楊蕾
摘要:在生產(chǎn)過程中,煤泥含量不斷增加,并且粒度組成復雜,我們要對粗煤泥系統(tǒng)進行分級,分成粗、細兩個不同的粒級。
關(guān)鍵詞:濃縮分級旋流器組;截粗;分級;回收
選煤廠毛煤通過重介斜輪分選,預先排除>50mm可見矸石;50-0mm原煤不脫泥、不分級無壓給入三產(chǎn)品重介旋流器分選,-0.5mm級煤泥浮選,尾煤壓濾聯(lián)合流程,洗水實現(xiàn)閉路循環(huán),環(huán)保節(jié)能。我廠粗煤泥采用弧形篩截粗,其中中煤、矸石截粗設(shè)備為兩臺截粗弧形篩(0.5㎜篩縫),在現(xiàn)場使用中,更換新的弧形篩篩片,磨損2-3天后篩面穿料嚴重,部分煤泥水進入離心機和磁選機循環(huán),造成離心機、磁選機負荷加大;磁選機來料箱冒貨嚴重,造成現(xiàn)場文明生產(chǎn)嚴重不達標;同時截粗弧形篩截粗效果變差。如圖1:
1改造
對粗煤泥回收系統(tǒng)進行了改造,在中煤、矸石截粗弧形篩來料各增設(shè)了兩組濃縮分級旋流器進行分級。
1.1 中煤截粗改造
利用原中煤截粗弧形篩入料管路給兩套濃縮旋流器組入料,分級后溢流進浮選系統(tǒng),底流到中煤脫介篩稀介段,取消截粗弧形篩。
1.2 矸石截粗改造
利用原矸石截粗弧形篩入料管路給兩套濃縮旋流器組入料,分級后溢流回到弧形篩篩上,弧形篩對其溢流進行二次截粗,底流加設(shè)了一個三通管路,一部分物料和弧形篩篩上共同進入脫介矸石篩稀介段,另一部分可進入到中煤脫介篩篩上,用以調(diào)整中煤產(chǎn)品灰分,如圖2:
2 經(jīng)濟效益分析:
2.1 改造后截粗效果對比表:
2.2 改造后旋流器組溢流+80物料明顯減少,起到了截粗作用,達到了理想分級效果。改后不存在弧形篩片穿料及部分煤泥水循環(huán)的問題,現(xiàn)場文明生產(chǎn)達標,減輕了工人的勞動強度;
中煤、矸石旋流器組溢流+80物料均在5%以下,中煤系統(tǒng)取消了截粗弧形篩;矸石系統(tǒng)雖然沒取消原有的截粗弧形篩,但是弧形篩來料量明顯減少、來料濃度明顯降低,降低了篩片的磨損,延長了使用壽命;分級旋流器組分級截粗效果好于弧形篩;達到了理想分級效果。
3效益分析
3.1 節(jié)約材料費用:改造后濃縮旋流器組易損件少、更換周期長(半年左右),僅需更換底流口費用極低;而原截粗弧形篩篩片磨損快,需5-7天更換一次,一片費用為8000元,兩臺一個月8-10片,費用為6-8萬,改造后僅篩片費用每月至少節(jié)省7萬元,年節(jié)約材料費80萬元左右。
3.2 降低檢修工工作量,檢修、維護方便
原來每月每月需更換8-10件篩片,2人更換時間為2-3小時左右,而濃縮旋流器組底流口1人即可更換,檢修、維護方便,有效降低檢修工的工作量。
3.3 總投資:兩臺旋流器組15萬元、管路0.1萬元、閥門0.2萬元,共計15.3萬元;
投資回收期:15.3/80/12=2.3月
4總結(jié)
通過對粗煤泥系統(tǒng)的改造,不但有效解決了跑粗問題,節(jié)省了材料費用,并減輕了煤泥水處理系統(tǒng)負荷,對穩(wěn)定工藝系統(tǒng)起到了良好的效果。
(作者單位:城山煤礦洗煤廠)