丁 芳,王愛國,倪晉挺
(安徽機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 汽車與軌道學(xué)院,安徽 蕪湖 241002)
汽車的副車架不是一個完整的車架,它屬于前后車橋的構(gòu)成,類似前后車橋的骨架,對前后車橋、懸架起支撐作用,使之與“正車架”相連,所以稱為“副架”[1]。前副車架是非常重要的底盤結(jié)構(gòu)件,能夠為轉(zhuǎn)向機、下擺臂和穩(wěn)定桿等提供安裝定位基準[2]。通過對前副車架的損壞故障類型進行統(tǒng)計,得出90%故障是由于其結(jié)構(gòu)疲勞失效引起[3],因此,在副車架開發(fā)過程中必須要進行疲勞試驗,以確保它的疲勞壽命能夠滿足要求[4],安全行車。本文對某車型副車架進行臺架試驗,發(fā)生疲勞斷裂,因此,需要對該副車架進行疲勞分析,提高疲勞壽命。文獻[5]中驗證了在汽車結(jié)構(gòu)改進設(shè)計中運用有限元法的虛擬疲勞分析方法的可行性。
為了檢驗和確保某乘用車前懸架的質(zhì)量特性——疲勞強度,依據(jù)實車相同構(gòu)架制作的相關(guān)夾具進行安裝,對某乘用車前副車架總成和前控制臂總成在開發(fā)階段進行縱向力一定載荷級別的正弦加載臺架疲勞試驗,縱向力試驗相當于前懸架承受水平方向的剎車載荷與起動載荷,試驗規(guī)范要求是載荷循環(huán)次數(shù)大于300 000次。在試驗過程中,為了排除制造工藝等因素的影響,選取3件試驗樣品,將副車架和車身連接處進行約束固定,采取剛性固定,限制6個方向的自由度。載荷施加在左右球頭銷軸徑上,左右載荷同步、同頻,根據(jù)試驗規(guī)范,對3件試驗樣品施加幅值為7 000 N、頻率為1~3 Hz的正弦交變載荷,載荷施加在左右球頭銷軸徑上,左右載荷同步、同頻、同值,方向如圖1所示。
圖1 前副車架總成縱向力試驗
在試驗過程中,若發(fā)現(xiàn)橡膠襯套或其他陪試零件提前損壞或失效,應(yīng)及時更換損壞零件繼續(xù)做試驗,直至前副車架總成和前控制臂總成發(fā)生疲勞破壞,疲勞裂紋達到10 mm以上,即可判定失效,試驗終止。圖2為前副車架總成縱向力試驗照片。
圖2 前副車架總成縱向力試驗
試驗結(jié)果:所有3個樣件均在90 000~100 000之間發(fā)生疲勞裂紋,裂紋擴展方式如圖3所示由外向里形成。
圖3 疲勞試驗裂紋分布
觀察3個樣件的疲勞裂紋,可知其疲勞損傷位置大致相同,都是局部開裂,發(fā)生在副車架和控制臂連接處,足以說明原設(shè)計在該位置存在缺陷,為提高該副車架的疲勞壽命,必須對原設(shè)計方案進行分析并提出改進方案。根據(jù)目前推行的疲勞耐久性分析方法,可以運用基于有限元法的疲勞分析來模擬臺架試驗,針對副車架的薄弱環(huán)節(jié)進行改進,并對改進方案進行分析驗證[6]。
使用Hypermesh軟件對副車架和控制臂總成進行幾何清理,進行網(wǎng)格劃分時副車架采用S4殼單元,由于四邊形殼單元位移模式的次數(shù)高于三角形殼單元,能更好地反應(yīng)結(jié)構(gòu)應(yīng)力狀態(tài),計算精度更高[7],因此,在建模時單元主要采用四邊形;控制臂用C3D8實體單元建模;焊點采用BEAM模擬;焊縫按照連續(xù)處理,采用同厚度的殼單元模擬,所用材料屬性和母材相同;連接部分采用不同類型的connector模擬[8]。圖4為副車架有限元模型。圖5為副車架局部模型。
圖4 副車架和控制臂總成有限元模型
圖5 副車架局部模型
為了進一步提高模型的精度,采用合理的單元對特殊位置進行模擬??刂票酆透避嚰苤g連接處的尼龍襯套剛度較大,在分析時可以將尼龍襯套簡化為剛性連接[9]。以實際工況為標準,參考臺架試驗的實際固定位置進行約束,載荷施加在控制臂左右球頭銷軸徑上,左右載荷同步、同頻、同值。載荷幅值為7 000 N、頻率為1~3 Hz。
1)分析一:控制臂與副車架之間采用剛性連接,應(yīng)力云圖如圖6所示,忽略掉由于剛性連接引起的集中應(yīng)力,該副車架最大應(yīng)力為307.5 MPa。如圖所示,最大應(yīng)力分布區(qū)域與臺架試驗裂紋區(qū)域完全一致,說明有限元模型精確。
圖6 控制臂與副車架之間剛性連接應(yīng)力云圖
2)分析二:控制臂與副車架之間用尼龍襯套的剛度參數(shù)模擬,應(yīng)力云圖如圖7所示,忽略該副車架的集中應(yīng)力,知最大應(yīng)力為307 MPa,此應(yīng)力大小與分布情況同上述分析一結(jié)果一致。這表明尼龍襯套的剛度數(shù)值相對較高,可以簡化為剛性連接。
圖7 尼龍襯套剛度參數(shù)應(yīng)力云圖
2.3.1 改進方案及應(yīng)力計算結(jié)果
對副車架的結(jié)構(gòu)進行取樣分析,分析的結(jié)果表明副車架使用材料的力學(xué)性能和化學(xué)成分都能滿足材料標準,因此,排除這兩個因素導(dǎo)致的疲勞失效,應(yīng)重點對該副車架的結(jié)構(gòu)進行分析改進。由于副車架3個樣件的疲勞損傷位置為局部開裂,判斷該位置(點A處)存在缺陷,應(yīng)針對此處進行改進,以提高副車架總成的疲勞壽命,因此,在疲勞裂紋形成區(qū)域進行局部加強[10],增加材料使薄弱處結(jié)構(gòu)弧度減小,圖8為對副車架進行局部加強示意圖。局部加強后進行有限元應(yīng)力分析,應(yīng)力云圖如圖9所示,原疲勞損傷位置(點A處)結(jié)構(gòu)應(yīng)力由307 MPa下降到186 MPa,最大應(yīng)力位置下移至點B,數(shù)值為277 MPa,可見局部加強方案效果明顯。
圖8 副車架局部加強示意圖
圖9 改進方案應(yīng)力云圖
2.3.2S-N曲線擬定
對副車架進行仿真應(yīng)力分析,獲得邊界載荷歷程和材料疲勞特性,將其輸入到MSC.Fatigue中進行疲勞應(yīng)力分析。點擊Analysis按鈕設(shè)置疲勞分析方法,選擇S-N法。通過Materials Database Manager設(shè)置材料相關(guān)參數(shù),根據(jù)廠家提供的資料,該副車架材料為QSTE420TM,參數(shù)如表1所示,在Fatigue中輸入?yún)?shù)信息,按照經(jīng)驗公式估算,系統(tǒng)自動生成材料的S-N曲線,能夠反映結(jié)構(gòu)所受外應(yīng)力S和結(jié)構(gòu)的疲勞壽命N兩者的關(guān)系,如圖10所示。
表1 QSTE420TM材料參數(shù)
圖10 材料估算所得S-N曲線
2.3.3 疲勞壽命分析
采用名義應(yīng)力法對副車架改進前后的方案進行耐久分析,名義應(yīng)力法根據(jù)材料的S-N曲線,對照結(jié)構(gòu)出現(xiàn)疲勞損傷部位的名義應(yīng)力,結(jié)合疲勞損傷累積理論,分析結(jié)構(gòu)的疲勞強度,預(yù)測結(jié)構(gòu)的疲勞壽命,采用名義應(yīng)力法進行結(jié)構(gòu)疲勞壽命估算的步驟如圖11所示。表2為副車架改進前后和理想應(yīng)力水平的疲勞壽命,結(jié)果顯示改進后副車架的疲勞壽命有顯著提高。對于原始方案,計算結(jié)果為5.52×104次時出現(xiàn)初始裂紋。試驗結(jié)果顯示循環(huán)次數(shù)9×104至10×104時,形成了圖示裂紋,可見二者有很好的一致性。對于改進方案,應(yīng)力水平下降到277 MPa,循環(huán)次數(shù)可以達到18.5×104次,較原方案提高2.35倍,但仍不滿足目標值30×104次,需要進一步更改結(jié)構(gòu)。
圖11 名義應(yīng)力法估算結(jié)構(gòu)疲勞壽命的步驟
表2 副車架結(jié)構(gòu)改進前后疲勞壽命
2.3.4 進一步改進方案
針對第一次改進方案中的最大應(yīng)力位置下移至點B處,對點B處區(qū)域進行進一步局部加強,使點B處的結(jié)構(gòu)弧度減小,圖12為對結(jié)構(gòu)進行進一步局部加強的示意圖。對再次改進后的設(shè)計方案進行有限元應(yīng)力分析,圖13為分析應(yīng)力云圖,可知副車架疲勞損傷位置最大應(yīng)力由277 MPa下降到213 MPa,小于材料的疲勞極限265 MPa,能夠通過疲勞試驗測試。
圖12 進一步局部加強示意圖
圖13 進一步改進方案應(yīng)力云圖
副車架的改進設(shè)計除了要重點考慮疲勞失效位置的應(yīng)力大小和疲勞壽命改進效果,同時還應(yīng)保證改進后的副車架其他部位不會發(fā)生應(yīng)力轉(zhuǎn)移,因此,改進后還須對副車架和控制臂進行有限元應(yīng)力分析[11]。圖14所示為副車架上體整體應(yīng)力云圖,顯示最大應(yīng)力為224 MPa;圖15為控制臂整體應(yīng)力云圖,顯示最大應(yīng)力小于190 MPa。兩者結(jié)合可以得知,在進行結(jié)構(gòu)改進后,副車架整體最大應(yīng)力為224 MPa,小于材料的疲勞極限,驗證了在點A處和點B處區(qū)域進行局部加強的改進方案的可行性。
圖14 副車架上體整體應(yīng)力云圖
圖15 控制臂整體應(yīng)力云圖
1)副車架疲勞試驗控制臂與副車架之間采用尼龍襯套連接,剛度較大,分析時可以將其簡化為剛性連接,二者結(jié)果基本一致;分析結(jié)果表明副車架最大應(yīng)力區(qū)域與疲勞裂紋形成位置完全一致。
2)在疲勞裂紋形成區(qū)域局部加強后,發(fā)生裂紋處的應(yīng)力由307 MPa下降到186 MPa;此外,副車架最大應(yīng)力位置發(fā)生轉(zhuǎn)移,最大應(yīng)力為277 MPa。進一步的疲勞分析表明,局部加強后,仍然不能滿足試驗要求。
3)副車架經(jīng)過二次局部加強后,最大應(yīng)力下降到213 MPa,遠小于理想應(yīng)力水平265 MPa,預(yù)計疲勞壽命能達到理想目標值,且改進后的副車架其他部位沒有發(fā)生應(yīng)力轉(zhuǎn)移,驗證了二次局部加強方案的可行性。