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      滾動(dòng)與滑動(dòng)軸承在小型球磨機(jī)并存共用的探索與實(shí)踐

      2020-10-10 12:01:20王進(jìn)科
      世界有色金屬 2020年15期
      關(guān)鍵詞:分級機(jī)球磨機(jī)軸瓦

      王進(jìn)科

      (甘肅廠壩有色金屬有限公司廠壩鉛鋅礦,甘肅 隴南 742504)

      1 小型球磨機(jī)應(yīng)用滾動(dòng)軸承與滑動(dòng)軸承優(yōu)劣分析

      小型球磨機(jī)主軸軸承常見有滑動(dòng)軸承與滾動(dòng)軸承,優(yōu)劣各異。各行業(yè)球磨機(jī)多用滑動(dòng)軸承,尤其大型球磨機(jī),多采用滑動(dòng)摩擦方式的軸承工作,其承重大,噪音小,安全平穩(wěn),可靠性高?;瑒?dòng)軸承的潤滑有高壓潤滑站潤滑和油池油浸式潤滑,滑動(dòng)表面形成一層潤滑油膜,軸段與軸瓦不發(fā)生直接接觸,大大減小了摩擦損失和表面磨損,油膜還具有一定的吸振能力,所有滑動(dòng)軸承在大中型球磨機(jī)中被廣泛應(yīng)用。但起動(dòng)摩擦阻力較大,軸頸與軸瓦對油質(zhì)要求較高,為了改善軸瓦表面的摩擦性質(zhì),軸瓦表面上多用巴氏合金澆鑄一層減摩材料層,因此,一般都由軸瓦和軸承襯組合構(gòu)成滑動(dòng)軸承,一般在低速重載工況條件下,或者是維護(hù)保養(yǎng)與加注潤滑油比較困難的運(yùn)轉(zhuǎn)部位適用。近幾年來,小型球磨機(jī)使用滾動(dòng)軸承的較多,球磨機(jī)使用滾動(dòng)軸承檢修維護(hù)方便,工作可靠,起動(dòng)性能好,在中等速度下承載能力較高。與采用滑動(dòng)軸承的球磨機(jī)相比較,采用滾動(dòng)軸承的球磨機(jī)軸座徑向尺寸較大,減振能力較差,高速時(shí)壽命較低,聲響噪音較大。由于采用滾動(dòng)軸承的球磨機(jī)多選用向心軸承,主要承受徑向力,內(nèi)圈緊套在軸頸上并與軸一起旋轉(zhuǎn),外圈裝在軸承座孔中,球磨機(jī)的承重主要在軸承內(nèi)圈的外周和外圈的內(nèi)周上的滾道和軸承球上。當(dāng)軸承內(nèi)外圈相對轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),滾動(dòng)球體在內(nèi)外圈的滾道上滾動(dòng),為避免軸承滾動(dòng)體球的相互摩擦,球之間采用保持架隔開,雖然套圈和滾動(dòng)體都采用強(qiáng)度高、耐磨性好的滾動(dòng)軸承鋼制造,淬火后表面硬度都能達(dá)到HRC60~65及以上,但承重點(diǎn)數(shù)畢竟較少,軸承滾動(dòng)體球極易出現(xiàn)點(diǎn)蝕損壞。另外,滾動(dòng)軸承的保持架多用軟鋼沖壓制成,或采用銅合金夾布膠木或塑料等制造成,一旦軸承潤滑不好,在較大載荷下易發(fā)生保持架損壞,不易應(yīng)用到較大球磨機(jī)軸座上,尤其大中型球磨機(jī)方面具有較大局限性。

      球磨機(jī)選用滾動(dòng)軸承還是滑動(dòng)軸承,要依球磨機(jī)的載荷情況和處理能力而定,受軸徑和承載力大小限制較大。球磨機(jī)采用滾動(dòng)軸承靠滾動(dòng)體球的轉(zhuǎn)動(dòng)支撐轉(zhuǎn)動(dòng)軸,接觸部位是多個(gè)點(diǎn),滾動(dòng)體越多,接觸點(diǎn)就越多;采用滑動(dòng)軸承的球磨機(jī)是靠平滑的面來支撐轉(zhuǎn)動(dòng)軸,接觸部位是一個(gè)面。由于兩者的運(yùn)動(dòng)方式完全不同、摩擦形式不同,一個(gè)是滾動(dòng),一個(gè)是滑動(dòng);滾動(dòng)軸承維護(hù)方便,檢修方便,滑動(dòng)軸承維護(hù)較難,檢修難度大和技術(shù)要求較高。但對1530格子型球磨機(jī)而言,使用滾動(dòng)軸承還是較為方便。

      2 滾動(dòng)軸承與滑動(dòng)軸承在1530格子型球磨機(jī)上并存共用的實(shí)踐

      在一個(gè)兩段一閉路破碎,一段閉路磨礦,先選鉛后選鋅的優(yōu)先浮選工藝中,1530無潤滑站滑動(dòng)軸承格子型球磨機(jī)與FG-12分級機(jī)組成閉路,磨礦細(xì)度65%~70%(-200目),鉛浮選一粗二掃三精,鋅浮選一粗三掃三精,脫水為濃密-真空過濾兩段流程,尾礦由膠泵輸送至濃密機(jī)。設(shè)計(jì)產(chǎn)能:100噸/日;實(shí)際產(chǎn)量130噸/日~140噸/日。生產(chǎn)產(chǎn)品為鉛精礦和鋅精礦。藥劑制度為:捕收劑(丁基黃藥),活化劑(硫酸銅),調(diào)整劑(石灰),起泡劑(2#油)。

      在一次設(shè)備事故當(dāng)中,球磨機(jī)端蓋空心軸出現(xiàn)了裂紋斷裂情況,沒法繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。分析主要原因是:礦砂進(jìn)入端蓋襯套與空心軸之間的空腔后,長期使用與摩擦,造成空心軸嚴(yán)重磨損,在大載荷運(yùn)行情況下,逐漸劣化出現(xiàn)裂紋和斷岔。其次是大瓦使用過程,事故造成空心軸軸瓦外側(cè)出現(xiàn)拉槽損傷,斷岔就在拉槽處。

      球磨機(jī)作為主要關(guān)鍵設(shè)備,在選礦系統(tǒng)中都沒有備用,斷軸后無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)。由于生產(chǎn)時(shí)間緊、任務(wù)重,球磨機(jī)端蓋部件制造周期至少30天,如果不采取有效措施將嚴(yán)重影響到生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益。在得知就近鄰廠有中心傳動(dòng)球磨機(jī)滾動(dòng)軸承備用端蓋后,經(jīng)進(jìn)一步檢查事故球磨機(jī)的出料側(cè)端蓋狀況較好,可以繼續(xù)使用,決定以滾動(dòng)軸承端蓋與滑動(dòng)軸承端蓋并存共用,兩種傳動(dòng)方式共存并用的方案修復(fù)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)修復(fù)球磨機(jī)性能恢復(fù)生產(chǎn)目標(biāo)。

      通過現(xiàn)場測繪核實(shí)兩種端蓋的中心高、軸座在球磨機(jī)軸向的距離及分析了兩種端蓋與筒體的連接等關(guān)鍵尺寸與連接方式,存在以下問題需要解決:一是兩種端蓋安裝尺寸對比:事故球磨機(jī)中心高為580mm,滾動(dòng)軸承端蓋的中心高為320mm。制作高258mm支座,螺栓連接,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)固安裝目標(biāo);二是兩種端蓋與筒體的連接尺寸:筒體厚度10mm,筒體端蓋凹止口30mm,筒體連接螺孔分度圓直徑φ1680,滾動(dòng)軸承端蓋連接螺孔分度圓直徑φ1445,通過布孔和尺寸對比,可以完成法蘭對接聯(lián)接安裝;三是軸座在球磨機(jī)軸向的距離:經(jīng)核實(shí)現(xiàn)有滾動(dòng)軸承端蓋在球磨機(jī)軸向的距離單側(cè)小40mm,兩側(cè)合計(jì)軸向距離比事故球磨機(jī)軸座在球磨機(jī)軸向的距離大80mm。如何解決這個(gè)問題,成為能否實(shí)現(xiàn)搶修目標(biāo)的關(guān)鍵。

      3 解決方案

      (1)軸座采取原球磨機(jī)軸瓦底座,自制軸座固定在軸瓦軸座上,通過計(jì)算選用M30×150強(qiáng)度4.8級2個(gè)螺栓連接,球磨機(jī)軸座與自制軸座選用M24×150強(qiáng)度4.8級4個(gè)螺栓連接,螺栓中線偏差40mm,在球磨機(jī)大質(zhì)量設(shè)備使用條件與性能,完全滿足使用要求。

      (2)球磨機(jī)端蓋拆除后,通過測繪配置過渡法蘭,把圓筒體與現(xiàn)有滾動(dòng)軸承中心傳動(dòng)方式的端蓋連接,在這個(gè)環(huán)節(jié)要核對端襯與襯板安裝關(guān)系和尺寸,解決安裝問題。

      (3)過渡連接法蘭加工制作,考慮安裝方式和承重問題,采取法蘭盤與現(xiàn)端蓋連接,通過計(jì)算,配置M27×150強(qiáng)度4.8級24個(gè)螺栓連接,采用錐頭螺栓,鉆孔采取端蓋現(xiàn)孔孔配鉆方式,確保錐孔配合度,為保障螺孔不滲漏,孔內(nèi)全部采用密封膠,使錐孔配合與密封更加緊密。

      (4)外有筒體凹止口與法蘭直徑面配合,內(nèi)有端蓋凸止口與法蘭內(nèi)孔直徑面間隙配合,防止徑向剪力損傷,防止螺栓剪力應(yīng)力疲勞。

      (5)安裝后,中心滾動(dòng)軸承傳動(dòng)端蓋原襯板與筒體襯板之間存在夾角式空腔,易造成礦漿栓動(dòng)磨損,以耐磨填充物充填后使用效果良好。通過試運(yùn)行,螺栓緊固調(diào)整和配合情況檢查,裝配情況沒有發(fā)生變化,截止目前使用正常。

      自方案形成到加工制作,安裝試車到投入生產(chǎn),共計(jì)耗時(shí)30小時(shí),快速高效解決了問題,恢復(fù)了生產(chǎn),挽回了損失52萬元,為企業(yè)創(chuàng)造了效益。

      圖1 裝配圖

      4 改造完成后,次生了一些問題需要解決

      (1)1530格子型球磨機(jī)和高堰式螺旋分級機(jī)FG-12組成的磨礦分級系統(tǒng)返砂流程出現(xiàn)了不暢問題,分級機(jī)返砂落料高差不夠,造成返砂在溜槽堆積,分級機(jī)負(fù)載增加,流程出現(xiàn)了跑粗現(xiàn)象,影響產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。針對問題,多方考慮,采取加裝φ300螺旋輸送機(jī)的辦法,解決了物料輸送問題。

      (2)原聯(lián)合給料器拆除,改造為中心給料器,既杜絕了電機(jī)的沖擊電流,節(jié)約了電能,又消除了設(shè)備振動(dòng)源,延長了設(shè)備使用壽命;減少了換勺頭的維修時(shí)間,提高了工作效率。

      (3)螺旋分級機(jī)安裝了返砂刮砂裝置,原靠自流和水沖的返砂能被喂料進(jìn)入螺旋輸送機(jī)中,保障了返砂流程順暢。

      5 通過試運(yùn)行,對系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行評估,排查存在如下問題

      作為返砂輸送的螺旋輸送機(jī)一旦發(fā)生故障,就會造成分級機(jī)上排料口的返砂物料堆集。針對問題,采取了安裝聲光報(bào)警裝置的措施,讓?shí)徫还つ芗皶r(shí)發(fā)現(xiàn)故障、及時(shí)采取措施并及時(shí)處置預(yù)防事態(tài)擴(kuò)大;采取電器聯(lián)鎖互鎖保護(hù)措施后,讓電磁振動(dòng)給料機(jī)、帶式輸送機(jī)、螺旋輸送機(jī)、分級機(jī)、沖洗水瞬斷電控閥門等互鎖,一旦返砂輸送停止,同時(shí)就中斷了球磨機(jī)給料,停止原礦沖洗水后球磨機(jī)溢流停止,返砂堆積也被控制在有限范圍,避免分級機(jī)上排料口返砂物料堆集,預(yù)防了球磨機(jī)原礦脹肚事故,預(yù)防了球磨機(jī)出料擁堵造成分級機(jī)負(fù)荷超重大葉片損壞等情況,保障了工藝流程順暢。

      6 結(jié)語

      經(jīng)過搶修和改造,實(shí)現(xiàn)了滾動(dòng)軸承與滑動(dòng)軸承在1530格子型球磨機(jī)上的并存共用。同時(shí),徹底解決了球磨機(jī)聯(lián)合給料器勺頭挖料的沖擊電流問題,也為球磨機(jī)進(jìn)一步實(shí)施變頻控制改造打下了基礎(chǔ),一旦完成變頻控制改造,球磨機(jī)的重載盤車與啟動(dòng)對電網(wǎng)的沖擊問題都會一并解決。

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