(伊春鹿鳴礦業(yè)有限公司,黑龍江 伊春 152500)
鉬礦產(chǎn)品需要進(jìn)行分段磨礦,達(dá)到單體解離,才能更有效的將目的礦物與脈石礦物進(jìn)行分離,但過細(xì)的礦物顆粒在后續(xù)濃縮、脫水過程中較為困難,尤其是尾礦濃縮過程中,微細(xì)顆粒沉降速度慢,濃密機(jī)清液層難以保證,不利于回水利用[2]。同時(shí)也對絮凝劑單耗難以控制,針對此類問題,通過對絮凝劑不同種類、單耗用量、礦漿不同濃度及不同配制時(shí)間等方面,研究對鉬尾礦沉降速率的影響[3]。
試驗(yàn)用礦樣為某鉬礦尾礦礦漿產(chǎn)品,堆密度為1.5gcm3,礦漿濃度28%,尾礦組成主要為主要為長石、石英,方解石,白云母、絹云母,伊利石,高嶺石等。尾礦粒級為-0.074mm占60%以上,其粒級分布見表1。
表1 試樣粒級分布
有機(jī)高分子絮凝劑主要靠架橋作用使粒子沉降,具有用量少、成本低、毒性小、pH適用范圍廣等特點(diǎn),而且產(chǎn)生的絮體粗大,絮凝速度快,處理過程時(shí)間短,易處理。聚丙烯酰胺(PAM)是最常用的有機(jī)高分子絮凝劑[4]。根據(jù)某鉬礦山尾尾礦礦漿物理化學(xué)性質(zhì),選擇聚丙烯酰胺做為尾礦沉淀的絮凝劑。試驗(yàn)用絮凝劑如表2所示,均配制成濃度為0.05%的溶液。
表2 試驗(yàn)用絮凝劑
(1)將濃度為27%尾礦礦漿分別放入250ml量筒中,稱量出礦漿質(zhì)量。
(2)根據(jù)絮凝劑單耗用量,分別將配制好的絮凝劑倒入250ml量筒中。
(3)蓋住量筒開口端,將量筒來回倒換4次后置于試驗(yàn)臺上。
(4)數(shù)據(jù)處理,間隔指定時(shí)間在坐標(biāo)紙上做標(biāo)記,并繪制尾礦礦漿的沉降曲線,根據(jù)曲線計(jì)算沉降速率。
以現(xiàn)場平均單耗為依據(jù),暫定將絮凝劑添加用量14g/t,礦漿濃度28%,絮凝劑制備時(shí)間1小時(shí),礦漿沉降時(shí)間為2小時(shí),搖勻4次的條件下進(jìn)行試驗(yàn),考察不同種類絮凝劑對尾礦礦漿沉降效果的影響,結(jié)果見圖1。
由圖1可知,添加絮凝劑后,尾礦礦漿沉降過程得到不同程度的改善,沉降效果由強(qiáng)到弱依次為8#>3#>7#>6#>5#>4#>2#>1#,沉降時(shí)間在20分鐘時(shí),8#沉降速率最快,達(dá)到3cm/min,可以判斷,低分子量絮凝劑的聚合結(jié)構(gòu)較易打開,同時(shí)過低的離子度提供電荷相對有限,致使電中和能力不足而影響絮凝作用[5]。所以,分子量達(dá)到1600萬、離子度為95%的絮凝劑對沉降效果最好,選擇8#絮凝劑進(jìn)行后期其他條件試驗(yàn)。
圖1 不同種類絮凝劑對尾礦礦漿沉降效果
根據(jù)絮凝劑作用機(jī)理,用量過少會導(dǎo)致絮凝效果不充分,用量過多會產(chǎn)生“膠體保護(hù)”現(xiàn)象,影響絮凝效果,同時(shí)影響生產(chǎn)成本,在相同PH=7、搖勻4次、同礦漿濃度條件下,進(jìn)行不同用量的最佳試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見圖3。
圖2 不同用量對尾礦礦漿沉降效果
由圖2可知,20分鐘以后隨著用量的升高沉降效果越好,但考慮到沉降時(shí)間以及絮凝劑的成本費(fèi)用問題,18g/t、22g/t、26g/t在20分鐘之前沉降效果基本一致,綜合考慮,選擇18g/t用量進(jìn)行后期其他條件試驗(yàn)。
圖3 絮凝劑制備時(shí)間對尾礦礦漿沉降效果
因干粉絮凝劑配制成溶液后使用效果最佳,但配制攪拌時(shí)間過短,形成的干粉絮團(tuán)無法充分?jǐn)嚢杈鶆?,攪拌時(shí)間過長,對絮凝劑的架橋作用破壞越大,絮凝效果越差[4]。絮凝劑添加用量18g/t,礦漿濃度28%,制備時(shí)間分別為0.5h、1h、2h、3h、4h,考察不同制備時(shí)間對尾礦礦漿沉降效果的影響。由圖3可知,隨著絮凝劑制備時(shí)間越長,尾礦礦漿沉降效果越差,說明攪拌時(shí)間過長,對絮凝劑的架橋作用破壞較大,影響絮凝效果,在制備時(shí)間為0.5h時(shí),尾礦沉降效果較好,選擇制備攪拌時(shí)間0.5h進(jìn)行后期其他條件試驗(yàn)。
針對不同濃度的尾礦礦漿,絮凝作用的沉降特性是不同的。一般地,尾礦礦漿濃度越低,絮凝作用就越好[6]。采用8#絮凝劑,添加用量18g/t,制備時(shí)間0.5h,考察作用在25%、28%、31%、34%尾礦礦漿濃度下的絮凝效果。
圖4 不同礦漿濃度沉降效果
由圖4可知,隨礦漿濃度的遞增,絮凝效果降低,當(dāng)尾礦礦漿濃度為25%時(shí),絮凝的效果最佳,上清液較好。同時(shí),也充分說明濃密機(jī)增加自稀式裝置,調(diào)整尾礦礦漿濃度,加速尾礦沉降也十分重要。
(1)針對本次試驗(yàn),采用8#絮凝劑,配制攪拌時(shí)間為0.5h,用量18g/t,礦漿濃度為25%,可以獲得較好的沉降效果。
(2)絮凝劑添加用量對鉬尾礦礦漿沉降效果影響顯著,用量過高時(shí),產(chǎn)生膠體保護(hù),沉降效果隨用量的增大而降低,用量過低時(shí),沉降效果不明顯。
(3)尾礦礦漿濃度對絮凝效果有較大影響,為加速沉降,可將尾礦濃度適當(dāng)降低,或配有自稀式裝置的濃密機(jī),有效提高絮凝劑對礦漿的沉降效果。
(4)配制的攪拌時(shí)間不易過長,時(shí)間過長對絮凝劑分子鏈有較大損害,影響后期絮凝劑使用效果。
(5)為后期礦山在尾礦沉降,降低絮凝劑單耗,提高回水利用率等方面提供了參考、借鑒。