馬啟雙,陳步強(qiáng),李思佳
(1.中煤第一建設(shè)有限公司機(jī)電安裝工程處,河北 邯鄲 056000;2.中煤新集劉莊礦業(yè)有限公司,安徽 阜陽(yáng) 236200)
劉莊煤礦主井提升機(jī)合肥設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),在高達(dá)90.8米的井塔內(nèi),分東西方向共設(shè)置兩臺(tái)提升機(jī),兩臺(tái)提升機(jī)于2006年9月相繼調(diào)試完畢并成功投入使用。兩臺(tái)提升機(jī)均采用德國(guó)西瑪格公司生產(chǎn)的六繩內(nèi)裝電機(jī)式提升機(jī),提升機(jī)滾筒直徑4.65米,最大速度可達(dá)到12m/s。每臺(tái)提升機(jī)配有雙40噸箕斗。主井提升機(jī)為德國(guó)西瑪格公司生產(chǎn),主井滾筒為兩半圓對(duì)接,兩半圓對(duì)接處連接板與滾筒為軸向鑄造整體,連接板采用高強(qiáng)度螺栓緊固縫合;滾筒與主軸旋轉(zhuǎn)軸承座外端用螺栓緊固連接。閘盤(pán)亦為兩半圓對(duì)接,閘盤(pán)與滾筒采用獨(dú)立連接夾板雙面夾持滾筒側(cè)板,并采用高強(qiáng)度螺栓緊固縫合;同時(shí),與滾筒側(cè)板以全周向單排螺栓緊固。主井兩臺(tái)西瑪格提升機(jī)滾筒在日常檢修中發(fā)現(xiàn)開(kāi)裂,經(jīng)全面排查發(fā)現(xiàn),東側(cè)提升機(jī)滾筒3處開(kāi)裂,開(kāi)裂位置均為滾筒靠近兩半閘盤(pán)連接處。裂紋從滾筒靠近閘盤(pán)連接處向內(nèi)部擴(kuò)張。另外,閘盤(pán)連接板處有1處開(kāi)裂。西側(cè)提升機(jī)滾筒2處裂紋,開(kāi)裂位置均為滾筒靠近兩半閘盤(pán)連接處,斜對(duì)角分布。裂紋從滾筒靠近閘盤(pán)連接處向內(nèi)部擴(kuò)張。另外,閘盤(pán)連接板處有1處開(kāi)裂。共計(jì)7處裂紋,滾筒5處,夾板2處,裂紋長(zhǎng)度在300~480mm。
經(jīng)專(zhuān)家組分析開(kāi)裂原因認(rèn)為該提升機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在缺陷,具體體現(xiàn)在:
(1)提升機(jī)制動(dòng)盤(pán)連接夾板設(shè)計(jì)不合理,位置偏靠主軸一側(cè),導(dǎo)致滾筒在兩半制動(dòng)盤(pán)結(jié)合處應(yīng)力過(guò)大。
圖1 滾筒裂紋位置
(2)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量制動(dòng)盤(pán)和滾筒的相關(guān)尺寸(見(jiàn)附圖1),制動(dòng)盤(pán)與滾筒之間的定位止口實(shí)測(cè)值10mm,而制動(dòng)盤(pán)單側(cè)止口承受約120t靜載荷,止口尺寸過(guò)小。
(3)制動(dòng)盤(pán)連接剛度不足,導(dǎo)致部分連接板撕裂。
(4)上述原因造成應(yīng)力集中,加之滾筒強(qiáng)度不足,導(dǎo)致滾筒出現(xiàn)裂紋。
(1)傳統(tǒng)的處理方法在開(kāi)裂縫盡頭位置打止裂孔,將開(kāi)裂縫全部打坡口焊接,并在連接板斷裂處焊接加強(qiáng)板。
(2)裂紋較長(zhǎng)、較深時(shí)分段逐層焊接,滾筒體外面沿接合面打坡口,同時(shí)用空壓機(jī)專(zhuān)用夾鉗吹去灰渣。用錘震動(dòng)消除應(yīng)力,用砂輪機(jī)打磨拋光露出金屬光澤。進(jìn)行焊接選用與絞車(chē)滾筒材質(zhì)相近材料,我們以20M鋼材為例:焊前焊接部位局部預(yù)熱防止出現(xiàn)冷裂。焊條烘干,防止使用產(chǎn)生氣泡,底層用與506焊條兩遍,事先要對(duì)焊條進(jìn)行250℃恒溫烘烤,上層用502焊條焊接。焊縫要高出母材2~3mm、每焊一層,要進(jìn)行捶擊及打磨工作,以消除焊熱應(yīng)力,去除氧化層、夾渣及未溶合物等。每層厚約10mm,經(jīng)三次循環(huán)焊接,待焊縫高出結(jié)合面2mm,再用砂輪拋光使接合處平整光滑。最后,用棉被對(duì)施焊部位進(jìn)行保溫。目的是再次消除焊熱應(yīng)力。割除此焊縫處卷筒內(nèi)側(cè)連接板對(duì)內(nèi)側(cè)沿接合面打坡口。用502焊條焊接焊縫要高出母材2~3mm,再用砂拋光,使接合處平整光滑。
(3)將滾筒拆除返廠檢修,或者直接更換新滾筒。
因西瑪格滾筒使用材質(zhì)為特殊鋼材,目前,國(guó)內(nèi)還不能生產(chǎn),焊接需要將開(kāi)裂滾筒拆除返廠,意味著全面停產(chǎn),修復(fù)時(shí)間不確定。且滾筒使用鋼材焊接后,不能保證滾筒不再開(kāi)裂,為嘗試性焊接。
(1)更換新滾筒原西瑪格滾筒單個(gè)價(jià)格在2000萬(wàn)左右,且生產(chǎn)周期需要2個(gè)月,在經(jīng)過(guò)運(yùn)輸報(bào)關(guān)等手續(xù)等待周期較長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)滾筒不能滿足礦井生產(chǎn)要求。滾筒生產(chǎn)期間礦井也不能正常生產(chǎn)。
(2)現(xiàn)場(chǎng)焊接又因該提升機(jī)為內(nèi)置式提升機(jī),滾筒內(nèi)數(shù)字傳感器以及編碼器較多,電焊機(jī)在工作時(shí)輸出電壓30V,超過(guò)傳感器以及編碼器工作電壓,不能在滾筒上直接作業(yè)。
(3)專(zhuān)家一致認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)無(wú)法解決,即使處理也是嘗試性的,劉莊煤礦作為生產(chǎn)礦井時(shí)間,經(jīng)濟(jì)效益損失嚴(yán)重。
2018年2月9日,劉莊礦業(yè)有限公司與天津西馬格特寶機(jī)械有限公司簽訂了“劉莊主井2套6繩電機(jī)內(nèi)裝式摩擦提升機(jī)摩擦滾筒加固”的技術(shù)協(xié)議,由天津西馬格特寶對(duì)兩臺(tái)提升機(jī)進(jìn)行加固處理:
(1)此次加固采取加固板夾持加固方案。其中,東車(chē)提升機(jī)配備4套加固板,3套用于加固裂紋,第四套用于平衡配重。西車(chē)提升機(jī)配備2套加固板,南北側(cè)裂紋對(duì)角加固。
(2)根據(jù)裂紋位置及裂紋參數(shù)采用內(nèi)外夾板夾持,內(nèi)夾板才采用加長(zhǎng)板(690mm),延伸至第一個(gè)繩槽。外夾板為兩塊,長(zhǎng)夾板為380mm,放置在制動(dòng)盤(pán)和第一個(gè)繩槽之間。短夾板為60mm,放置在第一個(gè)繩槽和第二繩槽之間。夾板之間通過(guò)三排共計(jì)24顆高強(qiáng)度螺栓連接,螺栓預(yù)緊力1225Nm。連接的鉆孔工作在現(xiàn)場(chǎng)完成,為減少鉆孔數(shù)量,現(xiàn)場(chǎng)使用現(xiàn)有的部分吊具安裝孔。
(3)現(xiàn)場(chǎng)加固步驟:釋放滾筒上的所有載荷(箕斗和鋼絲繩);停機(jī)、抱閘,電機(jī)斷電,滾筒筒殼接地;打開(kāi)滾筒上的檢修孔,在滾筒內(nèi)部放置保護(hù)膜,以保護(hù)電機(jī);清理夾板安裝區(qū)域的灰塵和油脂,內(nèi)部和外部;打磨夾板安裝區(qū)域,內(nèi)部和外部;在滾筒外殼上放置外加板,用電焊固定;在滾筒內(nèi)殼上放置內(nèi)加板,用電焊固定;在滾筒內(nèi)部用一個(gè)袋子包住鉆孔周?chē)占橄?;在滾筒外殼上固定磁力鉆;在筒殼和內(nèi)夾板上打孔;放置螺栓、螺帽及墊片,預(yù)緊固螺栓;重新放置磁力鉆,打另一孔;緊固所以螺栓;機(jī)械慢速轉(zhuǎn)動(dòng)滾筒到下一個(gè)位置;同樣的步驟,安裝下一個(gè)夾板。
劉莊礦兩臺(tái)主井提升機(jī)滾筒裂紋出現(xiàn)缺陷后,西馬格進(jìn)行了加固,加固后滾筒的質(zhì)量重新進(jìn)行了分布,結(jié)構(gòu)的板厚也不一樣了,為了搞清楚目前的受力分布情況,應(yīng)進(jìn)行有限元計(jì)算,通過(guò)計(jì)算機(jī)三維實(shí)體造型、劃分單元網(wǎng)格、加載外力和載荷,計(jì)算各單元的受力狀況,為應(yīng)力實(shí)測(cè)選點(diǎn)提供幫助。提升機(jī)載荷情況:提升機(jī)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)自重載荷;螺栓預(yù)緊力載荷1400N·m;提升鋼絲繩對(duì)滾筒圓周上的徑向壓力;提升機(jī)轉(zhuǎn)子與定子作用面施加電磁力矩克服鋼絲繩與襯墊摩擦產(chǎn)生的扭矩,該值可有額定轉(zhuǎn)矩求得,為1065.5kN·m。根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn),給出環(huán)形電機(jī)最大磁拉力為80KN。徑向壓力沿圓周的分布由歐拉公式求得:
式中,F(xiàn)X為下降側(cè)鋼繩動(dòng)張力,u為傳遞動(dòng)張力所需要的摩擦系數(shù),n為鋼絲繩根數(shù),D為滾筒直徑,t為摩擦襯墊底寬度,θ為變圍包角,下降側(cè)鋼絲繩的切出點(diǎn)θ=0°,上升側(cè)鋼絲繩的切入點(diǎn)θ=193°23′57″。
加工完成后,絞車(chē)一直按原負(fù)荷運(yùn)行,不存在超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)象,通過(guò)有限元分析確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)。近兩年來(lái),經(jīng)國(guó)家礦山機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心,每間隔兩個(gè)月時(shí)間的持續(xù)監(jiān)測(cè),對(duì)提升機(jī)滾筒開(kāi)裂部位加固后固定螺栓附近的應(yīng)力檢測(cè)分析,在空載、半載及滿載工況下從啟動(dòng)——平穩(wěn)運(yùn)行——停止各階段的動(dòng)載荷普曲線及應(yīng)力數(shù)據(jù)。從應(yīng)力測(cè)試結(jié)果的報(bào)告上來(lái)看,整體上東車(chē)提升機(jī)應(yīng)力、制動(dòng)盤(pán)接縫變化都比較穩(wěn)定。西車(chē)提升機(jī)7個(gè)測(cè)點(diǎn)中有五個(gè)測(cè)點(diǎn)不穩(wěn)定,2019年6月~8月應(yīng)力有所增大,之后相對(duì)穩(wěn)定,經(jīng)過(guò)兩年的數(shù)據(jù)對(duì)比,兩車(chē)基本安全穩(wěn)定。
本次絞車(chē)滾筒出現(xiàn)裂紋后,沒(méi)有成熟的經(jīng)驗(yàn)可循,經(jīng)過(guò)科學(xué)冷靜的分析,不僅避免了礦方的停產(chǎn),也縮短了停產(chǎn)時(shí)間。修復(fù)后的絞車(chē)滾筒達(dá)到了強(qiáng)度要求,避免了經(jīng)濟(jì)損失,還創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)和時(shí)間效益。通常本次絞車(chē)滾筒開(kāi)裂的分析處理與探討,提供了解決此類(lèi)問(wèn)題的正確方法,具有一定的借鑒價(jià)值。