楊光東 張洪偉
摘要:在本研究中根據(jù)某煤化工廢水處理站的實(shí)際運(yùn)行情況,詳細(xì)闡述了SBR池出水口COD含量超標(biāo)問(wèn)題,并針對(duì)污水處理廠在運(yùn)行時(shí)面臨的問(wèn)題提出相關(guān)的工藝調(diào)整措施,希望能給相關(guān)工作人員提供幫助。
關(guān)鍵詞:廢水處理;SBR工藝;出水;COD超標(biāo)
前言
在研究中針對(duì)某煤化工企業(yè)污水處理站以及中水回用站處理能力,目前污水處理900t/h,回用水處理2200t/h,污水處理完成后COD指標(biāo)小于60mg/L排至回用水(超濾、反滲透)處理,最后反滲透濃水COD小于60mg/L后排至零排放除鹽系統(tǒng)繼續(xù)處理。
1、SBR法工藝分析
SBR法也被稱為是序列式活性物理法,是近幾年來(lái)活性物理處理中比較常用的廢水處理方法,在上世紀(jì)80年代國(guó)外將該方法用于工業(yè)廢水處理中,近年來(lái)國(guó)內(nèi)針對(duì)SBR工藝技術(shù)的相關(guān)研究較多,SBR工藝也是按照時(shí)間順序進(jìn)行的,通常操作包括5個(gè)階段分別為:進(jìn)水、曝氣、沉淀、排水以及閑置,由于在運(yùn)行SBR工藝時(shí)各階段運(yùn)行時(shí)間以及反應(yīng)器中混合液體體積、運(yùn)行狀態(tài)不同。隨著污水的性質(zhì)出水質(zhì)量水準(zhǔn)變化,對(duì)于SBR反應(yīng)器僅存在持續(xù)控制無(wú)空間控制障礙,進(jìn)而可實(shí)現(xiàn)靈活性操作。從該工藝的特點(diǎn)上來(lái)看其是一種活性物理法,其反應(yīng)機(jī)制以及污染物質(zhì)基礎(chǔ)機(jī)制是與傳統(tǒng)活性物理法基本一致的,但在具體操作、工藝流程上有一定差異,比如傳統(tǒng)活性污泥法是在空間上進(jìn)行不同設(shè)施設(shè)置以實(shí)現(xiàn)連續(xù)性固定操作,而SBR工藝是將其置于同一反應(yīng)器中根據(jù)時(shí)間順序進(jìn)行不同操作,該操作從時(shí)間上分別經(jīng)過(guò)進(jìn)水、反應(yīng)、沉淀、出水、閑置這5個(gè)過(guò)程,在整個(gè)反應(yīng)器中該操作反復(fù)開展以實(shí)現(xiàn)廢水處理的目的。因此無(wú)需設(shè)置污泥回流泵以及沉淀池等相關(guān)裝置,在空間上完全混合,時(shí)間上可實(shí)現(xiàn)靜止沉淀,具有良好的分離效果,其出水水質(zhì)較高,工藝相對(duì)簡(jiǎn)單,具有良好的穩(wěn)定性,成本低,運(yùn)行靈活,可延伸多種路線。除此之外,在SBR工藝中微生物處于厭氧、耗氧和缺氧周期變化,使活性物質(zhì)中間隙陰陽(yáng)菌具有顯著優(yōu)勢(shì),能夠控制污泥膨脹問(wèn)題。
2、超標(biāo)情況分析
自2018年來(lái)該污水處理站在運(yùn)行過(guò)程中狀態(tài)不穩(wěn)定,具體表現(xiàn)為SBR池出水COD含量變化波動(dòng)較大,甚至經(jīng)常會(huì)面臨超標(biāo)問(wèn)題,六個(gè)SBR出水口COD含量超標(biāo)規(guī)律相對(duì)明顯,其中一號(hào)池出水COD含量超標(biāo),5號(hào)池出水COD含量?jī)H有兩次超標(biāo),在12月份,3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)池的出水口COD含量連續(xù)十天超標(biāo),雖然出水COD含量超標(biāo)幅度不大,但需要盡快查明原因,并采取有效措施,能夠在短時(shí)間的恢復(fù)防止SBR工藝惡化,進(jìn)而導(dǎo)致污水站出水質(zhì)量面臨全面超標(biāo)的問(wèn)題。
3、COD超標(biāo)原因分析
第一,甲醇加量過(guò)多。當(dāng)SBR池中進(jìn)水口COD含量升高時(shí),如果工作人員沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn),繼續(xù)按照原有的方法向污水站的6個(gè)SBR池加入甲醇,20分鐘之后,即硝化段和反硝化段加入10分鐘,加入甲醇主要是為活性污泥補(bǔ)充必要的碳源營(yíng)養(yǎng),進(jìn)而能夠滿足新陳代謝,通常其比例為碳氮磷為100:5:1,如果進(jìn)入污水站的污水中含有較高濃度的COD,則需要減少甲醇的加入量,甚至無(wú)需加入甲醇,否則會(huì)導(dǎo)致水中COD含量超標(biāo)。因此,在SBR池中加入過(guò)量的甲醇也是導(dǎo)致COD超標(biāo)所直接原因。
第二,加堿不穩(wěn)、堿量含量不足。在污水站出水口位置COD超標(biāo)時(shí)主要表現(xiàn)為SBR污水中的PH指標(biāo)不穩(wěn)定,其控制指標(biāo)為7-8.5,實(shí)際波動(dòng)范圍介于5.7~8.5之間,大多呈現(xiàn)下線,且超標(biāo)。在調(diào)整污水ph時(shí),將SBR池中加入一定含量的氫氧化鈉溶液增加堿度。由于加堿不穩(wěn)定并且加堿量不足,主要體現(xiàn)于SBR池采用人工加堿的方式,需要每隔一段時(shí)間開啟加堿閥門,而事實(shí)上,白班工作人員經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有按時(shí)加堿的問(wèn)題,或者部分SBR池加入較多堿而部分SBR池加入少量堿只是實(shí)時(shí)運(yùn)行減泵,最終導(dǎo)致污水中ph波動(dòng)值較大。此外,近期由于加堿泵存在故障,一些備用泵沒(méi)有發(fā)揮作用,運(yùn)行時(shí)存在堿量不足的問(wèn)題,進(jìn)而使SBR池中ph介于6~7之間。因此對(duì)于SBR池彈性變差主要是由于加堿部位并且加堿量不足導(dǎo)致的,這也是SBR池出水位置COD濃度升高的主要原因之一。
第三,沒(méi)有及時(shí)排污泥使污泥老化。在這一過(guò)程中還面臨一些反?,F(xiàn)象,除3號(hào)SBR池之外,其余活性污泥濃度較低,基本上處于不排污泥狀態(tài),比如三號(hào)時(shí)活性污泥濃度為45%,每天排污泥持續(xù)時(shí)間為10分鐘,其余5個(gè)池活性污泥濃度為25%,且未持續(xù)排污泥。一般來(lái)說(shuō),SBR池活性污泥的排泥時(shí)間達(dá)到5~7天,一旦沒(méi)有及時(shí)排泥或者不排泥很容易出現(xiàn)污泥老化的問(wèn)題,使活性降低,降解能力降低,經(jīng)過(guò)水質(zhì)處理之后水質(zhì)質(zhì)量變差,因此沒(méi)有及時(shí)排污泥也是導(dǎo)致SBR次出水口COD含量升高的其他原因。
第四,活性污泥重金屬離子重度。當(dāng)前國(guó)內(nèi)很多煤化工企業(yè)在廢水處理過(guò)程中不可避免會(huì)含有一定濃度重金屬鹽類,這些重金屬離子會(huì)對(duì)活性污泥微生物活性產(chǎn)生一定影響,消除敏感個(gè)體進(jìn)而影響活性污泥微生物群落結(jié)構(gòu),導(dǎo)致最終污水生物處理效率降低,一旦這種重金屬進(jìn)入生態(tài)環(huán)境之后,會(huì)給環(huán)境帶來(lái)危害研究發(fā)現(xiàn)。隨揮發(fā)性污泥中可復(fù)合升高,比如鉻離子對(duì)于活性物質(zhì)產(chǎn)生毒性增強(qiáng),相比正常出水COD指標(biāo)來(lái)說(shuō),由于受到鉻離子毒性影響,在經(jīng)過(guò)SBR工藝處理之后其出水位置COD指標(biāo)會(huì)明顯升高,鉻負(fù)荷在約100毫克每克以上時(shí)為細(xì)胞分解范圍,處于該范圍內(nèi)會(huì)使大量微生物細(xì)胞死亡,導(dǎo)致活性物質(zhì)中SVI值降低,死亡細(xì)胞分解,使SBRT系統(tǒng)由于大量微生物死亡分解導(dǎo)致出水COD指標(biāo)超標(biāo)。針對(duì)SBR處理系統(tǒng)存在中毒癥狀之后需要仔細(xì)觀察現(xiàn)象,并借助一些理化手段找到中毒原因,如果由于進(jìn)水口重金屬超標(biāo)導(dǎo)致需對(duì)癥下藥,采取應(yīng)急預(yù)案和有效的控制措施,適當(dāng)調(diào)整污水生物處理工藝。比如在進(jìn)水異常時(shí)需有效控制進(jìn)水泵房進(jìn)水,能夠根據(jù)異常度可以采取少進(jìn)水或者進(jìn)歇進(jìn)水,在確保管道污水不溢流的基礎(chǔ)上減少進(jìn)水量,防止出現(xiàn)高濃度有毒害污染物毒害系統(tǒng)微生物,以加快生物系統(tǒng)恢復(fù)。如果中毒不深可以采取間歇曝氣或進(jìn)水的方式進(jìn)行曝氣池控制,使耗氧池的DO值保持在3毫克每升以促進(jìn)活性污泥微生物增長(zhǎng)。
第五,污泥膨脹是活性污泥法運(yùn)行中常遇的問(wèn)題,會(huì)從一定程度上影響污水處理工藝運(yùn)行,同時(shí)導(dǎo)致出水水質(zhì)惡化,比如COD超標(biāo)。在以SBR作為代表間歇曝氣工藝施工過(guò)程中,盡管曝氣池中有機(jī)物完全混合,但反應(yīng)器中存在一定濃度梯度,將可將間歇曝氣池作為理想推流式曝氣池是不會(huì)輕易出現(xiàn)污泥膨脹現(xiàn)象的,但研究發(fā)現(xiàn)在處于低負(fù)荷下長(zhǎng)期運(yùn)行SBR反應(yīng)器很容易出現(xiàn)絲狀菌污泥膨脹并且由于營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)氮,磷等元素缺乏也會(huì)導(dǎo)致一些高粘性活性污泥出現(xiàn)膨脹,進(jìn)而導(dǎo)致COD超標(biāo)。研究發(fā)現(xiàn),活性物理系統(tǒng)中形成絲狀菌膨脹,主要是由于低機(jī)質(zhì)濃度以及爆氣池?zé)o明顯由高到低底無(wú)濃度變化,在SBR工藝中整個(gè)反應(yīng)處于連續(xù)性進(jìn)水,其與單個(gè)完全混合式系統(tǒng)類似,在出現(xiàn)污泥膨脹之前,處于低負(fù)荷下主反應(yīng)池運(yùn)行,然而在生物選擇器中存在較高底物濃度梯度,從一定程度上抑制絲狀菌生長(zhǎng),因此污泥沉降無(wú)明顯影響,然而當(dāng)出現(xiàn)污泥膨脹之后,由于選擇器無(wú)法發(fā)揮選擇性作用,導(dǎo)致反應(yīng)池處于低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)無(wú)明顯底部濃度變化,進(jìn)而使然COD含量升高。對(duì)由于低有機(jī)負(fù)荷導(dǎo)致污泥膨脹常采用投入某些物質(zhì)以增加污泥絮體密度或加入某些化學(xué)試劑進(jìn)行絲狀菌殺滅,進(jìn)而能夠提升活性污泥沉降性。但該方法無(wú)法根本抑制絲狀菌繁殖,因此研究學(xué)者提出可采用提升主反應(yīng)區(qū)有機(jī)負(fù)荷或改變進(jìn)水方法來(lái)恢復(fù)污泥沉降,比如增加可溶性淀粉等一些外源碳源,進(jìn)而可增加進(jìn)水負(fù)荷,以提升主反應(yīng)區(qū)有機(jī)負(fù)荷,或者將進(jìn)水由攪拌進(jìn)水改變?yōu)殪o態(tài)進(jìn)水,能夠有效控制污泥膨脹現(xiàn)象,進(jìn)而恢復(fù)出水口COD指標(biāo),使污泥沉降性能獲得恢復(fù)。
4 、調(diào)整措施
第一,當(dāng)SBR池中COD濃度升高,這種情況下需要適當(dāng)減少甲醇的添加時(shí)間,由原有20分鐘降低至25分鐘,尤其是對(duì)于反硝化段需要由10分鐘減少為5分鐘,可滿足活性淤泥日常營(yíng)養(yǎng)所需,同時(shí)防止甲醇加入過(guò)量,確保SBR池出水口COD含量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),利用這種方法進(jìn)行調(diào)整之后具有顯著效果,并且第2天指標(biāo)有一定程度降低。第二,添加減量的依據(jù)不僅是需要結(jié)合SBR池的ph值,同時(shí)還需要考慮均質(zhì)池總堿度。當(dāng)前,工業(yè)上通常多開一臺(tái)堿泵進(jìn)而可調(diào)節(jié)SBR池污水ph值以及提升其總堿度。第三,SBR池需要每天開展多次排泥且少量排泥,即便無(wú)水泥沉降比較低,也不能間斷排泥措施,各個(gè)SBR池每天至少一次排泥且排泥時(shí)間持續(xù)1~5分鐘,進(jìn)而縮短活性污泥,保持活性污泥的活性,防止出現(xiàn)污泥的化問(wèn)題,當(dāng)污泥沉降比較高,這種情況下可適當(dāng)延長(zhǎng)排污泥時(shí)間,持續(xù)十五分鐘,確保進(jìn)入污水站的污水含COD含量相對(duì)平穩(wěn),防止一些高污染物濃度污水對(duì)污水處理站帶來(lái)沖擊,也是防范SBR工藝存在較大波動(dòng)且對(duì)出水帶來(lái)沖擊,能夠有效防范SBR工藝參數(shù)波動(dòng)較大,其出水質(zhì)量超標(biāo),在這一方面應(yīng)當(dāng)引起高度重視。
小結(jié)
總而言之,目前針對(duì)污水處理站運(yùn)行情況,需要分析SBR池出水質(zhì)量波動(dòng)較大導(dǎo)致COD超標(biāo)的問(wèn)題,包括進(jìn)、出口COD含量升高,加入過(guò)量甲醇,加堿量不足且穩(wěn)定性差,沒(méi)有及時(shí)排污泥,針對(duì)所存在的問(wèn)題提出相對(duì)應(yīng)的工藝調(diào)整措施以促使出水COD達(dá)標(biāo)。
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