 整體采購冷油器進行更換,也必須要改變現(xiàn)有的設(shè)計,尤其是換熱管要重新選型,比如選用連續(xù)翅片管等,才能延長整體使用壽命。

    參考文獻:

    [1]石生芳. 蒸發(fā)器銅管泄漏原因分析[J]. 石油化工設(shè)備, 2018, 47(2): 71-74.

    [2]文博. 換熱器管子與管板焊縫的縫隙腐蝕的研究[D].

    [3]汪 天信,馬學(xué)貴,楊 杰[ 循環(huán)水對冷油器銅管的分析? ?,黑龍江電力,2000, 22(6),34~37.

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